【摘 要】進(jìn)口挖掘機電路與進(jìn)口汽車電路相比差異較大。進(jìn)口汽車電路獨立性較強,而進(jìn)口挖掘機電路與液壓系統(tǒng)關(guān)系密切,而且電氣故障與液壓故障現(xiàn)象也比較相似。這就要求我們要掌握一些液壓控制方面的相關(guān)知識,只有掌握了機電液相關(guān)知識,才能在處理多種復(fù)雜電氣故障時,去粗取精,去偽存真,準(zhǔn)確地分析故障原因,從而才能保證原車的性能和修復(fù)品質(zhì)。本文分析了挖掘機故障分析與排除問題。
【關(guān)鍵詞】挖掘機 故障分析 故障排除
1 鏟斗缸液壓滑移
1臺卡特320C型挖掘機,使用過程中發(fā)現(xiàn)鏟斗缸液壓滑移。
鏟斗缸液壓滑移主要有2種原因:一是鏟斗缸內(nèi)泄;二是支路安全閥卡在常開位置或調(diào)整壓力過低。
先拆下鏟斗缸活塞桿端油管并用堵頭堵好,再啟動發(fā)動機,提升動臂缸,發(fā)現(xiàn)鏟斗缸并未內(nèi)泄。把鏟斗支路安全閥上、下對調(diào)后,鏟斗缸向反方向液壓滑移。由此可以確定是鏟斗支路安全閥有問題。
經(jīng)了解,在對該機主控閥大修時并未檢查和調(diào)試支路安全閥。隨即對支路安全閥進(jìn)行了調(diào)試,試機時工作正常。
2 發(fā)動機啟動困難
臺配置CAT6.4電噴發(fā)動機的320DL型挖掘機出現(xiàn)啟動困難現(xiàn)象,需使用輔助啟動液才能啟動。
先用ET(電子檢測儀)檢測發(fā)動機的共軌壓力,結(jié)果開始啟動時壓力很小,約為1.61.8 MPa。產(chǎn)生該故障原因有二:一是共軌泵有故障:二是噴油嘴有故障。
用啟動液啟動發(fā)動機后,發(fā)現(xiàn)共軌壓力合格,可以排除供給泵的故障;經(jīng)過斷缸測試,發(fā)現(xiàn)有幾個噴油嘴泄漏量偏大,表明噴油嘴存在故障。按廠家的要求更換噴油嘴及高壓油管后,發(fā)動機順利啟動。
3 斗桿挖掘速度緩慢
1臺卡特324DL型液壓挖掘機,在挖掘時斗桿速度緩慢,其他動作正常。
對這臺機器做整體性能測試,除了挖掘時斗桿速度緩慢外,其他性能均達(dá)標(biāo)。在監(jiān)視器顯示挖掘時2個泵的壓力為18-20MPa,這說明挖掘壓力極不正常,懷疑斗桿回路可能有較大負(fù)載,造成挖掘速度緩慢。
在斗桿挖掘的時候,回路回油時要經(jīng)過斗桿防飄閥,開始懷疑可能是防飄閥發(fā)卡或防飄閥的先導(dǎo)控制閥有問題,如果這個閥開啟不到位就會影響回油。用三通接頭接在防飄閥上測試先導(dǎo)壓力,結(jié)果壓力正常((4MPa左右),拆下防飄閥閥芯檢查,未發(fā)現(xiàn)卡滯現(xiàn)象。再檢查先導(dǎo)油管,發(fā)硯先導(dǎo)控制閥的油管接錯。將該閥進(jìn)、回油管對調(diào),然后把閥芯裝復(fù),再試機,一切正常。
4 左行走突然失效
1臺卡特305.5型小挖掘機,在工作中左行走突然失效,推右行走操縱桿時,右行走正常。
分析故障原因主要有:終傳動連接軸斷裂,造成馬達(dá)動力無法輸出:中心回轉(zhuǎn)接頭有故障;主控制閥有故障;行走高、低速進(jìn)油管與馬達(dá)殼體排放油管接反,造成壓力油進(jìn)入終傳動內(nèi),導(dǎo)致終傳動機構(gòu)損壞。
先測試主泵左、右行走壓力,結(jié)果顯示右行走壓力正常,左行走壓力偏低。由此懷疑左行走馬達(dá)出問題。
再做馬達(dá)回油量測試,回油量在正常范圍之內(nèi)。在拆下馬達(dá)殼體排放油時,發(fā)現(xiàn)有大量鐵屑流出,由此懷疑是終傳動機構(gòu)出現(xiàn)問題。
用手轉(zhuǎn)動終傳動機構(gòu),可以輕松轉(zhuǎn)動,證明馬達(dá)與終傳動機構(gòu)已經(jīng)脫離。拆下終傳動機構(gòu)馬達(dá),發(fā)現(xiàn)終傳動蓋子上有被齒輪摩擦痕跡,終傳動內(nèi)存在大量鐵屑。解體后發(fā)現(xiàn)馬達(dá)與終傳動連接軸斷裂。
