胡娜 李越
摘 要:卷取是熱軋產(chǎn)線的重要生產(chǎn)環(huán)節(jié),帶鋼的頭部和尾部跟蹤是卷取控制的重中之重,尾部跟蹤出現(xiàn)問題,會直接導致松卷等不良后果,頭部跟蹤出現(xiàn)問題會直接造成堆鋼等嚴重事故,本文研究了造成尾部和頭部跟蹤不良的原因,并提出了改善方案,對后期的生產(chǎn)有積極的指導意義。
關(guān)鍵詞:卷?。桓?;控制
中圖分類號:TP273 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2018)06-0091-02
眾所周知,能否穩(wěn)定生產(chǎn)X80及以上產(chǎn)品,是衡量一條熱軋產(chǎn)線控制水平的重要指標。但X80管線鋼的特點是溫度低、強度高、硬度大,軋制過程中松卷、散卷、設備故障等問題頻發(fā),出現(xiàn)以上問題就會嚴重影響產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)節(jié)奏,同時也會造成了很大的設備安全隱患。軋制X80管線鋼的難度有目共睹,國內(nèi)同行業(yè)的其他冶金企業(yè)中,軋制X80的難題也沒能得到很好的解決。
而在X80的實際生產(chǎn)中,卷取的控制水平成為制約X80穩(wěn)定生產(chǎn)的瓶頸,具體表現(xiàn)在帶鋼的尾部跟蹤和頭部跟蹤問題:
(1)尾部跟蹤問題:對于卷取機卷鋼過程中松卷問題,經(jīng)過長時間觀察研究,造成帶鋼松卷問題的直接原因是帶鋼張力沒有達到設定要求,張力沒有及時的建立起來,就造成芯軸在卷取帶鋼的過程中產(chǎn)生松卷的現(xiàn)象。
(2)頭部跟蹤問題:在2#卷取機軋制X80鋼種時,下一塊帶鋼準備使用1#卷取機卷鋼,此時1#卷取機自動執(zhí)行踏步動作,由于1#卷取機內(nèi)部沒有帶鋼進入,助卷輥只是一直踏步,助卷輥與芯軸撞擊,扭矩過大會造成助卷輥跳電,卷取機不具備卷鋼條件,影響生產(chǎn)節(jié)奏,隨時有可能造成堆鋼等發(fā)生一系列問題。
1 跟蹤控制機理研究
1.1 尾部跟蹤問題分析
根據(jù)軋鋼工藝控制要求,在軋鋼過程中有速度控制和轉(zhuǎn)矩控制兩種控制方式,其中扭矩控制主用在卷取機卷鋼過程中執(zhí)行的,目的就是為了在芯軸卷鋼的過程中帶鋼有一定的張力存在,帶鋼才能較緊湊的卷鋼成卷,不松卷。對軋制X80產(chǎn)生松卷問題的研究,從現(xiàn)場鋼卷外觀看,內(nèi)圈較緊湊,外圈松,沒有卷緊。內(nèi)圈較緊湊證明在帶鋼頭部進入卷取機時,控制時序及設備運行正常,能夠正常卷鋼;外圈松證明卷取機在帶鋼后半段卷鋼過程中張力不夠,導致松卷現(xiàn)象發(fā)生。
