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      330MW汽輪機(jī)組回?zé)嵯到y(tǒng)改造可行性分析

      2015-07-30 14:02:45劉燕
      中國高新技術(shù)企業(yè) 2015年27期
      關(guān)鍵詞:抽汽熱力加熱器

      摘要:文章針對原型機(jī)組的設(shè)計(jì)及結(jié)構(gòu)特點(diǎn),從機(jī)組熱力系統(tǒng)、汽輪機(jī)本體結(jié)構(gòu)兩個方面進(jìn)行技術(shù)改造方案分析論證,在保證機(jī)組安全運(yùn)行的前提下提高了機(jī)組運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性,證明回?zé)嵯到y(tǒng)改造方案是可行的。通過對汽輪機(jī)回?zé)嵯到y(tǒng)的改造,機(jī)組設(shè)計(jì)給水溫度可由256.1℃提高至274.3℃,可有效地提高機(jī)組運(yùn)行循環(huán)效率,并降低發(fā)電煤耗。

      關(guān)鍵詞:汽輪機(jī)組;高壓加熱器;給水溫度;回?zé)嵯到y(tǒng);熱力系統(tǒng);本體結(jié)構(gòu) 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

      中圖分類號:TK262 文章編號:1009-2374(2015)27-0041-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.27.022

      1 機(jī)組概述

      大唐桂冠合山發(fā)電有限公司亞臨界330MW機(jī)組系北京北重汽輪電機(jī)有限責(zé)任公司生產(chǎn)的N330-17.75/540/540型凝汽式汽輪機(jī)。機(jī)組由兩級高壓加熱器、一級除氧器和四級低壓加熱器組成七級回?zé)嵯到y(tǒng),其中次末級高加設(shè)外置式蒸汽冷卻器,機(jī)組最終給水溫度設(shè)計(jì)值為253.3℃。由于該型機(jī)組最終給水溫度相較于其他類型機(jī)組偏低,現(xiàn)擬對該型汽輪機(jī)組進(jìn)行回?zé)嵯到y(tǒng)改造,在原七級回?zé)峄A(chǔ)上增加一級高壓加熱器,以提高給水溫度,降低機(jī)組熱耗率,提高熱經(jīng)濟(jì)性。系統(tǒng)中配有3臺50%容量的電動給水泵,2臺運(yùn)行、1臺備用。

      2 改造必要性

      汽輪機(jī)組的給水回?zé)嵯到y(tǒng)既是汽輪機(jī)熱力系統(tǒng)的基礎(chǔ),也是電廠熱力系統(tǒng)的核心,它對機(jī)組和電廠的熱經(jīng)濟(jì)型起著決定性作用,最終給水溫度是影響回?zé)嵫h(huán)熱經(jīng)濟(jì)性的重要參數(shù)之一,直接影響汽輪機(jī)和整個火電廠的熱經(jīng)濟(jì)性。通過對汽輪機(jī)回?zé)嵯到y(tǒng)的改造,可有效提高機(jī)組最終給水溫度,降低機(jī)組冷源損失,可顯著降低電廠能耗,提高電廠熱經(jīng)濟(jì)性。另外,近年來由于火電裝機(jī)容量增加,機(jī)組平均負(fù)荷率相應(yīng)降低,經(jīng)8級回?zé)嵯到y(tǒng)改造后,在保持現(xiàn)有鍋爐參數(shù)不變的情況下,在同等機(jī)組電負(fù)荷下汽輪機(jī)進(jìn)汽比例上升約5%,使得機(jī)組運(yùn)行工況更加貼近設(shè)計(jì)工況點(diǎn),機(jī)組內(nèi)效率也會相應(yīng)提高,這也進(jìn)一步提高機(jī)組實(shí)際運(yùn)行效率值,提高整廠熱經(jīng)濟(jì)性。

      3 技術(shù)改造方案

      3.1 熱力系統(tǒng)改造方案

      根據(jù)N330-17.75/540/540型凝汽式汽輪機(jī)技術(shù)特點(diǎn),在高壓缸增加一段非調(diào)整抽汽用于增加的一級高壓加熱器,以提高鍋爐最終給水溫度,降低機(jī)組熱耗率。而新增高加的位置布置及疏水方式如下:增加的一級高壓加熱器放置于原機(jī)組#7高加之后,在原機(jī)組#6高加的外置蒸汽冷卻器之前,即原機(jī)組外置蒸冷器仍然位于機(jī)組給水回?zé)嵯到y(tǒng)最末端,新增高加疏水通過壓力調(diào)節(jié)閥減壓到與凝結(jié)水壓力相匹配后壓力,再與DJ4出口凝結(jié)水一起進(jìn)入除氧器。表1為改造前以及改造后主要工況熱力數(shù)據(jù)匯總表:

      由上述數(shù)據(jù)表1可以判斷出,在THA工況下,機(jī)組經(jīng)回?zé)嵯到y(tǒng)改造即增加一級高加后,在同等進(jìn)汽流量下機(jī)組功率值將減小,即機(jī)組汽耗率有所上升,但是機(jī)組熱耗值卻隨之降低。

      3.2 本體結(jié)構(gòu)改造方案

      根據(jù)N330-17.75/540/540型凝汽式汽輪機(jī)技術(shù)特點(diǎn),在高壓缸增加一段非調(diào)整抽汽用于增加的一級高壓加熱器,可更換高壓內(nèi)、外缸來實(shí)現(xiàn):更換高壓部件如下:(1)高壓外缸;(2)高壓內(nèi)缸;(3)高壓主汽門平衡管(兩閥門間);(4)抽汽管道上配備的閥門等。

