鮑國棟 封雪平
(中車戚墅堰機(jī)車車輛工藝研究所有限公司 江蘇 常州 213011)
客車制動盤鑄件的規(guī)模化生產(chǎn)
鮑國棟 封雪平
(中車戚墅堰機(jī)車車輛工藝研究所有限公司 江蘇 常州 213011)
通過產(chǎn)業(yè)化基地半自動化生產(chǎn)線的建設(shè),實現(xiàn)了制動盤盤體鑄件的規(guī)模化生產(chǎn);采用發(fā)熱冒口、1箱2件、三乙胺冷芯工藝,提高了產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率;采用專用磁粉探傷機(jī)探傷,探傷效率明顯提高,滿足了產(chǎn)能要求。
制動盤;鑄件;發(fā)熱冒口;冷芯盒
當(dāng)前,國際鐵路發(fā)展有兩大趨勢:高速、重載。盡管列車的電氣制動發(fā)揮越來越大的作用,但國際鐵路聯(lián)盟UIC仍規(guī)定在動力制動失效的情況下,機(jī)械摩擦制動必須保證列車在規(guī)定的制動距離內(nèi)停車,以確保列車的安全行駛。盤形制動的采用可解決踏面制動單元制動功率超標(biāo)和對車輪踏面的熱影響等問題[1]。中車戚墅堰機(jī)車車輛工藝研究所有限公司(以下簡稱戚墅堰所)生產(chǎn)的蠕墨鑄鐵制動盤從1995年裝車上線,近年來隨著鐵路提速及鐵路產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,制動盤年需求量達(dá)到40 000~50 000只,原有的手工小規(guī)模生產(chǎn)方式已不能滿足市場需求,制動盤實現(xiàn)規(guī)?;a(chǎn)勢在必行。同時,針對成品率不高的情況,還應(yīng)對大批量生產(chǎn)下的鑄造工藝進(jìn)行優(yōu)化研究,從而提高產(chǎn)品質(zhì)量。
初期制動盤為小批量的生產(chǎn)模式,熔化設(shè)備為1 000 kg中頻電爐,造型設(shè)備僅一臺3 t混砂機(jī),手工造型、制芯,呋喃樹脂砂生產(chǎn),年產(chǎn)約12 000只。近年來,為實現(xiàn)制動盤鑄件的規(guī)?;a(chǎn),戚墅堰所建立了產(chǎn)業(yè)化基地,確定了樹脂砂半自動化生產(chǎn)制動盤的生產(chǎn)模式。首先熔化能力大幅提高,引進(jìn)了2臺應(yīng)達(dá)公司生產(chǎn)的3 t中頻感應(yīng)電爐,日出鐵能力達(dá)60 t以上;設(shè)計了半自動化的30 t樹脂砂連續(xù)式混砂機(jī)生產(chǎn)外模,2臺10 t混砂機(jī),配備了自動翻箱起模機(jī),實現(xiàn)在流水線上施涂、下芯、合箱、澆注;同時配備了振動落砂機(jī)開箱清理,自動破碎機(jī)處理回爐料等,25人的生產(chǎn)班組每天正常工作能生產(chǎn)192只,年產(chǎn)能力達(dá)60 000多只,生產(chǎn)效率得到很大提高。近年來的制動盤生產(chǎn)量情況如圖1所示。
圖1 制動盤年生產(chǎn)量
制動盤研發(fā)初期,由于市場需求不大,采用1箱1件的造型工藝,采用1只壓邊冒口對鑄件進(jìn)行補(bǔ)縮,3只出氣冒口排氣,具體工藝如圖2所示。初期生產(chǎn)時質(zhì)量問題較多,整體合格率只有88%~90%,主要問題表現(xiàn)在:(1)動平衡不達(dá)標(biāo);(2)超聲波探傷超標(biāo);(3)有砂眼;(4)硬度偏低等。
圖2 1箱1件工藝示意圖
隨著中國鐵路列車的不斷提速,客車時速已達(dá)140~160 km。這就對制動盤的內(nèi)在質(zhì)量提出了更高的要求,具體表現(xiàn)在內(nèi)部組織致密度提高,盤體動平衡要求更高,不允許有砂眼、渣眼、裂紋等缺陷。為了提高產(chǎn)品質(zhì)量,且適應(yīng)大批量生產(chǎn)模式,對鑄造工藝進(jìn)行了優(yōu)化和改進(jìn),具體如下:
(1)將原工藝的壓邊冒口,改為發(fā)熱冒口,起到充分補(bǔ)縮盤體上平面的作用,確保了盤體的組織致密,盤體超聲波探傷不合格率由4%下降到幾乎為零;由于發(fā)熱冒口較小,工藝出品率提高了約5%,降低了生產(chǎn)成本;
(2)由1箱1件改為1箱2件,降低了砂鐵比,在提高造型效率的同時提高了經(jīng)濟(jì)效益;
