門瑞麗 曲愛民 劉亞峰 程波
摘要:不同液化溫度和時間對玉米原料生產(chǎn)乙醇的發(fā)酵質(zhì)量和糧耗
關(guān)鍵詞:液化溫度;時間;玉米原料;燃料乙醇
我們在試驗(yàn)室中進(jìn)行了不同液化條件下發(fā)酵質(zhì)量對比的試驗(yàn),用以確定較為合適的液化溫度和液化時間,為大生產(chǎn)中的工藝調(diào)整提供參考。
1 材料與方法
1.1 材料與試劑
玉米原料采用河南天冠燃料乙醇公司生產(chǎn)線上粉碎后的玉米粉;
液化酶為江蘇省奧谷生物科技有限公司的液化酶;
糖化酶為內(nèi)蒙古神舟生物有限公司的糖化酶;
蛋白酶為江蘇博立生物有限公司的復(fù)合酶;
酵母菌種為安琪酵母有限公司的超酒干酵母;
主要試劑有斐林試劑A、斐林試劑B、NaOH等;
主要儀器有三角瓶、糖度計(jì)、酒度計(jì)、溫度計(jì)、量筒、搖床、恒溫箱、水浴鍋、燒瓶、電爐等。
1.2 試驗(yàn)方法
1.2.1 原料拌漿
拌漿干物質(zhì)濃度為30%,pH值為5.7~5.8;
1.2.2 液化
1.2.2.1液化溫度對比組:混合均勻的粉漿以15單位/g干料添加液化酶后,分別放置在三組溫度85℃、90℃、95℃水浴鍋中水浴液化2小時,液化溫度以物料中心溫度為準(zhǔn);
1.2.2.2 液化時間對比組:混合均勻的粉漿以15單位/g干料添加液化酶后,放入85℃水浴鍋中分別液化2小時和4個小時后,分為兩份,其中一份進(jìn)行1小時 102℃滅菌處理,液化溫度以物料中心溫度為準(zhǔn);
1.2.3 糖化
將以上液化醪降溫至60℃,加入糖化酶,添加量為160單位/g干料,搖勻,再冷卻至35℃?zhèn)溆茫?/p>
1.2.4 分裝、接種
將糖化醪分裝至三角瓶中,每瓶400克,加入干料重0.2‰的復(fù)合酶、總醪重0.25‰的尿素、0.5克干酵母,每組一個平行樣。
1.2.5 發(fā)酵
將以上分裝、接種后的試樣置于160rpm搖床上32℃溫度下培養(yǎng)16小時后,發(fā)酵溫度控制在33℃發(fā)酵至結(jié)束。
1.2.6分析方法
按常規(guī)方法測定各樣品發(fā)酵終了的外觀濃度、酸度、殘還原糖、殘總糖及酒度。
1.2.7 共進(jìn)行三批試驗(yàn)。
2 結(jié)果與分析
2.1 不同液化溫度下的發(fā)酵質(zhì)量對比
從以上試驗(yàn)結(jié)果來看,三種液化溫度下發(fā)酵終了外觀糖、殘還原糖、殘總糖結(jié)果差別不顯著,但發(fā)酵終了各指標(biāo)的變化存在一定的規(guī)律:隨著液化溫度的升高,發(fā)酵終了酸度逐漸下降,而發(fā)酵終了殘總糖在90℃后出現(xiàn)升高的趨勢,同時發(fā)酵終了酒度在液化溫度超過90℃后出現(xiàn)了下降的趨勢,可能與超過液化酶最適作用溫度后液化酶失活速度加快有關(guān)。
2.2 不同液化時間下的發(fā)酵質(zhì)量對比
從表2中的試驗(yàn)結(jié)果來看,在不同液化時間條件下發(fā)酵終了外觀濃度、酸度、殘還原糖、殘總糖指標(biāo)差別均不顯著,但在85℃液化后再進(jìn)行102℃、1小時滅菌后,發(fā)酵終了酒度升高超過0.1%,說明在102℃滅菌后玉米淀粉顆粒糊化效果更好。
3 結(jié)論
3.1 液化溫度高于90℃以后,由于已超出液化酶最適作用溫度范圍,會導(dǎo)致液化酶失活速度的加快,最終會導(dǎo)致產(chǎn)酒率降低;而85℃的液化溫度對粉漿的滅菌效果較差,容易造成發(fā)酵終了酸度的升高;從綜合情況看,90℃左右的液化溫度不僅有更好的滅菌效果也不會造成酶的過快失活,比較適合在生產(chǎn)中采用。
3.2 液化時間由2小時增加到4小時對發(fā)酵質(zhì)量的提高很小,但是占用設(shè)備較多、整個液化流程較長,更易產(chǎn)生雜菌污染;而在正常液化后增加1小時102℃滅菌時間,既可以將玉米淀粉顆粒煮透,又可以取得更好的殺菌效果,對提高發(fā)酵質(zhì)量和出酒率也有較明顯的作用,可在生產(chǎn)中試用。
