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      過(guò)硫酸銨在濕法鋅冶煉系統(tǒng)中除錳的研究與應(yīng)用

      2019-05-21 10:01:50楊志鋒
      中國(guó)有色冶金 2019年2期
      關(guān)鍵詞:碳酸鈉硫酸銨酸度

      楊志鋒, 任 杰

      (巴彥淖爾紫金有色金屬有限公司, 內(nèi)蒙古 巴彥淖爾 015543)

      1 概述

      巴彥淖爾紫金有色金屬有限公司采用硫酸鋅溶液濕法煉鋅,選用MnO2做氧化劑除去硫酸鋅浸出液中Fe,將Mn2+留在系統(tǒng)中[1]。在正常的生產(chǎn)中,濕法系統(tǒng)中含Mn2+離子濃度為10~12 g/L,此時(shí)在電解過(guò)程中在陽(yáng)極板上電極出致密的MnO2薄膜層,有效地起到保護(hù)陽(yáng)極板的作用[2],從而抑制陰極鋅含鉛超標(biāo)。但有時(shí)候,因?yàn)橐恍┘夹g(shù)操作及其他原因,導(dǎo)致Mn2+離子升高,對(duì)生產(chǎn)造成很大的影響。例如焙砂殘硫較高時(shí),MnO2使用量大增,使系統(tǒng)的Mn2+離子濃度在短時(shí)間內(nèi)升至20 g/L左右,電解時(shí),產(chǎn)生大量的陽(yáng)極泥,造成電解清槽工作量增大,剝離陽(yáng)極泥會(huì)使陽(yáng)極板受到損害,電解液含鉛升高,以至陰極鋅含鉛升高[3]。同時(shí)造成電耗增大,電流效率降低,與正常生產(chǎn)時(shí)相比,電流效率下降3%~4%,對(duì)生產(chǎn)造成了很壞的影響。因此,維持系統(tǒng)中Mn2+離子濃度在合適的范圍內(nèi),對(duì)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)具有重要的意義。

      從幾種傳統(tǒng)的硫酸鋅溶液凈化除錳方法來(lái)看[4-5]:漂白粉和次氯酸鈉兩種氧化法會(huì)將Cl-離子帶入系統(tǒng)中,對(duì)設(shè)備危害較大;采用電解法在公司系統(tǒng)內(nèi)實(shí)施較為困難,高錳酸鉀價(jià)格較貴;用過(guò)硫酸銨除錳時(shí),加入的銨、鈉離子,可以作為沉礬的配位劑,不會(huì)引入對(duì)生產(chǎn)有害的雜質(zhì),而且過(guò)量的過(guò)硫酸銨在液體中分解放出氧氣,不會(huì)對(duì)凈化造成影響。所以,本文重點(diǎn)考察過(guò)硫酸銨對(duì)除錳的效果。

      2 試驗(yàn)部分

      2.1 實(shí)驗(yàn)原理和方法

      1)實(shí)驗(yàn)原理。過(guò)硫酸銨為強(qiáng)氧化劑,在中性溶液中,能將Mn2+離子氧化成MnO2沉淀。其反應(yīng)方程式見(jiàn)式(1)~(3)。

      (1)

      (2)

      2H2SO4+(NH4)2SO4

      (3)

      2)實(shí)驗(yàn)方法。取中上清500 mL,加熱至一定溫度后,加入一定量的過(guò)硫酸銨反應(yīng),同時(shí)滴加碳酸鈉溶液來(lái)調(diào)節(jié)酸度,反應(yīng)結(jié)束后過(guò)濾,測(cè)后液含錳離子濃度。

      2.2 實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)與討論

      通過(guò)實(shí)驗(yàn),分別考察反應(yīng)時(shí)間、反應(yīng)溫度和酸度等條件對(duì)除錳的影響。

      2.2.1 反應(yīng)時(shí)間對(duì)除錳的影響

      反應(yīng)溫度90 ℃,保持pH=5.2~5.4,過(guò)硫酸銨加入量120%,考察不同反應(yīng)時(shí)間對(duì)除錳的影響,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。

