黃 鋒
(浙江省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司,浙江 杭州 310002)
謝村源三級(jí)水電站于1998年由原麗水地區(qū)水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)進(jìn)行發(fā)電廠的施工圖設(shè)計(jì),水輪發(fā)電機(jī)組由杭州發(fā)電設(shè)備廠(杭州杭發(fā)發(fā)電設(shè)備有限公司前身)設(shè)計(jì)生產(chǎn)。1999年建成發(fā)電,電站采用了2臺(tái)單機(jī)容量為2 000 kW的立軸混流式水輪發(fā)電機(jī)組,發(fā)電機(jī)原通風(fēng)方式為管道通風(fēng)。
2.1.1 發(fā)電機(jī)改造內(nèi)容
①發(fā)電機(jī)在電站拆機(jī)。②轉(zhuǎn)子返廠處理存在兩種情況:一種是按改造要求對(duì)轉(zhuǎn)子進(jìn)行清洗、烘干絕緣處理后,絕緣介電強(qiáng)度試驗(yàn)等能滿足出廠要求。另一種是按改造要求處理后絕緣不能滿足要求,則需對(duì)絕緣部分、轉(zhuǎn)子極間連接線、勵(lì)磁電纜進(jìn)行更換。③定子整體更新且定子機(jī)座設(shè)計(jì)為圓形。測(cè)溫裝置重新布置,接線盒等全部更換。④原上蓋板、刷架罩、頂罩全部拆除,新增上蓋板裝配、刷架罩、頂罩、機(jī)械過速保護(hù)裝置(帶齒盤結(jié)構(gòu))。⑤根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際機(jī)坑內(nèi)孔形狀,在水機(jī)層上端原發(fā)電機(jī)法蘭端檢修支架處,設(shè)掛裝式下蓋板,保證檢修操作高度,設(shè)進(jìn)入門;利用原來的支架底腳焊支撐,周向打膨脹螺栓固定下蓋板。⑥在空冷器風(fēng)路上設(shè)熱風(fēng)、冷風(fēng)測(cè)溫電阻各4 只。⑦每臺(tái)發(fā)電機(jī)增加4 只空冷器(30 kW×4=120 kW),配空冷器進(jìn)出水總管、進(jìn)出水環(huán)管、空冷器支管及檢修閘閥、壓力表;環(huán)管布置在發(fā)電機(jī)風(fēng)罩機(jī)坑壁上,進(jìn)、出水總管布置在原來管道通風(fēng)孔內(nèi)。相應(yīng)配4套進(jìn)出水彎管、法蘭、連接螺栓、空冷器支架等。⑧在空冷器進(jìn)水總管上設(shè)閘閥、壓力表、電磁流量計(jì)顯示供水水量及水壓,在空冷器排水總管上設(shè)熱導(dǎo)式流量開關(guān)、雙金屬溫度計(jì)、閘閥來顯示排水、水溫是否正常。⑨保證機(jī)組干凈無油污,更換上、下導(dǎo)軸承密封蓋。原羊毛氈密封改為銅環(huán)密封。
2.1.2 空冷器及進(jìn)、出水環(huán)管布置
總進(jìn)、出水管從原來風(fēng)道內(nèi)進(jìn)入,機(jī)坑無須新鉆孔。總進(jìn)、出水管通風(fēng)孔外接入方向,根據(jù)電站實(shí)際情況確定。
2.1.3 水工改造部分
原定子機(jī)座為正八邊形,更新后定子機(jī)座為圓形,便于發(fā)電機(jī)軸向通風(fēng)均衡,形成密閉循環(huán)后,可以保證在一只空冷器退出或故障的情況下,發(fā)電機(jī)能正常運(yùn)行。原埋入的定子基礎(chǔ)板不動(dòng),新做的定子機(jī)座下環(huán)抬高,利用定子下環(huán)板和定子基礎(chǔ)平面的空隙作為風(fēng)道。無須開鑿原機(jī)墩,不影響原混凝土機(jī)墩的強(qiáng)度,現(xiàn)有風(fēng)道的封堵方式為:在進(jìn)出口兩處用鋼筋混凝土墻封堵,并設(shè)插筋。
