摘 要:柳鋼鋼渣處理廠120萬(wàn)噸冶煉廢渣綜合利用生產(chǎn)線傳統(tǒng)電氣控制改造為西門子PLC系統(tǒng)控制,編制控制程序,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制,降低職工勞動(dòng)強(qiáng)度,提高生產(chǎn)效率及產(chǎn)能。
關(guān)鍵詞:鋼渣處理生產(chǎn)線 PLC系統(tǒng)控制 改造 提效
中圖分類號(hào):TF524 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2013)04(c)-0104-03
廣西柳鋼金鵬環(huán)保公司鋼渣處理廠120萬(wàn)噸冶煉廢渣綜合利用生產(chǎn)線負(fù)責(zé)處理柳鋼轉(zhuǎn)爐煉鋼廠產(chǎn)生的所有鋼渣,采用二破三磁選三篩分工藝流程,共有22條皮帶輸送機(jī)、4臺(tái)振動(dòng)給料機(jī)、4臺(tái)激振篩和2臺(tái)液壓顎式破碎機(jī)組成,每天要處理柳鋼產(chǎn)生的5000噸鋼渣。原設(shè)計(jì)采用的電氣控制系統(tǒng)為繼電器邏輯控制方式,控制觸點(diǎn)多,生產(chǎn)控制停留在每臺(tái)設(shè)備機(jī)旁手動(dòng)啟停階段;因生產(chǎn)區(qū)域廣設(shè)備多,每次開停機(jī)均耗時(shí)較多;而當(dāng)生產(chǎn)堵料時(shí),電控系統(tǒng)不能連鎖停機(jī),造成現(xiàn)場(chǎng)大量積料,清料恢復(fù)生產(chǎn)更是費(fèi)時(shí)。隨著生產(chǎn)任務(wù)不斷加重,實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)線自動(dòng)化控制,降低一線職工勞動(dòng)強(qiáng)度,提高生產(chǎn)效率,成為必然的選擇,經(jīng)分析,決定采用西門子S7-300系統(tǒng)對(duì)120萬(wàn)噸鋼渣生產(chǎn)線電控系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,實(shí)現(xiàn)鋼渣生產(chǎn)線自動(dòng)化控制及監(jiān)控。
1 生產(chǎn)工藝控制要求
柳鋼鋼渣處理工藝采用二破三磁選三篩分工藝流程,鋼渣通過(guò)皮帶輸送機(jī)運(yùn)送,再經(jīng)破碎、磁選、篩分的生產(chǎn)過(guò)程,因鋼渣原料含鐵量高、大小、形狀不規(guī)則,經(jīng)常出現(xiàn)堵料影響生產(chǎn)的情況,因此對(duì)鋼渣生產(chǎn)線采用PLC系統(tǒng)控制改造作如下要求。
(1)手動(dòng)/遠(yuǎn)程控制:手動(dòng)控制為PLC自動(dòng)控制出現(xiàn)故障和檢修時(shí)使用;遠(yuǎn)程控制則為PLC控制。(2)PLC控制又分自動(dòng)控制和手動(dòng)控制。自動(dòng)控制為設(shè)備全自動(dòng)順流程啟動(dòng)和逆流程停止;手動(dòng)控制為機(jī)旁控制,對(duì)設(shè)備實(shí)現(xiàn)單機(jī)啟停。(3)設(shè)備控制實(shí)現(xiàn)連鎖控制。(4)建立故障報(bào)警系統(tǒng),出現(xiàn)故障停機(jī)時(shí),顯示故障點(diǎn),便于查找故障原因及解決故障,并自動(dòng)記錄故障時(shí)間。(5)建立生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行、故障自動(dòng)統(tǒng)計(jì)系統(tǒng),生成系統(tǒng)報(bào)表。
2 PLC電控系統(tǒng)設(shè)計(jì)改造
2.1 PLC控制回路改造
(1)PLC選型。
