孫厚嘉 秦生 于航
摘 要:伴隨著我國汽輪機研究力度的不斷提高,以及相關技術工藝的逐步進步,汽輪機結垢問題逐漸成為了制約汽輪機技術設備創(chuàng)新發(fā)展的主要因素,其中,當汽輪機葉輪出現(xiàn)結垢現(xiàn)象后,汽輪機往往會發(fā)生軸向推力增大、輪空壓力提高問題,借此不僅會影響汽輪機的使用效率,同時也很容易使汽輪機出現(xiàn)損壞,給使用企業(yè)帶來利益損失。對此,文章基于某甲醇生產公司的汽輪機實際使用情況,詳細分析了飽和蒸汽在線清洗汽輪機結垢技術的具體應用方法,旨在給予廣大汽輪機使用企業(yè)一定的幫助,促進汽輪機結垢處理工藝的發(fā)展與推廣。
關鍵詞:飽和蒸汽;在線清洗;汽輪機;結垢處理;應用方法
長期以來,飽和蒸汽在線清洗工藝是處理機輪機結垢的主要手段,對此,本文針對某借助蒸汽壓力為4.1MPa的汽輪機進行甲醇生產的甲醇公司,對飽和蒸汽在線清洗汽輪機結垢技術的具體應用方法進行了分析。其中,該公司原計劃年生產甲醇30萬t,但由于計劃調整,原有生產用水新鮮水變更為城市中水,導致汽輪機轉速明顯降低,已經(jīng)無法滿足生產需求,同時經(jīng)調查發(fā)現(xiàn),汽輪機表面出現(xiàn)積鹽、結垢現(xiàn)象,但結垢普遍表現(xiàn)為粉末附著狀態(tài),整體并不難清理,因此決定采用飽和蒸汽在線清洗處理工藝對汽輪機結垢進行處理。
1 汽輪機的清洗步驟
1.1 清洗準備
于汽輪機清洗準備階段,首先,需根據(jù)相關實驗理論找尋汽輪機蒸汽進口取樣點,并確定冷凝液的分析取樣位置;其次,基于確定好的取樣位置,在取樣實驗后參照飽和蒸汽物性數(shù)據(jù)表進行比照,最終探討汽輪機蒸汽控制參數(shù)是否符合汽輪機安全運行要求;最后,合理選擇進行汽輪機蒸汽清洗作業(yè)的操作人員,其中,所安排的作業(yè)人員應具有較強的業(yè)務能力,要能夠對控制參數(shù)和操作要點有較深認識,并可以針對作業(yè)過程中的特殊緊急狀況進行處理。
1.2 汽輪機啟動升速
于汽輪機啟動升速階段,首先,嚴格按照空分操作規(guī)范中的汽輪機要求執(zhí)行啟動作業(yè),盡量避免因操作不當給清洗作業(yè)帶來的影響;其次,將汽輪機轉速調整為700r/min進行暖機,一般需暖機3h;最后,在暖機完畢后,緩慢提升汽輪機轉速,使其上升至正常運行轉速,同時,降低蒸汽壓力穩(wěn)定于3.45MPa,開始汽輪機清洗作業(yè)。
1.3 汽輪機清洗
于汽輪機清洗階段,其一,以3℃/min速度緩慢降低蒸汽溫度,逐步將過熱蒸汽轉變?yōu)轱柡驼羝?,此時可發(fā)現(xiàn)汽輪機表面積鹽、結垢出現(xiàn)一定程度的脫落現(xiàn)象,同時,繼續(xù)控制溫度,直至結垢、積鹽完全脫落,但需注意的是,基于因蒸汽參數(shù)變化導致汽輪機軸位移、軸振動受到的影響,應于溫度控制過程密切注意汽輪機的相關參數(shù),切不可因清洗作業(yè)導致汽輪機出現(xiàn)其他故障,其中,可由專人分別對汽輪機、空壓機、增壓機進行實時監(jiān)測,一旦發(fā)生情況,應立即停止清洗作業(yè);其二,在清洗過程中,應打開主蒸汽管路導淋,并及時進行冷凝液排除,以免出現(xiàn)水擊現(xiàn)象,同時,整個清洗作業(yè)必須建立在蒸汽溫度為243℃、蒸汽壓力為3.45MPa的基礎之上,且需要將時間保持在12h左右,既不可操之過急,又不可耗時過長。
2 汽輪機清理分析及相關記錄
在汽輪機清洗過程中,一般需對汽輪機蒸汽品質進行實時分析,其中,分析內容包括蒸汽的電導率、鈣離子、鎂離子等方面。同時,應對汽輪機的參數(shù)變化情況進行全程記錄,以保障清洗作業(yè)滿足行業(yè)標準。例如,該甲醇生產公司汽輪機清洗作業(yè)清洗前的汽輪機參數(shù)為:進蒸汽壓力3.8MPa,實際轉速4420r/min;清洗后的汽輪機參數(shù)為:進蒸汽壓力3.8MPa,實際轉速4645r/min。因此可證明,清洗作業(yè)有效,能夠對解決汽輪機結垢所致的轉速降低問題發(fā)揮較強作用。
3 飽和蒸汽在線清洗汽輪機的風險解析
從目前來看,飽和蒸汽在線清洗汽輪機結垢技術實則是利用了蒸汽從過熱狀態(tài)到飽和狀態(tài)的作業(yè)原理,因此,在實際清洗過程中,需就溫度進行精準控制,而一旦控制不當,往往會導致減溫水過多,不僅很容易使汽輪機葉片遭到水擊,同時也可能導致汽輪機出現(xiàn)二次故障。
4 清洗保障措施
于清洗過程中,除了需按照上述提到的對清洗溫度進行精準控制外,還應做好蒸汽導淋疏水處理,以免水擊現(xiàn)象發(fā)生給汽輪機葉片造成破壞。同時,在具體清洗階段,應加強現(xiàn)場作業(yè)人員管理,及時發(fā)現(xiàn)作業(yè)風險隱患,并予以第一時間處理。
5 汽輪機清洗效果及結果解析
在清洗完畢后,經(jīng)分析我們發(fā)現(xiàn),本次汽輪機清洗作業(yè)效果明顯,雖未能實現(xiàn)全部結垢的處理,但已滿足預期清洗要求。同時,從根本上來看,汽輪機結垢問題并不能完全依賴定期的清洗作業(yè),而是應從源頭抓起,盡快改善汽輪機蒸汽品質,借助更加科學的汽輪機生產工藝來徹底降低結垢的產生率。
6 結語
綜上,本文基于某甲醇生產公司的實際汽輪機結垢清洗作業(yè)過程,詳細分析了飽和蒸汽汽輪機清洗結垢技術的具體應用方法,其中,誠然汽輪機清洗技術能夠對處理結垢有較強效果,但由于結垢問題涉及汽輪機的正常運行,因此還需要相關人員進行進一步的實驗研究,依托于更加完善的結垢清洗技術和更加優(yōu)質的汽輪機蒸汽來降低結垢產生,最終有效消除汽輪機結垢問題,并促進相關生產企業(yè)的發(fā)展與進步。
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