魏章恩+郝學(xué)民+邱洪森+沈潔+解玉麗+郎麗杰
摘 要:文章介紹了安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司焦化分公司煤焦油加工生產(chǎn)的穩(wěn)定控制以及提高高附加值產(chǎn)品--工業(yè)萘收率的技術(shù);闡述了改造思路及實(shí)施步驟。其在穩(wěn)定系統(tǒng)控制、提高化產(chǎn)創(chuàng)效能力、降低生產(chǎn)成本、改善生產(chǎn)環(huán)境等方面做了有益的探索與實(shí)踐,并取得較大經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。
關(guān)鍵詞:焦煤油;系統(tǒng)控制;生產(chǎn)成本
1 任務(wù)的提出
煤焦油加工的主要任務(wù)是獲得萘、酚、蒽等工業(yè)純產(chǎn)品和洗油、瀝青等粗產(chǎn)品。萘是有機(jī)化學(xué)工業(yè)的重要原料,國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上萘是供不應(yīng)求的,廣泛用于生產(chǎn)燃料、增塑劑、合成纖維、橡膠、樹(shù)脂和各種化學(xué)助劑等。因其應(yīng)用廣泛,市場(chǎng)需求旺盛,盈利空間很大。
安鋼焦化分公司焦油車間為年加工煤焦油十五萬(wàn)噸的化產(chǎn)車間,其主要化產(chǎn)品有輕油、酚油、洗油、粗酚、酚油、洗油和工業(yè)萘這七種化產(chǎn)品。工業(yè)萘收率占煤焦油的10%左右,是其附加值最高的化產(chǎn)品,創(chuàng)效能力最強(qiáng)。為緩解近年來(lái)鋼鐵行業(yè)的嚴(yán)峻形勢(shì),穩(wěn)定生產(chǎn)、降本增效、提高高附加值產(chǎn)品收率成為煤焦油加工所必須解決的問(wèn)題。
2 改造思路
2.1改造總體思路:充分利用現(xiàn)有裝置,在滿足生產(chǎn)需要的前提下,盡量減少投資。
2.2穩(wěn)定生產(chǎn)降低消耗,提高工業(yè)萘收率。同時(shí)減少設(shè)備維修、維護(hù)工作量,降低備件、材料、人工、能動(dòng)介質(zhì)的消耗。
3 改造過(guò)程
3.1 改造目的與要求
穩(wěn)定生產(chǎn)、降低消耗、提高工業(yè)萘收率。
3.2 改造方案的實(shí)施
精確生產(chǎn)計(jì)劃及其執(zhí)行、集中生產(chǎn)、集中停產(chǎn)檢修,減少煤焦油加工成本;一、二段泵由進(jìn)口齒輪泵化轉(zhuǎn)型為國(guó)產(chǎn)離心泵,減少設(shè)備備件及檢修費(fèi)用;三混萘油冷卻器改型為汽化器,節(jié)約循環(huán)水用量;堿性酚鹽由泵體輸送改為利用液位差自流加入,在穩(wěn)定加入的基礎(chǔ)上節(jié)約電力消耗和設(shè)備備件費(fèi)用;降低酚油、洗油含萘,使萘高度集中至高附加值產(chǎn)品工業(yè)萘之中,進(jìn)一步提高工業(yè)萘收率、多創(chuàng)效益。
4 改造效果
4.1 精確生產(chǎn)計(jì)劃及其執(zhí)行,集中生產(chǎn)、集中停產(chǎn)檢修
通過(guò)精確生產(chǎn)計(jì)劃及其執(zhí)行,煤焦油加工集中生產(chǎn)、集中停工檢修。嚴(yán)格按照煤焦油加工計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)組織,焦油加工各系統(tǒng)一次連續(xù)開(kāi)工周期為45天左右,將原料庫(kù)存煤焦油拉至較低液位,然后集中停工檢修12天左右,等待原料庫(kù)存較高時(shí)再進(jìn)行下一輪集中生產(chǎn)。減少水電風(fēng)汽等各類消耗,實(shí)現(xiàn)降低煤焦油加工成本的目的,以利于公司更好的應(yīng)對(duì)市場(chǎng),追求外銷利潤(rùn)最大化。
4.2 穩(wěn)定三混萘油采出系統(tǒng)
對(duì)三混萘油冷卻器改型為汽化冷凝冷卻器,因汽化器利用水的巨大汽化潛能,只需補(bǔ)充少量的軟水即可,不再需要大量的循環(huán)水進(jìn)行冷卻。改造后,明顯降低整個(gè)煤焦油加工的循環(huán)水用量,既穩(wěn)定三混萘油的采出量及質(zhì)量,其冷卻后溫度又能夠穩(wěn)定在80-90℃之間,恰好能夠完全滿足下道工序連洗系統(tǒng)進(jìn)料的溫度要求,無(wú)需再次加熱,節(jié)約蒸汽消耗,并且能進(jìn)一步改善現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)環(huán)境。
4.3 節(jié)省投資
一、二段泵由進(jìn)口齒輪泵改型為國(guó)產(chǎn)離心泵,僅每臺(tái)泵的直接成本就可節(jié)約費(fèi)用7萬(wàn)元左右,同時(shí)備件及檢修費(fèi)用也將隨之大大降低。堿性酚鹽加入由用泵輸送改為利用液位差自流后,可使其穩(wěn)定加入,提高連洗脫酚效果,為下一步的工業(yè)萘生產(chǎn)提供更加優(yōu)質(zhì)的原料,僅電力消耗一項(xiàng)每年便可節(jié)約電費(fèi)3.6萬(wàn)元。
4.4 增加效益
本次改造所需三混萘油汽化器及離心泵,預(yù)算投入25萬(wàn)元,通過(guò)改造后,年可節(jié)約水、電、蒸汽及設(shè)備備件等消耗80多萬(wàn)元。其關(guān)鍵化產(chǎn)品工業(yè)萘收率預(yù)計(jì)提高0.5%,年可多創(chuàng)效300余萬(wàn)元。
5 結(jié)論
本課題的實(shí)施,充分考慮了煤焦油加工過(guò)程中穩(wěn)定生產(chǎn)、降低消耗和提高效益的實(shí)際,降低了生產(chǎn)運(yùn)行費(fèi)用,增加了化產(chǎn)品創(chuàng)效能力,拓寬了市場(chǎng)。年可創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益80多萬(wàn)元,節(jié)約水、電、蒸汽及設(shè)備備件等消耗80多萬(wàn)元。本課題也可解決了穩(wěn)定生產(chǎn)保順行、化產(chǎn)增量創(chuàng)效益的問(wèn)題。本課題在全國(guó)同類行業(yè)中具有較好的推廣價(jià)值。