白景浩,李海彬,宋 俊
(1.國電建投內(nèi)蒙古能源有限公司察哈素煤礦;2.國電建投內(nèi)蒙古能源有限公司察哈素煤礦選煤廠,內(nèi)蒙古 鄂爾多斯 017029)
國電建投內(nèi)蒙古能源有限公司察哈素煤礦31采區(qū)有2-2、3-1等2個主要可采煤層。參照《緩傾斜煤層采煤工作面頂板分類》(MT554-1996)和煤層頂板巖性綜合分析3-1煤層頂?shù)装迩闆r:煤層直接頂為1b,屬不穩(wěn)定頂板;基本頂?shù)某醮蝸韷寒?dāng)量平均值為1 113.89KN/m2,屬Ⅳa級;煤層底板較軟。
31采區(qū)3-1煤層布置厚煤層綜采面,煤層內(nèi)采用連續(xù)前進式開采順序;綜采面采用走向長壁式采煤法,后退式采煤,采用大采高一次采全高綜合機械化采煤工藝,自然垮落法管理采空區(qū)頂板。
由于各綜采面之間采用的是連續(xù)前進式開采順序,再加上3-1煤層直接底為0.5m~2.0m的泥巖、炭質(zhì)泥巖、砂質(zhì)泥巖,且含有0.4m~0.8m不等厚度的高嶺土巖層,使得綜采面回風(fēng)順槽在經(jīng)受了相鄰的上一個綜采面回采期間的周期來壓影響之后,其回風(fēng)順槽礦壓顯現(xiàn)明顯,底板底鼓頻繁,不利于布置設(shè)備列車。因此,設(shè)備列車均布置在膠運順槽。
當(dāng)前,以國家能源集團神華神東煤炭集團下屬煤礦為主的大型井工煤礦,多采用機軌合一布置方式,即設(shè)備列車和單軌吊管線吊掛裝置均布置在膠運順槽內(nèi),并與膠運順槽內(nèi)靠近綜采面開采幫布置的帶式輸送機平行。進風(fēng)巷機軌合一布置方式,可以大大減少回風(fēng)順槽內(nèi)機電設(shè)備布置數(shù)量,使綜采面在生產(chǎn)時實現(xiàn)專用回風(fēng)巷管理。不僅如此,綜采面進風(fēng)巷粉塵濃度極低,設(shè)備受粉塵污染的程度也比較低,維護也比較便利,監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)也比較簡單。
以該礦31311綜采面為例,見圖1、2。綜采面寬度290.08m,理論推進長度為4 310m,31311膠運順槽與相鄰的下一個綜采面的31313回風(fēng)順槽之間的煤柱寬度為35m,兩條順槽之間每隔350m布置一條聯(lián)絡(luò)巷;每個順槽內(nèi)的煤柱側(cè),相鄰的兩條聯(lián)絡(luò)巷之間均勻布置3個調(diào)車硐室;31311膠運順槽內(nèi),帶式輸送機里側(cè)安全距離為0.7m,帶式輸送機與設(shè)備列車之間的安全距離為0.6m,人行道寬度1.27m,設(shè)備列車長度約200m,其內(nèi)單軌吊最短長度70m,轉(zhuǎn)載破碎機長度約50m。
圖1 膠運順槽機軌合一布置方式示意
圖2 31311膠運順槽斷面
以該礦31311綜采面為例進行說明,見圖3。31311綜采面煤柱保護線,即理論停采線位置,距離31采區(qū)輔助膠運大巷(東西段)不足160m,而這160m內(nèi)還包括31311膠運順槽帶式輸送機機頭硐室90m。
圖3 31311綜采面末采收尾位置示意
確定實際停采線位置時,需要考慮轉(zhuǎn)載破碎機(50m)、單軌吊(最短長度70m)和設(shè)備列車(200m)等三大因素。從圖3中可以明顯看出,理論停采線與卷帶聯(lián)巷之間的距離遠遠不能滿足布置轉(zhuǎn)載破碎機、單軌吊和設(shè)備列車的需要。
按照傳統(tǒng)設(shè)計理念,31311綜采面實際停采線位置將定于31311膠運順槽卷帶聯(lián)巷以里320m的位置,即綜采面將損失掉251.73m的有效推進長度,損失可采煤量約53.47萬t,降低了綜采面的回采率。不僅如此,若31311綜采面減少251.73m的有效推進長度,意味著其服務(wù)年限將減少20d以上,這對該礦3-1厚煤層采掘接續(xù)也不利。
針對機軌合一巷道在綜采面末采收尾中存在的不足之處,該礦先后進行了多種模擬試驗。
第一種方法:設(shè)計施工專用措施聯(lián)巷,將設(shè)備列車逐步分離出膠運順槽,并存放在31313回風(fēng)順槽開口段內(nèi),這將損失掉122.1m的有效推進長度;沿起伏段移設(shè)設(shè)備列車時無安全保證;阻擋了進出綜采面的主要運輸路線,這對綜采面回撤作業(yè)也極為不利。
