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      酸性水罐頂尾氣治理新技術(shù)應(yīng)用

      2022-07-07 05:38:06趙海濤
      石油石化綠色低碳 2022年3期
      關(guān)鍵詞:罐頂汽提水罐

      趙海濤

      (中石化鎮(zhèn)海煉化分公司,浙江寧波 315200)

      上游裝置對(duì)石油的深度加工,使原油中的硫化物、氮化物大部分轉(zhuǎn)化為硫化氫、氨的形式溶于水中,形成含硫含氨污水進(jìn)入污水汽提裝置經(jīng)簡(jiǎn)單閃蒸脫氣后匯集到酸性水罐中,罐頂產(chǎn)生含硫化氫、氨、硫醇、硫醚等的惡臭氣體。當(dāng)罐內(nèi)壓力高于呼吸閥操作壓力時(shí),惡臭氣體從呼吸閥逸出并漂浮于大氣中,刺激人的感官神經(jīng)系統(tǒng),破壞人體新陳代謝,造成神經(jīng)和心理傷害。同時(shí),罐頂尾氣嚴(yán)重污染周?chē)h(huán)境,成為亟待解決的環(huán)保問(wèn)題。

      1 罐頂尾氣組成

      酸性水罐頂尾氣主要有:氮?dú)?、硫化氫、氨、有機(jī)硫化物、非甲烷總烴、苯系物等。

      罐頂尾氣污染物組成復(fù)雜,相關(guān)資料表明,酸性水罐的罐頂氣中可檢出的惡臭物質(zhì)包括硫化氫、氨、甲硫醇、乙硫醇、丁硫醇、甲硫醚、乙硫醚、二甲二硫、羰基硫等。同時(shí)污染物濃度受進(jìn)料溫度、進(jìn)料濃度及外界溫度影響波動(dòng)很大。Ⅰ汽提裝置酸性水罐V602C罐頂尾氣中主要污染物濃度及部分物性見(jiàn)表1。

      表1 罐頂尾氣主要污染物濃度及部分物性

      2 罐頂尾氣治理技術(shù)

      2.1 罐頂尾氣治理常用技術(shù)介紹

      目前,酸性水罐頂尾氣治理方法有水洗法、化學(xué)吸收法、氧化法、燃燒法及生物法等。從工業(yè)應(yīng)用來(lái)看均不能完全消除罐頂尾氣對(duì)環(huán)境造成的污染。燃燒法適合于處理低濃度有機(jī)廢氣;對(duì)于烴含量高、硫化物濃度大并且處于易燃易爆區(qū)域的罐頂惡臭氣體,應(yīng)考慮防爆措施及經(jīng)濟(jì)性。吸附法是一種傳統(tǒng)的,仍處于發(fā)展階段的除臭技術(shù),由于吸附容量較低,飽和的吸附劑無(wú)論是填埋還是再生均產(chǎn)生二次污染,吸附劑的更換也較為麻煩。化學(xué)吸收法可分為堿吸收法、酸吸收法、化學(xué)氧化法、空氣催化氧化法、金屬離子催化氧化法等,應(yīng)用廣泛,但有機(jī)硫化物及非甲烷總烴去除效果不佳;部分工廠將化學(xué)吸收后尾氣送至硫磺焚燒爐處理,造成能源浪費(fèi),同時(shí)易導(dǎo)致硫磺煙氣SO2排放超標(biāo)。

      根據(jù)公開(kāi)資料顯示,“低溫柴油吸收―脫硫均化―催化氧化(Tg-CO)”、“低溫柴油吸收―均化―RTO(Tg-RTO)”成套技術(shù)可有效去除有機(jī)硫化物及非甲烷總烴。然而,該技術(shù)流程相對(duì)復(fù)雜、投資偏高,在煉油行業(yè)應(yīng)用有限。同時(shí),酸性水罐設(shè)置呼吸閥,尾氣中的氨、硫化氫容易在呼吸閥密封面產(chǎn)生硫氫化銨結(jié)晶,破壞呼吸閥密封面,導(dǎo)致呼吸閥處氣體泄漏,VOCs無(wú)組織排放。

      某石化煉廠的酸性水罐罐頂排氣回收自控集成技術(shù)[1]利用蒸汽噴射壓縮器將罐頂尾氣壓送至低壓瓦斯系統(tǒng),當(dāng)檢測(cè)到蒸汽噴射壓縮器前氧含量低于設(shè)定值時(shí),尾氣經(jīng)蒸汽抽射器壓送至低壓瓦斯系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)尾氣的全密閉回收。但是,該技術(shù)實(shí)際應(yīng)用后存在能耗高、蒸汽噴射壓縮器運(yùn)行噪音高等問(wèn)題,且當(dāng)氧含量高于設(shè)定值時(shí)不能及時(shí)切斷進(jìn)低瓦系統(tǒng)的閘閥,不利于安全生產(chǎn)。

