李國紅,賈正首,薛忠峰,邱麗靜
(中石化南陽能源化工有限公司,河南 南陽 473231)
余隙容積無級調(diào)節(jié)技術(shù)在往復(fù)式壓縮機中的應(yīng)用
李國紅,賈正首,薛忠峰,邱麗靜
(中石化南陽能源化工有限公司,河南 南陽 473231)
針對汽油加氫裝置工藝操作條件變化導(dǎo)致新氫壓縮機及循環(huán)氫壓縮機的實際工況與原設(shè)計工況發(fā)生較大偏離的問題,選擇應(yīng)用余隙容積無級調(diào)節(jié)技術(shù)對往復(fù)式壓縮機進(jìn)行改造,改造后,機組運行平穩(wěn),節(jié)能效果明顯。
往復(fù)壓縮機 ; 余隙容積 ; 無級調(diào)節(jié) ; 節(jié)能
往復(fù)壓縮機在石油化工領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用,它屬于容積式壓縮機,是使一定容積的氣體順序地吸入和排出封閉空間以提高靜壓力的設(shè)備[1]。往復(fù)式壓縮機在高參數(shù)、低相對分子質(zhì)量氣體等輸送場合,尤其在煉油企業(yè)的應(yīng)用是其他類型壓縮機所不能替代的[2]。
實際生產(chǎn)中,隨著煉油裝置生產(chǎn)指標(biāo)的調(diào)整,入口條件的改變(如介質(zhì)組分、入口壓力、溫度等)、工藝流程或耗氣設(shè)備的需求量改變,當(dāng)耗氣量小于壓縮機的排氣量時,便需要對壓縮機進(jìn)行氣量調(diào)節(jié),以使壓縮機的排氣量適應(yīng)耗氣量的要求,保持管網(wǎng)壓力穩(wěn)定。往復(fù)壓縮機的額定設(shè)計流量與實際需求的流量往往存在著很大的差異,這就造成了能源的大量浪費,不利于節(jié)約成本。因此,對往復(fù)式壓縮機排氣量和排氣壓力進(jìn)行調(diào)節(jié)控制,有利于往復(fù)壓縮機的高效運轉(zhuǎn)。
目前往復(fù)壓縮機的節(jié)能技術(shù)主要有旁通流量調(diào)節(jié)、變頻器調(diào)節(jié)、頂開吸氣閥調(diào)節(jié)、余隙容積無級調(diào)節(jié)等幾種[3]。其中旁通流量調(diào)節(jié)節(jié)能效果差,變頻器調(diào)節(jié)在低排氣量工況下會對機組本體及排氣閥的性能產(chǎn)生較大的影響,頂開吸氣閥調(diào)節(jié)執(zhí)行機構(gòu)復(fù)雜且運行維護(hù)成本較高;而余隙容積無級調(diào)節(jié)改造成本低、運行維護(hù)簡單可靠、節(jié)能效果顯著,并且能夠改善機組的運行狀態(tài),降低運行風(fēng)險。本文介紹了利用余隙容積無級調(diào)節(jié)技術(shù)對往復(fù)式壓縮機進(jìn)行節(jié)能改造的有關(guān)情況。
中石化南陽能源化工有限公司Hydro-GAP汽油加氫裝置的新氫壓縮機及循環(huán)氫壓縮機為往復(fù)式,由無錫壓縮機股份有限公司制造,兩者的主要技術(shù)參數(shù)見表1。
表1 壓縮機主要技術(shù)參數(shù)表
生產(chǎn)過程中,由于進(jìn)料量下降及反應(yīng)條件變化,反應(yīng)需要的氫氣量由825 Nm3/h降為500 Nm3/h。為滿足反應(yīng)所需氫量,制氫裝置隨之降低氫氣產(chǎn)量,但氫氣流量遠(yuǎn)小于新氫壓縮機的設(shè)計流量,由于沒有流量調(diào)節(jié)手段,導(dǎo)致氫氣入口緩沖罐的壓力由1.0 MPa降至0.4 MPa,新氫壓縮機的壓縮比偏離原設(shè)計,新氫壓縮機能耗加大。因此,有必要增設(shè)流量調(diào)節(jié),以降低壓縮機能耗及氫氣緩沖罐到壓縮機入口之間的壓力能損失。