第二種方法:設(shè)計施工專用措施聯(lián)巷,將設(shè)備列車逐步分離出膠運順槽,并存放在31313回風(fēng)繞道內(nèi),這將損失掉160.9m的有效推進長度;一是影響巷道通風(fēng)斷面,二是31313回風(fēng)繞道擴修工程需要一個月以上。
以上兩種方法,都是將設(shè)備列車從綜采面前進方向逐步分離出31311膠運順槽,卻都因順槽開口段有效空間太小,而不能顯著降低綜采面有效推進長度損失量。
現(xiàn)場調(diào)研期間該礦發(fā)現(xiàn),若能實現(xiàn)設(shè)備列車向采空區(qū)方向轉(zhuǎn)彎,就能夠?qū)⒃O(shè)備列車全部存儲在31313綜采面的輔助回撤通道內(nèi)。這樣一來,單軌吊的影響處理起來就簡單多了,綜采面有效推進長度損失量可以降到最小化(見圖4)。
圖4 機軌分離技術(shù)巷道布置示意
將設(shè)備列車向采空區(qū)方向轉(zhuǎn)彎117°以上需要解決三個問題:①新掘一條圓弧措施聯(lián)巷;②確定措施聯(lián)巷圓弧半徑;③優(yōu)化31313輔助回撤通道設(shè)計圖以滿足移設(shè)和存儲設(shè)備列車的需要。其中,措施聯(lián)巷的圓弧半徑的選擇是關(guān)鍵。通過多次調(diào)研和模擬試驗(見圖5)后,該礦最終確定了措施聯(lián)巷的圓弧半徑,其余巷道設(shè)計和優(yōu)化工作也都迎刃而解。
圖5 模擬試驗現(xiàn)場
該礦于2017年11月完成了相關(guān)圖紙的設(shè)計和優(yōu)化,于2018年3月前完成了相關(guān)巷道的全部掘進任務(wù)和準備工作。
2019年2月18日,31311綜采面進入末采收尾階段:設(shè)備列車分6次由措施聯(lián)巷逐步分離出了31311膠運順槽,并最終全部存儲在了31313輔助回撤通道內(nèi);措施聯(lián)巷內(nèi)的單軌吊管線直接落地后貼幫放置,待設(shè)備列車完全進入到31313輔助回撤通道內(nèi)以后,繼續(xù)沿31311膠運順槽鋪設(shè)單軌吊,其中一段單軌吊管線仍需要落地并緊貼31311膠運順槽幫部放置,待綜采面貫通31311主回撤通道后,整個末采收尾工作結(jié)束;設(shè)備列車進入措施聯(lián)巷前,設(shè)備列車電纜車盤上需要提前儲存約260m的高壓電纜,設(shè)備列車經(jīng)過的沿線,需要提前鋪設(shè)一路供水管路,移設(shè)設(shè)備列車期間將儲存的高壓電纜重新展開并敷設(shè)好即可。
新的末采收尾機軌分離技術(shù)的成功實踐應(yīng)用,使得31311綜采面的有效推進長度損失量由251.73m減少至33.37m,由此,實際多采出原煤58.3萬t,實際增加31311綜采面回采周期29d。
采用了機軌合一布置方式的綜采面,當(dāng)理論停采線距離順槽巷道口的空間不能滿足設(shè)備列車、單軌吊和轉(zhuǎn)載破碎機等設(shè)備所需時,傳統(tǒng)的處理方法需要損失掉較多的綜采面有效推進長度,造成煤炭資源浪費,降低了綜采面回采率。
新的綜采面末采收尾機軌分離技術(shù)恰好能夠彌補上述不足,將綜采面有效推進長度損失量降至最低,實現(xiàn)經(jīng)濟效益最大化。
仍以該礦31311綜采面為例:新技術(shù)多采出原煤58.3萬t,增加回采周期29d;按噸煤利潤150元計算,僅多采出的原煤直接經(jīng)濟效益就高達8 745萬元,而項目投入尚不足70萬。
由國電建投內(nèi)蒙古能源有限公司察哈素煤礦自主設(shè)計完成的綜采面末采收尾機軌分離技術(shù),能夠顯著降低綜采面有效推進長度損失量,進而減少了煤炭資源浪費,提高了綜采面回收率和回采周期,而項目投入極低。
綜采面末采收尾機軌分離技術(shù)已經(jīng)申請了國家實用新型專利(“一種設(shè)備列車與膠運順槽分離的礦井綜采工作面”,專利號ZL201821245711.5),可供具有相同需求的井工煤礦及相關(guān)企業(yè)應(yīng)用參考,無論直接經(jīng)濟效益還是間接經(jīng)濟效益,都非常顯著。