張達(dá)等
【摘 要】300MW煤-煤氣混燒發(fā)電機組爐膛出口原煙氣NOx含量超出設(shè)計值。在經(jīng)過對混燒燃燒工況的試驗研究后,找出了有效的降低NOx的燃燒優(yōu)化途徑。充分利用高爐煤氣熱值低的特性,使?fàn)t膛中心溫度降低,減少熱力型NOx的形成。同時煤-煤氣進(jìn)行分級燃燒,營造還原反應(yīng)氛圍,使部分NOx在爐膛內(nèi)進(jìn)行還原反應(yīng)。最終降低了原煙氣NOx濃度,減輕了爐后SCR的處理壓力,節(jié)約了液氨的消耗量,實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)保的雙贏。
【關(guān)鍵詞】鍋爐;低氮燃燒;實踐
0 概述
“十二五”規(guī)劃環(huán)保新標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)有火力發(fā)電鍋爐及燃?xì)廨啓C組從2014年7月1日起,執(zhí)行NOx排放濃度100mg/Nm3的標(biāo)準(zhǔn)。對環(huán)保要求更加嚴(yán)格,如果單純從爐后進(jìn)行治理,不僅增加設(shè)備投資和運行維護(hù)費用,還可能由于過多的消耗液氨而引起預(yù)熱器等鍋爐尾部受熱面的堵塞等。通過高效低氮燃燒優(yōu)化技術(shù),在滿足環(huán)保要求下,使得運行更加安全、經(jīng)濟、穩(wěn)定。
1 現(xiàn)狀
首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司熱電分廠(以下簡稱:京唐熱電)鍋爐為哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司制造,型號為HG-1 025/17.5-MQ42,鍋爐型式為亞臨界參數(shù)鍋爐。設(shè)計燃料為神華煤,校核煤種為山西大同煙煤。鍋爐為100%燃燒煤粉的鍋爐,具有同時摻燒比例設(shè)計為20%(熱量百分比)的高爐煤氣及0~35000Nm3/h焦?fàn)t煤氣的能力。
鍋爐為單爐膛設(shè)計結(jié)構(gòu),燃燒器為四角布置的擺動式燃燒器,切向燃燒。通過采用水平濃淡煤粉燃燒器、較高的燃盡高度、燃燒器分級布置等措施保證燃用設(shè)計煤種及摻燒爐氣時及時著火和充分燃盡。燃燒器布置圖,如圖(1)所示。
鍋爐日常運行時的燃料有煤、高氣、焦氣三種,熱值分別為21.32MJ/kg、3.536MJ/kg、17.405MJ/kg。
2 鍋爐低氮燃燒的理論研究
2.1 NOx生成的機理[1]:
爐內(nèi)燃燒過程NOx生成主要有三種類型,燃料型、熱力型及快速型三種,燃料型NOx約占75~85%,是低NOx燃燒技術(shù)控制的主要對象。其次是熱力型,主要是由于爐內(nèi)局部高溫造成,快速型NOx生成量很少。
2.2 影響氮氧化物轉(zhuǎn)化率的的因素
主要因素包括燃料的成分和燃燒設(shè)備運行參數(shù):
(1)燃料中氮含量;(2)燃料比FC/V;(3)煤的揮發(fā)份;(4)過量空氣系數(shù);(5)燃燒溫度;(6)負(fù)荷的變化;(7)除以上影響因素外,京唐熱電鍋爐摻燒高、焦?fàn)t煤氣,對燃燒動力場有一定的干擾,高、焦?fàn)t煤氣摻燒比及分層布置也是影響氮氧化物轉(zhuǎn)化率的一個重要因素。
2.3 低NOx燃燒技術(shù)
采用第三代燃料與空氣的三分級燃燒技術(shù)。在燃燒中已生成的NO遇到烴根CHi、未完全燃燒產(chǎn)物CO、H2、C以及CnHm時,會發(fā)生NO的還原反應(yīng)[2],反應(yīng)式為:
