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      永磁調(diào)速技術(shù)在杏北油田應(yīng)用效果分析

      2016-03-17 08:04:13張濤大慶油田工程有限公司
      石油石化節(jié)能 2016年2期
      關(guān)鍵詞:單耗壓力

      張濤(大慶油田工程有限公司)

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      永磁調(diào)速技術(shù)在杏北油田應(yīng)用效果分析

      張濤(大慶油田工程有限公司)

      摘要:隨著油田開發(fā)的不斷深入,部分污水泵、摻水泵能力與需求匹配不合理,能耗增加。通過永磁調(diào)速技術(shù)改造,根據(jù)適時的負(fù)載輸入轉(zhuǎn)矩的要求,調(diào)節(jié)永磁調(diào)速驅(qū)動器輸入端的轉(zhuǎn)矩大小,從而最終改變電動機(jī)輸出功率大小,實(shí)現(xiàn)對輸出流量或壓力的連續(xù)控制,解決泵匹配不合理的問題。杏北油田已在污水站及轉(zhuǎn)油站應(yīng)用了該項(xiàng)節(jié)能技術(shù),節(jié)電率最高達(dá)71.1%。永磁調(diào)速范圍比較大,能夠起到較好的節(jié)能效果。

      關(guān)鍵詞:污水站;永磁調(diào)速;單耗;壓力;節(jié)電率

      杏北油田共建轉(zhuǎn)油站50座,普通污水處理站12座,轉(zhuǎn)油站污水加熱后供單井摻水及熱洗,污水站濾后水均外輸至所轄的深度污水站或注水站進(jìn)行處理回注。但實(shí)際生產(chǎn)中由于轉(zhuǎn)油站摻水量隨季節(jié)及現(xiàn)場需求變化較大,造成摻水量波動較大,系統(tǒng)壓力不平穩(wěn),間接導(dǎo)致泵匹配不合理。部分污水站的負(fù)荷較低,外輸泵匹配單一,使這些站機(jī)泵單耗較高。目前普遍采用變頻技術(shù)降低能耗,但該裝置占地空間大,噪聲較大,影響日常管理及工人身心健康;因此,杏北油田自2010年起引進(jìn)永磁調(diào)速技術(shù)來解決上述問題。

      1 永磁調(diào)速技術(shù)原理

      目前,應(yīng)用的永磁調(diào)速技術(shù)主要有2種調(diào)速方式,這2種永磁調(diào)速驅(qū)動器都由3個部分組成:與電動機(jī)連接的導(dǎo)磁體;與離心泵軸連接的永磁體;1個控制調(diào)節(jié)器,控制器包括手動控制和信號控制2種方式。

      第一種永磁調(diào)速器工作原理是電動機(jī)1端永磁體和負(fù)載端感應(yīng)磁場相互作用產(chǎn)生轉(zhuǎn)矩,通過調(diào)節(jié)永磁調(diào)速驅(qū)動器氣隙來控制傳遞的轉(zhuǎn)矩,從而實(shí)現(xiàn)負(fù)載速度調(diào)節(jié),達(dá)到調(diào)速節(jié)能的目的。該技術(shù)實(shí)現(xiàn)了在驅(qū)動(電動機(jī))和被驅(qū)動(負(fù)載)側(cè)沒有機(jī)械鏈接,見圖1、圖2、圖3。

      第二種永磁調(diào)速器采用筒形導(dǎo)體轉(zhuǎn)子、筒形永磁轉(zhuǎn)子,筒形永磁轉(zhuǎn)子在筒形導(dǎo)體轉(zhuǎn)子內(nèi),其間由空氣隙分開,并隨各自安裝的旋轉(zhuǎn)軸獨(dú)立轉(zhuǎn)動。調(diào)節(jié)器調(diào)節(jié)筒形永磁轉(zhuǎn)子與筒形導(dǎo)體轉(zhuǎn)子在軸線方向的相對位置,以改變筒形導(dǎo)體轉(zhuǎn)子與筒形永磁轉(zhuǎn)子之間的嚙合面積,實(shí)現(xiàn)改變筒形導(dǎo)體轉(zhuǎn)子與筒形永磁轉(zhuǎn)子間傳遞轉(zhuǎn)矩的大小。輸出轉(zhuǎn)矩的大小與嚙合面積相關(guān),嚙合面積越大,轉(zhuǎn)矩越大,反之亦然,見圖4、圖5、圖6。

      圖1 氣隙調(diào)速機(jī)構(gòu)原理

      圖2 氣隙調(diào)速原理

      永磁調(diào)速技術(shù)不受功率質(zhì)量的影響,在功率質(zhì)量很差或者在低壓期間都可以工作。只要具備有效的能量使電動機(jī)轉(zhuǎn)動,永磁調(diào)速技術(shù)就可以工作;同時,永磁調(diào)速技術(shù)也不會影響設(shè)備的功率質(zhì)量,不產(chǎn)生諧波,不產(chǎn)生瞬時高壓或者其他與功率質(zhì)量有關(guān)的問題。

