楊靚,易志
(中韓(武漢)石油化工有限公司,湖北武漢 430000)
某石化公司180萬t/a加氫裂化裝置由SEI總體設計,中國石化工程建設四公司承建,采用一段串聯(lián)一次通過的加氫裂化工藝。反應部分為國內(nèi)成熟的爐前混氫方案,其中分餾部分為硫化氫汽提塔+常壓塔出柴油方案;吸收穩(wěn)定部分采用混合石腦油作吸收劑;脫硫部分采用MDEA作脫硫劑,對液化氣和低分氣進行脫硫,并設有溶劑再生系統(tǒng);低分氣氫提濃部分采用變壓吸附PSA方案。裝置以輕蠟油為原料,生產(chǎn)重石腦油、航煤、柴油、液化氣、輕石腦油和加氫尾油。
2013年6月裝置一次開車成功,在2016年4月裝置停工檢修期間,將R-6102裂化反應器第四床層更換為FC-80新劑。該文以企業(yè)180萬t/a加氫裂化裝置能耗數(shù)據(jù)為基礎,采用三環(huán)節(jié)理論模型對裝置的用能過程進行深入分析,提出裝置節(jié)能優(yōu)化方向,制訂切實可行的優(yōu)化措施,并對優(yōu)化后的節(jié)能效果及各項技術經(jīng)濟指標進行分析。
加氫裂化反應過程高溫、高壓、臨氫,進料和氫氣需加熱升溫、升壓,消耗大量的燃料和動力,是煉油廠能耗較大的裝置之一。同任何一個煉油生產(chǎn)過程一樣,加氫裂化裝置系統(tǒng)用能可以歸納為能量的轉換和傳輸、能量工藝利用、能量回收三個環(huán)節(jié),如圖1所示[1]。
圖1 用能三環(huán)節(jié)分析模型
按照設備用能特點,可對加氫裂化裝置進行三環(huán)節(jié)劃分。
進入該體系的總能量EP包括燃料化學能和部分電能等。通過反應進料加熱爐(F6101)、分餾加熱爐(F6201)、新氫/循環(huán)氫壓縮機(K6101、K6102)和反應進料泵(P6102)等設備轉換,EP中的一部分以熱能和機械能的形式提供工藝過程所需要的能量EU,還可直接輸出一部分能量EB如背壓蒸汽,同時不可避免地有一部分提供能量EW通過散熱及排煙直接損失掉。
工藝利用是用能過程的核心,進入該環(huán)節(jié)的能量除了轉換和傳輸環(huán)節(jié)有效供入的能量EU外,還有回收環(huán)節(jié)回收的能量ER。在這一環(huán)節(jié)中,熱力學能耗ET(產(chǎn)品帶出與原料帶入能量之差)不能回收,其余部分則有可能回收,稱為待回收能量EO。
此處回收的能量有兩部分,一是用于本裝置工藝利用環(huán)節(jié)的能量,即回收循環(huán)能ER;另一部分是用于本裝置以外的能量,即回收輸出能EE,未回收的能量則以散熱、冷卻、物流排棄等方式進入周圍環(huán)境,即排棄能量EJ。
加氫裂化裝置的設計能耗為32.53 kgEO/t原料,2014年裝置能耗為23.36 kgEO/t原料,集團排名第8。為提高經(jīng)濟效益,通過對能耗構成進行分析并進行相應技術改造、優(yōu)化操作,裝置能耗逐漸降低,2019年已降至17.38 kgEO/t原料,相應排名上升至第2位。2014―2019年的裝置能耗趨勢見圖2。
圖2 2014—2019年加氫裂化裝置能耗趨勢
表1列出了2014-2019年裝置各項單耗的對比情況。從表1可以看出能耗組成中,電耗、燃料氣單耗和蒸汽綜合能耗占94%~97%。因此對于加氫裂化裝置來說,能耗分析及節(jié)能措施的制定也應該圍繞燃料氣、電、蒸汽等因素進行。
表1 加氫裂化裝置能耗變化 kgEO/t原料
以降低影響加氫裂化裝置能耗的主要影響因素——電、燃料氣、蒸汽等的消耗為目標,依據(jù)過程系統(tǒng)用能模型進行能耗分析,得出每個環(huán)節(jié)的節(jié)能優(yōu)化方向。
電耗是影響裝置能耗的最主要因素,其中新氫壓縮機、反應進料泵是裝置主要的耗電設備。影響電耗的主要因素一方面取決于用電設備的數(shù)量及效率,另一方面壓縮機賀爾碧格控制系統(tǒng)和液力透平的運行狀況對電耗有較大影響。影響裝置能耗的第二大因素是燃料氣消耗量,主要有反應加熱爐燃料氣、分餾進料加熱爐燃料氣。
優(yōu)化方向:提高加熱爐熱效率;提高機泵效率,保證機泵在高效的工作區(qū)內(nèi)運行;保證壓縮機賀爾碧格控制系統(tǒng)和液力透平的長周期運行。
