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      多介質(zhì)過濾器調(diào)試運行小結(jié)

      2019-09-25 08:53:50
      山西化工 2019年4期
      關(guān)鍵詞:排水閥計量泵水閥

      畢 勇

      (山西中煤平朔能源化工有限公司,山西 朔州 036000)

      1 裝置概況

      我公司主要生產(chǎn)工業(yè)硝酸銨,副產(chǎn)品硫酸銨、LNG等,其生產(chǎn)裝置由1套300kt/a合成氨、2套180kt/a硝酸、2套200kt/a硝酸銨裝置組成。該項目是中煤平朔公司高標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)經(jīng)濟規(guī)劃項目之一,設(shè)計建設(shè)有生產(chǎn)能力600m3/h的除鹽水裝置,實現(xiàn)全廠工藝用水需求。除鹽水系統(tǒng)采用多介質(zhì)過濾器+超濾+反滲透+混合離子交換器處理工藝。多介質(zhì)過濾器設(shè)置在超濾前,滿足預(yù)處理降濁要求。

      1.1 多介質(zhì)過濾器

      除鹽水系統(tǒng)多介質(zhì)過濾器結(jié)構(gòu)如圖1所示。多介質(zhì)過濾器材質(zhì)為碳鋼防腐,Φ3 204mm,高4 400mm,有人孔3個(上部人孔M1裝填樹脂用、下部人孔M2安裝檢查濾帽及出水情況用、中部人孔M3卸樹脂及內(nèi)部檢修用)。

      第127頁圖2為多介質(zhì)過濾器內(nèi)部濾帽頂部圖。每臺408個,縫隙0.2mm~0.3mm。

      1.2 多介質(zhì)過濾器系統(tǒng)

      除鹽水裝置多介質(zhì)過濾器系統(tǒng),現(xiàn)場配置多介質(zhì)過濾器10臺,殺菌劑投加裝置1套(材質(zhì)PVC、H=0.7MPa、Q=50L/h計量泵3臺,材質(zhì)PVC、H=0.7MPa、Q=115L/h計量泵2臺,材質(zhì) PE、V=1 500L計量箱1個)。中線式橡膠襯圈氣動蝶閥,PN 1.0MPa閥板304(DN200共20臺,DN125共20臺,DN80共20臺,DN40共10臺)。多介質(zhì)過濾器采用單流道。原水提升水泵4臺(Q=300m3/h,H=45m,電機功率75kW,材質(zhì)鑄鐵),板式換熱器2臺(冷媒為原水,熱媒為蒸汽,材質(zhì)304),電動調(diào)節(jié)蝶閥1臺(PN1.0MPa,DN400,中線式橡膠襯圈,材質(zhì)碳鋼),溫度變送器1臺(溫度范圍0℃~50℃,材質(zhì)316),多介質(zhì)反洗水泵2臺(Q=280m3/h,H=28m,電機功率37kW,材質(zhì)鑄鐵)。

      圖1 多介質(zhì)過濾器結(jié)構(gòu)圖(mm)

      第127頁圖3所示,多介質(zhì)過濾器[Φ3 204mm,填料無煙煤Φ(0.8mm~1.2mm),高400mm,石英砂Φ(0.4mm~0.6mm),高500mm、Φ(1.0mm~2.0mm),高200mm、Φ(2.0mm~4.0mm),高100mm]。

      過濾器出力計算見式(1)[1]。

      式中,Q為過濾器總的出力,m3/h;Q1為后續(xù)設(shè)備進水量要求,m3/h;V為每臺過濾器每次沖洗耗水量,m3;n為全部過濾器每天反洗總次數(shù)。

      圖2 多介質(zhì)過濾器內(nèi)部濾帽頂部圖

      圖3 多介質(zhì)過濾器濾料裝填示意圖(mm)

      過濾器總截面積計算見式(2)。

      式中,F(xiàn)為過濾器計算總截面積,m2;W 為過濾器正常過濾流速,m/h。

      過濾器臺數(shù)計算見式(3)。

      式中,n為過濾器計算臺數(shù);d為所選過濾器直徑,m。

      每臺過濾器運行時間計算見式(4)[2]。

      式中,t為過濾器運行時間,h;Ej為濾料截污能力,kg/m3;V 為每臺過濾器過濾層體積,m3;n1為運行臺數(shù);g為進出過濾器水中懸浮物含量之差,mg/L;QD為單臺過濾器的正常出力,m3/h。