      2.2 汽提裝置罐頂尾氣治理工藝介紹

      某煉化污水汽提裝置結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)情況,采用化學(xué)吸收法脫除罐頂氣中惡臭組分,達(dá)到消除污染的目的。污水汽提裝置使用含硫尾氣處理劑進(jìn)行化學(xué)吸收。

      污水汽提罐頂尾氣采用含硫尾氣處理劑進(jìn)行兩級(jí)吸收。尾氣通過(guò)噴射泵進(jìn)入吸收劑罐,然后進(jìn)入吸收塔底部,與堿液循環(huán)泵打上來(lái)的含硫尾氣處理劑進(jìn)行充分接觸、吸收,除去大部分的惡臭氣體,完成第一級(jí)吸收。未吸收完的惡臭氣體進(jìn)入吸收塔底部,與堿液循環(huán)泵打上來(lái)的含硫尾氣處理劑再次進(jìn)行充分接觸并反應(yīng),完成第二級(jí)吸收。經(jīng)兩級(jí)吸收后的尾氣進(jìn)入吸收劑罐進(jìn)一步混合吸收后通過(guò)小煙囪高處放空。

      污水汽提所用的含硫尾氣處理劑的主要成分是氫氧化鈉(NaOH)及次氯酸鈉(NaCLO)。氫氧化鈉和硫化氫和硫醇反應(yīng),次氯酸鈉將甲硫醚和二甲二硫醚氧化生成無(wú)臭的砜類(lèi),同時(shí)次氯酸鈉能對(duì)還原性離子氧化,具體反應(yīng)式如式(1)―(7)所示。

      惡臭組分被氧化生成的硫酸鹽及砜溶解在吸收劑內(nèi)。定期化驗(yàn)吸收劑濃度,根據(jù)濃度大小更換吸收劑,保證吸收效果。

      該方法受限于含硫尾氣處理劑不能充分與硫醚、烴類(lèi)物質(zhì)反應(yīng),導(dǎo)致排放氣中惡臭物質(zhì)不能完全脫除。通過(guò)對(duì)煙囪排放氣進(jìn)行采樣分析,分析數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。

      表2 煙囪排放尾氣化驗(yàn)分析數(shù)據(jù) mg/m3

      對(duì)比表1、表2數(shù)據(jù),原料水罐頂尾氣中硫化氫、甲硫醇脫除率在100%,硫醚類(lèi)及非甲烷總烴脫除效果不理想。

      2.3 其他典型罐頂尾氣治理工藝介紹

      2.3.1 降膜吸收工藝技術(shù)

      降膜吸收工藝[2]分三級(jí)處理,第一級(jí)通過(guò)液膜吸收、溶解以及化學(xué)反應(yīng),除去大部分惡臭氣體;第二級(jí)通過(guò)與吸收劑旋流逆流接觸,進(jìn)行化學(xué)吸收反應(yīng);第三級(jí)與氧化劑、催化劑、活化劑發(fā)生氧化反應(yīng),從而徹底除去惡臭氣體。

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      該工藝應(yīng)用后污水罐頂尾氣中硫化氫、氨去除率在99%以上,其他有機(jī)硫去除率在96%以上,非甲烷總烴脫除效果不理想。

      2.3.2 低溫柴油吸收技術(shù)

      低溫柴油吸收技術(shù)[3]利用液環(huán)壓縮機(jī)使尾氣提壓,在柴油吸收塔內(nèi)與0~15℃的低溫柴油充分接觸吸收,脫除大部分烴類(lèi)和有機(jī)硫化物;尾氣自塔頂排出后,進(jìn)入有機(jī)胺吸收塔,脫除尾氣中的硫化氫組分,再經(jīng)過(guò)吸收液吸收脫除少量硫化氫或有機(jī)硫,最后凈化氣高點(diǎn)排放至大氣。

      該工藝應(yīng)用后污水罐頂尾氣中硫化氫、氨及有機(jī)硫去除率在99%以上,非甲烷總烴去除率在90%以上。

      3 某煉化企業(yè)酸性水罐頂尾氣治理新進(jìn)展

      某煉化污水汽提裝置酸性水罐頂尾氣經(jīng)脫硫脫臭設(shè)施后直接高點(diǎn)排放,同時(shí)罐頂呼吸閥存在超壓無(wú)組織排放的情況,惡臭氣體對(duì)廠區(qū)及周邊環(huán)境影響較大。為此,在原有酸性水罐頂尾氣治理的基礎(chǔ)上進(jìn)行改造,增加增壓設(shè)施、過(guò)程自動(dòng)控制集成技術(shù),實(shí)現(xiàn)罐頂尾氣密閉回收,徹底解決現(xiàn)場(chǎng)臭氣污染問(wèn)題。