根據(jù)裝置工藝構成,主要用能設備是兩臺反應器、汽提和主分餾塔、高低壓分離器及其它容器。反應設備的能耗主要取決于3.5 MPa蒸汽的消耗量;汽提和主分餾塔的能耗則取決于1.0 MPa汽提蒸汽的消耗量。
降低反應設備的能耗,其關鍵在于降低反應系統(tǒng)壓降、降低循環(huán)氫量、提高裂化反應器出口溫度;而采用低床層壓降的催化劑、保證合適的氫油比、提高裂化反應器出口溫度是主要手段。在節(jié)能優(yōu)化方向上采用低床層壓降的催化劑,可以降低反應系統(tǒng)的壓力損耗,從而降低循環(huán)氫壓縮機的蒸汽消耗;降低氫油比使循環(huán)氫壓縮機的蒸汽用量減少,同時降低加熱爐熱負荷和燃料消耗;提高裂化反應器出口溫度可以提高反應加熱爐的入口溫度,減少燃料消耗。
優(yōu)化方向:在滿足產(chǎn)品質量的前提下,可以降低塔底的汽提蒸汽量,以減少1.0 MPa蒸汽的消耗。
從能耗模型可知,工藝總用能包括有效利用能和回收循環(huán)能,因此提高能量的回收利用率是降低裝置能耗的關鍵?;厥占託淞鸦b置低溫熱,進料采用熱進料,利用分餾塔中段回流產(chǎn)生低壓蒸汽,都能有效降低裝置能耗。
優(yōu)化方向:提高熱進料溫度、回收裝置凝結水的熱量、提高汽包的產(chǎn)汽量、回收裝置的低溫熱;還應加強高溫部位的保溫,減少散熱排棄。
5.1.1 對部分機泵葉輪進行切削
在實際生產(chǎn)中,發(fā)現(xiàn)部分機泵余量較大,如尾油泵、二中回流泵等,因而對有余量的泵進行了葉輪切削,在機泵運轉正常情況下電流下降,進而達到節(jié)電目的。2015―2018年共對7臺機泵進行了切削,見表2??梢钥闯觯~輪切削后每小時可節(jié)約電90千瓦左右。
表2 葉輪切削前后節(jié)電情況
5.1.1 提高加熱爐熱效率
為提高加熱爐熱效率,采取了以下措施:定期清理加熱爐火嘴及長明燈,調(diào)整配風量,保證火嘴燃燒狀況良好;加強氧化鋯的維護和管理,嚴格控制氧含量和爐膛負壓,本裝置的氧含量控制在2.0%~2.5%;搞好余熱回收,降低排煙溫度,本裝置的排煙溫度控制在120~125℃。
目前,加氫裂化裝置加熱爐F-6101、F-6201熱效率在93.5%以上,說明裝置能很好的利用燃料氣。
5.1.1 加強節(jié)電管理,杜絕浪費
在生產(chǎn)管理中,從以下幾個方面來完善節(jié)電管理:1)加強變頻空冷的巡檢,保證其正常運行,夜晚溫度較低時盡量停用部分空冷電機;2)加強對K-6101/A及其賀爾碧格系統(tǒng)的巡檢,以保證其正常運行,從而達到減少裝置電耗的目的;3)控制液力透平工藝介質參數(shù),保證液力透平最大量通過,并且延長運行時間。
5.2.1 裂化反應器第四床層更換使用FC-80催化劑
2016年4月檢修后,裝置裂化反應器R-6102第四床層更換使用FC-80催化劑。由于FC-80的裂化性能較FC-32偏低,因此可在四床層溫升相同的前提下,提高四床層的入口溫度,從而增加裂化反應器的出口溫度;在降低四床層的冷氫消耗的同時,通過提高反應器的出口溫度以增加混氫油進反應加熱爐的溫度,減少瓦斯的消耗。由表3可見,在四床層溫升均為12℃的前提下,本周期四床層的入口溫度上升了2.2℃,反應器的出口溫度上升了2.1℃,四床層的冷氫消耗減少了約1 200 Nm3/h,反應加熱爐入口溫度增加了2℃,瓦斯的消耗減少了約190 Nm3/h。
表3 催化劑更換前后工藝條件對比
5.2.2 控制合理的氫油比,降低3.5 MPa蒸汽消耗
氫油比同樣是影響加氫裂化工藝的重要參數(shù),它影響加氫裂化的反應過程,影響催化劑的壽命,但過高的氫油比將增加裝置的操作費用[2]。因此控制合適的氫油比對反應器的用能影響較大。加氫裂化裝置氫油比的工藝卡片為不小于700,從表4可以看出,氫油比越高,汽輪機消耗3.5 MPa蒸汽量越大。因此在滿足生產(chǎn)需要的情況下,根據(jù)處理量的變化及時調(diào)整循環(huán)氫壓縮機轉速,將裝置氫油比控制在710~750。通過對精制反應器的入口氫油比的卡邊操作,可以降低汽輪機動力3.5 MPa蒸汽的消耗2~3 t/h。同時,也能降低加熱爐的熱負荷、燃料消耗以及風冷器的電耗。
表4 氫油比與汽輪機蒸汽消耗對照
