武世龍 王賀敏
摘要:本文通過對鋼鐵企業(yè)燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)發(fā)電機組煤氣系統(tǒng)濕式電除塵的除塵機理及現(xiàn)狀進(jìn)行分析,提出了對除塵系統(tǒng)內(nèi)部進(jìn)行優(yōu)化的改造方案,解決了原除塵器積垢多、除塵效果差、運行不穩(wěn)定問題,從而保障了電除塵的穩(wěn)定高效運行。
關(guān)鍵詞:節(jié)能減排;濕式電除塵;煤氣系統(tǒng)除塵;改造應(yīng)用
中圖分類號:X757 ???文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A ???文章編號:1671-2064(2019)16-0000-00
0 引言
目前國內(nèi)大多數(shù)鋼鐵企業(yè)為實現(xiàn)節(jié)能減排,充分利用鋼鐵企業(yè)產(chǎn)生的高爐煤氣、焦?fàn)t煤氣及轉(zhuǎn)爐煤氣,配備了自備電廠。因高爐、焦?fàn)t、轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)后的煤氣品質(zhì)較差,一般在利用前,都配有電除塵設(shè)備,對常規(guī)發(fā)電機組而言,一次除塵后的煤氣能基本滿足燃料品質(zhì)要求,保證燃料系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。較常規(guī)發(fā)電機組而言,燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)機組對煤氣品質(zhì)的要求更高,除一次除塵外,通常在電站煤氣系統(tǒng)壓縮之前配有相配套的電除塵,以保證煤氣品質(zhì)達(dá)到燃機運行要求。
邯鋼9E燃機電廠為150MW燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)發(fā)電機組,其中燃機采用進(jìn)口GE燃機及輔機成套機組,余熱鍋爐采用杭鍋設(shè)備,汽輪機采用東汽設(shè)備,均為國內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備。機組所用主燃料為高爐煤氣,并配有焦?fàn)t煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣以調(diào)整熱值,滿足燃機燃燒運行的要求。機組采用低熱值煤氣燃料為聯(lián)合循環(huán)發(fā)電站的主燃料,在機組最大負(fù)荷時,所需混合煤氣量約為33萬Nm 3/h。為使機組在運行時能得到高品質(zhì)的煤氣燃料,焦?fàn)t煤氣設(shè)置獨立的電捕焦油器,去除焦煤中的焦油及雜質(zhì),經(jīng)去焦油后的焦?fàn)t煤氣與高爐煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣混合后,進(jìn)入濕式電除塵器,以去除煤氣中的雜質(zhì),為電廠提供符合要求的煤氣燃料。電除塵在整個電廠運行中,擔(dān)負(fù)著去除大量煤氣中的雜質(zhì),為煤氣壓縮機、燃機及輔機設(shè)備的穩(wěn)定運行提供重要保障,因此電除塵設(shè)備的長周期穩(wěn)定高效運行,對電廠尤為重要。
1?電除塵運行機理及技術(shù)參數(shù)要求
1.1 電除塵運行機理
濕式電除塵器的工作原理,是高壓電暈放電使粉塵或水霧荷電,荷電的粒子在電場力的作用下到達(dá)集塵板,濕式電除塵器采用沖刷液沖洗電極,將收塵板上捕獲的粉塵沖刷到灰斗中隨之排出。濕式電除塵器主要由進(jìn)出口風(fēng)道、除塵器殼體、導(dǎo)流板、整流格柵、陽極收塵板陰極線、絕緣箱、沖洗水系統(tǒng)、電源及控制系統(tǒng)組成[1]。
1.2 電除塵運行技術(shù)參數(shù)要求
邯鋼9E燃機電廠為燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)發(fā)電站,所用燃料為高爐煤氣、焦?fàn)t煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣,為使燃機系統(tǒng)得到高品質(zhì)的煤氣燃料,3種煤氣在混合后進(jìn)入系統(tǒng)前,配置了濕式電除塵,處理煤氣能力為330000Nm 3/h,具體技術(shù)參數(shù)如表1所示。
2 電除塵改造前運行狀況及分析
邯鋼9E燃機電廠濕式電除塵在運行中存在高壓二次電壓不穩(wěn)定、且變化幅度大,電場放電頻繁。設(shè)備收塵極極板、放電極極線及其部件采用普通碳鋼材質(zhì)、板表面出現(xiàn)銹蝕夾層、極板變形比較嚴(yán)重,濕式電除塵器出口煤氣含塵濃度難以達(dá)到≤1 mg/Nm3的凈化效果,煤氣凈化效果變差,此外,電場清洗效果不好,收塵極極板表面殘留粉塵結(jié)垢現(xiàn)象嚴(yán)重。針對以上問題的采集分析如下[2]。
2.1 電極部分
電極是濕式電除塵器的核心部分。電極的配置形式、結(jié)構(gòu)及材料的選用,是電除塵運行正常與否的關(guān)鍵。原放電極及收塵極極板均采用普通碳鋼材質(zhì),運行中出現(xiàn)腐蝕夾層的現(xiàn)象比較嚴(yán)重,隨著運行時間過長,附著在放電極及集塵極極板的鐵銹及粉塵呈膠著狀態(tài),不易沖刷,久而久之,造成放電極及集電極之間間距縮小,導(dǎo)致放電頻繁。此外,因需除塵煤氣量大,原收塵極極板采用高度7m、寬度1米的普通碳鋼拼接而成,放電極則采用高度為7.6m的極柱,懸掛在極板之間,在長期運行中,放電極極柱存在變形,收塵極極板拼接處也存在開裂現(xiàn)象,致使放電極與集電極間距縮短,頻繁發(fā)電,更有甚者,因電極變形嚴(yán)重,導(dǎo)致放電極及集電極搭接,出現(xiàn)短路現(xiàn)象。
2.2 水沖洗部分
原電除塵水沖洗采用高壓斷電周期沖洗方式,根據(jù)電場運行情況,人為設(shè)定沖洗周期,采用瞬間大水量,沖掉放電極及極板的粉塵污垢,經(jīng)過幾年的運行實踐,陽極板出現(xiàn)銹蝕夾層、極板高度高、變形比較嚴(yán)重,積垢現(xiàn)象嚴(yán)重,沖洗水很難將極板中灰塵沖掉,特別是極板下半部分,污垢已成膠著狀態(tài),水沖洗效果并不是十分理想。電場周期清洗時瞬時用水量非常大,也影響了煤氣的凈化效果。
2.3 其他部分
電除塵瓷瓶分進(jìn)線瓷瓶和支撐瓷瓶。支撐瓷瓶是電源與本體陰極連接的通道,對放電極起到支撐懸掛的作用,瓷瓶本身的絕緣性能變差,將縮小陰極與陽極的放電間距,影響除塵效果,此外,支撐瓷瓶在長期運行中,應(yīng)保證較好的支撐效果,保證不損壞,各支撐點受力均勻。電除塵接地刀閘在電除塵檢修維護(hù)中起著重要作用,通常通過高壓隔離開關(guān)進(jìn)行自動控制。運行中,因高壓隔離開關(guān)電磁鐵失靈,每次投運高壓時,需要操作人員到現(xiàn)場手動強制扳動隔離開關(guān)電磁鐵到位(鐵絲捆綁),非常不方便。經(jīng)與電磁鐵供應(yīng)商德國舒爾茨公司聯(lián)系,答復(fù)是該電磁鐵不屬于其標(biāo)準(zhǔn)系列產(chǎn)品。
3 電除塵改造