      3.1 汽提裝置罐頂尾氣治理新技術(shù)

      污水汽提裝置酸性水罐頂尾氣治理新技術(shù)在原有脫臭設(shè)施上進(jìn)行優(yōu)化改造。保留脫臭設(shè)施,將脫臭后尾氣由現(xiàn)場(chǎng)排放改送至低壓瓦斯系統(tǒng);優(yōu)化酸性水罐頂壓力控制,罐頂設(shè)有氮?dú)庹{(diào)節(jié)閥,增壓機(jī)選變頻控制;取消罐頂呼吸閥,新增正負(fù)壓水封罐;增壓機(jī)進(jìn)出口管線上設(shè)置氧含量分析儀,當(dāng)氧分儀檢測(cè)到尾氣中氧含量低于設(shè)定值2%(v/v)時(shí),切斷閥B開(kāi)啟,切斷閥A關(guān)閉,尾氣排放至低壓瓦斯系統(tǒng);當(dāng)氧含量高于設(shè)定值2%(v/v)時(shí),切斷閥B關(guān)閉,切斷閥A開(kāi)啟,尾氣由高處直接放空。其工藝流程如圖1所示。

      圖1 酸性水罐頂尾氣治理工藝流程

      3.2 罐頂尾氣治理新技術(shù)優(yōu)勢(shì)

      罐頂尾氣治理新技術(shù)克服了現(xiàn)有技術(shù)存在的酸性水罐頂部尾氣VOCs無(wú)組織排放污染環(huán)境、酸性水罐頂部壓力不穩(wěn)定、在輕烴回收過(guò)程中氧含量過(guò)高引起的安全隱患等問(wèn)題。

      3.2.1 罐頂尾氣現(xiàn)場(chǎng)零排放

      罐頂尾氣經(jīng)密閉脫臭后由增壓機(jī)壓送至低壓瓦斯系統(tǒng)管網(wǎng);取消罐頂呼吸閥,消除因呼吸閥密封面銨鹽結(jié)晶導(dǎo)致的泄漏,從根本上消除尾氣VOCs現(xiàn)場(chǎng)無(wú)組織排放的可能。

      3.2.2 酸性水罐壓力平穩(wěn)控制

      罐頂尾氣治理流程上每個(gè)污水罐均設(shè)有氮封系統(tǒng),通過(guò)壓控閥調(diào)節(jié)酸性水罐壓力,避免雷暴天氣下酸性水罐出現(xiàn)負(fù)壓情況。尾氣增壓機(jī)采用變頻控制,當(dāng)氣溫變化或進(jìn)料量波動(dòng)造成酸性水罐壓力升高時(shí),氮?dú)鈮嚎亻y緩慢關(guān)小,直至全關(guān),若罐頂壓力依舊高于設(shè)定值,尾氣增壓機(jī)頻率升高,將尾氣抽至低瓦系統(tǒng);當(dāng)氣溫變化或進(jìn)料量波動(dòng)造成酸性水罐壓力降低時(shí),尾氣增壓機(jī)頻率降低至最大頻率的20%,若罐頂壓力依舊低于設(shè)定值,氮?dú)鈮嚎亻y緩慢打開(kāi)補(bǔ)充氮?dú)?,?shí)現(xiàn)罐頂壓力的平穩(wěn)調(diào)節(jié)。罐頂尾氣治理項(xiàng)目在9月底投用正常,取9月1日―4日、11月1日―4日數(shù)據(jù)做對(duì)比如表3所示。

      表3 罐頂氣治理項(xiàng)目實(shí)施前后酸性水罐壓力對(duì)比 KPa

      罐頂尾氣治理項(xiàng)目實(shí)施后,酸性水罐壓力均控制在工藝指標(biāo)(0~1.0 KPa)范圍內(nèi),壓力波動(dòng)幅度較項(xiàng)目投用前明顯減小。

      3.2.3 罐頂尾氣氧含量平穩(wěn)控制

      依據(jù)SH3009-2013《石油化工可燃?xì)怏w排放系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》相關(guān)規(guī)定,罐頂尾氣送瓦斯管網(wǎng)是氧含量需小于2%(v/v)[3]。在罐頂尾氣治理流程上,尾氣增壓機(jī)進(jìn)出口均設(shè)置在線氧分析儀,用以檢測(cè)尾氣中的氧含量。其中,尾氣增壓機(jī)出口管線上氧分析儀參與聯(lián)鎖控制,當(dāng)氧分儀檢測(cè)到尾氣中氧含量低于設(shè)定值2%(v/v)時(shí),切斷閥B開(kāi)啟,切斷閥A關(guān)閉,尾氣排放至低壓瓦斯系統(tǒng);當(dāng)氧含量高于設(shè)定值2%(v/v)時(shí),切斷閥B關(guān)閉,切斷閥A開(kāi)啟,尾氣由高處直接放空。罐頂尾氣治理項(xiàng)目在9月底投用正常,取11月1―8日8:00檢測(cè)數(shù)據(jù)列表如表4所示。

