肖揚帆,陳峻松,胡 魏
(1.宜昌建投水務(wù)有限公司,湖北 宜昌 443000;2.宜昌城市建設(shè)投資控股集團有限公司,湖北宜昌 443000)
滲濾液是一種高濃度有機廢水,具有污染物種類多、成分復(fù)雜、極易變化的特點。我國生活垃圾處理以填埋方式為主,多年來,針對垃圾填埋場產(chǎn)生的滲濾液,形成了“預(yù)處理+生物處理+深度處理”的工藝模式,其中,深度處理單元以膜處理、高級氧化處理、蒸發(fā)處理等方式最為常見。當前垃圾分類正全面實施,易腐垃圾作為垃圾滲濾液的主要產(chǎn)生來源備受關(guān)注。為避免滲濾液快速老齡化,做好垃圾分類,尤其是有機垃圾的分類回收意義重大。由于滲濾液在填埋場運營過程中水質(zhì)變化較大,滲濾液出現(xiàn)老齡化后,原工藝不再適應(yīng)老齡化滲濾液水質(zhì)特征,工藝改造勢在必行。以湖北省宜昌市某垃圾填埋場為例,分析了填埋場垃圾滲濾液處理運行過程中存在的問題及原因,并提出相關(guān)技術(shù)改造方案,以期為同類項目改造提供經(jīng)驗及借鑒。
湖北省宜昌市某垃圾填埋場一期填埋區(qū)總庫容2.37×106m3,有效庫容為1.931×106m3,設(shè)計近期日均處理垃圾150 t,遠期350 t,配套滲濾液處理規(guī)模200 m3/d[1]。2014 年7 月啟動運行,由于城市快速發(fā)展,運行3 a 后日均垃圾處理量達到900 t,超設(shè)計負荷近2.6 倍,故啟動填埋場二期擴建工程,并于2017 年9 月投產(chǎn)運行。擴建工程總占地面積為25.64 hm2,其中填埋庫區(qū)占地面積為17.55 hm2,總庫容為2.89×106m3,設(shè)計處理規(guī)模為1 000 t/d,服務(wù)年限6 a?,F(xiàn)狀及擴建工程總庫容為5.383×106m3,總使用年限為12 a。填埋場庫區(qū)增加2#、3#庫,滲濾液處理能力增加300 m3/d,采用MBR(兩級AO) +NF+RO 工藝。隨著垃圾填埋場的運行,滲濾液水質(zhì)會出現(xiàn)嚴重的老齡化趨勢,C/N 極速降低,基本維持在2 以內(nèi)[2-3];同時由于垃圾分類不到位,廚余垃圾未有效分離,有機成分超過50%,其中含氮有機物大量轉(zhuǎn)化為氨氮,氨氮濃度較運行初期翻倍,同時總氮濃度升高[4-6],導(dǎo)致滲濾液處理難度急劇增加。本研究項目為湖北省宜昌市某垃圾填埋場,一期配套建設(shè)200 m3/d,滲濾液系統(tǒng)為一級AO+UF+NF+RO 工藝,填埋場運行初期較為穩(wěn)定。水質(zhì)出現(xiàn)老齡化后,無法滿負荷穩(wěn)定運行,最多日處理量為120 t。為了將產(chǎn)能充分利用,在完成二期300 m3/d 滲濾液處理設(shè)施建設(shè)投產(chǎn)后,啟動原200 m3/d 滲濾液處理系統(tǒng)改造工程迫在眉睫。
一般垃圾填埋場滲濾液出現(xiàn)老齡化現(xiàn)象多為填埋運行10 a[7]以上的垃圾場,但從表1 中數(shù)據(jù)可知,該垃圾填埋場運行僅5 a 就出現(xiàn)了急劇老齡化的滲濾液水質(zhì)特征。老齡化加速主要原因是氨氮、總氮濃度急劇上升。二期項目投產(chǎn)前濃縮液全部回灌,投產(chǎn)后仍有一半濃縮液回灌,累計回灌量超過2.0×105m3,導(dǎo)致無機鹽離子在滲濾液中反復(fù)濃縮,使得滲濾液老齡化;垃圾超負荷進場導(dǎo)致滲濾液產(chǎn)生量增加,設(shè)計滲濾液產(chǎn)生率30%,而經(jīng)驗統(tǒng)計值約50%,每天滲濾液產(chǎn)生量約500 m3,滲濾液處理系統(tǒng)一直處于超負荷狀態(tài),膜產(chǎn)水率下降,難降解有機物在濃縮液中快速積累,滲濾液可生化性下降。
