顧偉軍
(中國(guó)石油化工有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司,浙江寧波 315200)
乙烯是石油化工行業(yè)最重要的原料之一,從含有乙烯的物料中除去少量乙炔,以滿足乙烯裝置目標(biāo)產(chǎn)品(聚合級(jí)乙烯)對(duì)乙炔濃度的質(zhì)量要求,在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中具有重要意義。其中,通過(guò)固定床絕熱反應(yīng)器實(shí)現(xiàn)乙炔加氫是順序分離流程中脫除乙炔的有效方法。
脫除碳二物流中的乙炔是乙烯裝置的重要生產(chǎn)步驟之一,也是標(biāo)志乙烯裝置開(kāi)車(chē)成功的前提。如何在乙烯裝置開(kāi)工時(shí)快速將進(jìn)碳二反應(yīng)器的乙炔加氫合格,成為降低開(kāi)車(chē)物耗損失和縮短乙烯產(chǎn)品合格耗時(shí)的重要環(huán)節(jié)。
以某煉化企業(yè)2010年4月投產(chǎn)開(kāi)工的乙炔加氫反應(yīng)系統(tǒng)為例,該裝置設(shè)置兩臺(tái)絕熱固定床反應(yīng)器,一臺(tái)投入使用時(shí)另一臺(tái)處于再生或備用狀態(tài),當(dāng)催化劑活性不足時(shí)可實(shí)現(xiàn)切換使用。每臺(tái)反應(yīng)器設(shè)三段催化劑床層,床層之間取出反應(yīng)熱、補(bǔ)充氫氣。來(lái)自脫乙烷塔回流罐的碳二餾分先后經(jīng)換熱、預(yù)熱至反應(yīng)溫度,補(bǔ)充氫氣及含一氧化碳的粗氫,自上而下依次進(jìn)入一、二、三段反應(yīng)床層脫除乙炔。反應(yīng)器出口物料經(jīng)冷卻換熱后進(jìn)入綠油洗滌塔,再去乙烯精餾塔,詳細(xì)流程如圖1所示。
圖1 碳二加氫反應(yīng)器流程
其中,碳二組分流量和氫氣流量組成比例調(diào)節(jié)回路,確保氫氣按照化學(xué)計(jì)量精確配入,混合后的氣體使用低壓蒸汽預(yù)熱。在反應(yīng)溫度控制上,反應(yīng)器一段入口采用了兩個(gè)換熱器的串聯(lián)操作,用反應(yīng)器出料和低壓蒸汽將反應(yīng)進(jìn)料加熱到反應(yīng)起始所需溫度(37℃),當(dāng)反應(yīng)器使用到后期,為了克服催化劑活性的下降,需要提高反應(yīng)器入口物料的溫度(最高為60℃),因此設(shè)置了入口溫度調(diào)節(jié)回路,通過(guò)由蒸汽流量閥和未經(jīng)加熱的物料旁通閥組成的分程調(diào)節(jié)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)反應(yīng)器進(jìn)料溫度的控制。在加氫反應(yīng)過(guò)程中,往往加入起緩和作用的CO,使得催化劑暫時(shí)毒化,活性緩慢施放,達(dá)到平緩反應(yīng)延長(zhǎng)催化劑使用周期、提高催化劑選擇性的目的。
