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    2萬(wàn)t/a廢酸再生裝置正壓運(yùn)行研究

    2021-07-28 10:05:30吳龍輝張維兵
    化工設(shè)計(jì)通訊 2021年7期
    關(guān)鍵詞:廢酸吹灰焚燒爐

    常 劍,吳龍輝,張維兵

    (陜西延長(zhǎng)石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司延安石油化工廠輕烴中心,陜西延安 727406)

    1 裝置概述

    延安石油化工廠輕烴中心2萬(wàn)t/a廢酸再生裝置是烷基化裝置的輔助單元,采用濕法制硫酸技術(shù),使用三級(jí)反應(yīng)工藝,使含硫組分轉(zhuǎn)化為硫酸達(dá)到最大轉(zhuǎn)化率。主要由焚燒爐、一二級(jí)反應(yīng)、活性炭反應(yīng)、一二級(jí)冷卻、一二級(jí)靜電除霧及熔鹽熱平衡組成,硫酸的總轉(zhuǎn)化率超過(guò)99.9%。裝置于2019年2月首次開(kāi)工,由于烷基化鈍化后硫酸作為進(jìn)料使用,造成整個(gè)系統(tǒng)壓差過(guò)高,導(dǎo)致裝置正壓運(yùn)行。

    2 裝置正壓表現(xiàn)

    2.1 焚燒爐正壓

    2萬(wàn)t/a廢酸再生裝置焚燒爐型式為立式,正常運(yùn)行時(shí)壓力通過(guò)一級(jí)反應(yīng)器風(fēng)機(jī)(C-820)控制為-2~-4kPa,異常狀況下焚燒爐壓力為4~6kPa,觀火孔出現(xiàn)竄火和腐蝕、酸液泄漏現(xiàn)象。焚燒爐使用燃?xì)饷}沖吹灰器,脈沖罐彎頭處堵塞(圖1),嚴(yán)重腐蝕穿孔(圖2),工藝氣泄漏。

    圖1 脈沖罐彎頭堵塞

    圖2 脈沖罐彎頭腐蝕穿孔

    2.2 高溫除塵器正壓

    裝置共有4臺(tái)高溫除塵器,正常操作壓力在-0.3~-0.1kPa之間,通過(guò)一級(jí)反應(yīng)器風(fēng)機(jī)(C-820)控制,當(dāng)焚燒爐正壓操作時(shí),高溫除塵器的操作壓力在1.0~2.0kPa(圖3),導(dǎo)致高溫除塵器反吹風(fēng)膨脹管腐蝕破裂(圖4),工藝氣泄漏。

    圖3 高溫除塵器正壓操作壓力

    圖4 高溫除塵器反吹風(fēng)膨脹管斷

    2.3 一級(jí)反應(yīng)器正壓

    一級(jí)反應(yīng)器正常操作壓力在-0.1~0.2kPa,鉑基、釩基催化劑床層及熔鹽翅片換熱器表面灰分較少,一級(jí)反應(yīng)器從進(jìn)口至出口,工藝氣通過(guò)阻力小,系統(tǒng)壓差較小。當(dāng)催化劑床層和翅片換熱器表面積聚大量灰分時(shí),一級(jí)反應(yīng)器進(jìn)口壓力升高至4kPa,一級(jí)反應(yīng)器風(fēng)機(jī)(C-820)變頻自動(dòng)提升至100%,機(jī)封出現(xiàn)泄漏。系統(tǒng)中焚燒爐預(yù)熱風(fēng)、一級(jí)反應(yīng)器釩基催化劑床層氧化風(fēng)等均由風(fēng)機(jī)(C-853)提供,因該風(fēng)機(jī)出口壓力設(shè)置為2.5kPa,所以導(dǎo)致工藝氣倒竄至一級(jí)反應(yīng)器催化劑床層氧化風(fēng)管線,造成嚴(yán)重腐蝕而泄漏,并產(chǎn)生大量酸泥堵塞管道。

    3 問(wèn)題產(chǎn)生的原因、解決措施及效果

    3.1 焚燒爐正壓的原因、解決措施及效果

    原因:2019年8月,一級(jí)反應(yīng)器催化劑床層和熔鹽換熱器翅片堵塞,分別于2019年9月、12月停工處理,未能取得良好的效果,工藝氣仍無(wú)法通過(guò),導(dǎo)致高溫除塵器和焚燒爐正壓運(yùn)行。

