張全一,曹 兵,孫樹峰,蔡華飛
(馬鞍山鋼鐵股份有限公司煉鐵總廠 安徽馬鞍山 243041)
馬鋼B高爐2007年投產(chǎn)至今,采用雙矩形出鐵場,設(shè)4個(gè)出鐵口,其中1#、2#鐵口布置在東出鐵場上,3#、4#鐵口布置在西出鐵場上。東、西出鐵場下方各設(shè)有2條鐵水運(yùn)輸路線。每個(gè)鐵口設(shè)有獨(dú)立的泥炮、開鐵口機(jī)、移蓋機(jī)和擺動(dòng)流嘴等設(shè)備。出鐵場能夠滿足生產(chǎn)和操作要求,同時(shí)也存在一些問題和不足:
出鐵場平臺(tái)坡度大,地面凹凸不平,不利于機(jī)械設(shè)備走行,生產(chǎn)所需資材亦無法科學(xué)合理的擺放。
風(fēng)口平臺(tái)面積偏小,不利于設(shè)備檢修和更換作業(yè)。
現(xiàn)有主溝、渣鐵溝內(nèi)襯較薄,工作層壽命較短,通鐵量較低,修補(bǔ)工作量大。
爐前設(shè)備泥炮、開鐵口機(jī)操作方式為泥炮操作室閥臺(tái)手動(dòng)操作,自動(dòng)化程度不高,爐前開堵鐵口作業(yè)操作不方便。
現(xiàn)出鐵場廠房為半封閉式,出鐵場邊緣的自然風(fēng)對(duì)鐵口區(qū)域除塵效果影響較大。
出鐵場除塵系統(tǒng)能力不足,除塵效果不佳,無法滿足超低排放要求。
風(fēng)口平臺(tái)設(shè)于高爐爐體周圍,為獨(dú)立的架空式連續(xù)鋼結(jié)構(gòu)平臺(tái),風(fēng)口設(shè)備和檢修工具以及運(yùn)輸車輛可通過設(shè)于出鐵場上副跨行車運(yùn)輸?shù)斤L(fēng)口平臺(tái)。
本次改造將風(fēng)口平臺(tái)局部擴(kuò)大,擴(kuò)大后風(fēng)口平臺(tái)面積約為1150 m2。風(fēng)口平臺(tái)面澆注 120 mm耐熱混凝土,鐵口上方的風(fēng)口平臺(tái)寬度6.5 m,滿足換風(fēng)口機(jī)及直吹管更換機(jī)操作需要。風(fēng)口平臺(tái)四周防護(hù)欄桿改造成耐材澆筑鋼板,防止風(fēng)口噴渣傷人。鐵口區(qū)域設(shè)置頂吸和雙側(cè)吸,主溝頭部設(shè)置移蓋機(jī)和主溝A蓋,能較好的捕集開堵鐵口時(shí)產(chǎn)生的煙塵,減少煙氣外排。
1.2.1 出鐵場平坦化改造
出鐵場結(jié)構(gòu)采用無填沙層模板結(jié)構(gòu)。出鐵場平臺(tái)總占地面積約為9455 m2,新增加914 m2(見圖1)。主溝附近區(qū)域的出鐵場平臺(tái)采用耐熱混凝土面層,出鐵場平臺(tái)表面采用環(huán)氧樹脂地坪,并設(shè)置人行通道。出鐵場場面擴(kuò)建至現(xiàn)有汽車通道外沿,平臺(tái)預(yù)留7.5 m×7.5 m爐頂?shù)跹b孔,增加一臺(tái)副跨行車。
1.2.2 出鐵場爐前集控室改造
出鐵場增設(shè)一個(gè)爐前集控室,以實(shí)現(xiàn)爐前設(shè)備的集中控制,并能在爐前了解爐內(nèi)信息,配合高爐操作。
圖1 出鐵場新增加面積
1.2.3 出鐵場廠房全封閉
廠房向北擴(kuò)至原汽車通道邊緣,同步屋頂向北延伸至汽車通道外沿。出鐵場屋面和墻皮全部更新改造,同時(shí)滿足采光和通風(fēng)需求。
2.3.4 設(shè)定用戶端業(yè)務(wù)主詢 與服務(wù)器設(shè)定相呼應(yīng),在用戶端也同樣需要設(shè)定相應(yīng)的業(yè)務(wù)主詢.同時(shí)用戶端選擇的業(yè)務(wù)主詢與業(yè)務(wù)主詢配置器中的設(shè)定要一致.在此設(shè)定Office子網(wǎng)、Teach子網(wǎng)和Student子網(wǎng)的業(yè)務(wù)主詢分別為office、teach和student.
