亢浩國
摘 要:本文主要論述了棒材生產(chǎn)線的移送料筐裝置,在鏈條選擇及潤滑方式等方面存在的諸多不當(dāng)之處,通過改進(jìn),使料筐裝置故障明顯減少,降低了事故時間,節(jié)約了生產(chǎn)成本。
關(guān)鍵詞:鏈條;鏈輪;搖臂;軸承
中圖分類號:TP273 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-2064(2018)11-0065-01
1 前言
唐鋼二鋼軋廠棒材生產(chǎn)線(一棒)1996年10月投產(chǎn),此生產(chǎn)線引進(jìn)了達(dá)涅利生產(chǎn)技術(shù)與設(shè)備。設(shè)計產(chǎn)能為60萬噸/年。到2015年,該生產(chǎn)線年實際產(chǎn)能達(dá)到120萬噸/年。精整區(qū)域的移送料筐設(shè)備因產(chǎn)能的提升及設(shè)計缺陷,造成故障頻發(fā),嚴(yán)重制約了生產(chǎn)線的穩(wěn)定生產(chǎn),故對其不合理之處進(jìn)行分析改進(jìn)。改進(jìn)后移送料筐設(shè)備運轉(zhuǎn)平穩(wěn),故障大大降低?,F(xiàn)將改進(jìn)前存在的問題,原因,解決方法予以介紹。
2 存在問題
2.1 鏈條選型
移送料筐鏈條原設(shè)計采用16A鏈條,通過計算與校核,能夠滿足年產(chǎn)60萬噸產(chǎn)量,但目前我廠年產(chǎn)達(dá)到120萬噸,鏈條承載能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到產(chǎn)能要求,造成鏈條頻繁斷裂,造成故障。如圖1所示。
2.2 移送料筐止口
移動料筐與轉(zhuǎn)動鏈輪原設(shè)計采用止口連接,內(nèi)孔分別鑲嵌銅套,無法進(jìn)行加油潤滑,造成銅套與銷軸抱死,且銅套極易磨損,導(dǎo)致止口磨損變形,出現(xiàn)料筐歪斜不平齊,倒節(jié),影響產(chǎn)品收集。如圖2所示。
3 改進(jìn)措施
3.1 校核鏈條強(qiáng)度
16A-69鏈條抗拉載荷55.6KN。經(jīng)過計算鏈條所需抗拉載荷為50KN。但實際生產(chǎn)中,料筐在接料過程中,10個轉(zhuǎn)臂不能保證同步運行,造成鏈條頻繁斷裂,鏈條所需抗拉載荷成倍增加。故通過計算選擇24B-48鏈條??估d荷160KN.重新設(shè)計鏈輪與轉(zhuǎn)臂,將轉(zhuǎn)臂尺寸652±0.2改為645.4(-0.2,0),通過鏈條型號的更換,徹底解決了鏈條頻繁斷裂現(xiàn)象。如圖3所示。
3.2 料筐設(shè)計
將料筐和傳動鏈輪設(shè)計成整體結(jié)構(gòu),加工時保證料筐托爪中心線與轉(zhuǎn)動鏈輪齒槽中心線平齊,即保證了與固定鏈輪齒槽平齊,同時優(yōu)化了料筐托爪捆型設(shè)計。避免了料筐歪斜和倒節(jié)現(xiàn)象。
3.3 料筐止口磨損解決方式
取消止口,鏈輪加長,料筐與鏈輪加長部分焊接固定。取消銅套,鏈輪兩端采用球軸承6012,銷軸端面壓蓋控制軸承軸向位移。鏈輪上設(shè)置加油孔為軸承加油,徹底解決轉(zhuǎn)動部位不能加油的設(shè)計缺陷。如圖4所示。
4 結(jié)語
此棒材移送料筐裝置改進(jìn)以來,設(shè)備運轉(zhuǎn)平穩(wěn),徹底解決了料筐倒節(jié),鏈子斷裂等現(xiàn)象。設(shè)備故障由原來的每月10-15次左右下降到目前的1-2次左右,大大降低了工人了勞動強(qiáng)度,節(jié)約了設(shè)備成本。