摘要:電磁離合器是汽車空調(diào)壓縮機的關(guān)鍵部件,壓縮機電磁離合器燒蝕的故障率較高。本文針對某車型開發(fā)過程中出現(xiàn)的壓縮機離合器頻繁吸合斷開導致燒蝕問題,進行了故障件拆解、原因分析、解決方案制定及效果驗證等過程的總結(jié),分享了一種壓縮機離合器燒蝕問題排查的思路及方法。
關(guān)鍵詞:汽車;壓縮機;電磁離合器;燒蝕
中圖分類號:U463 文獻標識碼:A
0引言
空調(diào)系統(tǒng)的核心部件有:蒸發(fā)器、壓縮機、冷凝器和膨脹閥等,通過管路連接組成制冷循環(huán)回路。制冷劑在系統(tǒng)中循環(huán),通過氣液相態(tài)變化、能量吸收和釋放,實現(xiàn)熱量的轉(zhuǎn)移,達到制冷目的。
壓縮機作為空調(diào)制冷系統(tǒng)的心臟,擔當制冷系統(tǒng)冷媒壓縮和驅(qū)動運輸?shù)闹厝?,壓縮機不工作就無法實現(xiàn)制冷。壓縮機實現(xiàn)低溫低壓制冷劑向高溫高壓制冷劑的轉(zhuǎn)換,工作環(huán)境相對惡劣,是汽車空調(diào)系統(tǒng)中最大的運動部件,其可靠運行保證了汽車空調(diào)制冷功能得以實現(xiàn)。
傳統(tǒng)車空調(diào)壓縮機由發(fā)動機曲軸通過輪系驅(qū)動,動力傳遞的核心部件為電磁離合器。離合器吸合,將發(fā)動機皮帶輪的扭矩傳遞給壓縮機,實現(xiàn)空調(diào)制冷。電磁離合器一旦燒毀,將導致壓縮機不能工作。根據(jù)目前汽車空調(diào)使用情況來看,壓縮機電磁離合器燒損的故障率較高,在壓縮機故障中占有較大的比例。
當要求壓縮機運轉(zhuǎn)時,離合器的電磁線圈通電,電磁力使離合器輪轂與壓縮機軸結(jié)合;當電磁線圈的電流通路斷開時,離合器與壓縮機分離。目前市場上主流的電磁離合器有2種:彈簧鋼片式及橡膠吸盤式。相比彈簧鋼片式離合器,橡膠吸盤式離合器的吸合噪聲可降低10dB左右,在市場上已經(jīng)得到了廣泛應(yīng)用。
壓縮機離合器工作電氣原理由空調(diào)面板A/C開關(guān)、三態(tài)壓力開關(guān)、ECU、空調(diào)繼電器和壓縮機離合器幾部分組成。按下空調(diào)控制面板A/C開關(guān),經(jīng)三態(tài)壓力開關(guān)向ECU發(fā)出請求信號,ECU根據(jù)整車狀態(tài)進行判斷分析,當滿足設(shè)定條件則輸出低電平,空調(diào)繼電器控制回路接通,離合器動作吸合(圖1)。
為了防止異常工況對壓縮機的損傷,空調(diào)系統(tǒng)普遍通過壓力開關(guān)或壓力傳感器進行壓力保護。當系統(tǒng)壓力值超過高壓上限(一般為3.14 MPa)或低于低壓下限(一般為0.20 MPa)時,電磁離合器會切斷,壓縮機停止工作。為了防止壓縮機電磁離合器頻繁吸斷,在高低壓保護值附近會設(shè)置緩沖區(qū)間,以高壓保護點為例,當壓力升高至3.14 MPa時,電磁離合器切斷;當壓力降低至2.55 MPa時,電磁離合器吸合,中間的緩沖區(qū)為0.59 MPa。
本文針對某車型開發(fā)過程中出現(xiàn)的壓縮機離合器頻繁吸合斷開導致燒蝕問題,進行了故障件拆解、原因分析、解決方案制定及效果驗證等過程的總結(jié)。
1故障件拆解
本文針對某車型開發(fā)過程中,3臺離合器燒蝕故障件進行了檢測及拆解。結(jié)果表明:主機空轉(zhuǎn)正常,吸排氣壓力正常;線圈通電正常,吸盤不吸合;氣密性檢測無泄漏;外觀檢測離合器表面高溫燒蝕;吸盤與皮帶輪接觸面有明顯打滑痕跡,皮帶輪軸承損壞,線圈表面環(huán)氧樹脂燒毀(圖2)。
2原因分析