就循環(huán)氫壓縮機而言,由于工藝變化,與原設(shè)計相比,反應(yīng)進(jìn)料量從8 750 kg/h降至5 000 kg/h,在維持氫油體積比(350∶1)不變的情況下,需要的循環(huán)氫量減少約1 823m3/h;冷氫量從原來的4 000m3/h降至1 600m3/h,需要的循環(huán)氫量減少2 400m3/h左右,兩者合計循環(huán)氫量減少4 200m3/h左右;但由于同樣缺少流量調(diào)節(jié)手段,導(dǎo)致循環(huán)氫壓縮機一直按原設(shè)計流量運轉(zhuǎn),超過裝置正常生產(chǎn)所需的氫油比,造成壓縮機能耗高于實際需求,裝置的加熱及冷卻負(fù)荷偏大,導(dǎo)致裝置生產(chǎn)成本增加。故現(xiàn)有壓縮機流量過大,必須進(jìn)行改造。
由于工藝調(diào)整,循環(huán)氫壓縮機和新氫壓縮機壓縮機排氣量富裕量約40%,導(dǎo)致循環(huán)氫壓縮機循環(huán)量過大造成能耗浪費,新氫壓縮機依靠降低入口壓力適應(yīng)管網(wǎng)要求,新氫壓縮機的壓縮比提高,增大了新氫壓縮機能耗。為降低循環(huán)氫壓縮機流量,恢復(fù)新氫機入口工況,以降低壓縮機運行電耗,從而降低裝置能耗,決定對循環(huán)氫和新氫各1臺壓縮機的進(jìn)出口氣缸增設(shè)余隙自動無級調(diào)節(jié)系統(tǒng)。
2.1 余隙容積無級調(diào)節(jié)系統(tǒng)的工作原理
圖1 存在余隙Vc的示意圖和示功圖
圖1為壓縮機存在固定余隙Vc的示意圖和理想氣體示功圖。圖中,橫坐標(biāo)V表示氣缸容積變化,縱坐標(biāo)p表示氣缸壓力變化,p1、p2分別是進(jìn)、排氣壓力。
在圖1中,1-2-3-4表示存在余隙容積Vc時全排氣的循環(huán)圖。由于有余隙容積Vc的存在,使工作活塞在右行之初,因留存在余隙容積Vc內(nèi)的氣體壓力大于進(jìn)氣管道的壓力而不能吸入氣體,直到活塞右行到位置4時,氣缸內(nèi)氣體體積由Vc膨脹到V4、壓力由p2下降到p1時才開始進(jìn)氣。1-2-3-4-1包圍的面積即為一個往復(fù)行程需要的功。
圖2為壓縮機在固定余隙容積由Vc增加到Vc′的示意圖和理想氣體示功圖。對比圖1、圖2可以看出,余隙由Vc增大Vc′后,進(jìn)氣量由原來的Vs-V4變?yōu)閂s-V4′,排氣量和所需要的能耗均明顯減小。如果壓縮機的余隙連續(xù)可調(diào),則壓縮機的排氣量和能耗也連續(xù)可調(diào)。
圖2 存在余隙Vc′示意圖和示功圖
自動余隙調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)是在固定余隙腔調(diào)節(jié)的基礎(chǔ)上,將固定余隙腔改變成余隙容積連續(xù)可調(diào)的調(diào)節(jié)方法,取消控制輔助余隙腔與氣缸之間的聯(lián)接的氣動閥,余隙腔與外側(cè)氣缸直接相通并與智能控制系統(tǒng)結(jié)合在一起,實現(xiàn)對氣量自動實時的控制,對雙作用氣缸來說,采用比較普通的電液控制設(shè)施就可實現(xiàn)壓縮機排氣量55%~100%無級調(diào)節(jié)。可調(diào)余隙調(diào)節(jié)裝置由PLC或DCS控制,實現(xiàn)對氣量自動實時的控制。
2.2 余隙容積無級調(diào)節(jié)系統(tǒng)組成
余隙容積無級調(diào)節(jié)系統(tǒng)由一、二級無級調(diào)節(jié)余隙缸、液壓油控制系統(tǒng)、儀表與電氣控制系統(tǒng)組成,如圖3所示??刂葡到y(tǒng)可以根據(jù)主控變量或通過手動給定參數(shù),通過可編程控制器(PLC)、電磁換向閥、位移傳感器、伺服油缸組成的電液位置控制系統(tǒng),使余隙活塞按輸入信號作直線位移,從而實現(xiàn)各氣缸余隙容積變化的伺服控制,最終實現(xiàn)壓縮機排氣量和級間壓縮比的控制。
