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      精益思想在A口罩生產(chǎn)車間的應(yīng)用研究

      2022-01-25 18:20:10李洪華閆軍華周本繁
      時代汽車 2022年2期
      關(guān)鍵詞:效率提升產(chǎn)品質(zhì)量

      李洪華 閆軍華 周本繁

      摘 要:闡述精益思想在口罩生產(chǎn)中應(yīng)用具有重要意義,分析A口罩生產(chǎn)車間存在的主要問題,應(yīng)用工業(yè)工程、TPM、標準化及現(xiàn)場改善等方法,開展降本增效、提質(zhì)量改善,對比改善前后數(shù)據(jù),取得不錯效益,對口罩行業(yè)精益化生產(chǎn)具有借鑒意義。

      關(guān)鍵詞:少人化 效率提升 產(chǎn)品質(zhì)量 現(xiàn)場改善

      Abstract:The article explains that the application of lean thinking in mask production is of great significance, analyzes the main problems in the A mask production workshop, applies industrial engineering, TPM, standardization and on-site improvement methods, carries out cost reduction and efficiency enhancement, quality improvement, and compares before and after improvements. The data has achieved good benefits, which can be used as a reference for the lean production of the mask industry.

      Key words:less people, efficiency improvement, product quality, on-site improvement

      1 引言

      隨著新冠疫情出現(xiàn),全球?qū)谡值确揽匚镔Y需求激增,國內(nèi)很多企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)口罩,為疫情防控做出了重要貢獻,但在口罩生產(chǎn)過程中,也暴露了很多問題,如:設(shè)備布局不精益、生產(chǎn)效率低、質(zhì)量問題頻出等。隨著疫情趨于穩(wěn)定,口罩需求已由疫情初期的“一罩難求”到產(chǎn)能嚴重過剩、打破底價,探索精益思想在口罩生產(chǎn)中的應(yīng)用,促進口罩行業(yè)可持續(xù)發(fā)展,低成本、高質(zhì)量生產(chǎn)口罩,具有重大意義[1-2]。

      2 現(xiàn)狀分析

      A口罩生產(chǎn)車間為跨行轉(zhuǎn)產(chǎn)口罩,主要生產(chǎn)一次性醫(yī)用口罩,其主要工藝流程:成型-耳帶焊接-包裝-消毒滅菌。目前在口罩生產(chǎn)過程中存在以下問題:

      1)設(shè)備布局不精益,節(jié)拍不匹配

      A口罩生產(chǎn)車間主要采用口罩切片機、耳焊機分功能模塊獨立布局方式,存在節(jié)拍不匹配、搬運多、在制品多、作業(yè)人員多等浪費,增加了生產(chǎn)運營成本。

      2)生產(chǎn)效率較低

      車間設(shè)備維護主要由少數(shù)專業(yè)維修人員負責(zé),設(shè)備故障多時,疲于應(yīng)對,停機時間加長,常見故障缺少經(jīng)驗教訓(xùn)總結(jié)。操作人員缺乏設(shè)備維護保養(yǎng)的技能與意識。導(dǎo)致設(shè)備故障多、開動率低。

      3)產(chǎn)品下線合格率不高

      因跨行業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn),口罩設(shè)備多為自制、穩(wěn)定性不高,口罩生產(chǎn)經(jīng)驗缺乏,來料質(zhì)量不高等問題,初期口罩下線合格率較低,造成了大量人力物力浪費,亟待加強質(zhì)量控制,提升合格率。

      3 精益思想在口罩生產(chǎn)中的應(yīng)用

      精益生產(chǎn)方式源于日本豐田TPS,其追求消滅一切浪費的思想稱為精益思想[3]。本文緊密圍繞精益生產(chǎn)的核心目標“降本增效、提質(zhì)量”,引入ECRS原則、TPM、標準化、現(xiàn)場改善等精益工具,促進低成本、高質(zhì)量生產(chǎn)口罩。

      3.1 少人化改進,促降本

      A口罩生產(chǎn)車間,切片機節(jié)拍120片/分鐘,耳焊機節(jié)拍50-60片/分鐘,員工主要工作是上料及下線檢查,工作簡單重復(fù),員工缺乏積極性,流動性較大,人力成本高。該生產(chǎn)車間布局如圖1改善前所示,將切片機、耳焊機分區(qū)布局,這種分工藝布局方式,存在人員配置多、搬運多、在制品多等浪費。結(jié)合工業(yè)工程ECRS(取消、合并、重排、簡化)四大原則[4],對現(xiàn)有工藝布局分析研究,通過自動化改造,將切片機與耳焊機合并成為一條生產(chǎn)線,如圖1改善后所示,減少在制品及搬運環(huán)節(jié),實現(xiàn)了流動化生產(chǎn),同時單條生產(chǎn)線人員配置由改善前9人降至5人。