根據(jù)前述控制要求,在充分考慮系統(tǒng)可靠性、穩(wěn)定性、通用性基礎(chǔ)上,確定本電控系統(tǒng)采用集中式控制結(jié)構(gòu),分為3級(jí):過(guò)程監(jiān)控站、PLC控制器和現(xiàn)場(chǎng)電氣驅(qū)動(dòng)和信號(hào)檢測(cè)。PLC控制器選用西門子SIMATIC S7-300型,該型PLC技術(shù)成熟可靠,應(yīng)用廣泛,具有功能強(qiáng)、速度快、模塊化等特點(diǎn),具體配置為:CPU314,帶有MPI接口,配64k EPROM存儲(chǔ)卡做程序掉電保護(hù);16通道DI模塊SM321,5個(gè);16通道DO模塊SM322,3個(gè);考慮系統(tǒng)的總點(diǎn)數(shù)和今后擴(kuò)展需要,配置了1個(gè)擴(kuò)展機(jī)架,主機(jī)架和擴(kuò)展機(jī)架之間通過(guò)通信模塊IM360和IM361通信。監(jiān)控站采用戴爾電腦主機(jī)加顯示器一套,運(yùn)行西門子WINCC6.2過(guò)程監(jiān)控組態(tài)軟件。S7-300系統(tǒng)和監(jiān)控站計(jì)算機(jī)的通信采用MPI接口,在上位機(jī)中安裝CP5613通訊卡,通過(guò)MPI電纜進(jìn)行連接。
(2)輸入輸出點(diǎn)分配。
根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn),鋼渣輸送皮帶較少出現(xiàn)跑偏和打滑現(xiàn)象,要增加這些信號(hào)反饋,需增加配電室至現(xiàn)場(chǎng)的控制線和打滑檢測(cè)設(shè)備,這樣耗時(shí)且易影響生產(chǎn),所以跑偏和急停信號(hào)不引回PLC輸入信號(hào);液壓鄂式破碎機(jī)現(xiàn)場(chǎng)控制箱使用國(guó)產(chǎn)信捷PLC系統(tǒng),控制主電機(jī)啟停和液壓控制回路;激振篩為啟?;芈罚灰虼嗣颗_(tái)設(shè)備PLC輸入信號(hào)只需要一個(gè)備妥信號(hào)和一個(gè)主接觸器反饋信號(hào)(如圖1)。
輸出點(diǎn)則只需每臺(tái)設(shè)備各一個(gè)輸出點(diǎn)(如圖2)。
2.2 原電控主回路改造
原設(shè)計(jì)電控系統(tǒng)為繼電器邏輯控制方式,控制觸點(diǎn)多,生產(chǎn)控制為簡(jiǎn)單現(xiàn)場(chǎng)啟停控制,現(xiàn)場(chǎng)控制箱有啟動(dòng)、停止和急停按鈕,啟動(dòng)和停止指示燈,電機(jī)過(guò)載保護(hù)為老式雙金屬片熱偶保護(hù)(如圖3)。
對(duì)原電控主回路進(jìn)行改造,現(xiàn)場(chǎng)控制箱需增加一個(gè)雙向拔檔開關(guān)實(shí)現(xiàn)機(jī)旁/遠(yuǎn)程控制,配電室控制回路增加一個(gè)備妥接觸器,接收包括拉繩、跑偏、過(guò)流和急停信號(hào);主接觸器增加一對(duì)觸點(diǎn),反饋接通信號(hào)給PLC顯示狀態(tài);熱繼電器改為帶電子顯示的電子過(guò)流保護(hù)器,改變熱繼電器反應(yīng)慢、調(diào)節(jié)不精準(zhǔn)的情況,電控主回路改造后如圖4。
2.3 PLC系統(tǒng)功能程序設(shè)計(jì)
(1)改造后PLC系統(tǒng)控制設(shè)計(jì)有以下特點(diǎn):逆工藝流程起動(dòng),即先啟動(dòng)生產(chǎn)線終端22#輸送機(jī),最后啟動(dòng)生產(chǎn)線起始端1#給料機(jī);順流程停機(jī),先停起始端1#給料機(jī),最后停終端22#輸送機(jī),并根據(jù)輸送機(jī)速度、長(zhǎng)度加以延時(shí)間隔,以免發(fā)生堆料的現(xiàn)象;啟動(dòng)時(shí)間以設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)入全速為準(zhǔn),停止時(shí)間以渣料走完輸送機(jī)為設(shè)定依據(jù)。