表1 不同填埋時間的滲濾液特征
2015 年氨氮、總氮年均值分別為1 186、1 459 mg/L,2019 年其值分別達到了2 543、2 879 mg/L,氨氮和總氮指標均呈現(xiàn)了中老齡化趨勢。一級AO 系統(tǒng)在2018 年運行過程中出現(xiàn)了出水氨氮和總氮嚴重超標情況,氨氮、總氮分別達到1 459、1 712 mg/L。在2018 年初運行時出現(xiàn)了污泥大面積死亡的現(xiàn)象,超濾膜1 d 內(nèi)通量下降80%,檢測生化系統(tǒng)氨氮濃度幾乎無去除效果,游離氨(FA) 在200 mg/L 以上,硝化菌和反硝化菌均受到抑制,判斷系統(tǒng)運行癱瘓。采取了補充活性污泥、清水置換、調(diào)降進水量的措施,使得生化系統(tǒng)氨氮逐漸降低,進水量維持在50~60 m3/d,氨氮和總氮指標年均值分別為143.5、231.7 mg/L,見表2?,F(xiàn)有一級AO 無法適應(yīng)高氨氮、總氮的水質(zhì),脫氮能力嚴重不足,提升脫氮效能刻不容緩。
表2 滲濾液進出水水質(zhì)統(tǒng)計
原水COD 數(shù)值較低,碳氮比基本在1.5 以下,需要補充碳源。理論上為了保證總氮達標,需要保證水處理C∶N≥4∶1,因此需要增加碳源,實踐中使用葡萄糖作為碳源進行補充。另一方面,設(shè)計進水氨氮濃度為1 500 mg/L,而實際進水濃度超過了2 500 mg/L,超出了系統(tǒng)處理能力,因此運行中實際處理能力僅為100~120 t/d。由于近5 年的濃縮液均采用回灌處理,2015 年滲濾液中溶解性固體總量(TDS) 為6 000~10 000 mg/L,2019 年達到了20 000~25 000 mg/L。
池容設(shè)計偏小,有效容積嚴重不足。滲濾液進水COD 范圍2 000~3 000 mg/L,氨氮范圍2 200~2 900 mg/L,以此數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)進行核算?,F(xiàn)場設(shè)備反硝化罐有效容積為120 m3,停留時間1.2 d,污泥濃度取10 g/L,脫氮速率(以MLSS 計) 為0.05 kg/(kg·d),所需池體有效容積為317 m3,即所需池體有效容積最少需要320 m3,停留時間3.2 d,原有池容無法滿足要求,需新增反硝化池;現(xiàn)場硝化罐有效容積為360 m3,停留時間3.6 d,按照污泥濃度取12 g/L,設(shè)計硝化速率(以MLSS 計)為0.03 kg/(kg·d),所需池體有效容積為604 m3,即所需池體有效容積最少需要610 m3,停留時間6 d,原有池容無法滿足要求,需新增硝化池。