      表1 聚杏九污水站2#外輸泵改造前生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)

      圖3 氣隙調(diào)節(jié)設(shè)備現(xiàn)場安裝

      圖4 嚙合面積調(diào)速機(jī)構(gòu)原理

      圖5 嚙合面積調(diào)節(jié)原理

      圖6 嚙合面積調(diào)節(jié)設(shè)備現(xiàn)場安裝

      2 現(xiàn)場應(yīng)用

      杏北油田在2010年引進(jìn)該項(xiàng)技術(shù),并先后在聚杏九污、杏六三元污和杏十聯(lián)3座站的3臺高能耗污水泵及101轉(zhuǎn)油站1臺摻水泵上安裝了永磁驅(qū)動裝置,收到了較好的節(jié)能效果。

      2.1聚杏九污水站

      該站處理杏四區(qū)西部聚驅(qū)采出水和部分杏九聯(lián)水驅(qū)水,水量共計(jì)8000 m3/d左右,濾后水除外輸至新杏九注水站回注外,部分濾后水靠重力輸送至聚杏九轉(zhuǎn)油站加熱回?fù)骄凇S捎谳斔椭辆坌泳呸D(zhuǎn)油站的濾后水靠重力輸送,為保證凈化水罐液位滿足需求,同時防止水罐溢流,需要根據(jù)液位情況不斷調(diào)節(jié)外輸泵出口閥門,大大增加了崗位工人的勞動強(qiáng)度。外輸泵每天外輸水量6000 m3,啟運(yùn)2#外輸水泵,詳細(xì)生產(chǎn)情況見表1。

      現(xiàn)場安裝第一種永磁調(diào)速器,氣隙間距為4~35 mm,其大小與執(zhí)行器開度呈線性關(guān)系,隨著執(zhí)行器開度的增加而減小。該站安裝的永磁調(diào)速裝置執(zhí)行器開度與外輸水罐液位采用閉環(huán)控制,執(zhí)行器可根據(jù)水罐液位高低自動調(diào)節(jié)。改造泵調(diào)試過程中,執(zhí)行器開度由20%逐步上升到90%,輸出轉(zhuǎn)速由482 r/min上升到1377 r/min,水量由180 m3/h上升到400 m3/h,達(dá)到滿負(fù)荷,電流由78 A上升到192 A,泵壓由0.6 MPa下降至0.19 MPa。詳細(xì)數(shù)據(jù)見表2。

      調(diào)試中發(fā)現(xiàn),永磁調(diào)速裝置的氣隙間距與輸出轉(zhuǎn)速基本呈線性關(guān)系,輸出轉(zhuǎn)速隨著氣隙間距的增大而減小。其對應(yīng)關(guān)系見圖7。

      圖7 永磁調(diào)速裝置氣隙間距與輸出轉(zhuǎn)速的關(guān)系

      聚杏九2#外輸泵改造后,平均單耗為0.104 kWh/m3,與改造前相比下降了0.256 kWh/m3,節(jié)電率達(dá)71.1%。詳細(xì)數(shù)據(jù)見表3。

      2.2 101轉(zhuǎn)油站

      摻水泵將處理后的采出水外輸至各計(jì)量間供單井摻水及熱洗,壓力要求達(dá)到2.0 MPa。目前該站摻水量為130 m3/h,運(yùn)行1#和3#摻水泵。針對2臺摻水泵的總能耗進(jìn)行對比,改造前日平均摻水量為3001 m3,3#泵電流125 A,壓力2.2 MPa,日總耗電量3 549.6 kWh,平均單耗為1.18 kWh/m3。

      表2 聚杏九2號外輸泵永磁調(diào)速器試運(yùn)行記錄

      表3 聚杏九2號外輸泵改造后能耗情況統(tǒng)計(jì)

      101轉(zhuǎn)油站改造泵為3#摻水熱洗泵,現(xiàn)場安裝第二種永磁調(diào)速器,安裝的永磁調(diào)速裝置執(zhí)行器開度根據(jù)摻水壓力需求自動調(diào)節(jié),目前壓力控制在2.1 MPa。改造泵運(yùn)轉(zhuǎn)詳細(xì)數(shù)據(jù)見表4。

      表4  101轉(zhuǎn)油站3#摻水泵改造后能耗情況統(tǒng)計(jì)

      改造后,3#摻水泵平均單耗為1 kWh/m3,與改造前相比下降了0.18 kWh/m3,節(jié)電率達(dá)15.2%。瞬時水量維持在120 m3,執(zhí)行器開度為26%,摻水壓力達(dá)1.9 MPa,沒有出現(xiàn)較大波動,滿足正常生產(chǎn)需求,系統(tǒng)運(yùn)行平穩(wěn)。

