卞 偉
(中國原子能科學(xué)研究院,北京 102413)
重水堆核電站的一回路循環(huán)系統(tǒng)主泵為軸密封泵,采用三級流體動壓機(jī)械密封的方式進(jìn)行密封,每一級密封結(jié)構(gòu)基本相同,承擔(dān)壓差均為3.2 MPa 左右[1]。單級的機(jī)械密封副分動環(huán)與靜環(huán)兩部分,動環(huán)材質(zhì)為碳化鎢合金,靜環(huán)材質(zhì)為核級石墨,均為加拿大進(jìn)口產(chǎn)品。動環(huán)與靜環(huán)摩擦副凸臺內(nèi)圈和外圈均布有半圓形流體動壓槽[2],安裝時(shí)的間隙大小主要通過動環(huán)座內(nèi)的密封彈簧壓縮量來調(diào)節(jié)。當(dāng)主泵正常運(yùn)行時(shí),靜環(huán)保持不動,動環(huán)隨主軸高速旋轉(zhuǎn),通過熱流體動力楔效應(yīng),兩摩擦副凸臺端面產(chǎn)生約為十幾μm 的液膜,實(shí)現(xiàn)對一回路循環(huán)水的密封[3-7]。流體動壓密封主泵的優(yōu)點(diǎn)主要包括泄漏量小、抗干擾能力強(qiáng)等,其缺點(diǎn)則主要為設(shè)計(jì)制造較為復(fù)雜、對轉(zhuǎn)速變化敏感等[8]。
核電廠主泵密封一旦發(fā)生失效,反應(yīng)堆必須應(yīng)急停堆進(jìn)行維修[9],對電廠造成較大的經(jīng)濟(jì)損失。同時(shí),由于核電廠拆卸下來的失效樣品大部分具有放射性,理化檢驗(yàn)過程中需要充分考慮輻射屏蔽的問題,大大增加檢驗(yàn)的難度,國內(nèi)鮮有核電廠主泵機(jī)械密封失效分析案例方面的有關(guān)報(bào)道。
本研究通過對核電廠主泵實(shí)際運(yùn)行中發(fā)生失效的機(jī)械密封環(huán)進(jìn)行宏觀形貌、斷口宏微觀形貌、金相組織、化學(xué)成分、硬度及尺寸測量等檢測,結(jié)合密封環(huán)的操作和運(yùn)行歷史,查找密封環(huán)的失效原因,可有效地幫助核電運(yùn)維人員理解機(jī)械密封的失效原因和模式,對核電廠運(yùn)行安全、提高經(jīng)濟(jì)性具有較高的參考價(jià)值。
根據(jù)核電廠運(yùn)維記錄顯示[1],主泵大修期間(設(shè)為T時(shí)間)安裝該機(jī)械密封,此時(shí)動環(huán)機(jī)械密封彈簧的壓縮量使用接近上限值。隨后主泵啟動時(shí)發(fā)現(xiàn)該泵密封水回流溫度異常升高,最高達(dá)到97 ℃。經(jīng)過在線調(diào)整動環(huán)機(jī)械密封的彈簧壓縮量后,主泵經(jīng)過短暫波動后進(jìn)入正常穩(wěn)定的運(yùn)行狀態(tài)。
此后經(jīng)過約2.5 a 穩(wěn)定運(yùn)行后(即T+2.5 a),該主泵密封回流水溫度突然出現(xiàn)大幅波動,之后第三級密封壓差迅速降低,同時(shí)第一、第二密封壓差相應(yīng)上升,確認(rèn)該泵第三級密封失效。停堆后,工作人員對該主泵的密封圈進(jìn)行目視檢查,發(fā)現(xiàn)第一、二級密封機(jī)械副以及各級O 型圈狀態(tài)均為正常,第三級密封靜環(huán)與動環(huán)表面嚴(yán)重?fù)p壞,但整體結(jié)構(gòu)還保持基本完整,現(xiàn)場情況如圖1 所示。
