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      羥胺肟化裝置汽提塔再沸器泄漏原因分析及改進措施

      2020-09-16 11:17:26冷松原戴建軍
      合成纖維工業(yè) 2020年4期
      關(guān)鍵詞:列管汽提塔管程

      冷松原,戴建軍

      (中國石化集團資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司巴陵石化分公司己內(nèi)酰胺部,湖南 岳陽 414007)

      己內(nèi)酰胺是一種重要的有機化工原料,主要用于生產(chǎn)尼龍6切片,再進一步加工成纖維、塑料等。巴陵石化公司己內(nèi)酰胺部羥胺肟化裝置是磷酸羥胺(HPO)法制備己內(nèi)酰胺的核心,引進于荷蘭DSM公司。該裝置主要生產(chǎn)環(huán)己酮肟,其裝置工藝主要分為羥胺反應(yīng)工序、環(huán)己酮肟化反應(yīng)工序和氧化反應(yīng)工序。在羥胺肟化裝置中,汽提塔的作用是控制整個工序過程中的水量,將無機液中的少量環(huán)己酮肟、環(huán)己酮和甲苯通過蒸發(fā)而除去,其中環(huán)己酮肟被水解,同時將系統(tǒng)中產(chǎn)生或帶入的水在此汽提蒸發(fā)除去,以保持無機工藝液中磷酸鹽的濃度為2.3~2.6 mmol/g。汽提塔再沸器主要任務(wù)為汽提塔提供熱源,但汽提塔再沸器在使用過程中其列管易泄漏造成蒸汽漏入系統(tǒng),導(dǎo)致汽提塔蒸汽用量上升,泄漏嚴(yán)重時甚至造成裝置停車。為解決此難題,作者對此進行了深入的研究并提出了改進措施,確定了關(guān)鍵的影響因素和有效的調(diào)優(yōu)方法。

      1 汽提塔及其再沸器簡介

      1.1 汽提塔工藝流程

      羥胺肟化裝置中的汽提塔工藝流程見圖1。

      圖1 汽提塔工藝流程

      汽提塔的操作壓力為220 kPa(絕壓),在這一壓力下產(chǎn)生的蒸汽用作第一精餾塔和廢水汽提塔的熱源。經(jīng)萃取提純后的無機工藝液在進入汽提塔之前,其溫度要從70 ℃加熱到110 ℃。加熱分兩步進行:首先將緩沖液送入第一熱交換器,利用來自汽提塔塔頂?shù)恼羝訜?;然后將無機工藝液送入第二熱交換器,利用來自汽提塔的釜液進一步加熱。汽提塔的塔釜液在經(jīng)過第二熱交換器和萃取塔進料加熱器后,在無機液冷卻器中冷卻至40 ℃,然后送入吸收塔進料罐中。

      1.2 汽提塔再沸器

      汽提塔再沸器是一種固定管板式換熱器,由岳陽岳化機械有限責(zé)任公司制造,其換熱面積為261.3 m2;殼程材質(zhì)為Q345R低合金鋼、換熱管材質(zhì)為304 L不銹鋼,規(guī)格為φ25 mm×2.0 mm,其工藝參數(shù)為:殼程介質(zhì)為蒸汽,殼程設(shè)計溫度為250 ℃,殼程工作溫度220 ℃(進)/151 ℃(出),殼程設(shè)計壓力為1.22 MPa,殼程最高工作壓力為1.11 MPa;管程介質(zhì)為無機液,管程設(shè)計溫度為150 ℃,管程工作溫度80 ℃(進)/150 ℃(出),管程設(shè)計壓力為0.32 MPa,管程最高工作壓力為0.29 MPa。汽提塔再沸器選用固定管板式換熱器的優(yōu)點是結(jié)構(gòu)簡單,制造成本低,管程清洗方便,規(guī)格范圍廣,在化工企業(yè)應(yīng)用廣泛。其結(jié)構(gòu)如圖2所示。