      更換高壓模塊,高壓內(nèi)缸增加了一級高加抽汽口,和原機(jī)組相比,隔板和轉(zhuǎn)子輪盤軸向位置均有相應(yīng)調(diào)整,外缸也增加了抽汽口法蘭。更換的高壓缸高壓進(jìn)汽口、排汽口位置不變,汽缸外形大小不變、汽封管路接口位置尺寸不變。更換高壓缸后,由于增加了抽汽口法蘭,而原主蒸汽管路未換,則新增加的抽汽管路與高壓主汽閥門的平衡管相干涉,故需要更換平衡管。

      此改造方案需要更換部件的投入成本大,但是整體工藝性好、加工焊接風(fēng)險(xiǎn)小。

      4 機(jī)組可靠性分析

      4.1 改造后機(jī)組強(qiáng)度核算

      4.1.1 高壓隔板強(qiáng)度核算。高壓缸隔板強(qiáng)度計(jì)算數(shù)據(jù)如下:

      板體應(yīng)力和撓度均在允許范圍內(nèi),可直接使用,第七、八級隔板需返廠進(jìn)行局部加工。

      4.1.2 動葉片強(qiáng)度核算。第8級后抽汽,仍采用原葉片,經(jīng)對該級強(qiáng)度工況進(jìn)行核算,最大蒸汽彎應(yīng)力為270.88ata,安全倍率為13.56,均在允許范圍之內(nèi),原葉片可以安全運(yùn)行。詳見表3:

      4.2 機(jī)組軸向推力變化

      增加一級高加后機(jī)組運(yùn)行軸向推力變化值見表4:

      原330MW機(jī)組通流在1004t/h進(jìn)汽工況時推力值-2029.54kgf,高壓缸增加一級非調(diào)整抽汽用于增加一級高加后,最大進(jìn)汽工況的推力值為-4311.6kgf,軸向推力減少約2282kgf。

      原330MW機(jī)組推力瓦正、負(fù)瓦面積相同,均為1360cm2,允許比壓最大可達(dá)2.45~2.74MPa,折算成推力為±34000~38000kgf,說明回?zé)嵯到y(tǒng)改造后機(jī)組運(yùn)行推力仍在允許值范圍內(nèi),機(jī)組可安全運(yùn)行。

      5 技術(shù)改造結(jié)論

      通過對大唐桂冠合山發(fā)電有限公司亞臨界330MW機(jī)組熱力系統(tǒng)及本體結(jié)構(gòu)兩方面進(jìn)行改造方案的論證分析,得出以下結(jié)論:

      5.1 在熱力系統(tǒng)改造方面

      從循環(huán)效率看,高壓加熱器疏水逐級自流方式是最經(jīng)濟(jì)的,但是考慮機(jī)組回?zé)嵯到y(tǒng)改造的原則性和可行性,采用新增加的高壓加熱器疏水直接疏至主凝結(jié)水管道(4號低加出口)的改造方案,對原有高加和給水系統(tǒng)的影響最小,且不同的疏水方式對熱經(jīng)濟(jì)性收益的影響有限。另外,機(jī)組原外置式過熱蒸汽冷卻器置于新增加的8號高壓加熱器后可以進(jìn)一步提高鍋爐給水溫度,并降低機(jī)組熱耗率。

      從熱力系統(tǒng)改造方面考慮,采用6號高加外置蒸冷器仍置于給水加熱系統(tǒng)最末端且新增高加疏水回4號低加出口的方案。

      5.2 在本體結(jié)構(gòu)改造方面

      目前北重公司已有成熟的配置8級回?zé)岬膩喤R界330MW機(jī)組高壓模塊運(yùn)行業(yè)績,在機(jī)組結(jié)構(gòu)可靠性方面,因此更換高壓內(nèi)、外缸為本體改造方案。

      5.3 機(jī)組熱經(jīng)濟(jì)性方面

      本項(xiàng)目按上述方案改造完成后,機(jī)組熱耗率較改造前可下降約49.0kJ/kW·h,年節(jié)約標(biāo)煤約2927.2噸,年累計(jì)節(jié)約成本約219.5萬元(按標(biāo)煤750元/噸計(jì)算),節(jié)能效益顯著。

      5.4 綜合可靠性方面

      通過對熱力系統(tǒng)改造論證、機(jī)組強(qiáng)度、運(yùn)行推力的可靠性計(jì)算分析及機(jī)組啟動程序的調(diào)整考慮,本機(jī)組改造方案在技術(shù)上是完全可行的。

      綜上所述,N330-17.75/540/540型機(jī)組增加一段回?zé)岢槠脑旒夹g(shù)方案可行。但需要說明的是,由于機(jī)組通過回?zé)嵯到y(tǒng)改造提高了最終給水溫度值,將對鍋爐受熱面產(chǎn)生影響,需要對配套鍋爐進(jìn)行的相關(guān)改造進(jìn)行可研論證,另外新增高加布置以及相關(guān)給水系統(tǒng)管路改造等工作也需要進(jìn)行可研論證。

      特別提示:汽輪機(jī)回?zé)嵯到y(tǒng)改造對鍋爐效率及其他方面的影響,需要做進(jìn)一步的論證。在鍋爐、汽輪機(jī)回?zé)嵯到y(tǒng)改造都完成后方可對整個電廠熱力循環(huán)效率的提升(供電煤耗的下降)進(jìn)行探討,最終確定節(jié)能指標(biāo)數(shù)據(jù)。

      作者簡介:劉燕(1962-),男,遼寧建平人,大唐桂冠合山發(fā)電有限公司工程師,研究方向:發(fā)電廠電力系統(tǒng)及自動化。

      (責(zé)任編輯:陳 倩)

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