5.2.3 降低汽提蒸汽量
加氫裂化裝置在滿足產(chǎn)品質量的前提條件下,降低了脫硫化氫汽提塔和主分餾塔的汽提蒸汽量,目前汽提蒸汽總量為3.2 t/h,比設計值4.5 t/h減少了1.3 t/h,每年可相應節(jié)約135萬元。
5.3.1 優(yōu)化進料結構,提高進料溫度
加氫裂化裝置分三路進料,分別是減壓蠟油(VGO)、催化柴油、罐區(qū)來冷蠟。其中,VGO、催化柴油為熱供料,進料溫度均在100℃以上;罐區(qū)來冷蠟為冷供料,進料溫度低于70℃。經(jīng)過長時間摸索及與上游裝置的持續(xù)溝通,加氫裂化裝置將罐區(qū)冷蠟占進料比例從40%降至20%以內(nèi);VGO進料比例從50%提高至70%以上。加氫裂化裝置進料結構優(yōu)化后,有效地利用了上游裝置的富余熱量,混合進料溫度從原來的100℃提高至115℃。
5.3.2 改造工藝流程,回收裝置凝結水的熱量
車間對原有工藝流程進行改造,新增一臺換熱器E-6309,將裝置的0.35 MPa蒸汽凝結水用于給干氣提濃裝置的富乙烯產(chǎn)品氣加熱。同時車間將加氫裂化、2#制氫及干氣提濃等3套裝置的凝結水回用,經(jīng)凝結水冷卻器E-6307后引至反應注水罐D-6111,具體流程見圖3。
圖3 加氫裂化裝置工藝流程改造
表5列出了裝置流程改造前后工藝條件的變化情況。新增E-6309后,富乙烯氣出裝置溫度從30℃提高到了100℃,利于向乙烯進行輸送,同時E-6307每小時可以減少60噸循環(huán)水的消耗;新增3套裝置的凝結水回用流程,則每小時可以節(jié)約除鹽水用量5噸。
表5 流程改造前后工藝條件對比
5.3.3 調(diào)整分餾塔中段回流,優(yōu)化取熱操作
該裝置分餾塔設計有兩個中段回流,一中回流、二中回流及煤油出裝置前設置蒸汽發(fā)生器,用來回收熱量,降低裝置能耗。換熱產(chǎn)汽流程見圖4。
圖4 分餾塔回流換熱產(chǎn)汽流程
在生產(chǎn)過程中,因為尾油生產(chǎn)量的不斷降低,分餾塔中上部氣相負荷增加較多。在滿足各產(chǎn)品切割精度的前提下,通過對分餾塔進行優(yōu)化調(diào)整,盡量提高一中回流、二中回流的負荷,降低頂回流的負荷,以降低分餾塔頂空冷的冷卻負荷,同時增加蒸汽發(fā)生器的產(chǎn)汽量。具體調(diào)整效果見表6。
表6 分餾塔優(yōu)化調(diào)整前后主要參數(shù)對比
調(diào)整后分餾塔頂空冷停用一臺,每小時可節(jié)電40千瓦左右;而蒸汽發(fā)生器的產(chǎn)汽量共增加了5 t/h,每年可節(jié)約費用約520萬元。
5.3.4 優(yōu)化低溫熱利用,減少熱量損失
裝置共有4臺低溫熱除鹽水換熱器,分別利用出裝置的煤油、柴油、尾油及重石腦油來給除鹽水加熱。通過對四路除鹽水的入口溫度和流量控制,盡量使除鹽水多取熱,合理利用低溫熱。同時控制產(chǎn)品出裝置溫度卡上限操作,詳見表7,減少各產(chǎn)品空冷器的負荷,達到節(jié)電效果。通過調(diào)整,停用了三臺空冷風機,每小時節(jié)電25千瓦左右。
表7 產(chǎn)品出裝置溫度控制 ℃
①混合熱進料溫度由100℃升至115℃,提高了15℃。
②反應加熱爐入口溫度從346℃升至348℃,提高了2℃。
經(jīng)過上述優(yōu)化,裝置能耗明顯降低,2019年綜合能耗為17.38 kgEO/t,可產(chǎn)生經(jīng)濟效益約1 872萬元/年,詳見表8。可以看出,裝置經(jīng)過節(jié)能優(yōu)化后,電耗減少了0.92 kgEO/t原料,燃料氣消耗減少了1.46 kgEO/t原料,蒸汽綜合消耗減少了2.44 kgEO/t原料。
表8 節(jié)能措施效果匯總
該文針對某石化企業(yè)180萬t/a加氫裂化裝置能耗進行了分析和研究,采用三環(huán)節(jié)理論模型對該裝置用能過程進行了深入分析,圍繞如何降低加氫裂化裝置能耗主要影響因素即電、燃料氣、蒸汽等項目的消耗,指出加氫裂化裝置節(jié)能方向,并提出切實可行的措施。相應措施被采納一段時間后,裝置的綜合能耗明顯降低。2019年裝置的綜合能耗為17.38 kgEO/t原料,可以增加效益約1 872萬元/年。