曾志權(quán) 黃元忠
摘 要:微油過濾器安裝在主壓縮機(jī)和干燥器之后,其氣密性良好與否直接影響機(jī)車總風(fēng)壓力的穩(wěn)定與否,進(jìn)而影響機(jī)車能否正常運(yùn)行。因此,文章就對微油過濾器在段運(yùn)用過程中出現(xiàn)的多次排污管接頭斷裂而導(dǎo)致機(jī)車總風(fēng)壓力下降進(jìn)行原因分析,并提出改進(jìn)措施。
關(guān)鍵詞:微油過濾器;管接頭;斷裂;改進(jìn)
1 概述
在機(jī)車空氣管路系統(tǒng)中,微油過濾器安裝在主壓縮機(jī)和干燥器之后,主要的功能是過濾壓縮空氣中固體顆粒、水、油等雜質(zhì),為空氣管路系統(tǒng)提供穩(wěn)定、潔凈的壓縮空氣。因微油過濾器安裝位置在機(jī)車空氣管路系統(tǒng)前端,直接影響機(jī)車總風(fēng)壓力的穩(wěn)定,所以其各管道連接接口的氣密性需時(shí)刻保持良好,以確保風(fēng)源空氣壓力穩(wěn)定。
2 故障簡要描述
2017年6月20日,某機(jī)務(wù)段機(jī)車主壓縮機(jī)頻繁工作,而機(jī)車總風(fēng)壓力持續(xù)降低,檢查發(fā)現(xiàn)安裝于干燥器之后的微油過濾器底部排污管接頭斷裂脫出(見圖1),入段更換微油過濾器后故障解除。
3 原因分析
微油過濾器底部依靠銅質(zhì)管接頭將微油過濾器缸體與排水球閥連接一起,上方通過六角螺蓋掛靠在缸體內(nèi)部(見圖2),下方通過螺紋與排水球閥相連接(見圖3)。通過對斷裂的銅質(zhì)管接頭進(jìn)行尺寸測量(見圖4)發(fā)現(xiàn):
1)銅質(zhì)管接頭管座內(nèi)壁只有1.6mm,太過單薄,導(dǎo)致其強(qiáng)度余量小,能承受剪切力有限。
2)管接頭四周壁薄,而中間厚,在用呆扳手進(jìn)行緊固時(shí),容易產(chǎn)生應(yīng)力集中,擰緊力矩稍微過大就很容易造成管接頭外壁破裂,引起漏風(fēng)從而導(dǎo)致機(jī)車壓縮機(jī)頻繁啟動、總風(fēng)壓力持續(xù)降低。
4.改進(jìn)方案制定
4.1.方案一:直接更換微油過濾器:
直接采購全新的、質(zhì)量上乘的廠家微油過濾器替換存在質(zhì)量缺陷的、在段運(yùn)用的微油過濾器,1個(gè)微油過濾器采購價(jià)格大概1萬多元左右,1節(jié)車有2個(gè),加上入庫檢查及其手續(xù)辦理和發(fā)運(yùn)到機(jī)務(wù)段更換的運(yùn)輸與人工成本,總的成本在2.5萬元/臺車,更換周期至少需要10-15天。
4.2.方案二:自制全新銅制排污口管接頭
對故障微油過濾器排污管接頭、排水球閥和微油過濾器下方安裝孔進(jìn)行尺寸測量,同時(shí)測繪新品微油過濾器的接頭設(shè)計(jì),并根據(jù)現(xiàn)有故障微油過濾器的O型圈D20×2.4和微油過濾器排污口安裝尺寸,在測繪出來的圖紙做相應(yīng)的更改,得到圖5、圖6自制全新鋁制微油過濾器排污口接頭(公)和接頭(母)圖紙,再者考慮到微油過濾器排污口需排出干燥空氣中的水、油污,為提升其抗腐蝕性和防銹蝕,仍選用銅質(zhì)材料加工制作,這樣1個(gè)管接頭的制作成本加上發(fā)運(yùn)與人工維修成本大概600元。
從圖5、圖6可以看出,自制全新銅制微油過濾器排污口接頭(公)與(母)受力部分軸向橫切面得以加厚,接頭(公)受力安裝面厚度為18mm,接頭(母)安裝面厚度為8mm,兩者受力橫切面積均為418.66mm2,大大提高了接頭(母)強(qiáng)度余量,有效避免了后續(xù)安裝時(shí)因應(yīng)力集中而造成的破裂。