      表4 增壓機(jī)出口尾氣中氧含量 %

      送低瓦管網(wǎng)的罐頂尾氣氧含量均低于規(guī)范要求。

      3.2.4 罐頂尾氣治理技術(shù)運(yùn)行成本

      酸性水罐頂尾氣治理項(xiàng)目中增壓機(jī)、氧分儀運(yùn)行增加電耗,增壓機(jī)及水封罐運(yùn)行增加除鹽水及新鮮水消耗,具體數(shù)據(jù)如表5所示。

      表5 罐頂尾氣治理前后運(yùn)行投入及收益對(duì)比

      在一次性投入400萬(wàn)元進(jìn)行項(xiàng)目改造后,每年節(jié)約堿洗吸收劑費(fèi)用為40萬(wàn)元;送低瓦系統(tǒng)的輕烴組分在上游裝置處理后并入高瓦,由此年節(jié)約能耗436.35噸標(biāo)煤。罐頂尾氣治理項(xiàng)目實(shí)施后取得明顯的環(huán)保效益和經(jīng)濟(jì)效益。

      3.3 罐頂尾氣治理項(xiàng)目待優(yōu)化點(diǎn)

      3.3.1 低點(diǎn)積液

      酸性水罐壓力控制低,在罐頂氣治理項(xiàng)目流程上存在“U”型低點(diǎn)時(shí),容易積液,形成水封。由于凝液為高含硫含烴物質(zhì),在流程布置上需實(shí)現(xiàn)密閉排放。當(dāng)尾氣增壓機(jī)入口壓力明顯下降而酸性水罐壓力變高時(shí),可初步判斷管線低點(diǎn)積液,通過(guò)低點(diǎn)導(dǎo)淋排液。

      尾氣增壓機(jī)選型為水環(huán)真空泵,長(zhǎng)期運(yùn)行在水環(huán)泵出口積液形成水封,導(dǎo)致出口壓力增加,尾氣流量下降,不利于酸性水罐壓力控制。定期在尾氣增壓機(jī)出口低點(diǎn)排液,保證尾氣增壓機(jī)的正常運(yùn)行。

      3.3.2 水封罐廢水排放

      罐頂尾氣治理項(xiàng)目中,取消酸性水罐呼吸閥,水封罐采用正負(fù)壓水封。當(dāng)酸性水罐壓力超過(guò)1.8 KPa時(shí),沖破正壓水封,罐頂尾氣排放至大氣;當(dāng)酸性水罐壓力低于負(fù)0.2 KPa時(shí),大氣沖破負(fù)壓水封,進(jìn)入酸性水罐。為維持水封罐的正負(fù)壓水封效果,需持續(xù)上水。罐頂尾氣治理項(xiàng)目中使用新鮮水做水封介質(zhì)。由于罐頂尾氣與新鮮水接觸,造成部分有毒有害物質(zhì)溶于水中,在水封罐底排污口排至含油污水井。后期擬考慮將該股污水引入酸性水罐中。

      水封罐上水量的控制以液控閥開(kāi)度為10%為宜。液控閥開(kāi)度大時(shí)增加新鮮水消耗;液控閥開(kāi)度小時(shí)負(fù)壓水封口通大氣處有異味。

      4 結(jié)論

      1)單純的堿液吸收法、吸附及催化轉(zhuǎn)化法、低溫柴油吸收+脫硫+除臭等方法均能除去絕大部分的硫化氫、氨、硫醇等有害物質(zhì),但脫后廢氣中非甲烷總烴含量依舊很高。

      2)利用尾氣增壓機(jī)將脫臭尾氣增壓至低壓瓦斯管網(wǎng),能夠?qū)崿F(xiàn)罐頂尾氣的密閉排放,徹底解決了酸性水罐頂惡臭氣體污染問(wèn)題,顯著改善周邊環(huán)境。

      3)從罐頂尾氣治理項(xiàng)目的實(shí)際運(yùn)行情況來(lái)看,酸性水罐壓力控制平穩(wěn),尾氣中氧含量滿足規(guī)范要求。

      4)罐頂尾氣治理新技術(shù)應(yīng)用后取得明顯的環(huán)保效益,同時(shí)可回收高價(jià)值的輕烴約50 kg/h。

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