圖1 失效密封環(huán)現(xiàn)場照片F(xiàn)ig.1 Failed mechanical seal
失效密封動環(huán)和靜環(huán)整體宏觀形貌如圖2 所示。失效動環(huán)表面光亮,共有3 處整體貫穿裂紋,摩擦副凸臺上呈現(xiàn)360°表面龜裂。失效靜環(huán)整體完整,沒有整體貫穿裂紋,摩擦副凸臺上呈現(xiàn)一道道“溝壑式”環(huán)向同心圓紋理。
圖2 失效動環(huán)和靜環(huán)的低倍整體形貌Fig.2 Overall appearance of failed moving ring and static ring
失效動環(huán)3 個(gè)貫穿斷口特征類似,隨機(jī)選擇1 個(gè)裂紋進(jìn)行放大觀察。沿環(huán)向看有明顯的磨削痕跡,原有的深度約300 μm 的半圓形流體動壓槽(虛線部分指示)已全部磨損至消失。沿徑向看存在大量發(fā)散且密集的細(xì)微裂紋,裂紋交錯(cuò)位置有部分小碎塊脫落的痕跡,同時(shí)位于外圈的熱裂紋比內(nèi)圈更加密集(圖3a)。
對失效靜環(huán)摩擦副凸臺表面進(jìn)行放大觀察。沿環(huán)向看有明顯磨料磨損的痕跡,形成一道道較深的環(huán)向刻痕和溝槽(圖3b)。沿徑向看凸臺表面原有的半圓形流體動壓槽高度被磨去大半,形狀已不完整,內(nèi)外已貫穿。
對失效動環(huán)斷口進(jìn)行微觀觀察,結(jié)果見圖4,可見斷口平齊,斷面無夾雜,無明顯缺陷,WC 顆粒大小均勻,呈現(xiàn)典型的脆性斷裂形貌。斷口上端腐蝕較為嚴(yán)重,因此裂紋應(yīng)是從摩擦副凸臺上表面起源。裂紋源、裂紋擴(kuò)展區(qū)和基體組織一致,說明失效動環(huán)不存在明顯加工問題。
圖4 失效動環(huán)斷口SEM 圖像Fig.4 SEM morphology of failed moving ring
另外,對失效動環(huán)摩擦副凸臺上表面裂紋微觀形貌進(jìn)行觀察,發(fā)現(xiàn)徑向裂紋交叉的位置有三角形形狀的小碎塊處于即將脫落的狀態(tài),其尺寸約為50 μm×25 μm(圖5)。通過與宏觀圖片對比,推測這類小碎塊即是失效動靜環(huán)之間發(fā)生“磨料磨損”中磨料的來源。
選取失效動環(huán)樣品非貫穿裂紋處進(jìn)行線切割,制備截面金相樣品。電解拋光參數(shù)為:電壓為21 V,電流為5.7~6.0 A,溫度為19~22 ℃,拋光時(shí)間120 s。選用10%K3Fe(CN)6+10%KOH(質(zhì)量分?jǐn)?shù))混合液蝕刻約4 min。金相組織如圖6 所示,可見失效動環(huán)的燒結(jié)晶粒十分細(xì)小,晶粒等效直徑約為2~6 μm,裂紋擴(kuò)展方式為沿晶開裂。
圖6 失效動環(huán)的金相組織形貌Fig.6 Metallographic photograph of failed moving ring
失效動環(huán)的化學(xué)成分分析結(jié)果如表1 所示,其主要成分為W、C、Ni。該成分類似于國內(nèi)的WC 硬質(zhì)合金的標(biāo)準(zhǔn)成分,只是其中的Co 被Ni 替代。這是由于考慮到核電廠使用的特殊性,降低Co 元素的含量從而降低材料整體被活化的劑量。
表1 化學(xué)成分分析結(jié)果(質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%)Table 1 Chemical composition of failed moving ring (mass fraction/%)
