袁興鵬,王興衍
(酒鋼集團西部重工股份有限公司,甘肅 嘉峪關(guān) 735100)
車輪是鑄鋼件中最常規(guī)的產(chǎn)品之一,廣泛應(yīng)用于機械制造、運輸?shù)雀鱾€行業(yè)。車輪鑄造質(zhì)量的好壞直接影響其本體的使用壽命。在一些關(guān)鍵領(lǐng)域使用鍛壓軋制成形的車輪,高鐵使用的就是這種工藝方法生產(chǎn)的車輪,鍛壓軋制工藝生產(chǎn)的車輪在性能上要優(yōu)于鑄鋼車輪,但其安全性能要求高,生產(chǎn)成本高,并不具備普遍性,而鑄鋼車輪因為生產(chǎn)成本低,性能接近于鍛壓軋制成形的車輪,廣泛應(yīng)用于各個行業(yè)。怎樣用低成本鑄造出高質(zhì)量的車輪才是鑄造工藝優(yōu)化的方向,也只有這樣,企業(yè)才更加具備市場競爭力。
筆者主要研究內(nèi)容為[1]:以某公司堆取料機設(shè)備使用的車輪為例,使用傳統(tǒng)的工藝材料和在現(xiàn)有設(shè)備的基礎(chǔ)上設(shè)計車輪的鑄造工藝,運用三維建模軟件工具將工藝轉(zhuǎn)化為STL格式文件,運用華鑄CAE/InteCAST模擬軟件對鑄件的凝固過程進行模擬計算,并預(yù)測鑄件缺陷的生成及分布情況,根據(jù)模擬結(jié)果對鑄造工藝進行優(yōu)化改進,消除缺陷,為企業(yè)在現(xiàn)有的生產(chǎn)條件下提供車輪工藝優(yōu)化的方向,降低冶煉成本,指導(dǎo)實際生產(chǎn)。
1.1.1車輪結(jié)構(gòu)特點
車輪材質(zhì)為ZG35CrMnSi,是低合金鑄鋼,有良好的綜合力學(xué)性能[2],有較高的強度、良好的韌性和淬透性能,抗大氣腐蝕和耐磨損性能等方面均優(yōu)于碳鋼,等溫淬火后使用,車輪是單件小批量產(chǎn)品,零件質(zhì)量200 kg。
圖1 鑄件
鑄件如圖1所示,車輪最大外圓直徑670 mm,中心孔高度200 mm,輪緣高度140 mm。從零件質(zhì)量和基本尺寸可以看出,車輪為小型鑄件。零件圖在尺寸上放置機械加工量10 mm后生成鑄件圖,鑄件質(zhì)量279 kg。車輪材質(zhì)ZG35CrMnSi化學(xué)成分[3]如表1所列,車輪模擬時具體化學(xué)成分如表2所列。
表1 ZG35CrMnSi化學(xué)成分 /%
表2 車輪模擬時具體化學(xué)成分 /%
1.1.2基礎(chǔ)工藝條件
鑄造工藝采用呋喃樹脂自硬砂工藝,模具采用普通木模工藝。凝固過程工藝參數(shù)設(shè)置:鋼水澆注初始溫度1 560 ℃,砂型澆注初始溫度25 ℃,環(huán)境初始溫度20 ℃,澆注時間90 s。
1.2.1傳統(tǒng)鑄造工藝設(shè)計
傳統(tǒng)鑄造工藝如圖2所示,工藝中輪緣冒口設(shè)置數(shù)量為4,中心孔冒口設(shè)置數(shù)量為1,中心孔冒口下方放置工藝補貼,使用內(nèi)徑φ50 mm澆道陶管,澆道采用中心孔部位底注式。
圖2 傳統(tǒng)鑄造工藝
1.2.2傳統(tǒng)鑄造工藝凝固過程模擬
傳統(tǒng)鑄造工藝模擬結(jié)果的三維立體圖如圖3所示。
圖3 傳統(tǒng)鑄造工藝模擬結(jié)果的三維立體圖
通過模擬顯示車輪凝固時間為1 570 s,縮孔、縮松缺陷全部轉(zhuǎn)移至冒口內(nèi),形成了冒口縮孔和冒口縮松,達(dá)到了鑄件無縮孔、縮松缺陷的目的。通過三維模型計算出澆冒口質(zhì)量是213 kg,鋼水澆注總質(zhì)量492 kg,鑄件工藝出品率[4]的計算公式為:
通過公式計算得到傳統(tǒng)鑄造工藝的鑄件工藝出品率為56.70%。
1.3.1一次改進后鑄造工藝設(shè)計
