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      臥式離心收鹽泵改進與維修

      2022-02-14 08:03:35曾明星
      鹽科學與化工 2022年12期
      關鍵詞:盤根軸封填料

      曾明星

      (唐山三友鹽化有限公司,河北 唐山 063605)

      1 前言

      海水制鹽屬于傳統(tǒng)生產(chǎn)行業(yè),工藝流程簡單,但受制于生產(chǎn)環(huán)境影響,生產(chǎn)設備技術水平、行業(yè)設備標準化相對其他行業(yè)發(fā)展緩慢,水平較低。隨著近些年制鹽行業(yè)機械化發(fā)展,收鹽作業(yè)已逐步實現(xiàn)機械化,收鹽方式主要分為收鹽機池內收鹽和鹽泵輸送收鹽兩種方式。前者對結晶池池底強度要求較高,需能承受收鹽機、運輸車重量不破壞池板,優(yōu)點為收鹽效率高、設備相對簡單。唐山三友鹽化有限公司(以下簡稱“公司”)因結晶池底較軟不適于池內收鹽、運輸,因此采用鹽泵輸送至坨臺,通過弧形篩或離心機進行鹽、水分離并集坨的方式收鹽。

      公司2017年開始采用直吸式收鹽機進行收鹽作業(yè),主要由牽引柴油機、集鹽耙、收鹽泵組成。該鹽泵為唐山市水泵廠所生產(chǎn)臥式離心水泵,型號:SY100-40,流量100 m3/h,揚程40 m,功率22 kW,轉速2 950 r/min,軸承型號6308,軸封采用盤根密封。

      因收鹽泵為立式安裝,使轉子承受軸向力加大,且輸送介質為固液混合物,流體比重、固液混合均勻程度均會有所波動,導致轉子軸向、徑向穩(wěn)定性變差,軸承易損壞。轉子運轉的不穩(wěn)定及鹽結晶對盤根磨損嚴重,使軸封泄漏頻繁,公司試驗使用骨架油封替代盤根,但仍未解決軸封泄漏問題,不但嚴重影響設備面貌、腐蝕機體,鹵水也易淋至泵體進入軸承箱導致潤滑失效、軸承損壞,設備維修頻繁,嚴重影響收鹽效率。

      2 改進方案的確定

      2.1 鹽泵選型

      SY100-40型收鹽泵已在公司使用多年,基數(shù)大、配件存量充足,零部件供應系統(tǒng)成熟,且該泵屬于技術成熟、各行業(yè)中普遍使用的臥式離心泵,具有成本低、結構可靠、易維修等優(yōu)勢,故優(yōu)先選擇以該鹽泵為基礎進行改進,不宜直接更換泵型。

      2.2 鹽泵改進

      2.2.1 故障分析

      該鹽泵為臥式設計、立式使用,且輸送介質為非純凈流體,固液混合流體導致轉子運行狀態(tài)不穩(wěn)定、軸向徑向受力軸承易損壞,軸封因顆粒磨損易泄漏。結合現(xiàn)場實際維修情況,葉輪因磨損約1 a更換1次至2次,軸承如潤滑狀況良好約3個月至6個月更換一次,如鹵水浸入潤滑失效軸承約1周更換一次,軸封約1周至1個月維修或更換一次。

      由此可見,該泵主要為軸封、軸承維修最為頻繁,且軸封泄漏也直接影響軸承使用壽命。軸封、軸承維修均需要對泵體進行徹底拆解,工作量大、維修時間長。因此針對軸封、軸承故障率高的問題急需進行解決改進,重點是首先解決軸封泄漏,其次是軸承損壞。

      2.2.2 解決措施

      (1)軸封泄漏解決措施。

      常見的軸封型式主要有機械密封、填料密封。

      填料密封是一種傳統(tǒng)的接觸式密封,應用較廣,對旋轉運動的軸允許有軸向竄動。其不足是密封性能稍差,軸不允許有較大的徑向跳動,功耗大、磨損軸、使用壽命短。其結構簡單、價格便宜、維修方便, 但泄漏量大、功率損失大。因此,填料密封用于輸送一般介質,如水,不適用于石油及化工介質,特別是不能用在貴重、易爆和有毒介質中。

      機械密封密封性能好,性能穩(wěn)定,泄漏量很少,摩擦功耗低,使用周期長,對軸磨損很小,但其機構復雜、制造精度高、價格較貴、維修不方便,加工安裝維修保養(yǎng)比一般密封要求高。機械密封適用于輸送石油及化工介質,可用于不同粘度、強腐蝕性的介質。其缺點:結構較復雜,對制造加工要求高;安裝與更換比較麻煩,并要求工人有一定的安裝技術水平;發(fā)生偶然性事故時處理較困難;一次性投資高。

      通過兩種軸封類型的優(yōu)缺點對比,機械密封的高價格、高安裝維修水平要求、泄漏不易處理等特點,不適用于制鹽行業(yè)工人技術水平相對較低、產(chǎn)業(yè)相對粗獷型的要求,而且收鹽泵輸送介質為固液混合物,易導致機械密封端面受損造成泄漏,在原盤根密封結構的基礎上進行機械密封改造改動相對較大,導致原有配件無法通用。而盤根密封以及公司試驗骨架油封替代盤根的改進經(jīng)使用驗證,均不成功。

