丁祿彬
(中石化安全工程研究院有限公司,山東青島 266071)
石油化工行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè),在國家推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)背景下,持續(xù)提升石油化工行業(yè)清潔生產(chǎn)水平是“兩山理論”的重要實踐,也是推動我國石化行業(yè)升級轉(zhuǎn)型、邁向高質(zhì)量發(fā)展的重要手段?!肚鍧嵣a(chǎn)審核辦法》(2016年5月16日施行)明確規(guī)定:“雙超”“雙有”注解:“雙超”“雙有”企業(yè)是指(一)污染物排放超過國家和地方標(biāo)準(zhǔn),或者污染物排放總量超過地方人民政府核定的排放總量控制指標(biāo)的污染嚴(yán)重企業(yè);(二)使用有毒有害原料進(jìn)行生產(chǎn)或者在生產(chǎn)中排放有毒有害物質(zhì)的企業(yè)。企業(yè)必須開展清潔生產(chǎn)審核,石油化工企業(yè)是“雙有”企業(yè),屬于強(qiáng)制實施清潔生產(chǎn)審核的行業(yè)。
清潔生產(chǎn)審核是指按照一定程序,對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行調(diào)查和診斷,找出物耗高、能耗高、污染重的原因,提出減少有毒有害物料的產(chǎn)生和使用,降低能耗、物耗以及廢物產(chǎn)生的方案,進(jìn)而選定技術(shù)經(jīng)濟(jì)及環(huán)境可行的清潔生產(chǎn)方案的過程[1]。清潔生產(chǎn)審核是清潔生產(chǎn)的一種方法學(xué)工具,也是實施清潔生產(chǎn)最主要的途徑和手段之一。
該文以某煉化企業(yè)為例,通過對比分析企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中資源能源消耗、物料消耗、污染物排放強(qiáng)度等關(guān)鍵性指標(biāo)的變化情況,評價開展清潔生產(chǎn)審核前后企業(yè)的清潔生產(chǎn)水平,論證清潔生產(chǎn)審核是提升企業(yè)清潔生產(chǎn)水平的重要手段。
國內(nèi)某煉化企業(yè),配套建設(shè)常減壓、催化裂化、延遲焦化等20余套生產(chǎn)裝置,采用“常減壓—渣油加氫—催化裂化—加氫裂化—延遲焦化”工藝路線,產(chǎn)品包括各種牌號的汽油、柴油、聚丙烯、液化氣、航煤、“三苯”、瀝青、石油焦等20余種,其中汽油、柴油達(dá)到歐Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)。
依據(jù)《清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) 石油煉制業(yè)》行業(yè)清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),評價審核企業(yè)的資源能源消耗及污染物排放強(qiáng)度等關(guān)鍵性指標(biāo)的清潔生產(chǎn)水平,分析問題原因,為下一步挖掘潛力提供依據(jù),對標(biāo)情況見表1。
表1 清潔生產(chǎn)水平對標(biāo)情況
對標(biāo)結(jié)果表明:該企業(yè)綜合能耗、石油類排放量等指標(biāo)達(dá)到清潔生產(chǎn)一級標(biāo)準(zhǔn),處于較高水平;噸原油加工取水量、凈化水回用率等指標(biāo)達(dá)到清潔生產(chǎn)二級標(biāo)準(zhǔn);噸原油廢水排放量為清潔生產(chǎn)三級標(biāo)準(zhǔn)。該企業(yè)水資源利用效率不高,是導(dǎo)致水系統(tǒng)相關(guān)指標(biāo)達(dá)水平不高的重要原因。因此將水系統(tǒng)作為審核重點,梳理用水流程和用水環(huán)節(jié),查找問題源頭,挖掘清潔生產(chǎn)潛力,并制定提升方案[2]。
水在石油煉制過程中具有重要作用:一是制取多種產(chǎn)品的基礎(chǔ)原料,也是眾多液體產(chǎn)品的溶劑;二是工藝流程上廣泛使用的熱能傳導(dǎo)介質(zhì),用于控制、調(diào)節(jié)工藝和設(shè)備溫度。煉廠水系統(tǒng)流程見圖1[3]。
圖1 煉廠水系統(tǒng)流程
石化行業(yè)評價水資源利用情況通常做法是開展用水情況平衡分析,分析源頭取水、過程用水及末端排水各環(huán)節(jié)水資源流向,評價水資源利用效率,尋找水耗損失環(huán)節(jié)。
取水、耗水各環(huán)節(jié)占比情況見圖2、圖3。
圖2 水資源輸入比例分析
圖3 水資源輸出比例分析
上述用水分析看出,該企業(yè)的工藝化學(xué)制水、循環(huán)水場補(bǔ)水是水耗重點環(huán)節(jié),占比合計達(dá)到80.89%。
此外用水損失雖然只占1.12%,但與同類型、同規(guī)模企業(yè)相比損失偏大(先進(jìn)企業(yè)水損占比約0.4%),因此重點分析水耗原因。
現(xiàn)場存在“跑冒滴漏”情況,主要為富余低壓蒸汽外排,據(jù)測算損失量約為7 200噸/年;
蒸汽冷凝液未完全回收,直接排入污水系統(tǒng),預(yù)估損失量為15 000噸/年;
循環(huán)水補(bǔ)水量過大,約為131.4萬噸/年(高于初始設(shè)計值87.6萬噸/年);
