劉子涵
(石家莊市公路橋梁建設(shè)集團有限公司,石家莊 050000)
高速公路建設(shè)項目往往具有工程量大、施工難度高、整體工期長等特點,給建設(shè)單位及施工單位帶來較大的難度和挑戰(zhàn)。高速公路項目中,路基工程尤為重要,路基施工質(zhì)量直接影響著高速公路的整體穩(wěn)定,因此,需對路基填筑施工進行嚴(yán)格控制[1]。公路路基施工中,常會存在低液限黏土,大量研究表明,低液限黏土的結(jié)構(gòu)強度較低,且塑性指數(shù)小,遇水后穩(wěn)定性會極度降低,實際應(yīng)用中無法直接用作路基填料。針對該問題,常采用水泥、石灰等材料進行低液限黏土改良處理,提高其水穩(wěn)定性。本文基于改良低液限黏土在高速公路路基施工中的應(yīng)用進行研究,圍繞其施工技術(shù)要點展開討論,并在具體工程中應(yīng)用。
低液限黏土主要粒度成分為黏粒,當(dāng)向低液限黏土內(nèi)部摻加適量石灰并充分?jǐn)嚢韬螅谧罴押蕳l件下會不斷產(chǎn)生一系列物理化學(xué)反應(yīng),使低液限黏土內(nèi)部的Ca2+離子不斷增加,進而使低液限黏土內(nèi)部的土粒摩擦力增大,極大地改善土體的路用性能,最終提高土體結(jié)構(gòu)強度。具體機理如下。
低液限黏土內(nèi)部摻加石灰并充分拌和后,石灰遇水反應(yīng)產(chǎn)生晶體網(wǎng)格結(jié)構(gòu),再和土顆粒共同組成共晶體,導(dǎo)致土顆粒結(jié)團牢固,起到改善低液限黏土水穩(wěn)定性的效果[2]。
在低液限黏土內(nèi)摻加石灰后,兩者會逐漸產(chǎn)生碳酸化作用,具體為石灰內(nèi)部的Ca(OH)2與外界CO2產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng),生成結(jié)構(gòu)強度較大的CaCO3晶體,使土體的穩(wěn)定性和結(jié)構(gòu)強度整體提升。
摻加完石灰拌和后,低液限黏土內(nèi)部的Al2O3、SiO2等活性礦物質(zhì)會和石灰內(nèi)部的Ca(OH)2發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成鋁酸鈣、硅酸鈣水合物等膠凝材料,以改善土體顆粒黏結(jié)能力和水穩(wěn)定性。
低液限黏土摻加石灰拌和后,內(nèi)部H+、Na+、K+等陽離子會與石灰產(chǎn)生電解反應(yīng),使Ca2+發(fā)生離子交換作用,土顆粒水膜厚度降低而間距減少,最終構(gòu)成穩(wěn)定結(jié)構(gòu)。
某高速公路建設(shè)項目全線共計100.973 km,雙向四車道設(shè)計標(biāo)準(zhǔn),公路設(shè)計行車速度為100 km/h,路基寬度為25.5 m,全線橋隧比共計45.7%,路基工程占比較大。通過對該高速公路沿線地質(zhì)勘探可得,第二合同段內(nèi)現(xiàn)場含有豐富的低液限黏土,結(jié)構(gòu)強度較低且穩(wěn)定性不高。建設(shè)單位為節(jié)約項目投資成本,擬采用現(xiàn)有低液限黏土用作路基填料,并選擇石灰改良方式處理低液限黏土,以提高路基填筑質(zhì)量。另外,石灰改良低液限黏土施工選用自然飲用水,并結(jié)合實際情況對施工工藝進行重點控制。
在該高速公路項目第二合同段選擇典型路段,均勻取得低液限黏土試樣,分別摻入0%、4%、6%、8%的石灰,充分拌和后展開室內(nèi)試驗,得出石灰的最佳摻量。
隨4 組石灰改良低液限黏土試樣分別進行同等條件的擊實試驗,以最佳含水量、最大干密度為評價指標(biāo)[3],試驗結(jié)果見表1??傻茫噍^于0%、4%、8%的石灰摻量,6%石灰摻量對應(yīng)的最大干密度最低,因此,石灰摻量宜選定為6%。