      3 節(jié)能效果

      該項(xiàng)目實(shí)施后,改造泵運(yùn)行平穩(wěn),聚杏九污水站2號外輸水泵壓力由改造前的0.6 MPa下降至0.19 MPa,泵壓降低明顯;輸水單耗由0.36 kWh/m3下降至0.104 kWh/m3,執(zhí)行器開度達(dá)90%,節(jié)電率71.1%。101轉(zhuǎn)油站摻水系統(tǒng)節(jié)電率為15%,與聚杏九污水站不同,該站以控制液位來調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速,而101轉(zhuǎn)油站以控制壓力來調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速。為使整個摻水系統(tǒng)達(dá)到平穩(wěn),壓力必須穩(wěn)定在2.0 MPa,導(dǎo)致泵壓遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于聚杏九;改造后電流下降25 A,執(zhí)行器的開度僅在26%,節(jié)電率低于聚杏九污水站。

      4 技術(shù)分析

      4.1技術(shù)優(yōu)勢

      1)永磁調(diào)速驅(qū)動方式與傳統(tǒng)驅(qū)動技術(shù)有很大的區(qū)別,電動機(jī)和負(fù)載由原來的硬(機(jī)械)鏈接轉(zhuǎn)變?yōu)檐洠ù牛╂溄?,解決了旋轉(zhuǎn)負(fù)載系統(tǒng)的對中、軟啟動、減震、調(diào)速等問題,并且大幅度提高了驅(qū)動的傳動效率。

      2)對于沖擊型負(fù)載可通過滑差實(shí)現(xiàn)緩沖與自動保護(hù)功能,且電動機(jī)完全在空載下啟動,大幅降低啟動電流,故障減少。

      3)容忍對心誤差,一般可允許的偏離為0.05 mm甚至更小,需要激光對心。永磁耦合技術(shù)允許0.75 mm的偏離而且沒有振動,可以直接進(jìn)行對心安裝[1]。

      4)無諧波污染,不傷害電動機(jī),不影響電網(wǎng)功率因數(shù),避免了對電器設(shè)備的損耗,提高了設(shè)備的運(yùn)行效率和壽命,生產(chǎn)中沒有出現(xiàn)故障停機(jī)現(xiàn)象,生產(chǎn)運(yùn)行平穩(wěn)。

      5)占地空間小,噪聲小,解決了傳統(tǒng)變頻技術(shù)帶來的噪聲影響。

      4.2技術(shù)劣勢

      1)該項(xiàng)技術(shù)與變頻技術(shù)相比,投資較高,為變頻技術(shù)的2~3倍。

      2)改造泵需有連軸器且電動機(jī)末端要有安裝空間,需向后移動電動機(jī)60 cm,造成大部分轉(zhuǎn)油站機(jī)泵移動后安全距離不足,且需要重新做基礎(chǔ),選擇范圍較窄。

      5 結(jié)論

      1)從永磁調(diào)速技術(shù)現(xiàn)場應(yīng)用效果看,該項(xiàng)技術(shù)調(diào)速范圍比較大,可應(yīng)用到污水泵或外輸油泵上,此類泵泵壓較低,流量控制平穩(wěn),可對液位平穩(wěn)控制,節(jié)能效果顯著,減少了工作量。

      2)轉(zhuǎn)油站摻水泵出口壓力要求較高,實(shí)際生產(chǎn)中執(zhí)行器開度較小,節(jié)電效果遠(yuǎn)低于污水泵;但摻水量隨季節(jié)和實(shí)際生產(chǎn)需求變化,瞬時摻水量可出現(xiàn)較大波動,嚴(yán)重影響摻水壓力及系統(tǒng)平衡。安裝該裝置后可使系統(tǒng)壓力維持在1個平穩(wěn)點(diǎn),滿足各單井的水量和壓力要求。

      3)永磁調(diào)速技術(shù)有一定的技術(shù)限制。杏北油田應(yīng)用的永磁調(diào)速技術(shù)采用自然風(fēng)冷降溫措施,由于散熱及轉(zhuǎn)矩等因素影響,還無法應(yīng)用到像注水泵這樣大功率、高負(fù)荷的機(jī)泵設(shè)備上;并且,由于該裝置需要移動電動機(jī),造成部分轉(zhuǎn)油站高能耗機(jī)泵無法安裝。

      參考文獻(xiàn):

      [1]朱英.永磁調(diào)速技術(shù)在污水系統(tǒng)中的應(yīng)用[J].城市建設(shè)理論研究,2012(3):29.

      (編輯李珊梅)

      收稿日期2015-10-20

      作者簡介:張濤,工程師,2005年畢業(yè)于大慶石油學(xué)院(石油工程專業(yè)),從事給排水設(shè)計(jì)工作,E-mail:93765800@qq.com,地址:黑龍江省大慶市讓胡路區(qū)油田設(shè)計(jì)院給排水室,163000。

      DOI:10.3969/j.issn.2095-1493.2016.02.006

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