4.3 方案對比分析:
方案一成本昂貴、更換周期較長,同時(shí)存在投鼠忌器的顧慮;而方案二成本低、制作更換周期短,且能有效防止質(zhì)量問題再發(fā)。所以,綜合成本、周期和質(zhì)量考慮,方案二為最佳方案。
4.4.方案效果驗(yàn)證
制作自制全新銅制微油過濾器排污口接頭(公)與(母)各2件,進(jìn)行2組試驗(yàn),分別將其安裝至返廠的故障件上,1組進(jìn)行5次常規(guī)拆裝和1組用呆扳手套上加長桿進(jìn)行5次拆裝,并觀察其表面是否有破損或裂紋和檢測其氣密性,結(jié)果自制銅制微油過濾器排污口接頭(公)與(母)均沒有任何破損或裂紋,干燥器模塊10分鐘泄露量為0.1kPa,遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求“10分鐘泄露量不大于5 kPa”,符合產(chǎn)品質(zhì)量要求。
5.改進(jìn)方案實(shí)施
5.1.自制全新銅制微油過濾器排污口接頭加工制作
首先,售后客服部門根據(jù)公司干燥器模塊產(chǎn)品履歷,統(tǒng)計(jì)出該問題供應(yīng)商交付的存在質(zhì)量缺陷的微油過濾器裝車數(shù)量,并根據(jù)配屬機(jī)務(wù)段,建立該微油過濾器排污口段改執(zhí)行計(jì)劃;其次,采購部門根據(jù)工藝部門提交的全新銅制微油過濾器排污口接頭(公/母)圖紙和售后服務(wù)部門問題微油過濾器裝車數(shù)量統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行采購,采購到位后辦理好入庫手續(xù)后,入庫檢合格交由售后客服部門組織發(fā)運(yùn)。
5.2.自制全新銅制微油過濾器排污口接頭更換實(shí)施
工藝部門編制圖文并茂、通俗易懂的《微油過濾器排污口接頭段改標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書》,確保售后服務(wù)人員更換正確、高效,并交由售后客服部門。售后客服部將《微油過濾器排污口接頭段改標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書》隨同自制全新銅制微油過濾器排污口接頭成品打包分區(qū)發(fā)運(yùn)到相應(yīng)配屬機(jī)務(wù)段進(jìn)行段改,并組織售后人員按計(jì)劃實(shí)施段改。
6.改進(jìn)方案效果確認(rèn)
經(jīng)過1年多的跟蹤調(diào)查,售后客服部門發(fā)現(xiàn)之前問題供應(yīng)商的交付存在質(zhì)量缺陷的微油過濾器經(jīng)過更換接頭后,沒有再發(fā)生微油過濾器排污口管接頭斷裂的質(zhì)量問題,客戶對使用我們公司產(chǎn)品的滿意度得到提升。
7.總結(jié)
通過原因分析、改進(jìn)方案制定與對比和改善方案實(shí)施與效果確認(rèn),解決了兩個(gè)方面的問題:一方面,通過更換接頭而不更換微油過濾器的問題,解決了保證干燥器模塊產(chǎn)品質(zhì)量和降低維修成本;另一方面通過測繪的圖紙可以看出,新品微油過濾器的接頭強(qiáng)度結(jié)構(gòu)比問題供應(yīng)商供應(yīng)的微油過濾器斷裂的接頭好很多,將問題供應(yīng)商除名從源頭解決了微油過濾器接頭斷裂導(dǎo)致的質(zhì)量問題的風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)也為公司后續(xù)對供應(yīng)商的開發(fā)選擇、管控提供了案例和積累了經(jīng)驗(yàn)。