利用這一原理,將80~85%的燃料送入第一級燃燒區(qū),在α>1條件下,燃燒并生成NOx。送入一級燃燒區(qū)的燃料稱為一次燃料,其余15~20%的燃料則送入二級燃燒區(qū),在α<1的條件下形成很強的還原性氣氛,使得在一級燃燒區(qū)中生成的NOx在二級燃燒區(qū)內(nèi)被還原成氮分子,送入二級燃燒區(qū)的燃料又稱為二次燃料。在二級燃區(qū)中不僅使得已生成的NOx得到還原,還抑制了新的NOx的生成,可使NOx的排放濃度進(jìn)一步降低。在二級燃區(qū)的上面布置的“燃盡風(fēng)”噴口,形成第三級燃燒區(qū)(燃盡區(qū)),以保證二級燃區(qū)中生成的未完全燃燒產(chǎn)物的燃盡[3]。
3 京唐公司低氮燃燒的實踐
3.1 技術(shù)路線
根據(jù)NOx生成原理及影響因素,采用空氣分級和燃料分級技術(shù)。通過爐內(nèi)一、二次風(fēng)的射流組織,爐膛的縱向空間尺度上,將燃燒分為一級燃燒區(qū)、二級燃燒區(qū)和三級燃盡區(qū),在二級燃燒區(qū)形成NOx還原區(qū),最終達(dá)到降低原煙氣NOx的目的。
3.2 低氮燃燒的實踐過程
3.2.1 第一級燃燒區(qū)
在第一級燃料區(qū)投入80%的燃料的需求下,將煤粉層A、B層投入,同時將高氣A、B層,GA層、AB層、BC焦氣等全部投入作為第一級燃燒區(qū)集中燃燒。
在配風(fēng)控制上,對應(yīng)的二次風(fēng)配風(fēng)開至50%,在a1=1.05-1.11的條件下燃燒。
3.2.2 第二級燃燒區(qū)
選取焦?fàn)t煤氣作為二次燃料,但是由于二次燃料所需要的比例為15%~20%(熱量),而焦?fàn)t煤氣在二級燃燒區(qū)域只有DE層的4個火嘴,單層焦?fàn)t煤氣從熱量配比上達(dá)不到15%-20%的熱量,仍然需要少量投入一層煤粉,以滿足熱量需求。作為二次燃燒區(qū)煤粉層的選取上,如果選擇E磨作為二級燃料的補充,那么E層還原區(qū)變短,停留時間不足,對降低NOx不利,另外由于E層靠近爐膛出口,導(dǎo)致出口煙氣溫度升高,需要增加減溫水使用量,降低鍋爐效率;如果選擇C層煤粉,C層煤粉與一級燃燒區(qū)距離較近,不能很好的控制空氣的分級,而且由于燃料的過于集中,且距離爐膛出口較遠(yuǎn),導(dǎo)致出口溫度偏低,使再熱器的溫度不夠,同樣造成機組的效率降低。綜合比較后選取D層作為二級燃燒區(qū)燃料。
作為二次燃料的煤粉細(xì)度的控制上,將煤粉細(xì)度進(jìn)行偏置,A、B磨煤粉細(xì)度按R90=20控制,由于D層煤粉作為二次燃料,將煤粉細(xì)度控制在R90=15,細(xì)煤粉更易于使揮發(fā)份分解,產(chǎn)生有較多的氣化物作為還原氣體對已生成的NOx及中間產(chǎn)物產(chǎn)生還原作用,使NOx的生成量降低。
在配風(fēng)的控制上,將二級燃燒區(qū)對應(yīng)的二次風(fēng)擋板開度開至30%,保持過量空氣系數(shù)a2=0.95。
3.2.3 第三級燃燒區(qū)
將上兩層燃盡風(fēng)投入,保持燃盡風(fēng)開度在40%,調(diào)整爐膛出口的氧含量在3.5~4.0%,以保證可燃物的燃盡。在保證原煙氣低氮排放的基礎(chǔ)上,盡可能的降低飛灰。
3.2.4 保證還原區(qū)長度
所謂還原區(qū),是指二次燃料噴嘴與燃盡風(fēng)風(fēng)口之間的距離。隨著還原區(qū)的增加,NOx的排放量下降,但飛灰可燃物含量會有所增加。我們爐膛的還原區(qū)的高度為約5米,可保證二次燃料的還原區(qū)內(nèi)的停留時間在0.7s~1.5s,能夠滿足化學(xué)反應(yīng)時間及可燃物進(jìn)一步燃盡的的需求。