      圖2 汽提塔再沸器結(jié)構(gòu)示意

      缺點是:殼程清洗困難,不適宜較臟或有腐蝕性的介質(zhì)熱交換;當(dāng)膨脹差較大時,須在殼體上設(shè)置膨脹節(jié),以減少因管程、殼程溫差而產(chǎn)生的熱應(yīng)力,尤其是殼體和管壁的溫差較大,當(dāng)溫差大于等于50 ℃時必須在殼體上設(shè)置膨脹節(jié);另外,固定管板式換熱器易產(chǎn)生溫差力,管板與管頭之間易產(chǎn)生溫差應(yīng)力而損壞。汽提塔再沸器管程的無機液由80 ℃升溫至150 ℃時,再沸器易產(chǎn)生溫差應(yīng)力,可以在其殼體底部 (距下封頭法蘭面900 mm)設(shè)置膨脹節(jié),當(dāng)殼體和管束熱膨脹不同時,補償圈發(fā)生緩慢的彈性變形來補償因溫差應(yīng)力引起的熱膨脹。

      2 再沸器泄漏現(xiàn)象

      2.1 汽提塔再沸器泄漏情況

      汽提塔再沸器于2017年2月投入使用,但在2017年7月、11月、2018年1月發(fā)生列管泄漏并堵管修復(fù)。2018年5月因泄漏嚴(yán)重影響生產(chǎn)裝置的正常運行。此設(shè)備在同類裝置使用周期一般為2~3年,而汽提塔再沸器卻在使用不到半年即發(fā)生泄漏,因此,須查明其泄漏原因。

      2.2 換熱管腐蝕情況的勘查

      對汽提塔再沸器換熱管的內(nèi)壁通過內(nèi)窺鏡檢查,結(jié)果見圖3。由圖3可見,汽提塔再沸器換熱管內(nèi)壁有明顯的點蝕、坑蝕及穿孔情況。腐蝕穿孔為從里到外的點蝕穿孔,且腐蝕穿孔在換熱管上分布較為零亂。被腐蝕穿孔部位主要集中區(qū)域在氣液分界處(液位控制區(qū)域上方), 見圖4。

      圖3 汽提塔再沸器換熱管腐蝕后的照片

      圖4 汽提塔再沸器換熱管的腐蝕區(qū)示意

      3 換熱管泄漏原因分析

      3.1 換熱管金相分析

      對換熱管金相顯微組織檢驗,如圖5所示。

      圖5 換熱管金相檢測照片

      由圖5可見,換熱管材料顯微組織晶粒度偏大,說明其固溶熱處理時溫度偏高,易產(chǎn)生對材料腐蝕性能有害影響的α鐵素體相和δ鐵素體相,試樣中雖未發(fā)現(xiàn)上述有害組織,但材料晶粒度偏大會對材料的機械性能產(chǎn)生不利影響。因此需適當(dāng)降低固溶熱處理溫度。材料腐蝕處為半圓形和多邊形,呈典型點狀腐蝕特征,腐蝕沒有沿晶界擴展,未出現(xiàn)晶間腐蝕特征[1],腐蝕處附近也未發(fā)現(xiàn)夾雜物等明顯冶金組織缺陷,說明換熱管材質(zhì)本身不存在較大缺陷,不是腐蝕主要原因。

      3.2 設(shè)備運行操作分析

      設(shè)備運行過程中,塔釜液位控制約33%,符合工藝操作規(guī)程液位在20%~40%的要求。系統(tǒng)開車操作過程中,引出蒸汽前逐步排出蒸汽管內(nèi)冷凝液,防止水錘對再沸器的影響,停車過程中再沸器循環(huán)降溫,防止溫差應(yīng)力的產(chǎn)生,該操作符合換熱設(shè)備操作規(guī)程。

