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    中原油田東濮老區(qū)高含水原油常溫集輸技術(shù)

    2021-07-12 04:37:20黃雪松朱寧寧范開(kāi)峰
    科學(xué)技術(shù)與工程 2021年16期
    關(guān)鍵詞:計(jì)量站高含水集輸

    黃雪松, 李 思,2*, 朱寧寧, 晁 凱, 范開(kāi)峰,2

    (1.中國(guó)石化中原油田分公司石油工程技術(shù)研究院, 濮陽(yáng) 457001; 2.遼寧石油化工大學(xué)石油天然氣工程學(xué)院, 撫順 113001)

    中原油田東濮老區(qū)經(jīng)過(guò)四十余年的開(kāi)發(fā),采出液平均含水率升高至94.8%,加熱集輸消耗大量能源。截至2018年年底,東濮老區(qū)共有油井和計(jì)量站加熱爐643 臺(tái),年耗氣量1 218×104m3,約占集輸系統(tǒng)總能耗的73%。同時(shí),加熱爐存在較大安全隱患,燃燒伴生氣為濕氣,經(jīng)濟(jì)性和環(huán)保性較低。采出液含水率的大幅升高為常溫集輸提供了有利條件,可大幅減少加熱爐數(shù)量、降低加熱能耗。

    易凝高黏原油在常溫輸送時(shí)容易黏附在管道內(nèi)壁,導(dǎo)致流動(dòng)面積縮小、井口回壓增大,影響集輸系統(tǒng)安全生產(chǎn)[1-2]。影響常溫集輸能否實(shí)施的因素較多、作用復(fù)雜,室內(nèi)研究方法主要包括石蠟沉積杯法、冷指法、環(huán)道實(shí)驗(yàn)法和數(shù)值模擬法等[3-9]。丁振軍[3]和田東恩[4]采用石蠟沉積杯法,將黏壁量突增時(shí)的最高溫度作為黏壁溫度,實(shí)驗(yàn)便捷,但結(jié)果易受操作過(guò)程影響,產(chǎn)生較大誤差:賈治淵[6]通過(guò)帶攪拌的冷指裝置,將冷指表面黏壁厚度突增的拐點(diǎn)作為黏壁溫度,但冷指與儲(chǔ)罐之間的Taylor-Couette流動(dòng)與實(shí)際管內(nèi)流動(dòng)存在差異;Zheng等[5]和高美堯[8]通過(guò)實(shí)驗(yàn)環(huán)道測(cè)試段的壓差曲線,將壓差陡增時(shí)對(duì)應(yīng)的溫度作為黏壁溫度,與現(xiàn)場(chǎng)流動(dòng)情況接近,但實(shí)驗(yàn)裝置造價(jià)高,操作復(fù)雜、耗時(shí)長(zhǎng);劉曉燕等[2]和魯曉醒等[9]通過(guò)可視化試驗(yàn)環(huán)道,將流量開(kāi)始減小時(shí)刻和壓降轉(zhuǎn)折點(diǎn)對(duì)應(yīng)溫度作為黏壁溫度,但透明管內(nèi)表面的界面性質(zhì)會(huì)影響實(shí)際黏壁過(guò)程。經(jīng)過(guò)多年研究,在高含水原油流動(dòng)特性和常溫集輸安全界限等方面得到了一些有價(jià)值的成果,研究者認(rèn)為凝油黏壁現(xiàn)象是凝油黏附與剪切剝離共同作用的結(jié)果,并得到了原油物性、井口溫度、含水率、產(chǎn)液量、管線長(zhǎng)度等主要因素對(duì)常溫集輸界限的影響規(guī)律。近年來(lái),對(duì)黏壁現(xiàn)象的研究逐漸由實(shí)驗(yàn)研究轉(zhuǎn)向微觀機(jī)理分析,通過(guò)數(shù)值模擬計(jì)算對(duì)膠凝原油顆粒的運(yùn)動(dòng)軌跡、受力變形與結(jié)構(gòu)強(qiáng)度進(jìn)行研究,從分子間作用力與能量的角度解釋黏壁問(wèn)題[10-12],但目前針對(duì)復(fù)雜原油組成和集輸管道內(nèi)復(fù)雜流場(chǎng),建立數(shù)學(xué)物理模型和邊界條件設(shè)置難度較大,與實(shí)際管道符合率較低。

