張大勇
(貴州碧水源環(huán)境科技有限公司,貴州 貴陽 550000)
在2015年中旬關(guān)于PPP項目的頂層設(shè)計文件發(fā)布后,PPP項目正式進入加速期。PPP項目發(fā)展經(jīng)歷了從爆發(fā)到規(guī)范的過程。但項目在實施過程中仍存在相應(yīng)問題:
1.土地手續(xù)等前期合規(guī)性手續(xù)問題
以貴州某1.5萬噸/天的污水處理項目為例,投資方與市政府于2016年簽訂PPP合作協(xié)議,具體路徑為BOOT模式,建設(shè)期1年,運營期30年,期滿后無償移交政府指定部門。PPP合作協(xié)議明確約定:污處理廠紅線范圍內(nèi)土地使用權(quán)無償劃撥SPV公司。但實踐中,本項目可研立項單位為市城投公司,項目投資方是政府部門項目立項后引進,國土部門卻堅持將土地使用權(quán)劃撥市城投公司,而融資銀行堅持土地使用權(quán)劃撥SPV公司,致使項目土地等前期合規(guī)性手續(xù)辦理極為遲緩?;谝陨显蝽椖咳谫Y進度受到極大影響,SPV公司資金壓力極大。
2.廠網(wǎng)建設(shè)問題
以貴州某1.5萬噸/天的污水處理項目為例,為轉(zhuǎn)移政府30年運營期支付壓力,本項目廠網(wǎng)采用不同的主體實施,致使項目建設(shè)進度不一致,管網(wǎng)施工進度遠落后于污水處理廠建設(shè)進度,致使污水處理廠建成后不能立即投入使用,即使后期投入使用后,進水量低于設(shè)計水量30%,致使污水處理廠不能按原計劃進入商業(yè)運行,造成SPV公司損失,索賠難度大。管網(wǎng)建成后,管網(wǎng)維護無維護單位,嚴重影響進廠水質(zhì)和水量,導(dǎo)致運行成本大幅增加。
1.工藝運行管理不足,節(jié)能意識淡薄
在長期的運行過程中,積累污水廠水質(zhì)及水量的變化規(guī)律并建立并完善高效信息系統(tǒng),對進、出水水質(zhì)、水量實施實時監(jiān)控,通過明確的分類和分級報警,分清報警的種類、影響程度和輕重緩急,為緊急異常情況的快速響應(yīng)處置做好合理的報警準備。以貴州某1.5萬噸/天的污水處理項目為例,核心工藝為A/A/O+MBR,水廠進水量4000m3/d,不足設(shè)計水量30%,進水水質(zhì)CODcr100mg/L以下。項目長期運行中存在以下問題:
(1)從調(diào)試運行開始按要求建立規(guī)范化管理制度,但根據(jù)水廠實際情況,單位能耗明顯偏高;
(2)初步掌握污水處理廠進水水質(zhì)、水量規(guī)律但未建立高效信息系統(tǒng),出水水質(zhì)指標超標情況時有發(fā)生,特別總氮;
(3)廠網(wǎng)建設(shè)主體分開,與上游排水單位未建立定期溝通協(xié)調(diào)機制。
2.設(shè)備維護保養(yǎng)存在問題
(1)建立了設(shè)備安全操作規(guī)程及設(shè)備維護保養(yǎng)手冊,未建立更加精細的設(shè)備臺賬,管理人員無法長期追溯設(shè)備運行狀態(tài)等;
(2)運行人員只是對設(shè)備進行簡單操作和巡檢,對設(shè)備維護保養(yǎng)知識欠缺或匱乏,致使設(shè)備維護保養(yǎng)不夠及時、設(shè)備帶病工作。
(3)污水處理廠設(shè)備眾多,萬噸級水廠各種設(shè)備、閥門、儀表等近450臺,污水廠未和各設(shè)備供應(yīng)商或外部設(shè)備專家建立溝通渠道,精益求精深度挖掘設(shè)備使用優(yōu)化的潛力。
1.在現(xiàn)有PPP模式,相關(guān)政府部門應(yīng)加快完善土地供應(yīng)實施細則;
2.在涉及水工程項目中,地方政府應(yīng)綜合考慮,努力探究“廠網(wǎng)一體化模式”,借鑒國內(nèi)成功案例,探索新的模式。
1.強化工藝管理,落實節(jié)能責(zé)任主體
(1)成立了以廠長為主體的精細化管理小組,并以單位能耗指標作為考核依據(jù);
(2)根據(jù)廠區(qū)運行實際,提出降耗方案(如圖1)。關(guān)閉膜吹掃風(fēng)機,通過技改膜組器所需風(fēng)量由好氧風(fēng)機提供,并為保證各廊道所需的吹掃風(fēng)量,關(guān)閉一個廊道。其余風(fēng)量進入好氧池。同時加大膜池回流比,利用膜池(DO為8mg/L以上)溶解氧補充好氧池DO(DO保持在3~4mg/L)。此方案改造費用8000元,每月省電2萬kwh以上。
(3)根據(jù)污水處理廠進水水質(zhì)、水變化量規(guī)律建立高效信息計算處理系統(tǒng),并實時監(jiān)控出水水質(zhì)指標并根據(jù)出水水質(zhì)變化趨勢建立預(yù)警措施。最大程度降低藥耗和能耗。
2.建立設(shè)備精細化管理制度
(1)加強工作人員培訓(xùn),特別是運行班組人員的培訓(xùn),使運行班組的理念從傳統(tǒng)的“我操作,你維修”轉(zhuǎn)變到“我操作、我維修、我保養(yǎng)”。
(2)加強信息化建設(shè),使得廠區(qū)每臺設(shè)備保養(yǎng)時間、保養(yǎng)人、存在問題、下次保養(yǎng)時間等一系列問題可追溯,可查詢,以提高設(shè)備利用率及完好率。
(3)全面推進污水處理廠“5S”管理制度
通過收集數(shù)據(jù)和對實際情況的分析,發(fā)現(xiàn)污水處理廠存在的不足,提出改進措施,達到提高污水處理廠員工的工作效率,改善污水處理后的水質(zhì)情況,加強公司的日常管理,從而使整個工廠綜合管理能力和質(zhì)量不斷提高。