陳建偉
摘 要 本文從660MW機組軸承回油溫度波動的現(xiàn)象出發(fā),分析了問題產生的原因,并制定解決問題的方法和行動,通過驗證最終解決了問題,并對類似缺陷的處理提供了解決的思路和方法。
關鍵詞 溫度波動;分析思路;解決方法
1問題的提出
某電廠從DCS趨勢檢查發(fā)現(xiàn)汽輪機4#軸承回油溫度在06:43出現(xiàn)一個1.3攝氏度的尖峰,持續(xù)約15分鐘恢復正常,檢查潤滑油供油溫度,4#軸承金屬溫度、軸承振動均正常。查閱DCS系統(tǒng)歷史趨勢,該現(xiàn)象在最近1個星期內出現(xiàn)多次。
從下圖看近7天#1-#8軸承回油只有#4軸承回油溫度波動幅度及頻次較多。
2缺陷分析處理的思路
從以下三個方面分析造成軸承回油溫度波動的原因:
①測量系統(tǒng)原因:包括測溫熱電偶、溫度變送器、測量回路、測量卡件。②機組運行工況的影響:機組功率、軸承溫度、軸承振動、回油流量、回油溫度。③其他因素:干擾信號、環(huán)境影響
3缺陷分析處理的對策方法
3.1 針對測量系統(tǒng)可能造成的波動
①檢查現(xiàn)場安裝的一次溫度元件為金屬鎧裝的T分度熱電偶,外觀正常,安裝牢固,元件插入深度合適。為排除熱電偶本身熱電特性變差,更換了校驗合格的測溫T分度熱電偶。②更換溫度變送器TT,標定溫度變送器合格;③按照圖紙檢查測量回路電纜絕緣良好,檢查電纜屏蔽線單端接地符合要求。④對4#軸承回油溫度系統(tǒng)校驗合格。⑤接入8835信號記錄儀對測點監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)與DCS顯示一致。
通過以上工作排除了由于測量系統(tǒng)故障引起#4軸承回油溫度波動的原因[1]。
3.2 機組運行工況對溫度的影響
(1)從下圖分析:機組功率、軸承振動、軸承溫度的影響。當回油溫度變化的時候,機組功率、軸承振動、軸承溫度均沒有明顯變化,所以排除了上述參數(shù)的影響。
(2)軸承回油流量對回油溫度的影響:現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)汽輪機4#軸承回油窺視窗中潤滑油流量不穩(wěn)定,忽大忽小,瞬間還有短暫斷流現(xiàn)象,引起回油溫度測量波動。經(jīng)查潤滑油系統(tǒng)抽油煙風機切換后,負壓值不合適,不利于回油的流動。所以軸承回油流量是影響回油溫度波動的原因之一。
(3)潤滑油溫度對回油溫度的影響:從長期趨勢分析#1機組回油溫度冬天比夏天波動大。分析原因為:因冷卻水冬天過冷,潤滑油溫度控制閥閥門開度過小造成溫度控制不穩(wěn)定,是影響回油溫度波動的原因之一。
4對干擾信號、環(huán)境影響的測評
首先對現(xiàn)場溫度元件的安裝位置、周圍的環(huán)境溫度進行檢查,發(fā)現(xiàn)元件安裝合適,無滲油、漏氣現(xiàn)象,熱電偶冷端環(huán)境溫度穩(wěn)定。其次對測量系統(tǒng)的接地情況檢查,系統(tǒng)單端接地,接地電阻<0.5Ω、系統(tǒng)絕緣電阻>10MΩ符合要求。電纜敷設規(guī)范無破損。其次排除強電磁干擾引起的波動,檢查在機組正常運行期間沒有在電子間附近沒有使用強電磁設備,通過以上工作排除了由于干擾信號和測量環(huán)境造成的影響。
5#1機組#4軸承回油溫度波動的檢查情況及匯總分析、結論
①分析認為:溫度變化為回油溫度的真實反映。②軸承回油溫度出現(xiàn)波動時,其他機組參數(shù)沒有異常。③回油溫度要求控制在60~70℃以下,目前溫符合運行規(guī)程要求。④軸承回油流量不穩(wěn)定是造成溫度波動的原因之一。⑤主油箱負壓控制不在–0.35到–0.25kPa之間,不利于回油的流動,造成所以軸承回油流量波動,影響溫度測量。⑥潤滑油溫度控制閥閥門開度過小造成潤滑油溫度控制不穩(wěn)定,影響回油溫度。
6改進措施及結果驗證
①將主油箱負壓調整在–0.35到–0.25kPa之間。②將潤滑油溫度控制控制器改為高精度智能定位器,提高潤滑油溫的控制精度。經(jīng)過改進檢查確認目前4#軸承回油溫度在機組運行工況不變的情況下波動0.5攝氏度左右符合技術要求。
7結束語
通過對軸承回油溫度波動的原因分析,制定出合理的檢查方法情況和處理方案,在消缺的結果中得到了驗證,為今后處理類似的缺陷提供了參考和幫助。
參考文獻
[1] 李雷,薛曉勇,王守柱.汽輪機推力軸承溫度高原因分析與處理[J].中國科技投資,2017(11):281.