再檢查發(fā)現(xiàn)終傳動有一邊軸承未安裝定位卡簧,由此導(dǎo)致挖掘機在行走時與殼體摩擦產(chǎn)生大量鐵屑,最終造成連接軸斷裂。更換新軸并增設(shè)卡環(huán),組裝啟動試機,行走故障消失。
5 挖掘機無回轉(zhuǎn)
液壓挖掘機主要是通過先導(dǎo)油泵和一臺柴油機驅(qū)動串聯(lián)式主泵,將產(chǎn)生的高壓油輸送到先導(dǎo)控制閥和多路換向閥。通過先導(dǎo)控制閥,使設(shè)備內(nèi)的液壓執(zhí)行元件和油液和油路進(jìn)行連接,以啟動相應(yīng)部件運行,,開展破碎和挖掘機工作。在施工過程中,設(shè)備中的各結(jié)構(gòu)分別進(jìn)行了獨立或復(fù)合運動,例如動桿、鏟斗和動臂等動作,促使雙泵合流,提高了挖掘機的工作效率。挖掘機以上的部分可以通過液壓馬達(dá)驅(qū)動減速機和小齒輪與回轉(zhuǎn)支承的內(nèi)齒圈嚙合運動實現(xiàn)360度的回轉(zhuǎn)。設(shè)備在運行時需要馬達(dá)驅(qū)動減速機來帶動履帶的移動,可以在一定程度上減少設(shè)備與地面的摩擦力,實現(xiàn)后退、前行等動作,設(shè)備行走的速度分為高檔和低檔,高檔是指設(shè)備在地面上高速的運動,低擋就是設(shè)備在地面上的行走速度。根據(jù)工程的實際情況,可以針對不同的情況用不同的模式加以運行,即提高了發(fā)動機的運行效率,還能降低能耗,增強整體工程的工作效率。
仔細(xì)減壓液壓設(shè)備的運行狀態(tài),在其動臂完全提速的情況下,考察發(fā)動機的負(fù)載程度。實際操作中,我們主要依靠發(fā)動機的排煙顏色和聲音來進(jìn)行判斷, 加入發(fā)動機的負(fù)荷超過了額定的功率80%,說明主泵的工作壓力還控制在規(guī)定的范圍之內(nèi)。除此之外,在操作回轉(zhuǎn)裝置的時候,如果發(fā)動機的負(fù)載程度低,會裝速度也會變得很慢,嚴(yán)重的還會出現(xiàn)不會裝,此時便可認(rèn)定限壓閥和補油閥出現(xiàn)了故障。
焊接修復(fù)時故障排除的基本方法,將軸承孔止口斷裂部分進(jìn)行復(fù)位,通過重物來壓緊固定,預(yù)防焊接過程中的移動。在輪殼的次要部位進(jìn)行焊接時,要進(jìn)行材料測試對比,最好選用A307鎳鉻不銹鋼焊條,電焊條必須在焊接前要進(jìn)行保溫處理,使用ZX7-400S 型直流焊機施焊。如果是冬季施工焊接,焊后要保溫。焊接是要不停的敲打,預(yù)防應(yīng)力過于集中,保證修復(fù)的質(zhì)量。對機械定時清理,同時檢查設(shè)備的負(fù)荷能力,例如,在修復(fù)后的一個月內(nèi),設(shè)備沒有出現(xiàn)故障,即修補成功。為了預(yù)防下次再出現(xiàn)回轉(zhuǎn)障礙,對設(shè)備的回轉(zhuǎn)操作要柔和,以減小慣性沖擊對回轉(zhuǎn)齒輪軸的作用;回轉(zhuǎn)減速器要按時預(yù)熱換油,并及時檢查舊油的沉淀物。
在拆檢補油閥和限壓閥的時候,如果補油閥閥芯的磨損程度達(dá)到了0.3mm以下,就可以根據(jù)外圓磨床將閥芯按照原來的錐度開磨平修復(fù),還可以使用細(xì)銼刀把鉆床或者車床銼平和拋光。在安裝過程中,必須根據(jù)閥芯的需要,在其彈簧處墊上適當(dāng)?shù)膲|片。然而,如果補油閥閥芯的磨損厚度已經(jīng)超出了0.3mm,則需要換一個油泵,而限壓閥的修補還要先查看磨損的程度,如果可使用修補法進(jìn)行修補,就先進(jìn)行修理,當(dāng)無法修補時,再更換新的。
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