      3.2 全員生產(chǎn)維護,助提效

      全員生產(chǎn)維護(TPM),是通過全員參與設(shè)備全系統(tǒng)的生產(chǎn)維護,以追求設(shè)備綜合效率最大化??谡稚a(chǎn)主要靠切片機、耳焊機等設(shè)備來保障效率與質(zhì)量,因此通過全員參與設(shè)備維護,保障設(shè)備的可靠運行,具有重要意義。根據(jù)A口罩生產(chǎn)車間情況,從操作工TPM、維修PM、設(shè)備搶修與故障分析三方面開展TPM活動。1)日常點檢是TPM的基礎(chǔ),制定操作工TMP點檢表如表1,在開班前進行設(shè)備點檢;2)對關(guān)鍵部件制定PM計劃,專業(yè)維修人員定期保養(yǎng)或者更換,由事后被動維修轉(zhuǎn)為主動維護;3)對停線時間長或多頻次出現(xiàn)的故障,進行分類整理,使用5Why工具分析根本原因,杜絕故障再次發(fā)生,并開展經(jīng)驗教訓(xùn)總結(jié),制定維修作業(yè)指導(dǎo)手冊STS/TIS。實施TPM管理后,A口罩生產(chǎn)車間設(shè)備開動率從75%提升到了95%。

      3.3 全面質(zhì)量控制,提質(zhì)量

      標準化是提升產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)。標準作業(yè)指導(dǎo)書(SOP)是以文件形式描述作業(yè)員在當(dāng)前作業(yè)過程中最佳操作步驟和應(yīng)遵守事項。SOP是生產(chǎn)操作人員的作業(yè)指導(dǎo)書,是質(zhì)檢員的質(zhì)量檢查依據(jù)[5]。根據(jù)工藝標準,對來料、切片、耳帶焊接、包裝等各環(huán)節(jié)制定了質(zhì)量檢查標準,表2列舉了耳帶焊接質(zhì)量檢查標準;根據(jù)工藝及質(zhì)量標準,對上料、下線質(zhì)檢、包裝等操作環(huán)節(jié),制定SOP,指導(dǎo)員工操作;對常見產(chǎn)品質(zhì)量問題,制作圖文并茂的質(zhì)量提示卡;質(zhì)量部員工每兩小時對各環(huán)節(jié)產(chǎn)品開展一次抽檢。通過各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制,真正做到質(zhì)量三不原則,各工序不接受、不制造、不傳遞缺陷。A口罩車間產(chǎn)品下線合格率由投產(chǎn)初期的86.2%迅速提升到98%以上。

      3.4 全員改善文化

      開展5S管理,清理不需要物品,定置需要物品,定期消殺、清掃,并建立5S管理制度,劃分責(zé)任區(qū),保持車間環(huán)境整潔有序。同時,以“管理有序,精益運行”,驅(qū)動現(xiàn)場目視化管理。為建立全員參與改善的文化氛圍,在5S與目視化管理基礎(chǔ)上,制定改善提案制度,群策群力、集思廣益,推動全體員工積極辨識與消除浪費。實施改善提案制度后,挖掘了很多創(chuàng)意小改善,如:操作方法優(yōu)化、包裝輔助工具、工作表單合并等,助力降本增效提質(zhì)量。

      4 結(jié)論

      本文將精益思想應(yīng)用到A口罩生產(chǎn)車間,應(yīng)用ECRS原則,優(yōu)化布局,進行少人化改善,降低成本,減少搬運與在制品停滯,實現(xiàn)流動化生產(chǎn);開展全員生產(chǎn)維護,提升設(shè)備開動率與可靠性;對各環(huán)節(jié)進行標準化質(zhì)量管控,秉承質(zhì)量三不原則,提升產(chǎn)品質(zhì)量;開展5S與目視化管理,建立改善提案制度,營造全員參與改善的文化氛圍。通過以上精益改進,促進了A口罩生產(chǎn)車間精益化運行,獲得不錯改善效益,對口罩生產(chǎn)行業(yè)發(fā)展具有重要借鑒意義。

      參考文獻:

      [1] 張津嘉.口罩行業(yè)上演“過山車”[J].財富時代,2020,(06).

      [2] 劉哲.人因工程在N95口罩生產(chǎn)中的應(yīng)用研究[D].上海交通大學(xué),2017.

      [3] 李洪華,劉強.基于精益生產(chǎn)的KD車間產(chǎn)能提升應(yīng)用研究[J].汽車與駕駛維修,2021,(04):94-96.

      [4] 易樹平,郭伏.基礎(chǔ)工業(yè)工程[M].北京:機械工業(yè)出版社,2012.

      [5] 趙崇威. R公司質(zhì)量管理改進研究[D].華南理工大學(xué),2020.

      作者簡介

      李洪華:工程師,碩士,主要研究方向為精益生產(chǎn)、現(xiàn)場改善等。

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