呂元亮
三門核電有限公司 技術(shù)支持處 浙江臺(tái)州 318000
核電廠二回路熱循環(huán)回路的嚴(yán)密性直接影響機(jī)組熱效率,而熱循環(huán)回路嚴(yán)密性的破壞通常由于二回路邊界常閉閥門的內(nèi)漏導(dǎo)致,其中高能閥門的內(nèi)漏對(duì)二回路效率的降低、潛在閥門的損壞、流體加速腐蝕等的影響尤為顯著。三門核電2號(hào)機(jī)組二號(hào)機(jī)組升功率試驗(yàn)期間,二回路凝汽器補(bǔ)水量較大無法滿足汽輪機(jī)性能試驗(yàn)要求,影響機(jī)組熱效率。閥門內(nèi)漏是核電站常見故障,且往往因?yàn)楦吣荛y門不易檢查,很難發(fā)現(xiàn)閥門的較小內(nèi)漏,對(duì)機(jī)組性能產(chǎn)生長(zhǎng)期不利影響。三門核電預(yù)測(cè)性維修技術(shù)人員通過應(yīng)用紅外熱成像技術(shù),快速定位二回路邊界內(nèi)漏閥門。通過總結(jié)本次異常的處理過程,提煉了診斷思路,為類似問題的故障診斷和解決提供參考。
三門核電2號(hào)機(jī)組二號(hào)機(jī)組升功率試驗(yàn)期間,二回路凝汽器補(bǔ)水量達(dá)到628噸/天,影響機(jī)組熱效率,不滿足汽輪機(jī)熱力性能試驗(yàn)要求。通過對(duì)二回路外漏情況初步排查,梳理出44臺(tái)閥門存在泄漏可能。根據(jù)計(jì)劃安排,2號(hào)機(jī)機(jī)組十天后將進(jìn)入機(jī)組小修,錯(cuò)過小修窗口將很難處理補(bǔ)水量過大問題。由于時(shí)間緊迫,已無法逐個(gè)對(duì)閥門進(jìn)行解體檢查,且小修期間也不具備大量閥門檢修窗口。常規(guī)檢查已不可用,需要制定快速檢漏方案[1]。
紅外線是波長(zhǎng)比紅光長(zhǎng)的電磁波,任何表面溫度大于絕對(duì)零度(-273.15℃)的物體,都會(huì)因?yàn)槲镔|(zhì)內(nèi)部分子或原子的熱運(yùn)動(dòng)而持續(xù)不斷地向外輻射紅外線,簡(jiǎn)稱熱輻射。紅外線輻射同可見光一樣具有反射、折射、干涉、衍射和偏振等特性,同時(shí)又具有一些有別于可見光的獨(dú)有特性:
(1)眼睛對(duì)紅外線不敏感,所以無法通過目視來觀察紅外線,必須使用紅外探測(cè)器才能觀察到。
(2)紅外線的光量子能量比可見光小。
(3)紅外線的熱效應(yīng)比可見光要大得多,即紅外線更容易被物質(zhì)吸收。
紅外熱成像技術(shù)是通過非接觸式的熱成像裝置來獲取及分析熱信息的檢測(cè)診斷技術(shù)。溫度只能通過物體隨溫度變化的某些特性來間接測(cè)量。紅外熱成像在測(cè)量溫度上有三大技術(shù)特點(diǎn):
(1)非接觸式測(cè)量:完全不需要干擾被測(cè)目標(biāo),使操作者原理危險(xiǎn)。
(2)二維測(cè)量:圖像可以清楚地顯示目標(biāo)的輪廓,從而直觀地分析熱模式,比較不同區(qū)域的被測(cè)目標(biāo)。
(3)實(shí)時(shí)測(cè)量:可以快速掃描靜止目標(biāo),捕捉快速移動(dòng)的目標(biāo),有效抓住變化中的熱模式。
經(jīng)篩選44臺(tái)可能存在內(nèi)漏的閥門均為高能閥門,閥門前后介質(zhì)溫差大于50℃。日常運(yùn)行期間,閥門及上下游管道均有保溫層。閥門未泄漏時(shí),上下游溫差明顯,下游管道表面溫度僅受閥體和管道間的熱傳導(dǎo)影響,下游管道熱梯度帶分層陡峭;當(dāng)閥門發(fā)生內(nèi)漏時(shí),隨著上游高熱介質(zhì)進(jìn)入下游管道,使得下游管道被加熱,相較于未泄漏時(shí)下游管道熱梯度帶較為緩和[2]。
根據(jù)設(shè)備結(jié)構(gòu)及運(yùn)行工況分析,制定了紅外熱成像內(nèi)漏檢查方案:
(1)拆除閥門本體及前后兩倍管道直徑長(zhǎng)度的保溫。
(2)保溫拆除后,保持自然散熱30分鐘以上,減少保溫層對(duì)上下游管道熱分布的影響。
(3)采集閥門本體及前后管道的熱成像圖片。
(4)修正環(huán)境溫度、濕度、檢測(cè)距離、發(fā)射率等參數(shù),并用高對(duì)比度的彩虹著手板進(jìn)行圖像處理。
(5)根據(jù)上下游管道溫差、閥門熱交換面位置、下游管道熱梯度帶等特征分析閥門是否存在內(nèi)漏。
圖1 內(nèi)漏閥門
經(jīng)參數(shù)修正后,調(diào)整著色板可見閥門上下游管道平均溫度均在260℃上下,且下游管道沒有熱梯度帶即管道溫降不明顯,金屬傳導(dǎo)不是管道傳熱主要形式,該閥門診斷為“存在內(nèi)漏”。
圖2 正常閥門
經(jīng)參數(shù)修正,調(diào)整著色板后可見閥門上游線性平均溫度191℃,下游線性平均溫度79℃。上下游管道存在較大溫差,且下游管道存在明顯的熱梯度帶,即管道溫降明顯,金屬傳導(dǎo)是管道傳熱主要形式,該閥門診斷為“不存在內(nèi)漏”。
通過紅外熱成像檢查,最終將可能泄漏的閥門范圍從44臺(tái)縮減至5臺(tái)。在機(jī)組小修期間,對(duì)5臺(tái)內(nèi)漏閥門進(jìn)行解體檢修,確認(rèn)存在密封缺陷。小修結(jié)束后機(jī)組再次滿功率時(shí),二回路補(bǔ)水量已降低到230噸/天,較治理前628噸/天的補(bǔ)水量已大幅下降,滿足汽輪機(jī)熱力性能試驗(yàn)要求。實(shí)踐證明,紅外熱成像可以有效檢測(cè)高能閥門內(nèi)漏,且具有檢測(cè)便捷,精確度高等優(yōu)勢(shì),可以為類似閥門內(nèi)漏的診斷和處理提供技術(shù)參考。