1) 換熱器。生化系統(tǒng)配套的冷卻塔設(shè)計偏小,在夏季的高溫期會導(dǎo)致生化溫度過高,致使系統(tǒng)無法正常運行。100 t 處理線所需冷卻塔處理能力為150 t/h,板式換熱器面積為40 m2。根據(jù)計算循環(huán)水量100 t/h,即冷卻塔至少選擇100 t/h,考慮到生化池溫度對COD 和氨氮去除效果影響較大,冷卻塔參數(shù)選擇100 t/h?,F(xiàn)有設(shè)備冷卻塔處理能力為80 t/h,板式換熱器面積為25 m2,如遇高峰負荷時,冷卻能力有限,影響生化處理效果。
2) 鼓風(fēng)機。鼓風(fēng)機曝氣風(fēng)量設(shè)計偏小,未考慮到水質(zhì)變化造成的影響。硝化池采用射流曝氣方式,運行過程中會出現(xiàn)泡沫超出安全液位的情況,需要控制曝氣風(fēng)機,也間接導(dǎo)致溶解氧偏低。曝氣風(fēng)機風(fēng)量,單條處理線經(jīng)核算風(fēng)機曝氣量為24.5 m3/min。現(xiàn)有設(shè)備為4 臺,單條處理線為100 m3/d,空氣風(fēng)機20 m3/min,1 用1 備,高負荷時需要2 臺同啟,同時開啟又經(jīng)常出現(xiàn)泡沫外溢情況。
3) 膜系統(tǒng)。膜系統(tǒng)采用外置式MBR,NF 和RO 均采用一級一段式設(shè)置,膜采用并聯(lián)方式運行。由于5 a 運行濃縮液均采用回灌處理,滲濾液中的TDS[8]達到了20 000 mg/L 以上,膜系統(tǒng)綜合產(chǎn)水率從65%降至50%。系統(tǒng)設(shè)計回收率為75%,實際產(chǎn)水率較低。
二級AO 系統(tǒng)是對單級AO 脫氮系統(tǒng)的強化,增加了1 個后置反硝化池和后曝氣池,由4 個反應(yīng)池構(gòu)成。好氧池中的混合液進入后置反硝化池,同時后置反硝化池中需投加外部碳源,進行反硝化反應(yīng),進一步去除殘留的總氮[9]。兩級AO 系統(tǒng)能夠滿足總氮去除率要求較高的場景,二級反硝化增加了脫氮達標的保障,但是需要外部投加碳源,增加了一級好氧系統(tǒng),增加了藥耗和能耗。目前200 m3/d 系統(tǒng)主要問題是生化系統(tǒng)的總氮處理能力不足,康廣鳳等[10]研究表明,MBR 采用兩級反硝化、硝化,脫氮效果更有保障。杜昱等[11]研究發(fā)現(xiàn)單級硝化反硝化系統(tǒng)在進水氨氮濃度較低時,單級生物脫氮后仍有一定量的硝酸鹽在系統(tǒng)中,增加二級硝化反硝化能夠進一步去除剩余硝酸鹽、亞硝酸鹽。因此二級的硝化反硝化系統(tǒng)串聯(lián)是一種較好的總氮去除處理方式,是一級AO 系統(tǒng)脫氮效能改造的較好選擇。
現(xiàn)狀處理工藝為“MBR(單級AO) +NF+RO”,分兩組100 m3/d 處理規(guī)模運行,但不能達產(chǎn),改造對象為現(xiàn)狀200 m3/d 生化處理單元。現(xiàn)狀A(yù)O 池均為鋼制罐體,單組反硝化罐、硝化罐有效容積分別為120、360 m3。如圖1 所示,原反硝化罐、硝化罐改成第二級AO 單元,新增第一級AO 系統(tǒng)。
圖1 工藝流程示意
總體工藝單元可分為4 個系統(tǒng):滲濾液生化系統(tǒng)(AO+MBR 系統(tǒng))、膜深度處理系統(tǒng)、污泥處理系統(tǒng)、濃縮液處理系統(tǒng)。其中MBR 系統(tǒng)可分為生化系統(tǒng)(一級、二級反硝化及硝化單元)、UF 系統(tǒng)及輔助系統(tǒng)。