      表1 應(yīng)時(shí)間對(duì)除錳的影響 g/L

      從表1可以看出,隨著反應(yīng)時(shí)間的增加,溶液中錳離子逐漸下降,但大部分錳離子在1 h內(nèi)已經(jīng)沉淀。

      2.2.2 反應(yīng)溫度對(duì)除錳率的影響

      保持pH=5.2~5.4,過(guò)硫酸銨加入量120%,反應(yīng)時(shí)間3 h,考察不同反應(yīng)溫度對(duì)除錳的影響,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表2。

      表2 反應(yīng)溫度對(duì)除錳的影響 g/L

      從表2可以看出,隨著溫度的升高,溶液中錳離子逐漸下降,因此除錳最佳溫度控制在90 ℃以上。

      2.2.3 酸度對(duì)除錳的影響

      反應(yīng)溫度90 ℃,過(guò)硫酸銨加入量120%,反應(yīng)3 h后,考察不同酸度對(duì)除錳的影響,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。

      表3 酸度對(duì)除錳的影響 g/L

      從表3可以看出,保持pH=5.2~5.4,對(duì)溶液除錳有一定好處,與反應(yīng)動(dòng)力學(xué)原理相符合,后液含錳約降低一倍,但相差不是很大,為了對(duì)下一步的溶液凈化產(chǎn)生影響,應(yīng)對(duì)pH值進(jìn)行控制。

      2.2.4 最優(yōu)條件平行試驗(yàn)

      反應(yīng)條件按照:反應(yīng)溫度90 ℃,過(guò)硫酸銨加入量120%,加入碳酸鈉保持pH=5.2~5.4,反應(yīng)3 h后,進(jìn)行壓濾分析,結(jié)果見(jiàn)表4。

      表4 平行試驗(yàn) g/L

      備注:序號(hào)1#~3#為平行試驗(yàn)。

      從表4可以看出,試驗(yàn)除錳氯高達(dá)95%以上,效果比較理想。

      2.3 中試擴(kuò)大試驗(yàn)

      取中上清750 L,加入1 000 L反應(yīng)槽中,按照小試最優(yōu)條件:反應(yīng)溫度90 ℃,過(guò)硫酸銨加入量120%,加入碳酸鈉保持pH=5.2~5.4,反應(yīng)3 h后,壓濾分析,結(jié)果見(jiàn)表5。

      表5 中試除錳數(shù)據(jù) g/L

      注:序號(hào)1#~3#為平行試驗(yàn)。

      從表5發(fā)現(xiàn),試驗(yàn)除錳氯高達(dá)95%以上,效果比較理想。

      2.4 工業(yè)化試驗(yàn)

      取中上清45 m3,加入50 m3反應(yīng)槽中,按照小試最優(yōu)條件:反應(yīng)溫度90 ℃,過(guò)硫酸銨加入量120%,加入碳酸鈉保持pH=5.2~5.4,反應(yīng)3 h后,壓濾分析,其結(jié)果見(jiàn)表6。

      表6 工業(yè)化除錳數(shù)據(jù) g/L

      注: 1#、2#為平行試驗(yàn)。

      從表6發(fā)現(xiàn),試驗(yàn)除錳氯高達(dá)96%以上,效果較為理想。

      3 結(jié)論與建議

      在采用硫酸鋅溶液濕法煉鋅工藝中,采用過(guò)硫酸銨在中上清中除錳可以取得很好的效果,最佳反應(yīng)條件為:反應(yīng)溫度90 ℃,過(guò)硫酸銨加入量120%,加入碳酸鈉保持pH=5.2~5.4,反應(yīng)3 h后,后液含錳可達(dá)0.45 g/L,除錳率達(dá)95%以上。

      由于公司為20萬(wàn)t/a電鋅濕法系統(tǒng),總體積約有6萬(wàn)m3,用此方法除錳,除錳時(shí)新增設(shè)備較大,成本較高,因此結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)提出以下建議。

      1)除去2萬(wàn)m3液體中的錳離子,就可以使錳離子下降到理想濃度,但要注意與未除錳液混勻; 因?yàn)樵? h后,除錳后液即可降至3.03 g/L,大部分錳離子已經(jīng)沉淀,建議反應(yīng)時(shí)間縮短至1 h。

      2)同時(shí)建議在焙砂殘硫偏高、二氧化錳使用量增加時(shí),用過(guò)硫酸銨代替部分二氧化錳,有效避免系統(tǒng)錳離子急劇升高,對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)帶來(lái)的影響。

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