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      切削液過濾方式應(yīng)用及優(yōu)化*

      2020-09-17 05:06:56吳端仁
      機械研究與應(yīng)用 2020年4期
      關(guān)鍵詞:磨屑潔凈度切削液

      吳端仁

      (廈門金鷺特種合金有限公司,福建 廈門 361006)

      0 引 言

      切削液可在金屬磨削中起到冷卻、潤滑、清洗的作用,其潔凈度可直接影響工件加工表面的光潔度,因此切削液需要進(jìn)行過濾循環(huán)使用。相比于其它金屬鐵屑,磨削下來的鎢合金顆粒致密,其與切削液形成的溶液,流動性差。

      針對于此,調(diào)查目前切削液過濾的使用現(xiàn)狀,測試壓濾機過濾前后固體顆粒粒度,通過對使用現(xiàn)狀及粒度數(shù)據(jù)分析壓濾機易堵塞的原因,并提出相應(yīng)的改善措施及新的過濾方式。

      1 切削液過濾系統(tǒng)應(yīng)用情況

      1.1 系統(tǒng)情況介紹

      現(xiàn)有硬質(zhì)合金棒料無心磨切削液過濾系統(tǒng)分為粗磨和精磨兩大塊,各自擁有一套獨立的皮帶沉淀輸送線、溢流水箱、過渡水箱、動力系統(tǒng)、管路系統(tǒng)和控制系統(tǒng)。這兩套系統(tǒng)之間可以相互切換,并各自連接一臺壓濾機使用。

      其中粗磨工段有無心磨床90臺,雙端面磨床7臺和段差機20臺;精磨工段有無心磨床49臺,段差機9臺和自動倒角機9臺。粗磨設(shè)計用水量為168 m3/h,精磨設(shè)計用水量為100 m3/h。粗磨和精磨工段的切削液回水經(jīng)過3條回水槽(其中粗磨2條,精磨1條),進(jìn)入一級沉淀系統(tǒng),利用自然沉降并經(jīng)皮帶輸送沉淀其上的大部分磨屑,接著切削液溢流至溢流水箱,經(jīng)由回水泵打到壓濾機內(nèi)進(jìn)行二次過濾,壓濾機的回水流入過渡水箱再經(jīng)由供水泵通過供水管路輸送至車間各個機臺以供使用。

      1.2 存在主要問題

      (1) 密封圈易損

      使用從壓濾機配套的密封條(XARZ200/1250-UK壓濾機)單價45元/m,單臺用量200 m左右,更換一次需9 000元,費用很高。目前使用情況為每清洗一次濾板就需更換密封圈。

      (2) 精磨壓濾機易堵

      精磨工段的磨屑粒度較小,一般用7天左右壓濾機出水口水量就明顯減少,需要進(jìn)行清洗,清洗過后也只能維持幾天,給工人帶來很大的工作量。

      (3) 粗磨壓濾機較易堵

      粗磨壓濾機初期使用效果尚可,基本3個月對壓濾機進(jìn)行拉板卸料一次。但是長期使用下來,需要通過旁通閥半開才能維持壓濾機較長的使用時間。同時濾布看內(nèi)壁側(cè)每次沖洗不是很干凈,影響重復(fù)過濾效果。

      1.3 臨時做法及效果

      (1) 精磨

      精磨的溢流水箱和過渡水箱之間的旁通閥基本全開,這樣做的直接后果就是溢流水箱的切削液未經(jīng)過壓濾機二級過濾便供給車間使用。僅僅是一級沉淀的切削液潔凈度并不能滿足車間的使用要求,會嚴(yán)重影響精磨出來的產(chǎn)品效果。

      (2) 粗磨

      粗磨的溢流水箱和過渡水箱之間的旁通閥為半開,這樣做的后果是溢流水箱的切削液只有部分經(jīng)過壓濾機二級過濾返回過渡水箱,與從旁通閥直接過來的切削液混合后供給車間使用。因為粗磨對切削液的潔凈度要求沒那么高,因此可暫時滿足車間的使用要求。

      2 原因分析

      通過對現(xiàn)狀調(diào)查,得知精磨切削液較粗磨切削液容易堵塞,最大原因可能為粗磨及精磨后的硬質(zhì)合金粒度不一致所致。因此現(xiàn)場對粗磨及精磨切削液(經(jīng)一級沉淀過濾但未進(jìn)壓濾機二次過濾)進(jìn)行采樣,并進(jìn)行粒度分析,數(shù)據(jù)如圖1、2及表1、2所示。

      圖1 粗磨壓濾機落料粉末粒度分布

      圖2 精磨皮帶沉淀輸送線沉淀粉末粒度分布

      表1 粗磨壓一級沉淀粉粒度分析

      表2 精磨一級沉淀粉粒度分析

      從上面兩組對照圖表可以看出,粗磨的粒度基本在100 μm(97%)以下,且大部分分布在2.2~25 μm(80%)這一區(qū)間范圍內(nèi);精磨的粒度基本在20 μm(98%)以下,且大部分分布在1.5~13 μm(80%)這一區(qū)間范圍內(nèi)。精磨的粒度在10 μm以下的比重很大,占80%左右,大大增大了切削液的粘度,這是導(dǎo)致壓濾機容易堵塞、過濾效果差的主要原因。根據(jù)車間現(xiàn)場操作工人及技術(shù)員反映,在之前的使用上便發(fā)現(xiàn):粗磨的磨削料容易實現(xiàn)固液分離,經(jīng)過幾天晾曬便可結(jié)塊,而精磨的固液分離卻很難,往往需要晾曬更長的時間。針對上述堵塞原因,壓濾機的選型及使用上需要從以下幾個方面進(jìn)行考慮。