      每臺過濾器每天反沖洗次數(shù)計算公式見式(5)。

      由式(1)得出多介質(zhì)過濾器總出力為861.3m3/h,脫鹽水現(xiàn)場安裝有10臺,設(shè)計每臺過濾水量80m3/h,10臺共計處理水量800m3/h,接近總出力861.3m3/h;多介質(zhì)過濾器為接觸混凝過濾,濾速6m/h~10m/h,濾速取10m/h。由式(2)得出過濾器總截面積86.13m2,按處理水量800m3/h,濾速取10m/h,由式(2)得出過濾器總截面積80m2,過濾器Φ3 204mm,核算現(xiàn)場過濾器總截面積80.4m2,接近總截面積86.13m2;由式(3)得出過濾器總臺數(shù)10.7臺,脫鹽水現(xiàn)場安裝有10臺;由式(4)得出過濾器運行時間20h,由于原水為地表水,預(yù)處理無過濾裝置,來水中懸浮物含量高,經(jīng)現(xiàn)場實際運行調(diào)試確定過濾器運行時間10h;由式(5)得出過濾器每天反沖洗次數(shù)1.3次,經(jīng)現(xiàn)場實際運行調(diào)試確定過濾器每天反沖洗次數(shù)為2.4。

      2 多介質(zhì)過濾器系統(tǒng)調(diào)試及運行情況

      2.1 多介質(zhì)過濾器系統(tǒng)調(diào)試情況

      2015年3月多介質(zhì)過濾器基礎(chǔ)澆筑完成,5月1日多介質(zhì)過濾器罐體吊裝完成,6月12日開始裝填濾料,7月濾料裝填完畢。2015年7月20日生產(chǎn)水原水池開始調(diào)試進水,除鹽水系統(tǒng)于2015年9月份進入試車階段,9月14日管道沖洗,9月25日生產(chǎn)水泵開始向除鹽水原水池供水。9月18日多介質(zhì)過濾器A-C沖洗完成。9月26日~10月3日,超濾C、反滲透B沖洗合格,產(chǎn)出合格水,產(chǎn)水電導(dǎo)率6.11μs/cm,10月10日開始對除鹽水裝置進行DCS組態(tài),11月15日~1月30日除鹽水儀表自控系統(tǒng)(DCS)調(diào)試對點,調(diào)試設(shè)備。11月13日板式換熱器投入運行,混床B再生合格正常產(chǎn)水。2016年2月25日后除鹽水系統(tǒng)正常投運(手動)。

      2.2 多介質(zhì)過濾器DCS調(diào)試情況

      2016年3月除鹽水裝置預(yù)處理儀表順控系統(tǒng)開始做程序,6月除鹽水多介質(zhì)過濾器時序控制程序完成,6月1日開始對多介質(zhì)過濾器A/B/C進行順控調(diào)試。6月8日多介質(zhì)過濾器A/B/C進行順控調(diào)試完成。多介質(zhì)過濾器時序控制分10個執(zhí)行步驟,分別是開機正洗、運行、排水1、排水2、氣反洗、靜置、水反洗、正沖、運行和停機,單臺多介質(zhì)順控程序表見第128頁表1。

      如表1所示,開機正洗5min,運行設(shè)備順序為排氣閥開、正洗排水閥開、進水閥開、原水泵開、殺菌劑計量泵開;運行12h(可調(diào)),出水閥開、進水閥開、排氣閥關(guān)、原水泵開、殺菌劑計量泵開;排水1用2min,排氣閥開、進水閥關(guān)、出水閥關(guān)、原水泵關(guān)、殺菌劑計量泵關(guān)、反洗排水閥開;排水2用2min,排氣閥開、反洗排水閥開、正洗排水閥開;氣反洗3min,正洗排水閥關(guān)、反洗排水閥開、排氣閥開、反洗進氣閥開;靜置1min,排氣閥開、反洗排水閥開;水反洗15min(可調(diào)),排氣閥開、反洗排水閥開、反洗進水閥開、過濾器反洗泵開;正沖5min,排氣閥開、過濾器反洗泵停、反洗進水閥關(guān)、反洗排水閥關(guān)、正洗排水閥開、進水閥開、原水泵開、殺菌劑計量泵開;運行12h(可調(diào)),進水閥開、出水閥開、排氣閥關(guān)、原水泵開、殺菌劑計量泵開;停機,排氣閥開、原水泵停、殺菌劑計量泵停、進水閥關(guān)、出水閥關(guān)、排氣閥關(guān)。調(diào)試期間根據(jù)實際需求水量及反洗用空氣量,調(diào)整進水手動閥、反洗進水手動閥、正洗排水手動閥、反洗用空氣手動閥在合適位置。