2014年7月2日10:35脫乙烷塔開(kāi)始進(jìn)料 ,將碳二物料從EA-405B返回DA-152流程打通,碳二物料從反應(yīng)器入口返回至DA-152循環(huán)。調(diào)整脫乙烷塔頂溫度接近-20℃,滿足進(jìn)反應(yīng)器條件,13:30分逐漸打開(kāi)DC-401B入口電動(dòng)閥,將物料并入碳二反應(yīng)器,壓力平衡后開(kāi)出口電動(dòng)閥,逐漸關(guān)閉EA-405出口返回閥,打開(kāi)EA-408出口返回閥,碳二物料由碳二反應(yīng)器出口返回至DA-152。反應(yīng)器從13:40一段開(kāi)始配氫,一段入口溫度控制為49℃(超出設(shè)計(jì)值約5℃左右),但一段床層溫度不見(jiàn)明顯上升,維持51℃左右,14:42甚至出現(xiàn)床層溫度下降的情況;13:55二段開(kāi)始配氫,14:11三段開(kāi)始配氫,因一段床層溫度不見(jiàn)上升趨勢(shì),二段三段反應(yīng)活性也較差。17:30逐漸將一段入口溫度提高至65℃(超出設(shè)計(jì)值20℃),一段床層溫度才開(kāi)始上升。隨著反應(yīng)熱逐漸增加,二段三段床層溫度開(kāi)始迅速上升,現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)調(diào)整冷卻水開(kāi)度控制二段三段入口溫度,但二段、三段出口溫度均超過(guò)150℃。床層出現(xiàn)高溫后反應(yīng)器被完全激活,反應(yīng)器逐漸趨于正常,至18:48反應(yīng)器出口乙炔合格(<5 ml/m3)共歷時(shí)5小時(shí)。三段溫度隨時(shí)間變化分別見(jiàn)圖2和圖3。
圖2 開(kāi)工一段入口溫度和床層溫度變化趨勢(shì)
圖3 碳二反應(yīng)器二段、三段出口溫度
1.2.1 催化劑活性低
DC-401B床層內(nèi)催化劑在2014年4月17日從A臺(tái)切換至B臺(tái)的過(guò)程中,發(fā)生出口漏炔、漏氫的波動(dòng)事件,物料進(jìn)入DC-401B大約3小時(shí)左右,床層溫度最高升至90℃,因切換未成功,重新將反應(yīng)器切至A臺(tái)運(yùn)行。本次大修碳二催化劑未進(jìn)行更換,期間反應(yīng)器利用盲板隔離,氮?dú)獗?,開(kāi)工用氮?dú)膺M(jìn)行吹掃置換、露點(diǎn)干燥至-70℃。初步懷疑在4月17日切換過(guò)程中,DC-401B床層內(nèi)生成一定量綠油未完全清理干凈,凝結(jié)在床層上影響反應(yīng)器活性,導(dǎo)致一段床層活性差。
1.2.2 反應(yīng)器壓力控制不穩(wěn)
該次大修中新增碳二返回線,因設(shè)計(jì)原因控制閥尺寸不對(duì),開(kāi)工過(guò)程中碳二物料返回壓力需現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)調(diào)整,壓力波動(dòng)頻繁,造成反應(yīng)器配氫量和進(jìn)料量均發(fā)生波動(dòng),對(duì)反應(yīng)器造成一定影響。
1.2.3 催化劑超期使用
碳二催化劑使用周期已經(jīng)超過(guò)技術(shù)協(xié)議保證值,活性、選擇性均有一定程度下降,影響整個(gè)調(diào)整過(guò)程。
重視碳二反應(yīng)器再生、燒焦、還原過(guò)程,邀請(qǐng)北化院專(zhuān)家現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)操作,防止再生不徹底影響反應(yīng)器活性。及時(shí)更換使用壽命已經(jīng)超過(guò)技術(shù)協(xié)議保證值的催化劑。
碳二加氫反應(yīng)器開(kāi)車(chē)前,為了保證備用反應(yīng)器中催化劑活性,在使用前對(duì)催化劑進(jìn)行氫氣還原,還原后氮?dú)庵脫Q干燥,置換干燥合格用氮?dú)獬鋲褐?.6 MPa進(jìn)行氮?dú)獗Wo(hù)。在2018年停工前進(jìn)行還原操作,大修期間保護(hù)好催化劑不被氧化或污染。
