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      金銅冶煉高砷煙塵酸浸工藝研究

      2019-05-21 10:01:50李曉恒陳俊華高強(qiáng)文武岳彪
      中國(guó)有色冶金 2019年2期
      關(guān)鍵詞:液固比氧化劑浸出液

      李曉恒, 田 靜, 陳俊華, 高強(qiáng)文, 武岳彪

      (1.河南省黃金資源綜合利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 河南 三門(mén)峽 472000;2.河南中原黃金冶煉廠有限責(zé)任公司, 河南 三門(mén)峽 472000)

      河南中原黃金冶煉廠有限責(zé)任公司是目前世界上首次實(shí)現(xiàn)底吹熔池熔煉與旋浮吹煉工藝技術(shù)相結(jié)合的有色冶煉企業(yè),設(shè)計(jì)規(guī)模年處理復(fù)雜金銅精礦150萬(wàn)t。工藝流程為富氧底吹熔池熔煉→旋浮吹煉→回轉(zhuǎn)式陽(yáng)極爐精煉→永久不銹鋼陰極電解→熔煉渣選礦。底吹熔煉系統(tǒng)自2015年6月投料生產(chǎn)以來(lái),每天從電收塵系統(tǒng)產(chǎn)出白煙塵約110 t,其含銅、砷、鉛、金和銀等有價(jià)金屬,如果直接返回使用,則增大入爐原料的雜質(zhì)含量,造成爐況惡化,影響爐子處理能力,特別是砷的不斷循環(huán)富集,影響制酸工序正常生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量[1]。因此本實(shí)驗(yàn)實(shí)踐之前,

      該公司的白煙塵都一直外售給有危險(xiǎn)固廢處置資質(zhì)的單位處理,造成了資源的嚴(yán)重浪費(fèi)。

      由于受入爐原料、冶煉工藝的影響,白煙塵成分復(fù)雜,元素成分及物相組成波動(dòng)較大,很難有統(tǒng)一的處理方法。大多數(shù)銅冶煉企業(yè)從白煙塵中回收銅基本都采用濕法浸出工藝,本實(shí)驗(yàn)采用濕法處理工藝從白煙塵中分離銅、砷、鋅等元素[1-3]。

      1 實(shí)驗(yàn)原料及實(shí)驗(yàn)原理

      實(shí)驗(yàn)所用的白煙塵的主要成分見(jiàn)表1。

      表1 白煙塵多元素分析結(jié)果 %

      注:*單位為g/t

      從表1可以看出,除有害元素砷含量較高外,白煙塵中的金、銀、銅、鉛等有價(jià)金屬含量也較高,回收銅,利用砷,富集金、銀、鉛是綜合回收白煙塵的主要途徑。白煙塵酸浸浸出的目的是將煙塵中大部分Cu、As、Zn等有價(jià)金屬轉(zhuǎn)入溶液中,以利于后續(xù)回收,而Pb、Sb、Bi、Au、Ag等金屬形成沉淀留在渣

      中[2-5]。白煙塵中銅和砷的物相分析結(jié)果見(jiàn)表2。

      從表2中可以看出,銅主要以水溶銅、氧化銅等形式存在,比例達(dá)到98%以上,砷主要以氧化砷形式存在,酸性溶液有利于銅和砷的浸出,但是需要控制合理的液固比。該浸出步驟主要涉及的反應(yīng)方程式見(jiàn)式(1)~(3)。

      (1)

      (2)

      (3)

      表2 白煙塵中銅和砷物相分析結(jié)果 %

      2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果與討論

      由于該高砷白煙塵中銅、砷、鋅等較易浸出進(jìn)入溶液中,故對(duì)影響浸出效果的各浸出條件進(jìn)行了單因素實(shí)驗(yàn),主要考察了浸出氧化劑選型、反應(yīng)溫度、溶液酸度、浸出液固比等對(duì)浸出效果的影響,以選定最佳的浸出條件。

      浸出實(shí)驗(yàn)選用煙塵500 g,加入一定量的酸性溶液調(diào)漿,控制一定的反應(yīng)溫度,反應(yīng)一段時(shí)間后,固液分離并對(duì)濾餅進(jìn)行洗滌,對(duì)濾液及濾渣的成分進(jìn)行分析。各元素的浸出率計(jì)算見(jiàn)式(4)。

      φ=(1-濾渣金屬量/原料金屬量)×100%

      (4)

      2.1 氧化劑選型實(shí)驗(yàn)

      控制反應(yīng)溫度80 ℃,控制溶液酸度55 g/L,液固比3∶1,加入不同類(lèi)型的氧化劑,反應(yīng)時(shí)間為2 h。實(shí)驗(yàn)反應(yīng)結(jié)果見(jiàn)圖1。