    20世紀(jì)70年代以來(lái),中國(guó)已有多個(gè)陸上高含水期油田開(kāi)展了常溫集輸試驗(yàn)和應(yīng)用。大慶油田采用歸納法對(duì)現(xiàn)場(chǎng)常溫集輸邊界條件進(jìn)行了總結(jié),高含水油田常溫集輸溫度界限可低至原油凝點(diǎn)2 ℃以下[2,13]。華北油田西柳站和高陽(yáng)區(qū)塊對(duì)典型高含水油井進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),管輸流型為分層流,得到了管線壓降曲線隨溫度的降低呈先上升后下降再上升的規(guī)律,常溫集輸溫度界限低于凝點(diǎn)1~4 ℃[9,14]。江漢油田依托功圖計(jì)量推進(jìn)油井串接工藝,減少管線長(zhǎng)度,實(shí)現(xiàn)常溫集輸[15]。彩南油田建立了常溫集輸判斷方法和一體化實(shí)施流程,配套低溫脫水和水處理工藝和單井加熱控制方式優(yōu)化,實(shí)現(xiàn)了80.6%常開(kāi)油井和全部計(jì)量站的常溫集輸[16]。此外,扶余油田、尕斯油田、延長(zhǎng)西區(qū)、蘇北油田、大港南部油田等也進(jìn)行了常溫集輸試驗(yàn)和應(yīng)用[3,6,8,11,17-18]。受基礎(chǔ)理論和試驗(yàn)井?dāng)?shù)量的限制,試驗(yàn)成果的應(yīng)用范圍還局限在試驗(yàn)油田區(qū)塊,暫時(shí)不具備在其他油田的推廣條件。

    以文衛(wèi)油區(qū)為試驗(yàn)區(qū)塊開(kāi)展了常溫輸送技術(shù)研究,通過(guò)室內(nèi)實(shí)驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)和理論分析,形成了中原油田東濮老區(qū)高含水原油常溫集輸技術(shù)系列,指導(dǎo)了集輸系統(tǒng)加熱爐的撤減,并取得了良好的應(yīng)用效果。

    1 地面集輸系統(tǒng)現(xiàn)狀分析

    中原東濮老區(qū)文衛(wèi)油區(qū)所轄油井578口(包括單拉井10口),年產(chǎn)液量527.88×104t,年產(chǎn)油量28.55×104t。地面集輸系統(tǒng)主要采用二級(jí)、三級(jí)布站,有計(jì)量站74座,中轉(zhuǎn)站1座,聯(lián)合站2座,集輸管網(wǎng)如圖1所示。單井集油管線基本采用Ф76×4.5的20#無(wú)縫鋼管或非金屬管,在用集輸干支線共101條,總長(zhǎng)130.605 km,其中集油干線18條、集油支線83條。對(duì)于低液量、管輸距離較長(zhǎng)的油井,冬季采用井口加熱集油工藝,有加熱井111口(其中單拉井4口),占總井?dāng)?shù)的19.2%;設(shè)置加熱爐的計(jì)量站34座,占45.9%。對(duì)文衛(wèi)油區(qū)加熱油井和加熱計(jì)量站的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),如表1、表2所示。部分油井和計(jì)量站產(chǎn)液量和井口溫度較低、回壓較高、管線較長(zhǎng),常溫集輸實(shí)施難度較大,但仍有優(yōu)化潛力。

    圖1 文衛(wèi)油區(qū)集輸管網(wǎng)Fig.1 Gathering and transportation pipeline network of Wenwei oilfield