      為盡量減少收鹽泵原結構的改變、保證原有零部件通用性,考慮使用泥狀填料替代盤根。泥狀填料安裝方便,可實現(xiàn)不停泵維護(即在不停機狀態(tài)下進行調整、維修、補充),維修強度低;無規(guī)格限制,適用于不同填料箱、通用性強,便于存儲、采購,可減少庫存;泥狀填料具有自潤滑性能,摩擦系數(shù)小,可以減少軸功率的損失;不磨損軸套,減少維護工作量,泥狀填料對填料箱和軸無需苛刻的精度要求,特別適用于已磨損軸的密封。

      綜上所述,泥狀填料極其適合公司收鹽作業(yè)環(huán)境,適于進行軸封改進試驗。首先通過測量填料箱在泵支架的相對位置,在填料箱打孔、攻絲M12,作為泥狀填料注入口;測量軸套、填料箱軸孔,可知軸孔內徑Φ54,軸套外徑Φ50,間隙為2 mm,壓蓋內徑Φ41.5,泵軸外徑Φ40,間隙為0.75,可知壓蓋與軸間隙滿足泥狀填料加注條件,而軸套與軸孔間隙過大,直接加注會導致泥狀填料泄漏至泵室無法滿足密封壓力。因此在改進后,需在泥狀填料加注前在填料箱最底部放入一件骨架油封50×70×12,避免泥狀填料泄漏。

      為降低改進試驗成本,沒有購買泥狀填料加注膠槍,利用現(xiàn)有液壓拉馬,制作加注槍頭,配合液壓拉馬活塞進行加注。

      (2)軸承損壞解決措施。

      因該泵原設計為臥式離心泵,立式安裝使用,使轉子承受軸向力加大,原軸承選用6308深溝球軸承,不適用于承受軸向力工況,故選用7308DB角接觸球軸承,既可以承受一定軸向力,又可以承受徑向力,且軸承內徑Φ40、外徑Φ90、厚度23 mm,與原深溝球軸承尺寸相同,無需改變原泵軸承箱尺寸。

      3 鹽泵維修關鍵點

      3.1 泵體維修

      通過鹽泵維修總結,其葉輪損壞主要為葉輪口環(huán)磨損導致上量不足,而使用0.5 a或1 a的葉輪流道磨損并未達到失效程度。因此葉輪損壞主要為裝配精度、檢修質量導致,在收鹽泵檢修中應該尤其注意通過調整軸承壓蓋調整墊片厚度,使葉輪在泵室中間位置,口環(huán)不會摩擦泵殼;泵軸安裝后應對軸頭(葉輪安裝位置)打表確保徑向跳動不超0.04 mm,泵體支架、泵殼、泵蓋止口應清理到位滿足定位要求,保證轉子、泵殼同心、無摩擦。

      3.2 對中找正

      據(jù)實驗統(tǒng)計,對中不良率可使軸承壽命成三次方遞減,因此轉動設備的正確對中找正是保證設備運行穩(wěn)定、延長設備運轉周期的重要手段,可消除軸承徑向與軸向的額外應力,避免對中不良所引起的振動,避免軸承、軸封提前損壞。鹽泵維修中應注重對中找正,確保軸向、徑向偏差小于0.1 mm,聯(lián)軸器檢修3 mm~5 mm,彈性膠塊完好。

      4 改進效果

      收鹽泵于3月進行改進,4月在收鹽作業(yè)中進行試用,已投用近3個月,軸封無泄漏,泵組運行平穩(wěn),設備運行狀況得到極大改善,實現(xiàn)在不改變泵原零部件尺寸基礎上,降低設備故障率、鹽場運行壽命的目的,達到了試驗效果。

      5 效益分析

      (1)維修成本。現(xiàn)有收鹽泵收鹽季維修每月平均約2次,單次維修費約0.05萬元,每年收鹽約9個月,維修費用0.05×2×9=0.9萬元,改進后根據(jù)目前使用狀況預計每年維修2次,維修費約0.057萬元,單臺泵年節(jié)約維修費用0.843萬元。

      (2)人工成本。收鹽泵改進前軸封、軸承維修均需整體拆卸,維修需2名工人約6個工時,按人工工資350元/d,改進前單臺收鹽泵維修年度人工成本2×6×350/8×2×9=9 450元,改進后單臺收鹽泵維修年度人工成本2×6×350/8×2=1 050元,年節(jié)約人工成本0.84萬元。

      綜上所述單臺泵改進年可節(jié)約維修費用約0.843+0.84=1.683萬元,收鹽泵改進后,軸封泄漏可實現(xiàn)在線加注泥狀填料消漏,維修簡單、降低維修難度,提高檢修效率、縮短維修時間,維修過程中通過提高檢修、裝配質量,可有效降低故障率,改善設備面貌,延長設備運行周期,提高收鹽作業(yè)效率。

      6 小結

      通過對臥式離心收鹽泵的改進,以及對收鹽泵故障原因分析、檢修過程要點的探討,解決了在海水制鹽的惡劣工況下收鹽泵故障率高的問題,不僅大幅降低維修成本,而且能實現(xiàn)在線維護,極大地節(jié)約維修時間和降低維修強度。此次改進對制鹽行業(yè)其它用途離心式輸送泵也具有借鑒意義,泥狀填料替代盤根密封可最大限度減少設備本體的改動,減少改進難度和成本,使設備滿足收鹽作業(yè)工況。

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