      圖1 氧化劑選型實(shí)驗(yàn)結(jié)果

      從圖1中可以看出,采用不同類(lèi)型的氧化劑,均有利于砷的浸出,但是對(duì)銅和鋅的浸出率增加不明顯,考慮到浸出成本和浸出效果,從白煙塵中回收銅不加入氧化劑,直接進(jìn)行酸浸。

      2.2 反應(yīng)溫度影響

      控制溶液酸度為55 g/L,液固比3∶1,反應(yīng)時(shí)間為2 h,控制不同的反應(yīng)溫度進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)反應(yīng)結(jié)果見(jiàn)圖2。

      圖2 反應(yīng)溫度實(shí)驗(yàn)結(jié)果

      從圖2中可以看出,雖然隨著反應(yīng)溫度升高,銅、砷、鋅浸出率增加,當(dāng)反應(yīng)溫度達(dá)到80 ℃,銅的浸出率達(dá)到98%以上。由于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)白煙塵溫度較高,直接進(jìn)行調(diào)漿浸出,根據(jù)物料的溶解熱和顯熱,礦漿溫度可達(dá)到40~50 ℃,因此浸出不需要額外加熱。

      2.3 溶液酸度影響

      控制反應(yīng)溫度為40 ℃,液固比3∶1,反應(yīng)時(shí)間為2 h,控制溶液不同的酸度。實(shí)驗(yàn)反應(yīng)結(jié)果見(jiàn)圖3。

      圖3 反應(yīng)酸度實(shí)驗(yàn)結(jié)果

      從圖3中可以看出,由于部分白煙塵浸出反應(yīng)是耗酸反應(yīng),隨著溶液中酸度的增加,銅、砷、鋅浸出率不斷增加,當(dāng)溶液中的酸度為85 g/L左右時(shí),銅、砷、鋅浸出率分別達(dá)到98.0%、91.5%、97.7%。從實(shí)驗(yàn)結(jié)果可以可知,增加浸出酸度能降低浸出渣率,但是酸度過(guò)高會(huì)增加設(shè)備的腐蝕速率。綜合考慮,選擇85 g/L是較合適的溶液酸度。

      2.4 液固比實(shí)驗(yàn)

      控制反應(yīng)溫度為40 ℃,控制溶液酸度為85 g/L左右,反應(yīng)時(shí)間為2 h,控制不同的液固比。實(shí)驗(yàn)反應(yīng)結(jié)果見(jiàn)圖4。

      圖4 浸出液固比實(shí)驗(yàn)結(jié)果

      從圖4中可以看出,隨著浸出液固比增加,銅、鋅浸出率變化較小,砷浸出率明顯增加,考慮設(shè)備投資及運(yùn)行成本,選擇液固比3∶1即可滿(mǎn)足浸出要求。

      2.5 放大實(shí)驗(yàn)結(jié)果

      放大實(shí)驗(yàn)浸出條件選擇以上單因素實(shí)驗(yàn)獲得的最佳浸出條件,放大實(shí)驗(yàn)稱(chēng)量白煙塵20 kg,在70 L反應(yīng)釜中進(jìn)行。放大實(shí)驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表3,浸出液和浸出渣化學(xué)成分見(jiàn)表4。

      表3 放大實(shí)驗(yàn)結(jié)果

      從表3中可以看出,放大實(shí)驗(yàn)的銅、砷、鋅的浸出率分別達(dá)到了96.7%、91.9%和97.8%,與之前的單因素實(shí)驗(yàn)浸出效果基本相同,故選擇白煙塵酸浸的最佳條件為:反應(yīng)溫度40 ℃以上,溶液酸度85 g/L,液固比3∶1,浸出時(shí)間2 h。

      表4 浸出渣和浸出液成分表

      3 結(jié)論

      對(duì)高砷白煙塵進(jìn)行酸性浸出,考察了不同的浸出因素對(duì)銅砷鋅的浸出效果,最終確定了白煙塵酸浸的最佳條件為:反應(yīng)溫度40 ℃以上,溶液酸度85 g/L,液固比3∶1,浸出時(shí)間2 h。在最佳反應(yīng)條件下,銅、砷、鋅的浸出率分別可達(dá)到96%、91%、97%以上,達(dá)到了從高砷白煙塵中分離有價(jià)元素的目的。目前該處理工藝已進(jìn)行工業(yè)化實(shí)施,并達(dá)到了對(duì)高砷白煙塵的浸出處理效果,銅、砷等的浸出率基本與實(shí)驗(yàn)結(jié)果吻合。

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