    通過(guò)文獻(xiàn)調(diào)研和實(shí)際生產(chǎn)情況分析,總結(jié)出常溫集輸能否實(shí)施的影響因素如下:①含水率:含水率越高,產(chǎn)出液流動(dòng)性越好,原油不容易出現(xiàn)黏壁,有利于常溫集輸;②產(chǎn)液量:產(chǎn)液量越大,管輸流體的溫降越小,同時(shí)對(duì)管線的沖刷效果和黏壁原油的剝離作用越強(qiáng),越容易實(shí)現(xiàn)常溫集輸;③井口溫度:井口溫度越高,產(chǎn)出液流動(dòng)性越好,有利于常溫集輸?shù)膶?shí)施;④井口回壓或出站壓力:井口回壓偏高會(huì)影響原油產(chǎn)量,并帶來(lái)安全隱患;取消加熱后,管線流體溫度較低、黏度升高,使管道摩阻上升、井口回壓或出站壓力升高;⑤原油物性:如果原油的含蠟量較高,會(huì)導(dǎo)致原油凝點(diǎn)較高、黏度較大,常溫集輸時(shí)容易發(fā)生黏壁現(xiàn)象;⑥管線長(zhǎng)度:集輸管線越長(zhǎng),一方面流體溫降越大,管線后段產(chǎn)出液黏度越高,并且沿程壓力損失越大,井口回壓越高,不利于常溫集輸;⑦地溫:地溫越高,集輸管線埋地深度越深,越有利于常溫集輸?shù)膶?shí)施。

    文衛(wèi)油區(qū)地面脫氣脫水原油凝點(diǎn)為28~32 ℃,862.6~883.4 kg/m3,50 ℃原油黏度為24.1~29.0 mPa·s,含蠟量11.0~15.3%,屬于易凝高黏含蠟原油,基本物性如表3所示,常溫集輸時(shí)容易出現(xiàn)黏壁現(xiàn)象。由表1和表2可知,在加熱油井中,有48.5%的油井含水率在80%以上,有47.9%的油井產(chǎn)液量高于10 t/d,井口溫度高于30 ℃的油井占35.1%,井口回壓低于1.0 MPa的油井占47.9%,單井集油管線長(zhǎng)度小于0.6 km的有39.5%,存在較大的優(yōu)化潛力。計(jì)量站平均進(jìn)站溫度為33 ℃,平均外輸溫度為43 ℃,壓力平均值為0.58 MPa;有53.0%的計(jì)量站集液量高于100 t/d,有32.8%的計(jì)量站進(jìn)站溫度高于35 ℃,仍有一定的優(yōu)化潛力。

    表1 加熱油井生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

    表2 計(jì)量站生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)Table 2 Statistics of the production data of metering stations

    表3 地面脫氣脫水原油基本物性

    2 關(guān)鍵工藝技術(shù)

    2.1 單井集油管線常溫集輸安全技術(shù)界限

    通過(guò)文獻(xiàn)調(diào)研結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn),采用流量Q、含水率φ和常溫集輸綜合評(píng)價(jià)參數(shù)M作為判斷是否能夠?qū)嵤┏丶數(shù)囊罁?jù),其表達(dá)式為

    (1)

    式(1)中:Q為產(chǎn)液量,t/d;φ為含水率;L為單井集油管道長(zhǎng)度,m。

    采用歸納法對(duì)已實(shí)現(xiàn)常溫集輸?shù)娜繂尉筒糠旨訜釂尉纳a(chǎn)數(shù)據(jù)分析結(jié)果如圖2所示,可知:①對(duì)于Q≥40 t/d的油井,φ均高于90%,M值一般較高,可全部實(shí)施常溫集輸;②當(dāng)30 t/d≤Q<40 t/d時(shí),φ基本在85%以上,不加熱井M均大于7,因此當(dāng)油井M大于7時(shí)可考慮取消加熱;③當(dāng)20 t/d≤Q<30 t/d時(shí),對(duì)于φ>90%的不加熱井,M均大于5,滿(mǎn)足此條件可以考慮取消加熱;④當(dāng)10 t/d≤Q<20 t/d時(shí),對(duì)于φ>90%的油井,M>4時(shí)可實(shí)施常溫集輸;⑤對(duì)于2 t/d90%的油井,M>2時(shí)可實(shí)施常溫集輸。

    圖2 油井產(chǎn)液量與井口溫度、壓力、含水率和 綜合評(píng)價(jià)參數(shù)關(guān)系Fig.2 Relationship of liquid production rate with wellhead temperature, back pressure, water fraction and comprehensive evaluation parameter, respectively

    由此,提出單井集油管線常溫集輸安全技術(shù)界限為

    (2)