為保護(hù)設(shè)備、提升生產(chǎn)效率及人員安全,還需設(shè)計(jì)較為復(fù)雜的聯(lián)鎖控制:①當(dāng)輸送機(jī)、激振篩、液壓顎式破碎機(jī)中任一設(shè)備發(fā)生非正常停機(jī)或嚴(yán)重故障時(shí),立即停止上游設(shè)備運(yùn)行,下游設(shè)備保持原工作狀態(tài)不變;②根據(jù)出現(xiàn)故障設(shè)備,進(jìn)行緊急停機(jī)、順序停機(jī),并在監(jiān)控畫面顯示報(bào)警;③在監(jiān)控站畫面上、PLC柜及操作臺(tái)都設(shè)有“緊急停止”按鈕,當(dāng)出現(xiàn)重大險(xiǎn)情和故障時(shí),操作“緊急停止”按鈕能立即停止全線設(shè)備。
(2)控制方式:①PLC控制方式,正常生產(chǎn)時(shí)使用。操作員在監(jiān)控站畫面實(shí)現(xiàn)設(shè)備聯(lián)動(dòng)或單動(dòng);②就地控制,保留原來(lái)的現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)控制,可用機(jī)旁電氣開關(guān)實(shí)現(xiàn)設(shè)備起/停,滿足設(shè)備檢修、試車、緊急事故處理的需要。
通過(guò)對(duì)上述系統(tǒng)控制功能和PLC各個(gè)輸入輸出信號(hào)的仔細(xì)分析,確定出單臺(tái)設(shè)備的控制邏輯,利用西門子STEP7編程軟件編寫程序,分為手動(dòng)和自動(dòng)FC塊供OB1塊調(diào)用,手動(dòng)只是簡(jiǎn)單啟?;芈凡辉僬f(shuō)明,自動(dòng)控制回路梯形圖(LAD)見圖5。
以1#、2#、3#皮帶為例,這里使用了SR置位指令、SD接通延時(shí)指令和SF斷開延時(shí)指令,SF斷開延時(shí)指令用皮帶延時(shí)停止很好用,在輸入端為0時(shí)線圈保持接通完成延時(shí)過(guò)程。圖5為2#皮帶啟??刂苹芈肥纠?#皮帶為2#皮帶上游設(shè)備,3#皮帶為2#皮帶下游設(shè)備。M20.0和M20.1互鎖控制設(shè)備全自動(dòng)啟停,T1為下級(jí)皮帶啟動(dòng)到本級(jí)皮帶啟動(dòng)延時(shí)間隔,T0為本級(jí)皮帶啟動(dòng)到上級(jí)皮帶啟動(dòng)延時(shí)間隔,T25為本級(jí)皮帶停止到下級(jí)皮帶停止延時(shí)間隔,中間加個(gè)I0.1上皮帶接觸器反饋信號(hào),T26為2號(hào)皮帶停止到3號(hào)皮帶停止延時(shí)間隔,這部分組成了全自動(dòng)順停和逆啟動(dòng)作。I0.2備妥信號(hào)為皮帶本身保護(hù)信號(hào),包括跑偏、拉繩和檢修控制。I0.5為下級(jí)設(shè)備信號(hào)反饋,主要功能為下級(jí)設(shè)備未啟動(dòng)時(shí)本級(jí)設(shè)備禁止啟動(dòng),以及下級(jí)設(shè)備故障停機(jī)時(shí)上游設(shè)備全部急停。
3 監(jiān)控站人機(jī)界面設(shè)計(jì)
PLC系統(tǒng)監(jiān)控軟件采用西門子WINCC6.2組態(tài)軟件,同為西門子產(chǎn)品兼容性好。組態(tài)時(shí)設(shè)定好通信參數(shù),并在監(jiān)控畫面的控件屬性中設(shè)置正確的PLC位地址或字地址,監(jiān)控軟件就能建立起與PLC內(nèi)部地址的連接和通信。