圖3 系統(tǒng)基本組成圖
2.2.1 執(zhí)行機構(gòu)
執(zhí)行機構(gòu)是采用余隙無級調(diào)節(jié)執(zhí)行機構(gòu)專利技術(shù)(專利號ZL2010 2 0630620.0)設(shè)計的,執(zhí)行機構(gòu)由余隙氣缸、余隙活塞、油缸、油活塞及位置傳感器等組成。
2.2.2 液壓系統(tǒng)與控制系統(tǒng)
液壓系統(tǒng)由電動油泵、電磁閥、壓力變送器、液位開關(guān)、過濾器、油箱等部件組成,而控制系統(tǒng)由PLC和顯示器等組成,提供系統(tǒng)內(nèi)部和用戶系統(tǒng)之間的信號交換、處理功能。
2.2.3 泄漏檢測及保護(hù)系統(tǒng)
為了確保系統(tǒng)的可靠,系統(tǒng)設(shè)置有泄漏檢測及保護(hù)系統(tǒng),確保氣體不會泄漏到液壓系統(tǒng)和液壓系統(tǒng)的液體不會進(jìn)入壓縮機氣缸。
2.3 改造內(nèi)容
2.3.1 在原缸蓋處安裝余隙調(diào)節(jié)機構(gòu)
為達(dá)到通過余隙無級調(diào)節(jié)實現(xiàn)壓縮機氣量的無級調(diào)節(jié)和級間壓力的自動調(diào)節(jié),兩臺壓縮機的所有原缸蓋部分拆除,加裝余隙調(diào)節(jié)執(zhí)行機構(gòu)。
2.3.2 現(xiàn)場安裝電液控制柜
兩臺壓縮機共用一套控制系統(tǒng),電液控制柜已經(jīng)集成控制系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)和泄漏檢測系統(tǒng)。
2.3.3 控制回路及工藝管線
新增流量控制回路共2路,報警回路共3路;新增液壓油泵至壓縮機進(jìn)出口氣缸的液壓油管線及漏液線;新增余隙氣排氣管線及現(xiàn)場排空。
改造后,汽油加氫裝置的兩臺壓縮機可根據(jù)生產(chǎn)負(fù)荷進(jìn)行自動調(diào)節(jié),取得了下述效果。
循環(huán)氫壓縮機能根據(jù)確認(rèn)的主控變量對壓縮機的排氣量進(jìn)行控制,在原有氣量55%~80%的范圍內(nèi)自動和手動無級調(diào)節(jié),生產(chǎn)過程中,當(dāng)氣量為60%時,循環(huán)氫壓縮機電流由原來的31 A下降到26 A,節(jié)能約16%。
新氫壓縮機能根據(jù)確認(rèn)的主控變量對壓縮機的排氣量和級間壓力進(jìn)行控制,能實現(xiàn)原有氣量55%~100%的自動和手動無級調(diào)節(jié),當(dāng)氣量為60%時,新氫壓縮機油電流由原來113 A下降到96 A,節(jié)能約15%。
壓縮機始終運行在最佳狀態(tài),能實現(xiàn)調(diào)節(jié)范圍內(nèi)排氣量與指示功成正比,有效降低能耗,兩臺機組全年約節(jié)約電耗約60×104kW·h。
新氫壓縮機壓縮比降低后,壓縮機夏天的排氣溫度由原來的115 ℃降至95 ℃左右,提高了機組的運行性能,降低了運行風(fēng)險。
余隙容積無級調(diào)節(jié)系統(tǒng)投資和維護(hù)費用較低、操作簡單、運行平穩(wěn)、節(jié)能效果顯著,能夠有效地改善機組的運行性能,有較好的推廣應(yīng)用前景。
2017-01-21
李國紅(1965-),男,高級工程師,從事煉油工藝技術(shù)管理工作,電話:13837736885。
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1003-3467(2017)04-0034-03