    由于基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的局限性,該結(jié)論需要現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)的進(jìn)一步驗(yàn)證。經(jīng)過(guò)前期調(diào)研和現(xiàn)場(chǎng)踏勘,確定了現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)地點(diǎn)和方案。于2019年初在明14號(hào)計(jì)量站的計(jì)量分離器出口安裝現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)裝置,如圖3所示。所轄7口油井暫時(shí)停用井口加熱爐后,通過(guò)閥門(mén)開(kāi)關(guān)控制切換進(jìn)入試驗(yàn)裝置的單井產(chǎn)出液,并在線測(cè)量流體流量、溫度和壓力,根據(jù)壓力變化判斷能否實(shí)施常溫集輸。

    圖3 明14號(hào)計(jì)量站現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)裝置Fig.3 Field test apparatus in Ming 14 metering station

    對(duì)進(jìn)行的40余個(gè)試驗(yàn)工況和取得的200余組數(shù)據(jù)進(jìn)行歸納和分析,結(jié)果如表4所示。當(dāng)壓力無(wú)明顯升高時(shí),說(shuō)明該工況下流體流動(dòng)性較好,管線內(nèi)無(wú)原油黏壁現(xiàn)象,可實(shí)施常溫集輸;當(dāng)壓力出現(xiàn)升高時(shí),說(shuō)明該工況下流體流動(dòng)性下降,管線內(nèi)開(kāi)始出現(xiàn)原油黏壁現(xiàn)象,處于常溫集輸界限附近;當(dāng)壓力出現(xiàn)明顯升高時(shí),說(shuō)明該工況下流體流動(dòng)性較差,管線內(nèi)出現(xiàn)了明顯的原油黏壁現(xiàn)象,常溫集輸不能實(shí)施。這與提出的單井集油管線常溫集輸安全技術(shù)界限基本相符,驗(yàn)證了其可行性。

    表4 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)工況及壓力變化情況

    按照提出的常溫集輸安全技術(shù)界限,撤銷(xiāo)了單井加熱爐25臺(tái)。對(duì)于不滿(mǎn)足常溫集輸條件的油井,低于三相分離器溫度的前提下,可根據(jù)實(shí)施條件取消部分計(jì)量站加熱爐。

    2.2 集輸干支線常溫輸送安全技術(shù)界限

    文衛(wèi)油區(qū)計(jì)量站外輸流體含水率均高于90%,由集油干、支線串接進(jìn)入聯(lián)合站或中轉(zhuǎn)站。如表5所示,2019年初聯(lián)合站和中轉(zhuǎn)站三相分離器工作溫度高于原油凝點(diǎn)3~4 ℃,集油干線末端進(jìn)站溫度分別高于原油凝點(diǎn)6、12、4 ℃,與大慶油田等高含水期油田相比,存在較大的優(yōu)化空間。結(jié)合低溫破乳劑處理工藝和聯(lián)合站優(yōu)化簡(jiǎn)化改造的實(shí)施,各站三相分離器脫水溫度可降至原油凝點(diǎn)附近,來(lái)液進(jìn)站溫度高于原油凝點(diǎn)3 ℃,3座站場(chǎng)的進(jìn)站溫度分別降低3、9、1 ℃。由此推測(cè),系統(tǒng)上游計(jì)量站來(lái)液進(jìn)管線溫度也可相應(yīng)降低。

    表5 聯(lián)合站流體進(jìn)站溫度和三相分離器工作溫度優(yōu)化

    選取具有代表性的計(jì)量站液量及管道規(guī)格,利用Pipephase軟件對(duì)冬季最冷月計(jì)量站外輸管道溫度進(jìn)行了模擬計(jì)算,地溫為8 ℃,流體含水率90%,部分計(jì)算結(jié)果如表6所示。對(duì)于高含水原油,當(dāng)保證管道末端溫度在凝點(diǎn)以上時(shí),取消加熱輸送不會(huì)對(duì)管道壓降造成太大影響,因此主要從輸送溫度上考慮計(jì)量站常溫輸送實(shí)施條件。由于流體實(shí)際含水率要高于90%,且進(jìn)入干支線后會(huì)受到其他計(jì)量站來(lái)液的帶動(dòng)或加熱,在保證高于管線末端溫度不低于三相分離器溫度的前提下,可根據(jù)實(shí)施條件取消部分計(jì)量站加熱爐。