      3.3 進料組分分析

      對進料介質(zhì)進行分析,結(jié)果見表1。由表1可看出,進料介質(zhì)中含有水、磷酸羥胺、磷酸銨、硝酸銨、磷酸,無鹵素成分,故不存在氯離子腐蝕。

      表1 進料組分的組成及含量

      3.4 汽提塔再沸器安裝高度分析

      汽提塔再沸器為立式虹吸式結(jié)構(gòu),依靠液體靜壓頭和再沸器內(nèi)兩相流的密度差產(chǎn)生推動力形成虹吸式的運動,因此塔內(nèi)的液面應(yīng)和再沸器的上管板在同一高度[2-4],而實際塔內(nèi)控制液位低于再沸器上管板的高度(見圖4),說明再沸器安裝高度過高。綜上所述,汽提塔再沸器腐蝕部位均為穿孔腐蝕,從里往外腐蝕,管板無腐蝕,不存在應(yīng)力腐蝕,換熱管材采購及制作過程中有嚴(yán)格的把關(guān)程序,無設(shè)備結(jié)構(gòu)設(shè)計、制造和材質(zhì)缺陷。被腐蝕部位均在再沸器上部(蒸汽入口上端),與介質(zhì)溫度和狀態(tài)密切相關(guān)。塔內(nèi)液體控制液位低于再沸器上管板的高度,使物料組分中磷酸在汽液交界面處急劇濃縮,粘稠的磷酸附著換熱管內(nèi)壁。由于磷酸的沸點為261 ℃,而管內(nèi)壁最高溫度為220 ℃,使附著在管內(nèi)壁的磷酸無法揮發(fā)。磷酸在高溫與高濃度下會急劇加速不銹鋼的腐蝕[3],2.0 mm厚度的換熱管極易被腐蝕穿孔。

      4 改進措施

      4.1 汽提塔液位控制

      汽提塔的液位控制過高,上升蒸汽易夾帶無機工藝液進入廢水系統(tǒng),引起泛塔;若汽提塔液位控制過低,無機工藝液無法完全淹沒換熱器列管,導(dǎo)致在再沸器處于氣液交界的列管腐蝕加劇。經(jīng)過主控液位控制與現(xiàn)場液位計確認(rèn),2018年10月汽提塔再沸器更新安裝時,將設(shè)備整體下移400 mm,確保汽提塔液位控制在40%時,無機工藝液剛好完全淹沒再沸器列管,再沸器上封頭剩余空間滿足汽提要求,所以液位為40%為最佳控制值。

      4.2 汽提塔再沸器結(jié)構(gòu)改造

      在設(shè)計參數(shù)不變的情況下,將換熱器分為上、下兩部分,如圖6所示。一旦工藝液位控制出現(xiàn)問題,導(dǎo)致上部換熱管發(fā)生腐蝕泄漏,只需對體積相對較小,拆裝更為方便的上部筒體進行檢修,節(jié)約檢修時間,降低維修成本。

      圖6 改進后的汽提塔再沸器結(jié)構(gòu)示意

      4.3 汽提塔再沸器材質(zhì)選擇

      (1)換熱管材質(zhì)依然選擇304L不銹鋼,一方面304L不銹鋼比304不銹鋼在焊接后或者消除應(yīng)力后,其抗晶界腐蝕能力更優(yōu)異,在未進行熱處理的情況下,亦能保持良好的耐腐蝕性,使用溫度為-196~800 ℃;另一方面性能更好的316、316L不銹鋼等材質(zhì)里面含有的重金屬會對羥胺貴金屬催化劑活性產(chǎn)生負(fù)面影響,降低裝置負(fù)荷。

      (2)不銹鋼材料在制造過程中嚴(yán)格控制固溶熱處理溫度,避免晶粒度偏大,并且材料經(jīng)過金相組織分析合格后才用于制作再沸器。

      5 效果

      經(jīng)過改進后的汽提塔再沸器自2018年10月投入使用以來運行穩(wěn)定,未再發(fā)生列管泄漏事故,汽提能力得到明顯提高,能滿足汽提塔將系統(tǒng)中的水汽提蒸發(fā)除去的需求,確保了裝置穩(wěn)定運行。

      6 結(jié)論

      a. 通過適當(dāng)降低換熱管材料固溶熱處理的溫度和精準(zhǔn)控制汽提塔液位為40%,延緩了腐蝕速率,延長了汽提塔再沸器使用壽命,降低了蒸汽消耗量。

      b. 換熱器分成上下兩部分,出現(xiàn)泄漏只需要維修體積較小,拆裝方便的上部,節(jié)約了檢修時間,降低了維修成本。

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