1.2.4 主溝采用長壽免維護(hù)主溝,冷卻方式為自然風(fēng)冷
主溝長度增長至21 m。由于原有主溝寬度較窄,采用長壽免維護(hù)技術(shù)后,需對(duì)主溝進(jìn)行加寬,主溝土建溝槽由3.22 m加至4 m,主溝鋼殼由2.5 m 加至-3 m。由于主溝加長,渣溝、鐵溝溝槽頂面標(biāo)高提高,與出鐵場平面齊平。
1.2.5 出鐵場污水收集改造
出鐵場地坪南北方向各新建2個(gè)1.2 m×1.2 m×1.0 m的污水集水坑,出鐵場平臺(tái)上污水排水通過排水管收集進(jìn)入個(gè)4集水坑,最后通過水泵輸送至水渣系統(tǒng)消納。
泥炮、開鐵口機(jī)同側(cè)布置,布置于靠爐體框架柱一側(cè)。由于爐體框架柱與爐體之間的間距較小,開鐵口機(jī)無法落地。泥炮仍布置于框架柱與爐體之間,開鐵口機(jī)安裝于框架柱之上。為不影響框架柱附近的風(fēng)口平臺(tái)擴(kuò)大,優(yōu)化開鐵口機(jī)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),降低開鐵口機(jī)的設(shè)備高度。移蓋機(jī)采用懸掛行進(jìn)式移蓋機(jī),仍布置于兩主溝夾角之間的風(fēng)口平臺(tái)下沿[1]。
泥炮、開鐵口機(jī)附近配套增加自動(dòng)加泥機(jī)和自動(dòng)換釬機(jī),自動(dòng)加泥機(jī)和自動(dòng)換釬機(jī)安裝在出鐵場平臺(tái)上,實(shí)現(xiàn)爐前開堵口半自動(dòng)化操作,同時(shí)為下一步自動(dòng)化升級(jí)預(yù)留接口。
渣溝坡度分兩段式,前緩后陡,后面一段坡度設(shè)置為9%。加速渣子流動(dòng)性,減少渣溝結(jié)渣,降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度。
出鐵場下方增設(shè)軌道衡8套(每個(gè)鐵口各2套),設(shè)置微波液位計(jì)8套(每個(gè)鐵口各2 套)。軌道衡、微波液位計(jì)可動(dòng)態(tài)檢測魚雷罐車的裝鐵量和液位高度,并顯示在出鐵場上的液晶顯示屏上。軌道衡和微波液位計(jì)數(shù)據(jù)送到高爐中控室顯示和記錄。
按照超低排放要求對(duì)出鐵場除塵系統(tǒng)風(fēng)量重新梳理,增加渣溝、鐵溝除塵點(diǎn),優(yōu)化各點(diǎn)風(fēng)量分配。新建一套爐前除塵系統(tǒng),包括2臺(tái)風(fēng)機(jī),單臺(tái)風(fēng)量1300000 m3/h,整體升級(jí)除塵設(shè)備。提升除塵效果,確保無可見煙粉塵外逸;出鐵場有組織顆粒物排放濃度小時(shí)均值不高于10毫克/立方米,每月至少95%以上時(shí)段小時(shí)均值排放濃度滿足要求[2]。
出鐵場和風(fēng)口平臺(tái)面積增加后,拓展了工作面,為檢修和正常生產(chǎn)提供較為舒適的作業(yè)環(huán)境。
現(xiàn)有主溝、渣溝采用加厚工作層,提高了主溝通鐵率,減少維護(hù)成本。
爐前增設(shè)自動(dòng)加泥機(jī)和自動(dòng)換釬機(jī)設(shè)備后,可減少人工加泥、換釬作業(yè),降低爐前作業(yè)強(qiáng)度,提高工作效率。
出鐵場廠房全封閉,增加除塵能力,既滿足環(huán)保要求又保障采光和通風(fēng)需求。
本次出鐵場和風(fēng)口平臺(tái)改造,大大改善了現(xiàn)場的工作環(huán)境。尤其爐前設(shè)備的升級(jí)改造實(shí)現(xiàn)了半自動(dòng)化操作,同時(shí)為后期實(shí)現(xiàn)無人化、智能化預(yù)留空間。這也是鋼鐵行業(yè)朝著“綠色發(fā)展、智慧制造”目標(biāo)前行的必然要求。