2.1.4 預(yù)期改造后的效果
①機(jī)組通風(fēng)冷卻系統(tǒng)為密閉自循環(huán)系統(tǒng),從定子出來的熱風(fēng)經(jīng)空冷器,從定子的上、下端通過轉(zhuǎn)子風(fēng)扇形成的風(fēng)壓回到了轉(zhuǎn)子兩端和磁極間進(jìn)入循環(huán)。發(fā)電機(jī)定子溫升將有2~5 k的下降。②上端加設(shè)風(fēng)罩,下端加設(shè)下蓋板,整個(gè)風(fēng)路順暢,風(fēng)阻降低,風(fēng)摩損耗減少約2~5 kW,發(fā)電機(jī)效率有約0.30%~0.50%提升。③風(fēng)路改變,風(fēng)阻降低,風(fēng)噪得以減少;改善風(fēng)扇片數(shù)或者葉片傾角,取消上端廠房地面出風(fēng)口及下機(jī)架處進(jìn)風(fēng)口,廠房與發(fā)電機(jī)可完全隔開,有利于阻斷噪音的傳播。④更換上、下導(dǎo)軸承氣封蓋,改用銅環(huán)密封,密封效果好且無須維護(hù)和更換。避免了油霧逸出影響繞組的絕緣壽命,保證發(fā)電機(jī)電氣和機(jī)械部分的干燥整潔。⑤通風(fēng)孔改成密閉循環(huán)系統(tǒng)后,通風(fēng)孔可以封堵,避免洪水涌入廠房。⑥取消管道通風(fēng)管路,廠房外觀整體改善,有利于小水電站的標(biāo)準(zhǔn)化管理。⑦機(jī)組檢修周期延長,檢修維護(hù)成本相應(yīng)減少。
2.2.1 發(fā)電機(jī)改造內(nèi)容
①定子返廠,拆除原有線圈,清理干凈定子鐵芯并進(jìn)行鐵耗試驗(yàn),若鐵芯局部溫度過高,作相應(yīng)處理。定子機(jī)座外壁原通風(fēng)孔作相應(yīng)的封堵及增加空冷器通風(fēng)孔,做鐵耗試驗(yàn),噴絕緣覆蓋漆,下新線圈裝配連接線及出線電纜。②根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際機(jī)坑孔形狀,在水機(jī)層上端原發(fā)電機(jī)法蘭端檢修支架處,設(shè)掛裝式下蓋板,保證檢修操作高度,設(shè)進(jìn)入門。③在空冷器風(fēng)路上設(shè)熱風(fēng)、冷風(fēng)測(cè)溫電阻各8只。④每臺(tái)發(fā)電機(jī)增加8只空冷器(15 kW×8=120 kW),配空冷器進(jìn)出水總管、進(jìn)、出水環(huán)管、空冷器支管及檢修閘閥、壓力表;環(huán)管布置在發(fā)電機(jī)風(fēng)罩內(nèi)機(jī)坑壁上,進(jìn)、出水總管布置在原來管道通風(fēng)孔內(nèi)。相應(yīng)配8套進(jìn)、出水彎管、法蘭、連接螺栓及空冷器支架。其余發(fā)電機(jī)改造內(nèi)容和方案一相同。
2.2.2 空冷器及進(jìn)、出水環(huán)管布置
空冷器及進(jìn)、出水環(huán)管布置和方案一相同。
2.2.3 水工改造部分
對(duì)發(fā)電機(jī)定子進(jìn)行改造,僅更換定子線圈,正八邊形定子機(jī)座板不變,采用在上機(jī)架混凝土平臺(tái)開鑿幾條滿足通風(fēng)要求的槽方案。
由于進(jìn)行了最大程度的開鑿,槽底鋼筋保護(hù)層厚度已十分薄,建議采用高強(qiáng)度和高耐久性的環(huán)氧砂漿修補(bǔ),必要時(shí)還可用碳纖維補(bǔ)強(qiáng),現(xiàn)有風(fēng)道封堵方式同前。