表1 不同石灰摻配比例擊實試驗結(jié)果
對4 組石灰改良低液限黏土試樣分別進行同等條件的CBR 試驗,以CBR 值為評價指標(biāo),96%壓實度條件下,初始含水量分別設(shè)定為12%、14%、16%,對應(yīng)的試驗結(jié)果見表2??傻?,隨著石灰摻量的不斷增加,對應(yīng)的CBR 值也隨之增大,考慮到石灰后期的消耗損失,摻量在6%時最佳。
表2 不同石灰摻配比例CBR試驗結(jié)果 %
對4 組石灰改良低液限黏土試樣分別進行同等條件的膨脹率試驗,以膨脹率為評價指標(biāo),試驗結(jié)果見表3??傻?,隨著石灰摻量的不斷增加,對應(yīng)的膨脹率降低,穩(wěn)定性提高,綜合考慮選定石灰摻量為6%。
表3 不同石灰摻配比例膨脹率試驗結(jié)果
對4 組石灰改良低液限黏土試樣分別進行同等條件的無側(cè)限抗壓強度試驗,試驗結(jié)果見表4??傻茫鸵合摒ね翐郊油晔液笃? d 無側(cè)限抗壓強度增長明顯,摻量為6%時抗壓強度滿足規(guī)范要求。
表4 不同石灰摻配比例無側(cè)限抗壓強度試驗結(jié)果
首先清理路堤直至干燥度和整潔度滿足規(guī)范要求,結(jié)合實際情況規(guī)劃出施工網(wǎng)格,并每隔20 m 設(shè)置樁體,便于卸料。采用挖掘機和自卸車進行運料和卸料作業(yè),將取得的低液限黏土均勻卸至事先規(guī)劃好的網(wǎng)格區(qū)域中,采用平地機整平,可結(jié)合實際情況先進行適當(dāng)?shù)臐櫇裉幚恚员惆韬途鶆騕4]。根據(jù)網(wǎng)格區(qū)域?qū)嶋H面積計算合理的石灰摻量,選用挖掘機進行石灰改良拌和施工,拌和遍數(shù)約3 遍為宜,拌和過程中肉眼觀察土體顏色,直至顏色保持一致,且均勻性和顆粒大小需滿足規(guī)范和設(shè)計要求。
拌和施工完畢后,及時對改良后土體的含水率進行檢測,當(dāng)實際含水率偏低時需進行補水處理,而實際含水率偏高時則應(yīng)翻曬處理,嚴(yán)格控制含水率滿足規(guī)范與設(shè)計要求。隨后采用推土機進行穩(wěn)壓操作,伴隨平地機整平同步施工,再采用壓路機進行碾壓施工,速率控制在1.5~2.0 km/h,且控制靜壓和振動壓實的遍數(shù)在4~6 遍[5-6]。碾壓完畢后開展3 d 以上的養(yǎng)生,全程采用土工布覆蓋,養(yǎng)生期間做好交通管制。
本項目采用低液限黏土用作路基填筑材料,并選用石灰改良方式,摻量選定為6%,施工完畢后,選擇試驗路段對路基施工質(zhì)量進行檢測,以回彈彎沉值和壓實度為評價指標(biāo),質(zhì)量檢測結(jié)果分別見表5、表6。
表5 彎沉值檢測結(jié)果
表6 壓實度檢測結(jié)果
檢測結(jié)果表明,本項目石灰改良低液限黏土路基填筑質(zhì)量良好,壓實度和承載能力均滿足規(guī)范要求,證實了石灰改良后的低液限黏土可用作路基填料使用,且石灰摻量控制在6%左右時施工質(zhì)量最佳。
本文就改良低液限黏土在高速公路路基施工中的應(yīng)用進行研究,結(jié)合實際高速公路路基工程,圍繞石灰改良低液限黏土路基填筑施工技術(shù)工程特性、試驗研究、施工技術(shù)要點等展開,并結(jié)合試驗路段進行施工質(zhì)量檢測。研究結(jié)果表明,石灰改良后的低液限黏土可用作路基填料使用具有可行性和實用性,石灰改良低液限黏土路基填筑質(zhì)量良好,壓實度和承載能力均滿足規(guī)范要求,且石灰摻量控制在6%左右時施工質(zhì)量最佳,可有效提高路基整體承載能力、結(jié)構(gòu)強度以及穩(wěn)定性。