垃圾滲濾液經(jīng)調(diào)節(jié)池提升泵提升至進水池MBR 系統(tǒng)的生化段,生化段由兩級A/O 組成,滲濾液依次流經(jīng)一級反硝化池、一級硝化池、二級反硝化罐、二級硝化罐。通過內(nèi)回流,在交替缺氧、好氧條件下,滲濾液中的有機物、氨氮、硝態(tài)氮得到降解去除。生化系統(tǒng)的泥水混合物通過UF 系統(tǒng)分離后,清液進入膜系統(tǒng)深度處理,濃縮污泥回流至生化系統(tǒng)。經(jīng)過UF 系統(tǒng)單元處理后的清液進入NF+RO 系統(tǒng)后,剩余有機污染物及鹽類大部分被膜攔截于NF 和RO 濃縮液中,透過的清液排入NF、RO 清液池。NF 清液達標可直接排放,若不達標進入RO 系統(tǒng)進一步處理后達標排放;濃縮液排入濃縮液池后,進入濃縮液蒸發(fā)系統(tǒng)進行處理。
進出水水質(zhì)指標按照表3 數(shù)據(jù)執(zhí)行,進水參考現(xiàn)狀水質(zhì)情況和我國多地區(qū)水質(zhì)統(tǒng)計情況綜合確定。出水執(zhí)行GB 16889—2008 生活垃圾填埋場污染控制標準中表2 限值。
表3 設(shè)計水質(zhì)指標
原來一級AO 系統(tǒng)改造成第二級反硝化硝化系統(tǒng),新增第一級反硝化硝化系統(tǒng),均分兩座布置,每座處理能力100 m3/d。一級反硝化池和硝化池有效容積分別為306、688 m3,二級反硝化罐和硝化罐有效容積分別為120、360 m3。如表4 所示,二級反硝化罐和硝化罐設(shè)計水力停留時間(HRT) 分別為1、2 d,由于罐體易產(chǎn)生泡沫外溢,因此將有效液位適當降低,確保HRT 同時保證泡沫不發(fā)生外溢。一級反硝化池脫氮速率取0.05 kg/(kg·d)(以MLSS計),污泥濃度取12 g/L;一級硝化池污泥負荷取0.18 kg/(kg·d)(以MLSS 計),污泥濃度取12 g/L。
表4 生化系統(tǒng)、脫泥系統(tǒng)主要設(shè)備及工藝參數(shù)統(tǒng)計
20 ℃標準供氧量62 kg/h,氧利用率22%,原4 臺45 kW 風(fēng)機保留2 臺向二級硝化罐供氧,新增2 臺110 kW 向新建一級硝化池供氧。原硝化液回流泵、射流循環(huán)泵、冷卻循環(huán)泵等均作了適當調(diào)整,確保處理效果同時降低能耗。UF 膜、NF 膜、RO 膜除了正常更換膜組件外其他未做改動,相關(guān)設(shè)備規(guī)格指標[1]仍保持原狀。
原脫泥系統(tǒng)為板框壓濾機,過濾面積8 m2,功率1.5 kW,為手動拉板式工作模式,工作效率十分低下。此次改造將脫泥機更換為疊螺脫水機,絕干污泥處理流量Q=60~100 kg/h,N=1.65 kW。在運行過程中發(fā)現(xiàn),雖然MBR 理論上可以無限延長污泥齡,但投加葡萄糖后污泥生長速度較快,仍然需要定時脫泥,因此增大脫泥效率十分必要,有助于生化系統(tǒng)長期穩(wěn)定運行。
改造前單套系統(tǒng)日處理滲濾液50 t,加入葡萄糖250 kg,改造后日處理100 t,加入葡萄糖750 kg。經(jīng)過長時間運行,在運行穩(wěn)定情況下取樣監(jiān)測。