為保證碳二物料進(jìn)入反應(yīng)器時(shí)能快速激活反應(yīng),減少升溫等待時(shí)間,開(kāi)工前用熱氮?dú)鈱?duì)反應(yīng)器三個(gè)床層進(jìn)行升溫,床層升溫至80℃左右。
為了減少在線儀表置換等待時(shí)間,在碳二反應(yīng)器實(shí)氣置換時(shí)將相關(guān)分析儀表均投用并校準(zhǔn),增加在線儀表指示可靠性。
本次開(kāi)車(chē)前碳二返回線控制閥已安裝并調(diào)試正常。
操作人員、技術(shù)人員加強(qiáng)學(xué)習(xí)碳二反應(yīng)器相關(guān)知識(shí),累積操作經(jīng)驗(yàn),出現(xiàn)異常情況能及時(shí)處理。
脫乙烷塔塔頂碳二物料合格前,碳二物料返回急冷水塔,反應(yīng)器入口溫度將會(huì)隨著返回急冷水塔的壓控閥開(kāi)度變化出現(xiàn)明顯波動(dòng)。因此,在調(diào)節(jié)反應(yīng)器入口返回急冷水塔的壓控閥時(shí)一定要緩慢,注意通過(guò)調(diào)整蒸汽和碳二流量將入口溫度穩(wěn)定在38~40℃左右。
待脫乙烷塔塔頂碳二物料合格并且流量滿足反應(yīng)器最小空速后,先打開(kāi)反應(yīng)器入口旁路,給反應(yīng)器進(jìn)行勻壓。此時(shí)流量會(huì)有上升,需適當(dāng)降低;要密切關(guān)注反應(yīng)器入口溫度的變化,直至反應(yīng)器系統(tǒng)壓力與脫乙烷塔系統(tǒng)壓力平衡,打開(kāi)反應(yīng)器出口主路閥門(mén),關(guān)閉旁路閥。
此時(shí)將碳二物料由反應(yīng)器入口改為出口循環(huán),將反應(yīng)器入口閥門(mén)返回急冷水塔的手閥緩緩關(guān)小,反應(yīng)器出口返回急冷水塔的手閥慢慢開(kāi)大,直至全關(guān),反應(yīng)器出口返回急冷水塔的手閥全開(kāi),維持反應(yīng)器入口溫度在40℃左右。
碳二物料由反應(yīng)器入口改出口循環(huán)過(guò)程時(shí)間不能太長(zhǎng),避免催化劑床層溫度下降過(guò)多;當(dāng)碳二流量穩(wěn)定后立即進(jìn)行配氫操作,同時(shí)調(diào)整每段入口溫度,直至出口乙炔合格。
碳二反應(yīng)器物料由出口返回急冷水塔改為進(jìn)乙烯塔之前,要將壓力慢慢調(diào)至1.9~2.0 MPa左右;注意流量和入口溫度變化,盡量使反應(yīng)器和乙烯塔壓差減小。進(jìn)料后由于反應(yīng)器入口物料經(jīng)過(guò)與出料換熱,溫度會(huì)大幅升高,同時(shí)由于乙烯塔壓力低,反應(yīng)器進(jìn)料量會(huì)上升,應(yīng)緩慢向乙烯精餾塔進(jìn)料,同時(shí)逐漸關(guān)閉反應(yīng)器出口返回急冷水塔閥門(mén),注意調(diào)控壓力、流量與入口溫度,直至物料完全轉(zhuǎn)移至乙烯精餾塔進(jìn)料。
3.2.1 溫度控制