2.2.4 預(yù)期改造后的效果
方案二僅僅是定子更換線圈,相比方案一,機(jī)組效率提升僅有0.20%~0.30%,效率提升稍微小一點(diǎn),主要原因是定子鐵芯運(yùn)行多年,片間絕緣層老化,且原硅鋼片的材料稍差,總體鐵損值較大。另外,方案二相比方案一,由于其原定子機(jī)座八邊形緣故,當(dāng)其中一只空冷器故障退出后,中間隔板會(huì)影響該空冷器部分的繞組及鐵芯通風(fēng)散熱。改造后其余通風(fēng)效果與方案一相同。
2.3.1 發(fā)電機(jī)改造內(nèi)容
定子返廠,定子機(jī)座外壁原通風(fēng)孔作相應(yīng)的封堵及增加空冷器通風(fēng)孔,噴絕緣覆蓋漆。其余發(fā)電機(jī)改造內(nèi)容和方案二相同。
2.3.2 空冷器及進(jìn)、出水環(huán)管布置
空冷器及進(jìn)、出水環(huán)管布置和方案一相同。
2.3.3 土建改造
僅對(duì)發(fā)電機(jī)通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行改造,正八邊形定子機(jī)座板不變,采用在上機(jī)架混凝土平臺(tái)開鑿幾條滿足通風(fēng)要求的槽的方案,具體布置同方案二,現(xiàn)有風(fēng)道封堵方式同前。
2.3.4 預(yù)期改造后的效果
方案三是僅僅定子返廠處理(未對(duì)定子整體更換或定子線圈更換),相比方案一、方案二的定子全新更換或者定子線圈更換,方案三改造后機(jī)組的效率提升更低,因?yàn)槎ㄗ予F芯運(yùn)行多年,片間絕緣層老化,且原硅鋼片的材料稍差,總體鐵損值較大。方案三的機(jī)組檢修周期會(huì)比方案一、方案二要短,畢竟發(fā)電機(jī)運(yùn)行了多年,絕緣已經(jīng)有一定的下降。
另外,方案三相比方案一,由于其原定子機(jī)座八邊形緣故,當(dāng)其中一只空冷器故障退出,中間隔板會(huì)影響該空冷器部分的繞組及鐵芯通風(fēng)散熱。其余改造后的通風(fēng)效果與方案一相同。
方案一功效最好,且考慮了大修情況,能延長大修時(shí)間,安全最有保證,雖投資大些,但總量并不是很大,性價(jià)比較高;方案二與方案一投資相差不多,但功效和安全方面相差較多;方案三投資最小,但功效方面相差較多,安全隱患最大;從功效、運(yùn)行時(shí)間和安全度方面權(quán)衡后,最后推薦采用方案一。
①一號(hào)號(hào)機(jī)組振動(dòng)從最大方向6絲降到1絲,明顯感覺震感減小,對(duì)建筑物和機(jī)組的穩(wěn)定安全運(yùn)行提供了保障。②通過上下導(dǎo)密封蓋增加銅密封極大地解決了油霧問題,上下導(dǎo)干凈未發(fā)現(xiàn)明顯油霧痕跡,轉(zhuǎn)子磁軛上基本無油漬;改善了機(jī)電設(shè)備運(yùn)行環(huán)境,延長了設(shè)備使用壽命和檢修周期,同時(shí)也減輕了業(yè)主單位環(huán)保壓力。③改造前機(jī)組轉(zhuǎn)子絕緣偏低,開機(jī)時(shí)易接地報(bào)警,需運(yùn)行幾十分鐘后才消失,機(jī)組轉(zhuǎn)子絕緣在此次改造后一直處于良好狀態(tài)。
早年間浙江省不少地區(qū)小型水電站(單機(jī)容量≤2 000 kW)的發(fā)電機(jī)通風(fēng)系統(tǒng)為節(jié)省成本和施工安裝簡單大都采用管道式通風(fēng)方式,此次對(duì)謝村源三級(jí)電站發(fā)電機(jī)通風(fēng)方式改造的實(shí)施,實(shí)踐證明效果很好,為類似工程改造提供成功的經(jīng)驗(yàn)。