      2.1 濾布選擇

      聯(lián)系相關(guān)廠家,并查閱相關(guān)資料得知應(yīng)該是顆粒越大越容易堵,而我們現(xiàn)場使用情況是顆粒越小越容易堵。分析原因可能是我們鎢合金磨屑顆粒的特殊性導(dǎo)致的,顆粒越小的話粘性越強,越容易與水相溶,同時也越容易附著在濾布表面,堆積得很致密,透水性變差,導(dǎo)致使用時間不長便會堵塞。

      濾布的制造種類和目數(shù)是影響壓濾機性能的兩個重要方面。濾布的制造種類基本上決定了壓濾機的過濾性能,而濾布的目數(shù)直接影響著濾布攔截固體顆粒的最小值。為了達(dá)到截留效果和過濾速度都比較理想,在濾布的選擇上,需要根據(jù)料漿的顆粒度、密度、化學(xué)成分和過濾的工藝條件來選擇[1]。

      我們目前用的濾布為多絲的,濾布目數(shù)為400~500目之間,也就是孔大小為25~38 μm之間,通過聯(lián)系廠家,并查閱相關(guān)資料得知若改成采用單絲的濾布,會比較不容易堵塞,至于選擇多大的濾布目數(shù)才能保證過濾效果可聯(lián)系廠家進(jìn)行濾布測試。

      2.2 過濾能力

      廂式壓濾機的入料中小于10 μm粒級含量過多會直接影響到壓濾效果。當(dāng)入料中小于10 μm粒級含量過多時,切削液的粘度急劇增大,壓濾過程中容易造成濾布堵塞,過濾效果差,形成的濾餅薄,水分高,卸料困難。

      參考選煤工藝中煤泥水處理的可行方法[2],考慮改變進(jìn)料切削液中磨屑的粒度分布,增大粗顆粒磨屑的比例,降低細(xì)顆粒磨屑的比例,從而降低切削液的粘度,改善切削液在壓濾機中的通過性。

      3 解決措施及應(yīng)用效果

      3.1 解決措施

      (1) 聯(lián)系廠家進(jìn)行濾布測試;如果證實更換濾布或改變切削液粒度分布也不能達(dá)到延長使用時間的目的,可考慮采用二級沉淀池以保證切削液的潔凈度。

      (2) 將粗磨沉淀線中切削液(先做粒度分析確定足夠大)引部分至精磨溢流水箱,增大粗顆粒磨屑的比例,試驗精磨壓濾效果[3],但對精磨產(chǎn)品是否有影響需同時驗證。

      (3) 引入集中過濾除渣系統(tǒng),對切削液進(jìn)行集中恒溫恒壓過濾,并實現(xiàn)鎢渣的定期排除。臟的切削液流到過濾機的臟水箱后,過濾泵把臟切削液抽到內(nèi)含過濾圓盤的壓力罐中進(jìn)行處理,具體步驟如下:①見圖3,在壓力的驅(qū)使下,所有大于1 μm廢渣都會附著在過濾圓盤的外圍,同時干凈切削液通過濾盤后流到過濾機的凈切削液箱中,再通過壓力泵送到加工機床的噴嘴上;②反吹臟切削液。見圖4,每當(dāng)連續(xù)運行8 h后,過濾系統(tǒng)會自動清除積聚在過濾圓盤上的污渣。在對濾罐反吹清渣前,壓縮空氣把過濾罐中的臟切削液先排出來,流到過濾機的臟切削液箱內(nèi);③反吹除渣。見圖5,壓縮空氣通過濾圓盤的頂部和中心把附著在外圍的廢渣排出壓力罐,并排到刮渣機內(nèi),實現(xiàn)將鎢渣排出整個切削液循環(huán)系統(tǒng),提高切削液潔凈度的目的。整個臟切削液排空和反吹除渣都是通過PLC自動控制來完成,無需停機,全過程不超過5 min。除渣結(jié)束后,機器又自動回到過濾狀態(tài)中。自動刮鎢泥處理系統(tǒng)會根據(jù)排渣時間段內(nèi)鎢泥沉淀后把鎢泥自動排到鎢泥桶內(nèi)。

      圖3 臟切削液過濾

      圖4 反吹排臟切削液 圖5 反吹排鎢渣

      3.2 應(yīng)用效果

      (1)在精磨及粗磨的過濾系統(tǒng)上增加二級沉降池,可在一級沉淀的基礎(chǔ)上,繼續(xù)沉淀36.9%,32.5%,大大降低壓濾機的過濾負(fù)荷,目前使用效果良好。

      (2)已完成單罐切削液過濾系統(tǒng)測試,可實現(xiàn)鎢渣的自動排除切削液系統(tǒng),降低濾芯的堵塞概率,降低人工清渣的勞動強度,同時可滿足切削液的恒溫恒壓控制,降低設(shè)備開啟數(shù)量不同對切削液供給壓力的影響,提高產(chǎn)品穩(wěn)定性,因此相比于壓濾機過濾,此種集中過濾方式更適合用于多臺設(shè)備切削液的過濾后供給[4]。

      4 結(jié) 語

      切削液的使用貫穿于金屬磨削的各個工藝當(dāng)中,而潔凈的切削液是金屬磨削過程中不斷的追求。通過此次對現(xiàn)有切削液過濾方式的研究及應(yīng)用,解決了精磨及粗磨壓濾機易堵塞問題,并提出新的恒溫恒壓集中過濾方式,且已通過測試驗證,為后續(xù)切削液多罐集中恒溫恒壓過濾積累了寶貴的經(jīng)驗。

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