工藝控制時序,頭部進入卷取機時開始由速度控制轉(zhuǎn)變?yōu)榕ぞ乜刂?,在整個卷鋼過程中一直為扭矩控制,當帶鋼尾部到達卷取機前設定位置時,執(zhí)行自動定尾時序,因為在帶鋼尾部有卷取機助卷輥壓尾控制時序,自動定尾和扭矩控制是兩種控制,是由不同信號觸發(fā)的,但扭矩控制結(jié)束和自動定尾開始時序都是在帶鋼尾部進入卷取機時開始的,所以在尾部到達卷取機前設定位置時,取消扭矩控制,同樣可以保證帶鋼卷型,不松卷。對于卷取機在卷鋼過程中尾部的檢測,是靠卷取機前熱金屬檢測器HMD檢測的,熱金屬檢測器HMD可以準確檢測出帶鋼溫度為300°以上的鋼種,所以當帶鋼尾部到達HMD位置后可以準備判斷出帶鋼尾部位置,然后計算出帶鋼尾部何時到達設定位置,之后開始觸發(fā)尾部跟蹤等一系列時序,尾部跟蹤主要包括芯軸扭矩控制、助卷輥壓尾控制等,芯軸扭矩控制是由HMD觸發(fā)的,助卷輥壓尾控制是由熱金屬檢測器HMD及冷金屬檢測器CMD觸發(fā)。
查看軋制X80控制時序ODG曲線,帶鋼尾部還沒有到HMD范圍時HMD信號時斷時續(xù),扭矩控制轉(zhuǎn)換成速度控制,執(zhí)行尾部定尾控制,帶鋼按速度控制卷鋼,這就造成鋼卷松卷現(xiàn)象發(fā)生,HMD信號檢測異常,導致控制時序出現(xiàn)問題,排除熱金屬檢測器的自身問題查看帶鋼溫度曲線,得知此帶鋼溫度低于設定值為200°左右變化,由于HMD信號檢測300°以上,所以當帶鋼溫度低于300°時,HMD檢測信號減弱,易產(chǎn)生無信號,信號消失,使得控制中心自認為到達帶鋼尾部,扭矩控制模式轉(zhuǎn)換為速度模式,由于此后的軋制模式為速度模式,這就保證不了軋制X80時帶鋼在軋制過程中帶鋼產(chǎn)生足夠的張力,張力建立不起來,從而導致松卷問題的發(fā)生。
經(jīng)研究分析,造成松卷的具體過程是帶鋼在頭部進入卷取機,順利產(chǎn)生咬鋼信號,芯軸扭矩達到設定值,在帶鋼后半段,卷鋼的過程中帶鋼溫度低于300°,HMD檢測不到帶鋼,信號消失,尾部跟蹤控制提前,扭矩控制轉(zhuǎn)換為速度控制,開始執(zhí)行尾部定尾時序,此時芯軸由原來的扭矩控制轉(zhuǎn)為ATC控制(自動尾部控制)。帶鋼在芯軸扭矩控制失效后,不能提供帶鋼足夠的張力,這就導致了卷鋼過程中松卷現(xiàn)象的發(fā)生。帶鋼溫度低,扭矩控制轉(zhuǎn)換為速度控制,是導致松卷的根本原因。
1.2 頭部跟蹤問題分析
針對DC2卷取過程中DC1踏步問題,根據(jù)現(xiàn)場實際情況及查看程序和ODG在線數(shù)據(jù)采集分析:1#卷取機踏步動作的自動執(zhí)行是由于該卷取機開始卷鋼,卷取機計算出帶鋼頭部位置,計算出帶鋼頭部進入卷取機,助卷輥自動執(zhí)行踏步命令。所以說造成沒有帶鋼進入卷取機,卷取機自動踏步問題的原因是由于頭部跟蹤出現(xiàn)問題。
觸發(fā)頭部跟蹤的時序是通過卷取機前熱金屬檢測器HMD檢測到頭部位置觸發(fā)的,當HMD檢測到頭部到達該位置時,觸發(fā)頭部跟蹤,開始計算頭部前進位置,當進入卷取機,達到設定位置后助卷輥開始執(zhí)行踏步命令。根據(jù)現(xiàn)場情況由于當時在軋制X80鋼種,可以確定HMD檢測到的帶鋼頭部是誤信號。查看當時帶鋼溫度曲線,以及HMD信號采集曲線分析,當時由于X80帶鋼溫度低,低于300°,HMD檢測不到帶鋼,誤認為是當前帶鋼的尾部,當帶鋼溫度高于300°以上時,HMD又檢測到帶鋼信號,誤以為是下一塊帶鋼的頭部,由于‘下一塊帶鋼使用1#卷取機卷鋼,所以HMD開始觸發(fā)‘下一塊帶鋼的頭部跟蹤,計算到‘下一塊帶鋼進入1#卷取機后,助卷輥開始執(zhí)行踏步動作,所以就出現(xiàn)了助卷輥自動踏步的現(xiàn)象在沒有帶鋼進入卷取機時。