3.2.5 保證二級燃燒區(qū)燃料的噴射速度
二級燃燒區(qū)燃料與來自一級燃燒區(qū)的高溫?zé)煔饣旌希壢紵齾^(qū)燃料的噴射速度對燃燒的動力場起了比較關(guān)鍵的作用,如果二級燃料噴射速度低,不能達(dá)到混合強度的要求,那么還原反應(yīng)不能充分的進(jìn)行,使已生成的NOx及中間產(chǎn)物被還原成N2的概率降低。因此,需要保證二級燃料的噴射速度,通過采取一次風(fēng)壓力偏置即實現(xiàn)。
3.2.6 保證二次風(fēng)噴射速度
二次風(fēng)的噴射速度,對爐膛內(nèi)切圓燃燒,起到擾動加強的作用,使空氣與燃料混合充分,使燃燒更加充分、徹底。所以,二次風(fēng)剛度的加強,對爐膛內(nèi)的三個燃燒區(qū)域起到很重要的作用。在高、焦氣用量穩(wěn)定的情況下,不投入使用的燃燒器,適當(dāng)開5%~10%的周界風(fēng),用于冷卻即可;正在使用的燃燒器,不開周界風(fēng);沒有投入使用的二次風(fēng),適當(dāng)開5%用于冷卻,通過采取以上措施,將二次風(fēng)風(fēng)箱的壓力提高至0.6kPa,加強的二次風(fēng)的噴入速度。
3.2.7 燃燒區(qū)域熱量的分配
在煤氣摻燒比約35%(其中高爐煤氣20%,焦?fàn)t煤氣15%,煤粉65%)的情況下。按照燃料分級的原則(一級燃料/二級燃料=8:2),將A、B、D三臺磨的出力設(shè)置偏置,按A=B>D的模式,高、焦?fàn)t煤氣采取平均分配方式,熱量分配:A層煤粉25%、 B層煤粉25%、D層煤粉15%、焦?fàn)t煤氣4×4%、高爐煤氣2×10%。
3.2.8 摻燒高爐煤氣后,對爐內(nèi)燃燒的影響
(1)在相同負(fù)荷下,隨著高爐煤氣的摻燒量的增加,鍋爐煙氣量增加明顯,煤粉在爐膛內(nèi)的停留時間明顯下降,煤粉燃燒時間不夠,燃盡困難,使得飛灰含碳量明顯升高。理論煙氣生成量和高爐煤氣摻燒率成正比,但是實際過程中,由于高爐煤氣摻燒還使得爐膛溫度下降,煙氣比容隨之下降,相反會抵消一部分煙氣量的增大值,煙氣量增加不是完全與摻燒率成正比,實際變化曲線較理論曲線的斜率稍小,但是增加的趨勢不會改變。
(2)由于高爐煤氣是低熱值燃料,其燃燒溫度明顯低于煤粉燃燒溫度,高爐煤氣的摻燒使得爐膛溫度水平明顯下降,而實際上煤粉的燃盡程度隨著爐膛溫度的降低而下降,使NOx濃度有明顯下降。
4 結(jié)論
通過此次低氮燃燒的三級技術(shù),達(dá)到了預(yù)期的效果,原煙氣NOx含量降低至400 mg/Nm3左右,有時能運行在350 mg/Nm3以下;月液氨使用量可降低約100噸。由于摻燒低熱值高爐煤氣,使得火焰中心溫度降低,減溫水量使用量大量減少,過熱器減溫水由80t/h降至30t/h以下,再熱器減溫水由15t/h減少到2t/h,整體來說提高了鍋爐效率。
另外,由于鋼鐵廠煤氣調(diào)整根據(jù)全廠的調(diào)度平衡,電廠高、焦氣的用量進(jìn)行頻繁調(diào)整,增加了燃燒調(diào)整難度,在煤氣摻燒比減少的情況下,依然按照此燃料分層的比例,同步增加煤粉的量,如果焦?fàn)t煤氣減少,優(yōu)先減下層噴入量,DE層焦?fàn)t煤氣保持滿量供給。保證燃燒區(qū)80%的燃料,二級燃燒區(qū)20%燃料的配比關(guān)系,始終形成三分級燃燒模式,能維持原煙氣NOx在較低水平運行。
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