一次改進后鑄造工藝如圖4所示,工藝中輪緣冒口數(shù)量減少至2,中心孔冒口數(shù)量仍為1,中心孔冒口下方放置工藝補貼,使用內(nèi)徑φ50 mm澆道陶管,澆道仍采用中心孔部位底注式。相比于傳統(tǒng)鑄造工藝,可以看出:冒口減少了2個,在省去冒口的正下方底平面各放置了一塊冷鐵,少放置2個冒口,澆注所需的鋼水量減少。
圖4 一次改進后鑄造工藝
1.3.2一次改進后鑄造工藝凝固過程模擬
一次改進后模擬結(jié)果的三維立體圖如圖5所示,通過模擬顯示車輪凝固時間為1 543 s,凝固時間和傳統(tǒng)鑄造工藝差不多,縮孔、縮松缺陷全部轉(zhuǎn)移至冒口內(nèi),形成了冒口縮孔和冒口縮松,同樣達(dá)到了鑄件無縮孔、縮松缺陷的目的。通過三維模型計算出澆冒口質(zhì)量是130 kg,鋼水澆注總質(zhì)量409 kg,通過公式計算得到一次改進后鑄造工藝的鑄件工藝出品率為68.21%,鑄件工藝出品率明顯提升。
圖5 一次改進后工藝模擬結(jié)果三維立體圖
1.4.1二次改進后鑄造工藝設(shè)計
二次改進后鑄造工藝如圖6所示,工藝中輪緣冒口設(shè)置數(shù)量再次減少變?yōu)?,中心孔冒口設(shè)置數(shù)量仍為1,中心孔冒口下方放置工藝補貼,在工藝補貼的基礎(chǔ)上,中心孔底平面增加了4塊冷鐵[4]。仍使用內(nèi)徑φ50 mm澆道陶管,將澆道改為輪緣部位鑄件上端面開設(shè)澆道的方式。相比于一次改進鑄造工藝,可以看出:冒口減少了1個,在冒口的正對面放置了4塊底冷鐵和1塊側(cè)冷鐵,少放置1個冒口,冒口外圓放置保溫發(fā)熱冒口[4]保溫圈,澆注所需的鋼水量再次減少。
圖6 二次改進后鑄造工藝
1.4.2二次改進后鑄造工藝凝固過程模擬
二次改進后工藝模擬結(jié)果三維立體圖如圖7所示。
圖7 二次改進后工藝模擬結(jié)果三維立體圖
通過模擬顯示車輪凝固時間為1 830 s,凝固時
間相比于前兩次工藝有所延長,縮孔、縮松缺陷全部轉(zhuǎn)移至冒口內(nèi),形成了冒口縮孔和冒口縮松,再次達(dá)到了鑄件無縮孔、縮松缺陷的目的。通過三維模型計算出澆冒口質(zhì)量是61 kg,鋼水澆注總質(zhì)量340 kg,通過公式計算得到二次改進鑄造工藝的鑄件工藝出品率為82.06%,鑄件工藝出品率再次提升。
通過車輪鑄造工藝設(shè)計及凝固過程的數(shù)值模擬,工藝出品率對比表如表3 所列。從表中可以看出:隨著工藝的不斷改進,所有工藝的數(shù)值模擬結(jié)果均顯示鑄件內(nèi)在質(zhì)量沒有問題,而澆冒口質(zhì)量卻在減小,鋼水澆注總質(zhì)量在減小,鑄件工藝出品率提升了,達(dá)到了降低冶煉成本,指導(dǎo)實際生產(chǎn)的目的。
表3 工藝出品率對比表
運用三維建模軟件制作出工藝,用華鑄CAE/InteCAST模擬軟件對工藝進行數(shù)值模擬,確定出了縮孔、縮松的缺陷位置。通過工藝的不斷優(yōu)化,減少鋼水的澆注總質(zhì)量,降低冶煉成本。通過冷鐵和保溫圈的配合使用,提高鑄件的工藝出品率,為今公司車輪鑄造工藝的制作提供了方向。
[1] 米國發(fā),鄭喜軍,王狂飛.ZG310-570齒輪的鑄造工藝設(shè)計及數(shù)值模擬[J].熱加工工藝,2011,40(13):44-46.
[2] 耿浩然,章希勝,陳俊華.鑄鋼[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2006.
[3] 姜希尚.鑄造手冊.鑄鋼2[M].北京:機械工業(yè)出版社,1994.
[4] 王文清,李魁盛.鑄造工藝學(xué)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2002.
[5] 李弘英,趙成志.鑄造工藝設(shè)計[M].北京:機械工業(yè)出版社,2005.