乙炔加氫反應(yīng)和其他的加氫反應(yīng)相類(lèi)似,一定的起始溫度條件方能保證反應(yīng)順利進(jìn)行。碳二餾分加氫時(shí),在乙炔濃度一定的情況下,進(jìn)料溫度若較高,催化劑床層熱點(diǎn)溫度也較高。當(dāng)以絕熱式反應(yīng)器操作時(shí),由于進(jìn)料溫度高,加氫反應(yīng)熱有可能使催化劑床層溫度大幅度上升,催化劑活性增碳、選擇性降低,加速副反應(yīng)發(fā)生,釋放大量反應(yīng)熱,使得反應(yīng)溫度進(jìn)一步急劇上升,發(fā)生“飛溫”現(xiàn)象致反應(yīng)無(wú)法控制?!帮w溫”不僅對(duì)乙炔的選擇加氫不利,還對(duì)催化劑本身及反應(yīng)器的安全產(chǎn)生影響。反之,若進(jìn)料溫度過(guò)低,將會(huì)導(dǎo)致物料進(jìn)料后加氫反應(yīng)發(fā)生不完全,床層溫升低,在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中可見(jiàn)各段出口乙炔含量超標(biāo)且出現(xiàn)余氫。因此,工業(yè)裝置上為使加氫反應(yīng)控制在一定范圍內(nèi),反應(yīng)器進(jìn)料設(shè)有溫度控制系統(tǒng),既保證一定的催化反應(yīng)起點(diǎn)溫度,又避免進(jìn)料溫度變化對(duì)反應(yīng)器正常操作的干擾。
(1)入口溫度控制
在開(kāi)工準(zhǔn)備階段,需使用加熱氮?dú)鈱⒋矊訙囟壬烈欢囟?,再進(jìn)行實(shí)氣置換。三次實(shí)氣置換后,床層溫度降低,對(duì)實(shí)際操作溫度變化曲線的研究表明,實(shí)氣置換之前應(yīng)將各段床層溫度控制在80~90℃,置換使床層熱量損失后既可保障加氫反應(yīng)順利進(jìn)行,又不至于產(chǎn)生飛溫。
當(dāng)脫乙烷塔進(jìn)料后,由于脫乙烷塔回流罐罐頂碳三含量不合格無(wú)法直接進(jìn)入反應(yīng)器,物料經(jīng)反應(yīng)器入口蒸汽加熱后改至返回急冷水塔,因壓差較大,打開(kāi)返回閥門(mén)可能使物料流量驟然增大,觸發(fā)物料返回溫度低低聯(lián)鎖。因此,投用蒸汽加熱時(shí)初始控制反應(yīng)器入口較高溫度(60~70℃),物料返回閥門(mén)動(dòng)作幅度不能過(guò)大,并注意調(diào)整蒸汽加熱量,確保入口溫度及流量穩(wěn)定。加氫合格后,反應(yīng)器出口由返回急冷水塔改為向乙烯精餾塔進(jìn)料,由于反應(yīng)器與乙烯精餾塔系統(tǒng)存在壓差,同樣需要進(jìn)行勻壓、流量控制、溫度控制等操作,否則將會(huì)引起反應(yīng)器劇烈波動(dòng),嚴(yán)重時(shí)導(dǎo)致飛溫或漏炔。
還需注意的是,當(dāng)反應(yīng)器出口改向乙烯塔進(jìn)料時(shí),出口與入口物料將會(huì)實(shí)現(xiàn)換熱,在流量驟增的影響下入口溫度暫時(shí)降低,流量穩(wěn)定后將會(huì)明顯上升。因此在調(diào)節(jié)入口溫度時(shí),需要注意在溫度出現(xiàn)回升趨勢(shì)后關(guān)小蒸汽閥門(mén),避免入口溫度過(guò)高出現(xiàn)飛溫,造成事故。
(2)床層溫度控制
由于加氫反應(yīng)放熱,反應(yīng)器一段和二段出料溫度較高,在進(jìn)入反應(yīng)器二段和三段之前需要用冷卻水對(duì)物料進(jìn)行冷卻降溫,以滿足反應(yīng)入口溫度的要求。同時(shí)考慮到催化劑使用到后期活性降低和冬季冷卻水溫度較低,需要提高反應(yīng)器入口溫度加以彌補(bǔ)。二、三段入口之前都設(shè)置了溫度調(diào)節(jié)器,通過(guò)調(diào)節(jié)冷卻器的旁通量來(lái)控制反應(yīng)器二段、三段的入口溫度,詳細(xì)內(nèi)容如表1所示。
表1 碳二加氫反應(yīng)器催化劑不同使用階段溫度控制情況 ℃