    表6 冬季典型工況下計(jì)量站外輸管道末端溫度計(jì)算結(jié)果

    將管道末端溫度不低于三相分離器溫度作為依據(jù),確定可以實(shí)現(xiàn)常溫輸送的外輸溫度TR。提出明一聯(lián)合站和明二中轉(zhuǎn)站集輸干支線常溫輸送安全技術(shù)界限如下,馬寨聯(lián)合站集輸干支線TR可再降低4 ℃,可表示為

    (3)

    根據(jù)提出的安全技術(shù)界限,撤銷(xiāo)了11座計(jì)量站加熱爐。對(duì)于不滿(mǎn)足條件的計(jì)量站,可以通過(guò)添加流動(dòng)改性劑和管道串并聯(lián)優(yōu)化等措施,實(shí)現(xiàn)常溫輸送。采取保障措施后,仍需要加熱的計(jì)量站,可保留加熱方案。

    2.3 納米復(fù)合降凝劑處理工藝

    對(duì)于高含水原油,傳統(tǒng)的原油降凝劑在集輸過(guò)程中受水流卷的影響,分散效果較差,降凝效果難以發(fā)揮。針對(duì)常規(guī)降凝劑分散性能不適合高含水工況條件的問(wèn)題,研發(fā)了溶油疏水型納米復(fù)合降凝劑,由納米氧化鋁載體和負(fù)載在其上的降凝聚合物構(gòu)成,共同起到降凝作用,納米氧化鋁與降凝聚合物的質(zhì)量比為(1~2)∶100。納米氧化鋁為β-氧化鋁和(或)γ-氧化鋁,粒徑30~100 nm,是多孔性材料,作為載體具有較高表面活性。降凝聚合物由二元醇和有機(jī)磺酸反應(yīng)制得,分子質(zhì)量20 000左右,結(jié)構(gòu)式如圖4(a)所示,容易吸附在納米氧化鋁表面以及孔結(jié)構(gòu)中,經(jīng)超聲處理與納米氧化鋁反應(yīng)形成如圖4(b)所示的結(jié)構(gòu)牢固結(jié)合,避免從納米氧化鋁表面脫離。降凝聚合物中的非極性基團(tuán)可以在蠟晶生長(zhǎng)的過(guò)程中與石蠟共晶,其他部分則阻礙蠟晶的進(jìn)一步長(zhǎng)大,能較好地改變蠟晶結(jié)構(gòu)。

    對(duì)新型納米復(fù)合降凝劑進(jìn)行評(píng)價(jià),熱處理溫度75 ℃,加劑濃度為50×10-6~150×10-6,測(cè)試加劑后的原油凝點(diǎn)、黏度,含水率80%時(shí)的原油黏壁溫度采用石蠟杯法進(jìn)行測(cè)試,結(jié)果如表7所示。經(jīng)降凝劑處理后,原油凝點(diǎn)、黏度和黏壁溫度大幅下降;隨著加劑濃度的增加,降凝效果逐漸提高;加劑濃度為100×10-6時(shí),可使原油凝點(diǎn)降低14~15 ℃,在40 ℃、剪切率20 s-1時(shí)黏度下降41.3%,含水率80%、剪切率20 s-1時(shí)原油黏壁溫度降低11~12 ℃;之后再提高加劑濃度,降凝效果改善不明顯。說(shuō)明該納米復(fù)合降凝劑能夠均勻分散在高含水原油中,有效改變蠟晶結(jié)構(gòu)和強(qiáng)度,從而大幅降低原油凝點(diǎn)、黏度及原油黏壁溫度,保障高含水原油低溫流動(dòng)的安全性。

    表7 納米復(fù)合降凝劑評(píng)價(jià)結(jié)果

    于2019年2月在文衛(wèi)采油一區(qū)M486和511C單井作為現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)井,這兩口井產(chǎn)液量較低、井口回壓高、含水率80%左右。采用柱塞泵連續(xù)向油井油套環(huán)空間點(diǎn)滴加注降凝劑,加劑濃度100×10-6,利用井底的熱力和抽油時(shí)的攪拌條件實(shí)現(xiàn)含水原油與藥劑的充分混合,達(dá)到降低原油黏壁溫度效果。如表8所示,納米復(fù)合降凝劑加注后,井口回壓顯下降,取得了良好的效果,加注10 d后取消井口加熱爐,停爐后井口回壓無(wú)明顯變化,實(shí)現(xiàn)了冬季單井管線常溫集輸。