改造前和改造后分別對MBR 系統(tǒng)出水1 個月內(nèi)間隔取樣10 次,檢測結(jié)果顯示COD、氨氮、總氮3 個指標均明顯改善,如表5 和圖2~4 所示。改造前原水COD 在1 800~3 100 mg/L,均值2 469.2 mg/L,MBR 出水COD 在1 200~2 400 mg/L,均值2 017.5 mg/L;改造后滲濾液原水COD 在3 100~7 800 mg/L,均值4 643.9 mg/L,MBR 出水COD 在800~1 200 mg/L,均值1 030.2 mg/L。
表5 改造前后水質(zhì)情況對比
圖2 COD 變化趨勢
圖3 氨氮變化趨勢
圖4 總氮變化趨勢
如表5 所示,改造前原水氨氮均值2 062.9 mg/L,MBR 出水氨氮均值為546.2 mg/L,MBR 氨氮去除率均值僅為73.52%。改造后氨氮原水均值為2 459.7 mg/L,MBR 出水氨氮均值為36.5 mg/L,MBR 出水氨氮去除率均值達到了98.52%。經(jīng)過改造氨氮的去除率得到了較大提高。改造前滲濾液原液總氮均值為2 285.9 mg/L ,MBR 出水總氮的均值為696.8 mg/L,改造后滲濾液原水總氮均值為2 718 mg/L,MBR 出水總氮均值僅為115.9 mg/L,總氮去除效果也較為明顯。
COD 去除率均值從81.35%增加到98.27%;氨氮主要在生化階段去除,膜系統(tǒng)對氨氮的去除效果有限??偟コ示祻?0.06%提升至99.15%(表5)。改造后相關(guān)出水指標均能達到表3 設(shè)計值,符合GB 16889—2008 中表2 要求。
改造前直接運行成本為53.93 元,主要包含電費30.5 元/t,藥劑費18.2 元/t;改造后運行費用有所增加,電費達到35.08 元/t,藥劑費因葡萄糖等碳源投加量猛增達到了24.32 元/t,總共噸均處理成本65.85 元,如表6 所示。將蒸發(fā)系統(tǒng)單獨核算,每噸濃縮液處理成本約80 元。
表6 系統(tǒng)運行直接成本 元
1) 滲濾液老齡化原因。老齡化加速主要原因是氨氮、總氮濃度急劇上升;濃縮液回灌導(dǎo)致無機鹽離子在滲濾液中反復(fù)濃縮;垃圾超負荷進場導(dǎo)致滲濾液產(chǎn)生量增加,經(jīng)驗統(tǒng)計值約50%,每天滲濾液產(chǎn)生量約500 m3,滲濾液處理系統(tǒng)一直處于超負荷狀態(tài),膜產(chǎn)水率下降,難降解有機物在濃縮液中快速積累,滲濾液可生化性下降。
2) 改造效果良好。MBR/NF/RO 系統(tǒng)將一級AO 改造成兩級AO 后運行效果良好,不僅使得200 m3/d 系統(tǒng)滿負荷運行,而且水質(zhì)各項指標均能達到設(shè)計值,出水滿足GB 16889—2008 中表2 要求。COD 去除率達到98.27%,總氮去除率達到99.15%,MBR 氨氮去除率達到98.52%。
3) 經(jīng)濟指標。由于長期處于超負荷處理生活垃圾狀態(tài),垃圾滲濾液C/N 低至1.5∶1 以下,水質(zhì)老齡化趨勢明顯,直接運行費用較早期滲濾液處理明顯增加,改造后噸滲濾液處理費用達到65.85 元。
為避免快速老齡化,建議做好垃圾分類,對于有機垃圾盡量分類回收,避免過多有機成分進入填埋場。老齡垃圾滲濾液突出的問題是總氮去除效果較差,MBR 一級AO 系統(tǒng)改造成兩級AO 系統(tǒng),強化脫氮是一種行之有效的改造方法,建議類似的垃圾填埋場可以借鑒此方法進行改造,以應(yīng)對垃圾滲濾液老齡化問題。