通過(guò)分析可知,催化劑使用后期,一二段床層效率降低,故需要提高入口溫度保證加氫反應(yīng)順利進(jìn)行;同時(shí),由于一二段床層加氫反應(yīng)逐漸鈍化,三段床層反應(yīng)負(fù)荷逐漸上升,床層溫升漲幅明顯,因此需要控制好三段床層入口溫度,既要防止反應(yīng)劇烈造成三段床層飛溫,又要防止漏炔。
一般來(lái)說(shuō),開(kāi)工催化劑活性最高;一段的床層溫升最大,可以使2/3的乙炔進(jìn)行加氫反應(yīng),溫升約在30~35℃。若流量、壓力、入口溫度等發(fā)生大幅波動(dòng),一段的床層溫升變化最為明顯。當(dāng)一段床層溫升變化時(shí),要通過(guò)調(diào)整一段入口溫控維穩(wěn),必要時(shí)同時(shí)調(diào)整配氫量。
3.2.2 開(kāi)工時(shí)配氫量控制
后加氫是按化學(xué)計(jì)量進(jìn)行的反應(yīng),碳二餾分進(jìn)料流量閥和反應(yīng)器每段入口之前的注氫流量調(diào)節(jié)閥構(gòu)成比例調(diào)節(jié)回路,通過(guò)碳二加氫反應(yīng)器的進(jìn)料量和進(jìn)料中的乙炔濃度以及反應(yīng)器每段的轉(zhuǎn)化率(由溫升限制)計(jì)算出每段允許轉(zhuǎn)化的乙炔量,然后以1.1~2.0倍的氫炔比(摩爾比)計(jì)算出每段反應(yīng)所需要的氫氣量,通過(guò)設(shè)定比例調(diào)節(jié)回路的比例值,來(lái)確保氫氣按要求量加入。注入的氫氣量要嚴(yán)格控制,確保配氫總比例值不大于2.5,嚴(yán)防反應(yīng)器飛溫。
當(dāng)脫乙烷塔頂碳三含量合格、反應(yīng)器流量也達(dá)到最低空速后,物料改進(jìn)反應(yīng)器,由出口返回至急冷水塔,置換出床層內(nèi)氮?dú)猓藭r(shí)配氫量按照設(shè)計(jì)值一次性調(diào)配。開(kāi)工初期,為加快產(chǎn)品合格速度,可在保證不飛溫的情況下適當(dāng)過(guò)度加氫,加快出口乙炔合格。結(jié)合某煉化100萬(wàn)噸/年乙烯開(kāi)工經(jīng)驗(yàn)與催化劑使用時(shí)間,一段床層配氫比例約在1.35~1.5之間,二、三段配氫比例分別在0.45~0.60、0.20~0.35,到達(dá)配比上限后不可盲目增加配氫,加氫反應(yīng)導(dǎo)致反應(yīng)器一段床層溫度升高,二三段溫度也會(huì)相繼隨之升高,加快反應(yīng)器合格時(shí)間,再根據(jù)各段床層溫度調(diào)整操作。
3.2.3 反應(yīng)器壓力與流量控制
碳二餾分加氫除炔反應(yīng)是屬于分子數(shù)減少的反應(yīng)類(lèi)型,增加壓力有利于反應(yīng)的進(jìn)行,轉(zhuǎn)化率得到提高。因此,操作壓力的波動(dòng)會(huì)對(duì)加氫結(jié)果有影響,同時(shí)乙炔反應(yīng)器與分離系統(tǒng)的脫乙烷塔、乙烯精餾塔相銜接,相互影響,所以碳二加氫系統(tǒng)的操作壓力必須保持在規(guī)定值。出于安全考慮,在乙炔反應(yīng)器出口管路上設(shè)有超壓調(diào)節(jié)系統(tǒng),供緊急情況下反應(yīng)器卸壓使用。
反應(yīng)器投用時(shí)、反應(yīng)器出口由返急冷水塔改為向乙烯塔進(jìn)料時(shí),需要進(jìn)行勻壓操作,否則,在壓差的作用下,脫乙烷塔回流罐頂?shù)奶级s出物流量驟然增大,將會(huì)造成溫度和流速波動(dòng)影響。