    表8 納米復(fù)合降凝劑單井加注現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)工藝參數(shù)

    2.4 低溫高效破乳劑處理工藝

    實(shí)施常溫集輸后,較低溫度下原油的析蠟量增加,使原油黏度上升、油水界面膜強(qiáng)度和油包水乳狀液穩(wěn)定性提高,可能導(dǎo)致常規(guī)破乳劑破乳和分離器脫水效果下降。以酚醛樹(shù)脂和四乙烯胺類(lèi)為引發(fā)劑、無(wú)機(jī)堿為催化劑,與環(huán)氧丙烷、環(huán)氧乙烷聚合,研發(fā)了水溶性低溫高效破乳劑,分子質(zhì)量8 000左右。進(jìn)行低溫高效破乳劑室內(nèi)評(píng)價(jià),在加注量50×10-6、30 ℃下的脫水率達(dá)到94%。對(duì)納米復(fù)合降凝劑和低溫高效破乳劑的配伍性進(jìn)行實(shí)驗(yàn),破乳劑對(duì)降凝劑的降凝效果沒(méi)有影響,由于降凝劑能夠改善蠟晶結(jié)構(gòu)和分布狀態(tài),對(duì)破乳劑的效果有一定促進(jìn)作用。

    2019年1月在馬14號(hào)計(jì)量站進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)加注試驗(yàn),通過(guò)現(xiàn)有加注設(shè)備進(jìn)行加注,濃度為50×10-6,高含水原油由馬14號(hào)站經(jīng)馬二集油干線進(jìn)入馬寨聯(lián)合站,三相分離器出口含水率由11%降至6%,脫水效果得到明顯改善。

    明一聯(lián)合站三相分離器工作溫度降低后,含水率升高至21%。于2019年6月在衛(wèi)30號(hào)計(jì)量站進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)加注,濃度為80×10-6,現(xiàn)場(chǎng)加注裝置如圖5所示。高含水原油由衛(wèi)30號(hào)站經(jīng)衛(wèi)二線進(jìn)入明一聯(lián),加注5 d后三相分離器出口含水率由21%降至8%,取得了明顯的脫水效果。

    圖5 低溫高效破乳劑現(xiàn)場(chǎng)加注裝置Fig.5 Field injection apparatus of low-temperature and high-efficiency demulsifier

    2.5 集輸管網(wǎng)優(yōu)化工藝

    2.5.1 單井集油管線優(yōu)化

    優(yōu)化前文衛(wèi)油區(qū)有87.5%的油井采用放射狀單井集輸方式進(jìn)入計(jì)量站,單井管線長(zhǎng)度較長(zhǎng)、液量偏低、井口回壓較高,常溫集輸受到限制。單井非承載式功圖計(jì)量技術(shù)應(yīng)用后,計(jì)量站簡(jiǎn)化為計(jì)量閥組,可根據(jù)油井分布情況優(yōu)化單井集油管線路由,采用“枝狀串接”集輸方式進(jìn)入附近支干線,減少管線長(zhǎng)度,同時(shí)解決舊管線腐蝕穿孔帶來(lái)的問(wèn)題;以大液量帶動(dòng)小液量,合理提高單井集油管線流速,降低單井集油管線輸送時(shí)熱損失,降低井口回壓,實(shí)現(xiàn)井口無(wú)加熱爐生產(chǎn)。以明1號(hào)計(jì)量站單井管網(wǎng)優(yōu)化情況為例進(jìn)行說(shuō)明,優(yōu)化情況如圖6所示。

    圖6 明1計(jì)量站單井管網(wǎng)優(yōu)化示意圖Fig.6 Optimization of the gathering line network to Ming 1 metering station

    根據(jù)明7計(jì)量站所轄單井管網(wǎng)情況,取消腐蝕嚴(yán)重的明389井和明400側(cè)井單井管線;明212側(cè)井和明389井單井管線串接后接已建干線,優(yōu)化單井管線路由;將明52井、明400側(cè)井串聯(lián)后接入396井單井外輸管線,中途接入明391井,4口井串接后直接跨站接入已建集輸支干線,共新建單井管線1 000 m。改造后原加熱油井明396和明389實(shí)現(xiàn)常溫集輸,同時(shí)最遠(yuǎn)的明52井井口回壓由改造前1.2 MPa下降至1.0 MPa。