失效靜環(huán)成分通過EDS 分析,其主要成分為C(質(zhì)量分?jǐn)?shù)約97%),其余為O。該成分為石墨環(huán)的正常成分。
對失效動環(huán)樣品的摩擦副凸臺上表面裂紋附近和基體位置分別進(jìn)行維氏顯微硬度測量。經(jīng)測驗(yàn),裂紋附近的顯微硬度值和基體基本一致。
采用外徑千分尺對失效動、靜環(huán)樣品分別沿厚度方向進(jìn)行尺寸測量,并與正常服役完成后的動、靜環(huán)厚度進(jìn)行對比。結(jié)果表明,失效動環(huán)比正常動環(huán)的厚度平均值減少0.02 mm,而失效靜環(huán)比正常靜環(huán)的平均厚度值減少0.35 mm。由此可知,當(dāng)密封副發(fā)生“磨料磨損”時(shí),主要是靜環(huán)的快速磨損導(dǎo)致摩擦副間隙的增大。
以上檢測結(jié)果表明,失效動靜環(huán)的化學(xué)成分、加工性能、顯微硬度等均不存在明顯問題。
機(jī)械密封面的失效模式通常有:密封面開啟失效,密封副早期磨損,密封干運(yùn)轉(zhuǎn),密封面熱裂,密封環(huán)皰痕,液膜失穩(wěn)、破裂、汽化等[10]。本案例的失效動環(huán)為典型密封面熱裂[11];失效靜環(huán)為典型過熱癥狀[12],同時(shí)存在干摩擦和磨料磨損。
失效動環(huán)密封面熱裂紋的形成:T時(shí)大修期間,由于人員操作不當(dāng),動環(huán)密封彈簧壓縮過緊,致使動靜環(huán)之間發(fā)生干摩擦。摩擦產(chǎn)生的熱量迅速釋放,密封環(huán)表面溫度驟然上升,產(chǎn)生很大的熱應(yīng)力。動環(huán)材質(zhì)為WC,抗熱裂性能差,當(dāng)熱應(yīng)力超過材料的強(qiáng)度極限時(shí),動環(huán)表面發(fā)生脆性沿晶開裂,產(chǎn)生沿徑向發(fā)散的密集熱裂紋。靜環(huán)材質(zhì)為石墨,抗熱裂性能好且具有自潤滑,雖發(fā)生干摩擦但未產(chǎn)生裂紋。此時(shí)動靜環(huán)雖產(chǎn)生不同程度損傷,但整體性還保持完整,故而在調(diào)整密封彈簧壓縮量后,主泵密封還能繼續(xù)保持。
失效靜環(huán)磨料磨損的形成及主泵密封最終失效過程:主泵穩(wěn)定運(yùn)行的約2.5 a 內(nèi),主軸帶動動環(huán)一直高速旋轉(zhuǎn),同時(shí)存在著軸向和徑向的微振動,動環(huán)表面的密集熱裂紋在交變載荷作用下不斷擴(kuò)展至相互交叉,位于交叉位置的WC 與基體逐步喪失連接,直至脫落。脫落碎塊在垂直分力作用下,刺入摩擦面,而在切向分力作用下作相對運(yùn)動,從而對摩擦表面進(jìn)行微切削和犁皺。軟密封環(huán)(石墨靜環(huán))的摩擦副凸臺表面被快速地磨削直至間隙超過允許的閾值,此時(shí)主泵軸密封能力徹底喪失。
1)失效動環(huán)裂紋屬于典型熱裂紋;失效靜環(huán)為典型過熱癥狀,同時(shí)存在干摩擦和磨料磨損。
2)因人員操作不當(dāng),彈簧壓縮量調(diào)整過緊致使摩擦副表面發(fā)生干摩擦是導(dǎo)致動環(huán)產(chǎn)生熱裂紋的根本原因。
3)動環(huán)表面熱裂紋在交變載荷下擴(kuò)展交叉,交叉處碎塊脫落引起靜環(huán)磨料磨損,是導(dǎo)致摩擦副密封失效的直接原因。