薛占良
摘 要:煙氣連續(xù)監(jiān)測采樣技術,簡稱CEMS,是脫硝技術中的關鍵部分;通過安裝在煙道上的取樣裝置采得煙氣,再經(jīng)過電伴熱的煙氣采樣管輸送到CEMS小間的煙氣分析儀表進行分析,各項參數(shù)的分析結果經(jīng)過在線裝置的計算機處理后再通過電纜送到遠方DCS畫面供運行人員查看、調試。只有準確地測量到煙氣中的NOx含量才能保證脫硝設備的準確投入率,保證機組設備的安全。
關鍵詞:煙氣;脫銷CEMS系統(tǒng);改造
中圖分類號:X773 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2018)07-0050-01
我公司脫硝SCR系統(tǒng)自投產(chǎn)以來,出口煙氣測得的NOx數(shù)據(jù)偏低且經(jīng)常頻繁的為零,不能正確的反應煙氣中NOx的含量;導致運行人員無法根據(jù)出口NOx含量相應的調整反應器入口的噴氨量,嚴重影響了脫硝系統(tǒng)的正常運行。為有效解決這一現(xiàn)象,我們通過調研、分析、統(tǒng)計、策劃、實施等多種方式開展了大量工作,經(jīng)過近一年的努力,有效提高了脫硝系統(tǒng)出口煙氣NOx成分的測量準確性。
1 現(xiàn)將改造過程做如下總結
對我公司1#機組2016年上半年一段時間脫硝CEMS出口NOx含量、對應機組脫硫凈煙氣NOx含量、脫硝CEMS出口NOx數(shù)據(jù)和機組實際負荷進行統(tǒng)計分析,結果如下:2016.04.03.00:00:53,機組負荷176.46MW時,脫硫凈煙氣NOx為84.71mg/m3;脫硝CEMS出口NOx為37.92mg/m3。2016.04.04.00:00:53,機組負荷155.33MW時,脫硫凈煙氣NOx為96.87mg/m3;脫硝CEMS出口NOx為38.56mg/m3。2016.04.04.00:00:53,機組負荷215.69MW時,脫硫凈煙氣NOx為84.32mg/m3;脫硝CEMS出口NOx為38.56mg/m3。
1#機組CEMS出口煙氣測試比對孔用便攜式分析儀測量的出口NOx含量統(tǒng)計如下:機組負荷為175.21MW時,1#比對孔NOx為83.25mg/m3,3#比對孔NOx為65.24mg/m3,5#比對孔NOx為89.65mg/m3,7#比對孔NOx為59.35mg/m3。機組負荷為165.23MW時,1#比對孔NOx為90.46mg/m3,3#比對孔NOx為64.75mg/m3,5#比對孔NOx為93.42mg/m3,7#比對孔NOx為65.24mg/m3。機組負荷為218.73MW時,1#比對孔NOx為76.54mg/m3,3#比對孔NOx為52.47mg/m3,5#比對孔NOx為81.24mg/m3,7#比對孔NOx為51.45mg/m3。
根據(jù)與1#機組CEMS出口煙氣測試比對孔用便攜式分析儀測量的出口NOx含量和1#機組脫硫凈煙氣NOx含量做對比可知:1#機組脫硝CEMS測得的NOx含量偏低。
2 原因分析
針對脫硝CEMS出口NOx含量測量偏低的問題,我們進行了深入討論,各成員發(fā)表了自己的意見;經(jīng)過討論我們從各方面考慮得出了以下幾個原因:
(1)機器設備故障:脫硝CEMS出口分析儀故障導致測量結果偏低。
(2)安裝工藝:測量探頭、取樣管道、分析儀等設備接頭處未安裝好,漏氣或取樣管道堵塞導致測量結果偏低。
(3)測量方法缺陷:測量探頭安裝位置不合適或測量取樣探頭太少,不能取到合格的樣氣供分析儀分析。
針對以上原因,我們逐條進行了分析,如下:
首先通過與分析儀廠方(杭州聚光科技有限公司)協(xié)商,廠方派技術人員攜帶標準分析儀與我公司所安裝分析儀更換;更換后標準分析儀測得的數(shù)據(jù)與我公司測得的數(shù)據(jù)一致。所以脫硝CEMS出口分析儀故障不是主要原因。
第二,我們把測量探頭、取樣管道、分析儀等設備的每個接頭都重新檢查緊固;因為分析儀氣室壓力正常,分析儀所測的氧氣含量也與鍋爐煙氣中氧含量對應;測的NOx含量仍然偏低。測量探頭、取樣管道、分析儀等設備接頭處未安裝好漏氣或取樣管道堵塞不是要因。
