廖英平 周群華 肖斌
摘要:片煙松散回潮熱風(fēng)溫度CPK達(dá)標(biāo)率在90%以下,與目標(biāo)值100%相差較大。為提升熱風(fēng)溫度過程穩(wěn)定性及滿足工藝要求,車間確立改善項(xiàng)目進(jìn)行攻關(guān),并達(dá)到快、準(zhǔn)確控溫的目的。
關(guān)鍵詞:片煙松散回潮;CPK;改善措施
一、前言
片煙松散回潮工藝任務(wù)是將切片后的片煙進(jìn)行松散并加溫加濕處理,熱風(fēng)溫度是片煙處理段的一項(xiàng)重要指標(biāo),目前制絲車間片煙松散回潮熱風(fēng)溫度CPK達(dá)標(biāo)率在90%以下,與目標(biāo)值100%相差較大,2018年1-4月達(dá)標(biāo)率平均為86.9%,其中,熱風(fēng)溫度工藝標(biāo)準(zhǔn)值設(shè)定低的牌號CPK值明顯小于其它牌號。為提升熱風(fēng)溫度過程穩(wěn)定性及滿足考核的要求,車間成立課題組織技術(shù)骨干進(jìn)行專項(xiàng)攻關(guān),進(jìn)而達(dá)到提高過程穩(wěn)定性控制水平,確保產(chǎn)品質(zhì)量的一致性。同時避免換牌時預(yù)熱等待時間長,影響生產(chǎn)效率和消耗。
二、主要做法和措施
2.1 原因分析
(1)熱風(fēng)溫度是靠進(jìn)入熱交換器的蒸汽來實(shí)現(xiàn),各牌號熱風(fēng)溫度工藝要求不同,靠設(shè)備控制系統(tǒng)改變熱風(fēng)溫度的過程時間較長,反應(yīng)速度較慢,導(dǎo)致熱風(fēng)溫度CPK不達(dá)標(biāo)次數(shù)多,達(dá)標(biāo)率低。
(2)熱風(fēng)溫度標(biāo)準(zhǔn)由高往低換牌時,高溫轉(zhuǎn)低溫下降速度慢,料頭溫度達(dá)到穩(wěn)定正常狀態(tài)需15分鐘,過程穩(wěn)定性較差,批次曲線波動大,SD值在1.1以上,影響了批次的CPK值。
(3)換批預(yù)熱時,蒸汽熱慣性大,溫度上升快但回落慢。如圖2:上批生產(chǎn)結(jié)束轉(zhuǎn)預(yù)熱后,溫度上升至74.5度,而此時換牌預(yù)熱溫度額定為63度,相差11.5度,降溫跨度大,導(dǎo)致降溫時間長。
(3)靠人工調(diào)節(jié)補(bǔ)償蒸汽施加比例來控制料頭熱風(fēng)溫度波動難以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定性且不利于產(chǎn)品一致性。
2.2對策實(shí)施
(1)優(yōu)化熱風(fēng)溫度PID。2月份經(jīng)多次調(diào)節(jié),將KP值由原設(shè)定值1.2調(diào)為2.0、TN值由原42調(diào)為36、修正極限調(diào)節(jié)量最大值由原100調(diào)為80、最小值由原0調(diào)為10。
參數(shù)優(yōu)化情況:有一定效果,2月份CPK達(dá)標(biāo)率87.1%,較1月份提升了2.8%。
不足之處:預(yù)熱中仍受蒸汽熱慣性影響,升溫快、降溫慢。
(2)加裝空壓噴吹降溫管路。3月份加裝空壓氣噴吹管從進(jìn)料口噴入滾筒內(nèi)。預(yù)熱溫度超出額定值3度時,人工開啟空壓氣降溫,達(dá)到額定值時關(guān)閉,使預(yù)熱溫度快速降至額定溫度。
改進(jìn)效果:3-4月份運(yùn)行,熱風(fēng)溫度CPK達(dá)標(biāo)率為88.03%,較2月份提高了1%左右。
不足之處:人工控制難以把握時間和溫度,達(dá)不到自動化控制要求。
(3)回風(fēng)管路改進(jìn)及回潮機(jī)熱風(fēng)溫度PID優(yōu)化。
三、實(shí)施效果
(1)回潮熱風(fēng)溫度CPK達(dá)標(biāo)率由改善前的86.9%提升到改善后的99.6%,上升了12.7%。
(2)過程能力指數(shù)提高(考核標(biāo)準(zhǔn)≥1)。CPK平均值由改善前的1.73提高到改善后的2.68,提升了0.95。
(3)過程穩(wěn)定性提高。SD平均值由改善前的1.5下降至改善后的0.5。
參考文獻(xiàn)
[1]項(xiàng)鐘庸;再論提高熱風(fēng)溫度的途徑[J];鋼鐵;1998年10期
(作者單位:江西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司贛州卷煙廠)