(3)采用三乙胺冷芯盒制芯工藝,三乙胺冷芯比樹脂砂芯具有強(qiáng)度高、發(fā)氣量小、表面粗糙度小等優(yōu)點。三乙胺冷芯能夠減少砂眼、氣孔缺陷的產(chǎn)生,提高制動盤質(zhì)量,同時徹底解決了產(chǎn)品的動平衡質(zhì)量問題,動平衡廢品率由2%下降到幾乎為零。 采用手工制芯時,15名工人三班制生產(chǎn)才能滿足澆鑄線生產(chǎn)節(jié)拍要求,采用三乙胺冷芯制芯工藝時,直接采購標(biāo)準(zhǔn)泥芯,節(jié)省了人工,提高了效率。
優(yōu)化后的澆注系統(tǒng)如圖3所示,通過上述優(yōu)化改進(jìn),產(chǎn)品質(zhì)量大大提升,制動盤合格率達(dá)到95%,同時提高了生產(chǎn)效率。
圖3 1箱2件工藝示意圖
制動盤盤體采用的材質(zhì)是盤形制動裝置中最關(guān)鍵的因素,高速制動時,巨大的制動熱負(fù)荷及熱沖擊將引起很高的溫度梯度,由此帶來很高的熱應(yīng)力,盤體的這種受力狀態(tài)決定了其失效的方式為熱疲勞[2]。由于蠕墨鑄鐵蠕蟲狀石墨是互相連接的,蠕墨鑄鐵的塑性和韌性比球墨鑄鐵低、比灰鑄鐵高,強(qiáng)度接近球墨鑄鐵,同時蠕墨鑄鐵還具有優(yōu)良的抗熱疲勞性能。因此選擇了在常溫及高溫下機(jī)械性能較好、熱膨脹系數(shù)較小、熱傳導(dǎo)系數(shù)較高并且鑄造工藝性能好, 易于工藝優(yōu)化及批量生產(chǎn)的蠕墨鑄鐵。
圖4 蠕化包示意圖
為了獲得良好的組織,蠕墨鑄鐵熔煉控制尤為重要。原熔化設(shè)備為1 000 kg中頻感應(yīng)電爐,蠕化工藝采用包內(nèi)沖入法,蠕化包示意圖如圖4所示。澆注工藝為每包澆注3箱(3只)。實行產(chǎn)業(yè)化之后采用的熔化設(shè)備為3 000 kg中頻感應(yīng)電爐,蠕化工藝同樣采用包內(nèi)沖入法。每爐分2包出鐵蠕化,每包鐵水澆注4箱(8只),每爐鐵水能生產(chǎn)16只制動盤。由于一次蠕化的鐵水量大,蠕化反應(yīng)更平穩(wěn)、充分,蠕化效果大大提高,徹底消除了原來蠕化不穩(wěn)定的現(xiàn)象。
根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求,制動盤加工面必須進(jìn)行磁粉探傷,防止裂紋、冷隔類缺陷帶入產(chǎn)品。原探傷方法為手工便攜式磁軛探傷,地攤式操作(見圖5),占用場地大,須人工搬運、換面探傷,工人勞動強(qiáng)度大,效率不高,3人組每班探傷30件,人均每班探傷10件。由于磁粉是一次性噴灌的,成本較高,且探傷時易在工件表面產(chǎn)生劃痕、磕碰傷等,為了解決這一問題,設(shè)計了1臺專用磁粉探傷機(jī)(見圖6),4個操作工每班能檢測約210件,按300個工作日計算,每年可磁粉探傷60 000只以上,滿足了生產(chǎn)要求。采用專用磁粉探傷機(jī)不僅使得探傷效率大大提高,而且探傷可靠性也進(jìn)一步提升。由于磁懸液是循環(huán)使用的,也降低了成本。
圖5 馬蹄式磁軛探傷
(1)通過采用樹脂砂半自動化生產(chǎn)制動盤的生產(chǎn)模式,實現(xiàn)了制動盤鑄件的規(guī)模化生產(chǎn),年生產(chǎn)能力達(dá)到60 000只以上,滿足了需求。
(2)通過采用發(fā)熱冒口、1箱2件、三乙胺冷芯工藝,產(chǎn)品質(zhì)量有較大提高,合格率達(dá)到95%,同時生產(chǎn)效率也大大提高。
圖6 專用磁粉探傷機(jī)探傷
(3)通過采用專用磁粉探傷機(jī),提高了探傷效率,年探傷60 000只以上,滿足了產(chǎn)能要求。
[1] 黃勇明,胡宇鋒,艾正武,等.200 km/h速度等級電力機(jī)車輪盤制動裝置研制[J].電力機(jī)車與城軌車輛,2007,30(2):6-9.
[2] 錢坤才,郭立賓,黃 彪.大功率機(jī)車制動盤和閘片的研究[J].現(xiàn)代鑄鐵,2012(5):69-73.□
(編輯:林素珍)
2095-5251(2016)05-0039-02
2015-12-03
鮑國棟(1962-),男, 中專學(xué)歷,工程師,從事鑄造技術(shù)及管理工作。
U270.35
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