    解決措施:①2020年5月裝置停工,一級(jí)反應(yīng)器釩基催化劑過(guò)篩,更換鉑基催化劑,抽出熔鹽翅片換熱器進(jìn)行清洗。②更換焚燒爐吹灰器彎頭,清理風(fēng)線和乙炔管線內(nèi)於堵的酸性固體。增設(shè)20kPa風(fēng)線對(duì)吹灰器系統(tǒng)進(jìn)行時(shí)時(shí)置換(圖5、圖6),防止酸性物質(zhì)在吹灰器管道內(nèi)堵塞。

    圖5 吹灰器改造前流程

    圖6 吹灰器改造后流程

    效果:裝置開(kāi)工后焚燒爐運(yùn)行平穩(wěn),壓力維持在-0.3~-0.1kPa,無(wú)躥火現(xiàn)象。吹灰器彎頭無(wú)腐蝕和泄漏現(xiàn)象,吹灰正常運(yùn)行。

    3.2 高溫除塵器正壓的原因、解決措施及效果

    原因:2019年12月,烷基化裝置開(kāi)工時(shí)鈍化后的廢酸用作廢酸再生裝置的進(jìn)料使用,導(dǎo)致原料成分復(fù)雜(如表1所示),高溫除塵器濾棒表面黏4~5mm致密灰分層,工藝氣無(wú)法穿透通過(guò),提高一級(jí)反應(yīng)器風(fēng)機(jī)(C-820)的變頻,仍無(wú)法改變高溫除塵器正壓操作的現(xiàn)狀。

    表1 濾棒表面黏黏物組成分析結(jié)果

    解決措施:濾棒材質(zhì)為陶瓷纖維,切出高溫除塵器,取出濾棒人工對(duì)其表面進(jìn)行機(jī)械清灰,然后重新安裝繼續(xù)使用。

    效果:重新投用后,效果良好,高溫除塵器壓力正常。但為裝置后續(xù)運(yùn)行帶來(lái)巨大隱患,導(dǎo)致問(wèn)題更加惡化。

    3.3 一級(jí)反應(yīng)器正壓的原因、解決措施及效果

    原因:自2019年7月至10月,高溫除塵器使用人工機(jī)械清灰后的濾棒,破壞了其表面結(jié)構(gòu),導(dǎo)致大量灰分進(jìn)入反應(yīng)系統(tǒng),堵塞催化劑床層及熔鹽換熱器翅片。

    解決措施:①2019年10月更換高溫除塵器濾棒;②2020年5月裝置停工,更換鉑基催化劑,釩基催化劑過(guò)篩,熔鹽翅片換熱器清洗;③清除一級(jí)反應(yīng)器風(fēng)機(jī)葉輪表面結(jié)垢物; ④更換一反氧化風(fēng)管線。

    效果:2020年5月裝置開(kāi)工后,反應(yīng)器系統(tǒng)壓力運(yùn)行良好。一級(jí)反應(yīng)器催化劑床層氧化風(fēng)管線腐蝕現(xiàn)象再未發(fā)生,也未有大量酸泥堵塞管道。

    4 結(jié)論

    廢酸再生裝置正常運(yùn)行的條件比較苛刻,整個(gè)工藝氣系統(tǒng)必須在負(fù)壓狀況下才能確保裝置的平穩(wěn)、安全運(yùn)行,否則就會(huì)產(chǎn)生各種腐蝕和泄漏,對(duì)人員造成傷害的同時(shí),更會(huì)造成環(huán)境污染事件。因此確保工藝氣系統(tǒng)在正常壓力下運(yùn)行顯得尤為重要,措施是盡可能地除去廢酸進(jìn)料中夾帶的灰分,具體做法有:①4臺(tái)高溫除塵器頂部濾布增設(shè)過(guò)濾設(shè)施;②一級(jí)反應(yīng)器鉑基上層再增加釩基催化劑床層。通過(guò)上述措施,工藝氣系統(tǒng)內(nèi)大部分的灰分會(huì)被截止于一級(jí)反應(yīng)器前,留存至高溫除塵器內(nèi),既確保了系統(tǒng)壓力又保護(hù)了鉑基催化劑。

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