    2.5.2 集輸干線優(yōu)化

    將路由相近、腐蝕老化嚴(yán)重且集輸效率低的集輸干線進(jìn)行優(yōu)化合并,提高管輸效率,減少維護(hù)成本。以明2線優(yōu)化為例進(jìn)行說(shuō)明,圖7為明2線優(yōu)化改造示意圖。

    圖7 明二線優(yōu)化示意圖Fig.7 Optimization of Ming second trunk line

    優(yōu)化前,明8計(jì)量站、明11計(jì)量站、明15計(jì)量站液量合計(jì)427.8 t/d,管線外輸規(guī)模為450 t/d;明9計(jì)量站液量為207.6 t/d,管線外輸規(guī)模為250 t/d。將明二線中明9計(jì)量站合并至明五線,原明二線液量并入明一線,明二線停用。

    優(yōu)化后,明一線管輸液量由943.4 t/d上升至1 151.0 t/d,明五線管輸液量由834.5 t/d上升至1 262.3 t/d,同時(shí)減少了集輸干線長(zhǎng)度2.2 km。管網(wǎng)回壓明顯降低,原明9計(jì)量站回壓由0.68 MPa降至0.59 MPa,明2線及明5線已建最遠(yuǎn)油井井口回壓由1.32 MPa下降至0.95 MPa。明二中轉(zhuǎn)站進(jìn)站溫度由36 ℃下降至32 ℃,停用4座計(jì)量站加熱爐。

    3 應(yīng)用效果

    將以上關(guān)鍵工藝技術(shù)作為主體,形成中原油田東濮老區(qū)高含水原油常溫集輸技術(shù)系列,集成應(yīng)用在文衛(wèi)油區(qū),整體實(shí)施效果如表9所示。2019—2020年,文衛(wèi)油區(qū)共撤銷(xiāo)單井加熱爐67臺(tái),計(jì)量站加熱爐28臺(tái),集輸系統(tǒng)運(yùn)行安全平穩(wěn),平均溫度下降3.9 ℃,平均集輸系統(tǒng)效率由36.3%提高至40.8%。每年可降低天然氣用量197.1×104m3,節(jié)約燃料費(fèi)、維修費(fèi)等成本536.4萬(wàn)元,增加輕烴產(chǎn)品收入75.8萬(wàn)元。此外,降低了安全風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境污染,大幅消除安全環(huán)保隱患點(diǎn),減少安全環(huán)保治理費(fèi)用。高含水原油常溫集輸技術(shù)是支撐老油田高含水期地面系統(tǒng)整體重構(gòu)優(yōu)化的關(guān)鍵,有效保障了油田地面系統(tǒng)低耗高效、綠色低碳運(yùn)行,成功推動(dòng)了油田提質(zhì)增效,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,并具有良好的推廣應(yīng)用前景。

    表9 常溫集輸技術(shù)應(yīng)用效果

    4 結(jié)論

    (1)提出了單井集油管線和集輸干支線常溫集輸安全技術(shù)界限,科學(xué)指導(dǎo)了單井加熱爐和計(jì)量站加熱爐的撤減。

    (2)研發(fā)了納米復(fù)合降凝劑和低溫高效破乳劑,形成常溫集輸加劑處理配套工藝,拓寬了常溫集輸應(yīng)用范圍。

    (3)通過(guò)集輸管網(wǎng)路由優(yōu)化,大幅減少了集輸管線長(zhǎng)度,提高了管道液量,降低了井口回壓,有助于常溫集輸?shù)倪M(jìn)一步實(shí)施。

    (4)形成以“單井和計(jì)量站常溫輸送條件、納米降凝劑和低溫破乳劑處理工藝、集輸管網(wǎng)優(yōu)化工藝”為主體的中原油田東濮老區(qū)高含水原油常溫集輸技術(shù)系列,在文衛(wèi)油區(qū)集成應(yīng)用后,撤減單井加熱爐67臺(tái)、計(jì)量站加熱爐28臺(tái),每年可減少天然氣用量197.1×104m3、創(chuàng)效612.2萬(wàn)元,有效保障了油田地面集輸系統(tǒng)安全高效、綠色低碳運(yùn)行,取得了顯著的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。

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