利用WINCC6.2強(qiáng)大的圖形組態(tài)技術(shù)和豐富的用戶函數(shù),設(shè)計(jì)了以下功能:①鋼渣處理工藝流程監(jiān)控畫面設(shè)計(jì)見圖6;通過(guò)動(dòng)態(tài)、變色、閃爍、數(shù)字、棒圖及曲線的方式實(shí)時(shí)監(jiān)視各電氣設(shè)備、工藝參數(shù)的工況,操作人員點(diǎn)擊畫面按鈕可以實(shí)現(xiàn)全線設(shè)備單動(dòng)起/停、聯(lián)動(dòng)起/停、緊急停車等控制功能;②生產(chǎn)線設(shè)備數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì):對(duì)設(shè)備的起/停時(shí)間、班運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間、起/停次數(shù)累計(jì)等信息自動(dòng)記錄并顯示,對(duì)于合理安排生產(chǎn)和設(shè)備檢修具有重要意義;③自動(dòng)生成報(bào)表:生產(chǎn)線設(shè)備運(yùn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)生成,可按生產(chǎn)班次定時(shí)打印,同時(shí)在監(jiān)控畫面設(shè)計(jì)了報(bào)表打印按鈕,可以在任何需要的時(shí)候進(jìn)行打印;④在線操作指導(dǎo):采用Windows超級(jí)鏈接文本幫助形式,向維護(hù)操作人員提供方便、快捷的查找關(guān)于生產(chǎn)工藝操作、設(shè)備維護(hù)和軟件使用等信息;⑤報(bào)警功能:在每幅畫面上都有報(bào)警標(biāo)志,設(shè)備故障、工藝參數(shù)異常都會(huì)觸發(fā)相應(yīng)的報(bào)警,每個(gè)故障報(bào)警都有詳細(xì)說(shuō)明和原因解釋,并有完善的報(bào)警確認(rèn)、報(bào)警屏蔽和報(bào)警歷史記錄(如圖7);⑥權(quán)限安全設(shè)置:通過(guò)設(shè)置工程師和操作員2級(jí)權(quán)限,明確了生產(chǎn)操作和管理職責(zé),防止誤操作,有效增強(qiáng)了系統(tǒng)的安全性、可靠性。
4 改造后PLC系統(tǒng)運(yùn)行效果
120萬(wàn)噸冶煉廢渣綜合利用生產(chǎn)線改造后PLC系統(tǒng)已成功投入使用,取得了良好的效果:①生產(chǎn)效率顯著提高,開停機(jī)時(shí)間和堵料清料時(shí)間顯著減少,開機(jī)率由原來(lái)的78%提高至87%;②設(shè)備得到有效保護(hù),設(shè)備負(fù)荷電流實(shí)時(shí)顯示,電機(jī)得到有效保護(hù),一旦超限會(huì)及時(shí)報(bào)警和聯(lián)鎖制動(dòng),從而解決了因堵料造成電機(jī)超載、燒毀及爆軸的問題;③生產(chǎn)線系統(tǒng)故障率明顯下降,維護(hù)工作量大大減少,設(shè)備故障率由原來(lái)6%降低至3%,設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行得到充分保障;④減少了生產(chǎn)人員編制,僅需要3人就可完成相當(dāng)于以前6人的工作。
綜上所述,柳鋼120萬(wàn)噸冶煉廢渣綜合利用生產(chǎn)線的PLC電控系統(tǒng)改造,系統(tǒng)由性價(jià)比高的PLC、工控機(jī)和組態(tài)軟件構(gòu)成,通過(guò)PLC編程,實(shí)現(xiàn)了對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的全自動(dòng)控制、聯(lián)鎖保護(hù)、運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)等功能;運(yùn)用組態(tài)軟件設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了具有良好的人/機(jī)過(guò)程接口能力的監(jiān)控,實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)過(guò)程信息的集中顯示和處理。生產(chǎn)實(shí)際運(yùn)行效果表明,本PLC電控系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)合理,運(yùn)行可靠,顯著提高了柳鋼鋼渣生產(chǎn)效率。