2 解決方案
2.1 尾部跟蹤問題解決方案
針尾部跟蹤問題,首先是解決對溫度控制的問題,二級對CTC(自動溫度控制),提高層流冷卻對帶鋼溫度的控制精度,達到帶鋼溫度穩(wěn)定,平穩(wěn),而不是時高時低現(xiàn)象,減少溫度低造成HMD信號消失概率,提高HMD的檢測精度,避免松卷現(xiàn)象發(fā)生。
再就是對一級問題的解決措施,針對一級現(xiàn)在控制時序,優(yōu)化控制程序,確保尾部控制精準,信號可靠。
利用現(xiàn)有的設備對DC2、DC3控制程序進行了修改,在使用DC2在軋制X80時,尾部跟蹤控制由HMD改為DC1前的CMD,由于安裝位置不同,就需要對程序控制上進行參數(shù)修改及程序優(yōu)化,在使用DC3在軋制X80時,尾部跟蹤控制由HMD改為DC2前的CMD,并進行參數(shù)修改及程序優(yōu)化。CMD的優(yōu)勢就是不受帶鋼溫度的影響,能夠提供穩(wěn)定可靠地信號,這就確保了DC2、DC3芯軸扭矩控制的準確性。
通過現(xiàn)場實際軋鋼效果來看非常明顯,完全避免了DC2、DC3在軋制X80鋼種時由于帶鋼溫度低造成松卷現(xiàn)象的發(fā)生。
2.2 頭部跟蹤問題解決方案
頭部跟蹤的踏步問題,其根本原因就是由于HMD信號消失,造成頭部跟蹤異常,無鋼自動踏步。為此研究頭部跟蹤程序,頭部跟蹤的檢測是靠HMD檢測觸發(fā)的,在軋制X80鋼種時HMD檢測信號出現(xiàn)問題,為保證帶鋼頭部檢測精準、可靠,必須將檢測帶鋼頭部的問題徹底解決,如果從控制上進行解決,這就需要在控制程序上找一個可以替代HMD的檢測信號,使用該信號觸發(fā)頭部跟蹤,經(jīng)研究決定使用冷金屬檢測器CMD信號替代熱金屬檢測器HMD信號,由于CMD不受帶鋼溫度影響,可以準確檢測帶鋼頭部、尾部位置,所以說使用CMD時不會因為在軋制過程因為溫度低產(chǎn)生帶鋼尾部、頭部跟蹤誤信號。
在X80軋制時使用CMD代替HMD檢測頭部、尾部信號,由于位置不同,需要對相應的跟蹤距離進行調(diào)試、參數(shù)修改,把跟蹤點有原來的HMD檢測點更改到相應卷取機前的CMD檢測位置上,經(jīng)過對程序修改,實際驗證,軋制X80時卷取機空載踏步現(xiàn)象已經(jīng)徹底解決。
3 結(jié)語
通過對卷取機控制時序及關(guān)鍵控制點的深入研究和精準把控,對頭尾控制不良造成的松卷及堆鋼機理有了深入的認識,通過以上的一系列解決方案,基本解決了高強管線鋼在卷取過程出現(xiàn)的頭尾跟蹤問題,有效遏制的生產(chǎn)機設備事故頻發(fā)的勢頭,為今后的卷取自動化功能精度全投入奠定了良好的基礎(chǔ)。