      表1 單臺多介質(zhì)順控程序表

      2.3 多介質(zhì)過濾器運行情況

      多介質(zhì)過濾器運行分兩個階段,2016年6月8日前手動運行階段(A階段),2016年6月8日后順控程序投運后自動運行階段(B階段)。系統(tǒng)開車A階段內(nèi)多介質(zhì)過濾器運行周期標(biāo)定4次,分別為8、10、15、12h,反洗水量標(biāo)定5次,反洗空氣量標(biāo)定6次,排水1、排水2標(biāo)定6次,正沖時間標(biāo)定7次。由于A階段手動運行,操作頻繁,現(xiàn)場人員不能按時進行過濾器的反洗操作,出水水質(zhì)較差。超濾運行效果差,進水壓力達(dá)0.3MPa,產(chǎn)水量衰減快,最小為160m3/h,產(chǎn)水SDI大于5,反滲透污堵速率快,清洗頻繁。B階段順控程序投運后,多介質(zhì)過濾器、超濾及附屬機泵閥門等能夠按照程序自動運行,多介質(zhì)過濾器產(chǎn)水水質(zhì)穩(wěn)定,超濾自動反洗運行,進水壓力穩(wěn)定在0.2MPa以下,產(chǎn)水195m3/h,跨膜壓差下降,反滲透清洗周期延長,產(chǎn)水量及系統(tǒng)回收率較高,整個預(yù)處理運行平穩(wěn)。

      2.4 多介質(zhì)過濾器產(chǎn)水水質(zhì)

      2016年6月8日前(A階段),多介質(zhì)過濾器由于手動運行,不能實現(xiàn)按時對其進行停機反洗操作。圖4為2016年5月多介質(zhì)過濾器進出水濁度數(shù)據(jù),月最大進水濁度16NTU,月最小進水濁度9NTU,月進水濁度平均12.45NTU,月最大產(chǎn)水濁度9NTU,月最小產(chǎn)水濁度5NTU,月產(chǎn)水濁度平均6.6NTU。

      2016年6月8日后順控程序投運后自動運行階段(B階段)。圖5為2016年7月多介質(zhì)過濾器進出水濁度數(shù)據(jù),月最大進水濁度16NTU,月最小進水濁度10NTU,月進水濁度平均13.1NTU,月最大產(chǎn)水濁度5NTU,月最小產(chǎn)水濁度2NTU,月產(chǎn)水濁度平均3.2NTU。

      圖4 多介質(zhì)過濾器A階段進出水濁度

      圖5 多介質(zhì)過濾器B階段進出水濁度

      3 結(jié)論

      我公司除鹽水多介質(zhì)過濾器,調(diào)試DCS順控系統(tǒng)投運正常,對運行周期、反洗步驟、反洗強度進行標(biāo)定。使多介質(zhì)過濾器運行工況得到優(yōu)化,進水水質(zhì)無大的變化情況下,產(chǎn)水濁度由手動運行(A階段)的月均6.6NTU,降至順控運行(B階段)的月均3.2NTU。提高了后續(xù)超濾和反滲透系統(tǒng)進水水質(zhì),超濾系統(tǒng)化學(xué)清洗由1次/月延長至1次/4月,反滲透化學(xué)清洗次數(shù)由1次/20d延長至1次/40d,節(jié)約了清洗藥劑,使生產(chǎn)成本降低,確保了裝置生產(chǎn)連續(xù)進行。

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