地下管網(wǎng)存在漏損情況,預(yù)估漏損量1 200噸/年。
依據(jù)水耗損失原因,從技術(shù)工藝、過程控制、設(shè)備、管理和員工等方面制定清潔生產(chǎn)方案,評估方案實施后效果,具體見表2。
表2 企業(yè)用水環(huán)節(jié)水耗分析
通過實施上述清潔生產(chǎn)方案,企業(yè)水資源使用效率得到了明顯改善,噸原油取水量由1.1噸/噸原油降低至0.52噸/噸原油,取水指標(biāo)達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)一級水平,實現(xiàn)節(jié)水458 550噸/年,產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益約230萬元/年。
審核發(fā)現(xiàn)企業(yè)在原輔料消耗、污染物減排等方面也存在著清潔生產(chǎn)潛力,從原輔材料和能源、技術(shù)工藝、過程控制、設(shè)備、產(chǎn)品、廢棄物、管理和員工8個方面尋找突破口。
通過開展清潔生產(chǎn)審核,發(fā)現(xiàn)問題8項(資源能源消耗類3項、物料消耗類4項及環(huán)保類1項),制定并實施相應(yīng)清潔生產(chǎn)方案8項,審核問題全部完成整改。分別選取典型節(jié)水類清潔生產(chǎn)方案具體介紹。
3.1.1 低壓蒸汽優(yōu)化利用方案
問題:全廠熱除鹽水負(fù)荷分布不合理,動力站熱除鹽水溫度為80℃,需用低壓蒸汽加熱至158℃;除氧站熱除鹽水溫度為110℃,需用低壓蒸汽加熱至130℃。導(dǎo)致動力站耗費大量低壓加熱蒸汽(60 t/h),而除氧站耗費低壓蒸汽量很少(30 t/h),并存在低壓蒸汽過剩放空情況。
優(yōu)化方案:調(diào)整熱除鹽水熱負(fù)荷,提高動力站熱除鹽水溫度,降低除氧站熱除氧水溫度,同時將除鹽水引入動力站除氧器,除氧站可多消耗30 t/h低壓蒸汽,從而解決低壓蒸汽放空,提高低壓蒸汽利用效率。按照全年低壓蒸汽放空量綜合估算,方案實施后全年可減少蒸汽放空量300噸。
3.1.2 苯乙烯裝置工藝?yán)淠夯厥绽梅桨?/p>
問題:苯乙烯裝置所產(chǎn)的工藝?yán)淠航?jīng)過工藝凝液汽提塔后,再進(jìn)入過濾系統(tǒng)進(jìn)一步處理,得到總碳為5 mg/L,電導(dǎo)率為12.8 μs/cm,PH值為8.7,總鐵為0.34 mg/L,二氧化硅為0.25 mg/L,濁度為9.11 mg/L的冷凝液。其中鐵離子、硅含量遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到鍋爐給水的要求(鍋爐給水指標(biāo):水溫<100℃,總油≤1.0 mg/L,總鐵≤0.1 mg/L,總銅≤0.05 mg/L,二氧化硅≤0.1 mg/L,濁度≤5 mg/L,壓力≤0.6 Mpa),此股水直接排入污水系統(tǒng),不僅造成水資源浪費,也增加污水處理負(fù)荷。
解決方案:經(jīng)過測試分析,此股水滿足循環(huán)水補(bǔ)水水質(zhì)要求,可代替部分新鮮水作為循環(huán)水補(bǔ)水。改造內(nèi)容為增加冷凝水收集裝置,利用管線將收集后冷凝水轉(zhuǎn)輸至循環(huán)水場作為循環(huán)水補(bǔ)水,每年可替代新鮮水12 000噸。方案流程見圖4(說明:凝液溫度約為60~70℃,循環(huán)水給水溫度要求小于32℃,根據(jù)凝液補(bǔ)充量,將凝液溫度冷卻至50℃左右再送循環(huán)水補(bǔ)水,避免使循環(huán)水場受到?jīng)_擊)。
圖4 苯乙烯裝置工藝?yán)淠夯厥绽梅桨噶鞒?/p>
通過清潔生產(chǎn)審核,企業(yè)清潔生產(chǎn)水平有了顯著提升,與審核前相比,4項清潔生產(chǎn)指標(biāo)有提升(2項指標(biāo)由二級提升為一級,1項指標(biāo)由三級提升為一級,1項指標(biāo)由三級提升為二級,見表3),清潔生產(chǎn)水平由國內(nèi)一般提升為國內(nèi)先進(jìn)水平。此外企業(yè)也取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益:每年節(jié)約原輔料消耗50噸、減少蒸汽消耗3 723噸,節(jié)電942 376度,增加產(chǎn)品277.2噸,產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益459.84萬元/年;環(huán)境效益方面,年減排SO2111噸,減排NOx 50噸,減排煙塵80噸,減排VOCs 2.12噸。
表3 審核前后清潔生產(chǎn)指標(biāo)明細(xì)
該文以某煉化企業(yè)清潔生產(chǎn)審核工作為例,審核發(fā)現(xiàn)企業(yè)水資源利用效率不高,制定并實施改進(jìn)、優(yōu)化水資源利用的清潔生產(chǎn)方案,提升用水效率。通過評價審核績效,論證了清潔生產(chǎn)審核對煉油化工重要性及積極意義,也再次證明清潔生產(chǎn)審核是石化企業(yè)實現(xiàn)“節(jié)能、降耗、減污、增效”的重要手段和工具,積極推進(jìn)清潔生產(chǎn)工作,是企業(yè)實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展、保持行業(yè)競爭力的重要保障。