王 軍
(河北鋼鐵集團(tuán)邯鋼公司焦化廠,河北 邯鄲 056015)
邯鋼焦化廠采用真空碳酸鉀脫硫[1],該系統(tǒng)自2009年投入運(yùn)行以來,出現(xiàn)了諸多影響生產(chǎn)順行的問題,最為嚴(yán)重的是酸氣管道堵塞的問題,而酸氣管道堵塞直接影響真空泵的運(yùn)行,因此查找真空泵出口酸氣管道堵塞[2]原因成了最終難題。
堵塞物[3]呈黑色,管道堵塞較輕時,黑色物黏稠流動狀;堵塞較嚴(yán)重時,黑色物固化呈焦炭狀。取堵塞物塊狀置于40%NaOH溶液中,靜置2h后,堵塞物溶解,溶液呈黑色,因此分析堵塞物呈酸性。
脫硫作業(yè)區(qū)曾有組織的短時間開過脫硫塔前煤氣放散,而脫硫塔前煤氣來自洗苯后,打開煤氣放散后,地面有呈黑色液滴狀、油狀、黏稠物[4],因此分析可能來自洗苯塔的洗油。而洗苯塔洗油與煤氣是逆向接觸,煤氣在塔內(nèi)低進(jìn)高出,在洗苯塔出口安裝有機(jī)械式捕霧器,脫硫塔前煤氣有黑色物噴出,判斷出洗苯塔捕霧器捕集洗油達(dá)不到要求而夾帶到煤氣中。
我廠真空碳酸鉀脫硫由焦耐院設(shè)計,但原設(shè)計的酸氣管道存在諸多弊端,為了消除這些弊端對生產(chǎn)順行的影響,所以在酸氣管道上設(shè)置了酸氣水封,如圖1所示。
從圖1中可以看出原設(shè)計中出現(xiàn)了兩個U型彎,為了避免U型彎中出現(xiàn)積液和積渣,因此在兩個U型彎處設(shè)置了兩個酸氣水封,但在使用過程中,為了預(yù)防酸氣(劇毒)泄漏造成危險事故發(fā)生,酸氣水封上的閥門常關(guān)閉狀態(tài),定期打開排放積液和積渣,因此會出現(xiàn)積液和積渣黏稠導(dǎo)致排放不暢,堵塞管道。但是在用蒸汽清通后會瞬間會在酸氣水封上噴發(fā),造成酸氣大量泄漏,具有重大危險。
綜合考慮安全和生產(chǎn)因素,拆除了酸氣水封裝置,僅留閥門短節(jié),可在酸氣管道阻力增大較明顯時,人工背空氣呼吸器進(jìn)行集中排液和排渣。
圖1 原設(shè)計酸氣管道兩個U型彎
因酸氣管道堵塞影響生產(chǎn)順行,通過考察其他相同工藝的焦化企業(yè),其中運(yùn)行較好的是在脫硫塔前設(shè)置水洗塔[5],但是由于需要投入新設(shè)備和占地的因素,因此沒有采用此套方案。
此套方案是在脫硫塔前加裝一個用軟水噴灑的水洗塔,煤氣與水逆向接觸,利用軟水噴灑去掉煤氣中夾帶的其他雜質(zhì),此套裝置投用后,該企業(yè)三年內(nèi)沒有清洗酸氣管道,說明該套裝置的投用對煤氣中夾帶雜質(zhì)的去除具有重要作用,如圖2所示。
圖2 脫硫塔前設(shè)置水洗塔
管道注水法操作簡單,主要原理是用流動的軟水稀釋和溶解酸氣中夾帶的雜質(zhì)和沉淀物,此裝置需要配合酸氣水封使用,可間歇使用,也可以連續(xù)使用,管道注水法如圖3所示。
圖3 管道注水法示意圖
管道注水法又重新利用了原設(shè)計中的酸氣水封,將酸氣水封清洗干凈后按示意圖連接管道。先是采用了連續(xù)使用的方法,將入口閥門開適量,保證管道內(nèi)有軟水注入,通過酸氣水封滿流口水流量判斷入水流量。按此法運(yùn)行一段時間后,考慮安全因素,而采用間歇注水,定期打開閥門注水,注水一定時間后,通過滿流口水質(zhì)量判斷管道內(nèi)清洗是否干凈而停止注水。
采用此法清洗酸氣管道后,在一定程度上延長了酸氣管道的使用壽命,由原來的2個月清洗一次酸氣管道,延長到4個月清洗一次,延長了管道堵塞周期,減緩了清洗管道的壓力。
酸氣管道采用管道注水法后,在一定程度上延長了管道堵塞周期,減緩了清洗酸氣管道的壓力,如果想從根本上解決酸氣管道堵塞的問題,可采用脫硫塔前置水洗塔的方法,這種方法在新建真空碳酸鉀脫硫時可考慮加入。