通過故障件拆解分析及功能測試,判斷離合器燒蝕為打滑燒蝕。在40℃、1000W光照的環(huán)境艙中進行怠速開空調(diào)試驗,全程監(jiān)測系統(tǒng)壓力變化。模擬25 min左右,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)高壓達到保護點,并在3.10 MPa左右頻繁跳動,同時聽到壓縮機打滑的聲音。打開發(fā)動機艙蓋檢查,發(fā)現(xiàn)壓縮機頻繁吸合,頻率接近1次/s,壓縮機離合器吸盤接近打滑狀態(tài),聞到較濃烈的橡膠燒焦味。
通過上述環(huán)境模擬問題復現(xiàn)試驗,可以發(fā)現(xiàn)2個問題。
(1)系統(tǒng)壓力異常。在40℃、1000 W光照的環(huán)境條件下,怠速空調(diào)系統(tǒng)高壓一般不會超過2.50 MPa。本試驗中,系統(tǒng)高壓達到保護值,不正常。
(2)壓力開關(guān)高壓保護異常。正常的高壓保護是有緩沖區(qū)間的,一般為0.59 MPa,緩沖區(qū)間設(shè)定的意義在于避免壓縮機頻繁吸合斷開。本試驗中壓力表顯示,在高壓保護點附近,緩沖區(qū)間僅為0.10 MPa,導致壓縮機以近乎打滑的狀態(tài)頻繁吸合斷開,離合器吸盤溫度過高,發(fā)出焦糊味,如繼續(xù)進行試驗,將導致其燒蝕。
系統(tǒng)出現(xiàn)高壓,其原因排查如下。
(1)一輪路試車未裝配導風板和前端框架上蓋板,影響前端散熱,導致空調(diào)壓力偏高。
(2)發(fā)動機管理系統(tǒng)EMS未體現(xiàn)空調(diào)中壓啟動風扇高速轉(zhuǎn)的策略,使散熱器風扇一直處于低速狀態(tài),影響前端散熱,導致空調(diào)壓力偏高。
壓力開關(guān)頻繁通斷原因排查:
(1)隨機抽取10只壓力開關(guān),在2.40~3.50 MPa下往復測試5min(表1)。
(2)測量高壓緩沖區(qū)間:0.50~0.65 MPa。
(3)在2.40~3.50 MPa下往復5 min。
(4)再次測量高壓緩沖區(qū)間:0.40-0.45 MPa,與承壓前相比,緩沖區(qū)間最多衰減0.20 MPa。
(5)對標KD件,高壓緩沖區(qū)間最多衰減0.10 MPa。
經(jīng)分析,在持續(xù)高壓下,內(nèi)部高壓膜片變形,高壓緩沖區(qū)間衰減,最高可達0.20 MPa,緩沖區(qū)間設(shè)定范圍為0.39~0.79 MPa,衰減后為0.19~0.59 MPa,緩沖區(qū)間過窄,導致其頻繁通斷。高壓膜片在高壓作用下,有發(fā)生變形的特征,變形量大小與膜片材料及加工精度決定。目前國產(chǎn)的膜片材料加工精度較進口的KD件差(國內(nèi)公差為0.05,進口KD件為0.02)。
3解決措施
(1)裝配導風板和前端框架上蓋板,提升前端進風量,改善散熱效果。
(2)EMS程序更新,體現(xiàn)空調(diào)中壓啟動風扇高速轉(zhuǎn)的策略。
(3)高壓緩沖區(qū)間由0.57~0.61 MPa,變?yōu)?.60~0.75 MPa。
①對應(yīng)膜片成型高度控制范圍由(0.85±0.05)mm變?yōu)椋?.87±0.03)mm。
②膜片來件進行尺寸篩選,并分為2擋:0.84~0.87 mm;0.87~0.90 mm。
③每批次來件之前,進行膜片選配試驗(如2個薄片+1個厚片),測試動作值是否滿足要求。
④生產(chǎn)過程中,在壓力開關(guān)殼體鉚接前,進行壓力測試,若不合格,重新選配膜片。
⑤生產(chǎn)后,進行壓力開關(guān)動作值100%檢驗,高壓緩沖區(qū)間不滿足0.60~0.75 MPa的樣件報廢處理。
4措施驗證
以上措施體現(xiàn)后,在后續(xù)多輪路試及環(huán)境艙驗證,均未出現(xiàn)類似失效,措施有效。