張杰 王巍 余泳泉 汪愛軍
摘要:某車型在整車強化耐久路試過程中,制動防塵板產(chǎn)生了開裂現(xiàn)象。本文針對防塵板出現(xiàn)的路試故障進行了原因分析,根據(jù)分析結(jié)果進行了設(shè)計優(yōu)化。通過對優(yōu)化方案進行頻率響應(yīng)分析,獲得各方案應(yīng)力云圖。結(jié)果表明:提升防塵板約束模態(tài),可有效提升防塵板抗振性能,防止防塵板在路試過程中開裂。
關(guān)鍵詞:防塵板;斷裂;設(shè)計優(yōu)化;頻響分析;約束模態(tài)
1引言
制動防塵板作為制動器防護裝置,可以使制動器工作表面避免粉塵油污等異物侵入,并起到導(dǎo)流空氣,對制動器散熱的作用。防塵板本身為非承載件,因此以往結(jié)構(gòu)設(shè)計多以工程師經(jīng)驗及對標(biāo)車分析為基礎(chǔ)。在設(shè)計前期缺少相關(guān)CAE分析手段。本文以制動防塵板為研究對象,針對防塵板在整車耐久路試中出現(xiàn)的開裂現(xiàn)象進行了原因分析及結(jié)構(gòu)優(yōu)化,從而得到最佳的制動防塵板結(jié)構(gòu),確保滿足路試驗證要求。
2問題描述
某車型的制動防塵板在進行整車道路強化耐久路試時,在試驗里程為4290公里發(fā)生開裂,見圖1。該車型制動防塵板由單塊鋼板沖壓而成,材料為DC03,屈服強度為140MPa-240MPa,板厚為1mm。
3原因分析
3.1布置分析
從該防塵板安裝示意圖(圖2)可以看出防塵板3個安裝點分布不均勻,防塵板上端呈懸臂結(jié)構(gòu)。由于懸臂側(cè)質(zhì)量較重,且安裝點處無加強結(jié)構(gòu),零件安裝剛度不足,在外界激勵作用下,該結(jié)構(gòu)易發(fā)生共振。導(dǎo)致在路試中發(fā)生振動疲勞斷裂。
3.2模態(tài)及頻率響應(yīng)分析
約束模態(tài)分析結(jié)果顯示該防塵板低階固有頻率偏低,見表1。結(jié)合試驗場路譜信息(振動響應(yīng)峰值頻率集中在17Hz~100Hz),推斷該防塵板在100Hz以下頻率發(fā)生共振可能性較大?;谠撏茢鄬Ψ缐m板進行振動頻率響應(yīng)分析,結(jié)果顯示激勵頻率為99Hz時出現(xiàn)最大振幅(見圖3)和最大應(yīng)力(見圖4)。
應(yīng)力云圖顯示防塵板頻率響應(yīng)分析最大應(yīng)力為272MPa大于材料屈服強度。
4制動防塵板設(shè)計方案
4.1方案一
在原方案基礎(chǔ)上切邊,切外圓,并將內(nèi)圈進行翻邊處理。在減小懸臂重量的同時,增加零件剛度。以增加零件耐振能力。更改示意見圖5。
4.2方案二
在方案一基礎(chǔ)上,調(diào)整外緣筋條布置,并且在安裝點附近增加螺栓安裝凸臺筋。以提升零件剛度和耐振能力。更改示意見圖5。
4.3方案3
防塵板全新設(shè)計,安裝點調(diào)整為3點均勻布置,減輕懸臂部分質(zhì)量。安裝點及附近區(qū)域均采用整體凸臺筋結(jié)構(gòu)進行加強。更改示意見圖5。
5CAE分析及路試驗證
表1是各方案約束模態(tài)值,從中可以看出,優(yōu)化方案各階模態(tài)相比原方案均有所提升。各階模態(tài)已避開試驗道路中主要激振頻率。
圖6是各方案頻率響應(yīng)分析應(yīng)力云圖,方案一最大應(yīng)力為62.6MPa,方案二最大應(yīng)力7.5MPa,方案三最大應(yīng)力為122MPa。3個方案相比原方案(見圖4)應(yīng)力均有較大改善,最大應(yīng)力均小于材料屈服強度。
從各方案約束模態(tài)分析和頻率響應(yīng)分析可以推斷,零件各階約束模態(tài)值的提升,有利于降低頻響分析工況零件最大應(yīng)力。當(dāng)防塵板約束模態(tài)大于常見道路激勵頻率時,有利于改善道路試驗中防塵板開裂問題。
最終選擇方案一進行樣件制作并搭載整車耐久路試,路試完成后,防塵板未再出現(xiàn)開裂問題。
6結(jié)語
綜上,防塵板安裝點布置不合理,且結(jié)構(gòu)剛度較低導(dǎo)致在路試過程易引起共振是發(fā)生開裂的根本原因。在新方案設(shè)計時,通過減重及提升防塵板結(jié)構(gòu)剛度可以有效提升防塵板各階約束模態(tài),降低激振力作用下零件應(yīng)力可以改善防塵板開裂問題。因此,通過對本文中制動防塵板開裂問題分析及解決過程可以看出,防塵板約束模態(tài)及頻響分析強度是今后制動防塵板設(shè)計的主要考慮方向。