反應(yīng)器入口溫度波動(dòng):入口蒸汽調(diào)節(jié)閥調(diào)控不及時(shí)造成入口溫度急速下降,造成反應(yīng)器加氫反應(yīng)熱動(dòng)力不足;
空速波動(dòng):由于流速增大造成碳二氣體在反應(yīng)器內(nèi)停留時(shí)間過(guò)短,影響加氫反應(yīng)效率。
在上述影響下,反應(yīng)器極易出現(xiàn)壓力波動(dòng)、出口炔烴含量超標(biāo)的情況,影響操作穩(wěn)定。因此,反應(yīng)器物料切入與兩反應(yīng)器實(shí)現(xiàn)切換時(shí),每一步物料流向改動(dòng)時(shí)均需要進(jìn)行勻壓操作,同時(shí)通過(guò)手動(dòng)調(diào)節(jié)入口溫度并密切監(jiān)視物料流量變化。
本次碳二反應(yīng)器投用后2小時(shí)內(nèi)出口乙炔指標(biāo)合格,見(jiàn)圖4,反應(yīng)器運(yùn)行較為穩(wěn)定,且切入后系統(tǒng)沒(méi)有對(duì)乙烯精餾塔產(chǎn)生影響。
圖4 碳二反應(yīng)器出口乙炔快速下降至合格
乙烯裝置開(kāi)車(chē)投料時(shí)裂解爐按4臺(tái)運(yùn)行,乙烯三機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn),碳二反應(yīng)器出口碳二物料并入系統(tǒng)前需全部損失排入火炬。由此按碳二反應(yīng)器提前4小時(shí)合格計(jì)算,乙烯價(jià)格按9 000元/噸計(jì)算,乙烯收率按33%計(jì)算,估算經(jīng)濟(jì)效益為454×33%×3×9 000=213.8萬(wàn)元。
減少裝置超設(shè)計(jì)低負(fù)荷運(yùn)行時(shí)間,縮短了裝置開(kāi)工時(shí)間,穩(wěn)定裝置運(yùn)行,減少火炬排放時(shí)間,維護(hù)公司良好形象。
經(jīng)過(guò)廣泛對(duì)比乙烯裝置實(shí)際生產(chǎn)中的操作數(shù)據(jù),該文充分分析了碳二加氫反應(yīng)器入口及床層溫度、進(jìn)料量、配氫量、壓力(差)等因素對(duì)碳二加氫反應(yīng)器的影響,并得出了一系列操作經(jīng)驗(yàn)及結(jié)論,為乙烯裝置碳二加氫反應(yīng)器系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)行優(yōu)化操作條件,為乙烯平穩(wěn)生產(chǎn)提供了有力支持。
反應(yīng)器投用時(shí),通過(guò)調(diào)節(jié)反應(yīng)器入口換熱器蒸汽側(cè)流量及溫控旁路開(kāi)度,確保入口溫度足夠?yàn)橐胰布託浞磻?yīng)提供熱動(dòng)力。
反應(yīng)器投用過(guò)程中,要保證流量與壓差平穩(wěn),可通過(guò)旁路勻壓、控制流量閥開(kāi)度等手段降低該因素對(duì)裝置平穩(wěn)度的影響。
配氫量按照設(shè)計(jì)值給定,結(jié)合該煉化企業(yè)100萬(wàn)噸/年乙烯開(kāi)工經(jīng)驗(yàn)與催化劑使用時(shí)間,一段床層配氫比例約在1.35~1.5之間;二、三段配氫比例分別在0.45~0.60、0.20~0.35;到達(dá)配比上限后不可盲目增加配氫。反應(yīng)器再生后或新催化劑投用時(shí),入口溫度及一段配氫較正常操作時(shí)均有所降低,一段配氫比例約1.30,二段配氫比例約0.45。需要注意的是,初投用時(shí)一段入口溫度應(yīng)控制在40℃左右,觀察床層溫度、溫升是否正常。