3.3 綜合以上兩點(diǎn),生產(chǎn)中液化溫度宜控制在90℃左右,液化時間控制在2小時以上,102℃滅菌1小時左右較為合適。
根據(jù)以上的試驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)論,我們在生產(chǎn)中制定了相應(yīng)的工藝控制指標(biāo),并結(jié)合生產(chǎn)工藝進(jìn)行了部分的設(shè)備改造,摒除液化工藝中存在的設(shè)備缺陷,優(yōu)化了工藝配置,對液化工藝的控制水平起到了很好的促進(jìn)作用。
1 解決液化時間不足的問題
在實(shí)現(xiàn)日產(chǎn)800噸燃料乙醇的情況下,以原有的液化工藝計(jì)算液化時間僅有90分鐘左右,顯然不能滿足全玉米原料下的生產(chǎn)工藝需要,液化時間過短,為解決這一問題乙醇廠將現(xiàn)有兩個糖化鍋改造成后液化罐,與原有的一個后液化罐串聯(lián)使用,將液化時間延長了30分鐘以上,可將總液化時間控制在2小時以上。
2 液化溫度的控制要求
液化溫度決定了液化酶的液化能力,在與液化酶生產(chǎn)企業(yè)溝通中得知,液化酶雖為耐高溫液化酶,但是最適溫度范圍在85-90℃之間,溫度低于最適范圍液化酶不能更好的作用,溫度高于最適范圍液化酶的失活速度則會加快,再考慮到生產(chǎn)過程中醪液的滅菌需要,我們最終將液化的溫度控制在最適溫度的上限88-90℃。
3 液化酶的配制方式的改變
液化酶的配制一直以來采用了兩次稀釋的方式,雖然能滿足生產(chǎn)的基本需要,但是也暴露出了一定的問題:液化酶一次混配罐為碳鋼材質(zhì),內(nèi)壁做了內(nèi)防腐,但由于長時間的殺菌等因素,防腐涂料脫落較多,罐內(nèi)壁腐蝕嚴(yán)重,在儲存過程中有大量的鐵銹脫落到液化酶內(nèi),使液化酶的活力單位下降,并且凹凸不平的內(nèi)壁也增加了染菌的機(jī)會。將兩次稀釋改為了一次稀釋,減少對液化酶活力的影響。
4 液化酶的添加方式的改變
生產(chǎn)過程中液化酶的添加越早越均勻越好。由于公司制粉廠、谷朊粉廠、乙醇廠相對獨(dú)立,液化酶在乙醇廠添加到一級預(yù)液化罐,易出現(xiàn)混合不均勻現(xiàn)象,有時會造成了夾生料的情況,經(jīng)過分析,將液化酶的添加位置改在了一級預(yù)熱塔的下料管道上,保證在進(jìn)入一級預(yù)熱罐時已進(jìn)行了初步的混合,保證液化酶盡量混合均勻。
5 液化酶配制后活力單位的重新確認(rèn)
由于液化酶配制以體積作為稀釋倍數(shù),而液化酶原酶是按噸為單位,液化酶的密度為1.2噸/m3左右,每噸液化酶體積為0.83 m3,但以前在配制過程中,均是按每噸液化酶1 m3進(jìn)行計(jì)算,沒有考慮液化酶密度的因素,這樣配制的稀釋酶的活力偏低,經(jīng)過換算后,按照16單位/克原料添加的液化酶的實(shí)際添加單位僅有13.3單位/克原料,低于液化酶添加的下限,在考慮到液化酶密度的因素后,液化酶的添加量實(shí)際增加到了16單位/克原料。
通過以上幾項(xiàng)工作的進(jìn)行,液化質(zhì)量得到了進(jìn)一步的提高,為提高發(fā)酵質(zhì)量、降低糧耗起到了良好的促進(jìn)作用,但是隨著生產(chǎn)條件的變化,影響液化質(zhì)量的因素也在不斷變化,這就要求我們在生產(chǎn)中隨時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題,不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝。
(作者單位:河南天冠燃料乙醇有限公司)