第三,在同樣負荷下我們用便攜式煙氣分析儀從左到右對每個測試孔的NOx含量進行測量,測量結果如下:機組負荷為199.21MW時,1#比對孔NOx為80.24mg/m3,2#比對孔NOx為76.38mg/m3,3#比對孔NOx為56.44mg/m3,4#比對孔NOx為48.34mg/m3,5#比對孔NOx為56.47mg/m3,6#比對孔NOx為85.24mg/m3,7#比對孔NOx為79.25mg/m3,8#比對孔NOx為80.45mg/m3。
機組負荷為199.56MWW時,1#比對孔NOx為82.24mg/m3,2#比對孔NOx為75.34mg/m3,3#比對孔NOx為55.27mg/m3,4#比對孔NOx為47.84mg/m3,5#比對孔NOx為57.48mg/m3,6#比對孔NOx為86.23mg/m3,7#比對孔NOx為77.22mg/m3,8#比對孔NOx為84.40mg/m3。
在同樣的負荷下,各個取樣口測得的NOx含量差別挺大;安裝單個采樣探頭不能很好地取到合格的煙氣。
經(jīng)過綜合分析判斷,由于測量探頭安裝位置不合適或測量取樣探頭太少,不能取到合格的樣氣供分析儀分析是造成NOx數(shù)據(jù)偏低且經(jīng)常頻繁的為零的主要原因。
3 改造實施
針對以上問題,借2016年8月10日至11月15日,我公司1#爐進行煙氣超低排放改造的機會,對脫硝CEMS采樣探頭取樣方式進行改造。采取多點取樣,保證分析儀能采到合格的樣氣,將3個采樣探頭采到的樣氣均勻混合,并敷以良好的伴熱。
經(jīng)過查閱資料和考察兄弟單位的煙氣采樣設備,我們深入討論后決定采用杭州聚光科技有限公司的高溫混合箱技術;即在3個采樣探頭的中間加一個高溫混合箱,將3個探頭采到的樣氣都通入混合箱充分混合;然后從混合箱將混合后的樣氣通過一根取樣管送到分析儀分析。當其中一個探頭因煙氣工況或管路堵塞取不到樣氣時,另外兩個探頭仍然能取到樣,保證分析儀時刻能取到合格的樣氣。安裝試驗工作在10月30日左右基本完成。
我公司脫硝CEMS出口煙氣采樣探頭原安裝位置在脫硝出口煙道正中間;改造時,原探頭不動;脫硝出口煙道處與原探頭同一水平線上在原探頭左右兩側間隔3米處,各安裝一個采樣探頭,三個探頭型號、大小完全相同。為了避免取樣管中的蒸汽凝結成水,取樣管都用取樣伴熱管纜;每個伴熱管纜都用溫控器控制,溫度設定在180℃,保證取樣管中煙氣溫度在180℃左右。
4 改造效果
改造順利完成,機組運行一段時間后,我們的改造通過了檢驗;通過對脫硝系統(tǒng)出口煙氣NOx含量測量數(shù)據(jù)、脫硫凈煙氣NOx含量的測量和統(tǒng)計,與改造前的數(shù)據(jù)進行對比。改造后測量的數(shù)據(jù)對比:2016.10.23.00:00:53,機組負荷176.46MW時,脫硫凈煙氣NOx為36.75mg/m3脫硝CEMS出口NOx為:37.95mg/m3。2016.10.24.00:00:53,機組負荷155.33MW時,脫硫凈煙氣NOx為36.84mg/m3;脫硝CEMS出口NOx為38.56mg/m3。2016.10.25.12:00:53,機組負荷215.69MW時,脫硫凈煙氣NOx為26.32mg/m3;脫硝CEMS出口NOx為28.56mg/m3。2016.10.26.12:00:53,機組負荷222.49MW時,脫硫凈煙氣NOx為24.38mg/m3;脫硝CEMS出口NOx為23.51mg/m3。
伴隨著我公司超低排放改造勝利結束,機組的順利運行。我們的改造也到了檢驗成果的時候;通過對脫硝CEMS出口NOx含量、脫硫凈煙氣NOx含量的測量和統(tǒng)計,相比改造之前的數(shù)據(jù),脫硝CEMS出口NOx含量和脫硫凈煙氣NOx含量已基本相符脫硝系統(tǒng)出口煙氣NOx含量和脫硫凈煙氣NOx含量已基本相符,為保證脫硝系統(tǒng)的長期穩(wěn)定運行打下堅實基礎。
5 鞏固措施
本次設備進行改造后,采樣探頭數(shù)量和取樣伴熱管都較以前增加了好多;為了保證環(huán)保設備的正常運行,我們制定了嚴密的巡檢和維護制度,每天定時檢查伴熱管、混合箱和分析儀,發(fā)現(xiàn)異常及時匯報、處理,并記錄于巡檢臺賬。