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      中碳含硼鋼氮含量的控制

      2013-11-05 00:30:24彭其春童志博陳立鵬彭明耀周春泉陳建新
      武漢科技大學(xué)學(xué)報 2013年2期
      關(guān)鍵詞:鋼液連鑄工序

      彭其春,童志博,陳立鵬,楊 柳,彭明耀,周春泉,陳建新

      (1.武漢科技大學(xué)鋼鐵冶金及資源利用省部共建教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,湖北 武漢,430081;2.湖南華菱漣源鋼鐵集團(tuán)有限公司,湖南 婁底,417009)

      我國硼資源豐富,在鋼中添加少量的硼元素便能替代部分貴重元素,使鋼材獲得優(yōu)良的機(jī)械性能,因此,我國正大力推進(jìn)含硼鋼的研究開發(fā)。但含硼鋼也有一個非常致命的缺點(diǎn),即含硼鋼的裂紋敏感性較強(qiáng),硼含量的微小變化就會引起鋼坯產(chǎn)生較大的缺陷[1],如板坯邊部裂紋等。湘潭鋼鐵集團(tuán)有限公司在生產(chǎn)45B含硼鋼過程中,通過采取降低鋼水中N含量等措施將裂紋發(fā)生率由原始工藝的17.7%降至3.1%[2]。湖南華菱漣源鋼鐵集團(tuán)有限公司(以下簡稱漣鋼)210廠在生產(chǎn)中碳含硼鋼A36-LB過程中鑄坯角部裂紋嚴(yán)重,為有效地控制角部裂紋的發(fā)生,特向鋼中加入Ti元素以控制氮含量,取得良好的效果??梢娪行Э刂其撝械暮繉刂畦T坯角部裂紋有非常積極的作用。本文擬通過研究漣鋼210廠生產(chǎn)中碳含硼鋼在LF精煉—連鑄過程中氮含量的變化,分析氮含量的控制現(xiàn)狀,確定其主要增氮位置,并提出相應(yīng)的氮含量控制措施。

      1 取樣及檢測方法

      在漣鋼210廠中碳含硼鋼A36-LB生產(chǎn)線上,用取樣器分別于鋼包進(jìn)站、第一次送電、加合金、第二次送電、出站、中間包和結(jié)晶器處各取樣1~2個,車削加工成φ5mm×15mm的圓柱試樣,用美國LECO公司的TC-500氧氮測定儀(精度為0.1×10-6)測定各試樣中的氮含量。

      2 結(jié)果與分析

      對漣鋼生產(chǎn)A36-LB鋼取第三、第四爐鋼進(jìn)行氧氮分析實(shí)驗(yàn),結(jié)果如圖1所示。由圖1中可知,從進(jìn)LF精煉站到結(jié)晶器處鋼水中總共增氮量約為12×10-6。在鋼水進(jìn)入LF精煉站時,氮含量在16×10-6~23×10-6范圍內(nèi)波動,表明轉(zhuǎn)爐出鋼時氮含量的控制不穩(wěn)定;LF精煉環(huán)節(jié)在整個工序中增氮最多,約為11×10-6,而一般情況下LF精煉過程增氮量的較好水平應(yīng)為小于5×10-6,表明漣鋼LF精煉過程中增氮較多。另外,中間包到結(jié)晶器環(huán)節(jié)鋼中增氮約2×10-6,表明連鑄保護(hù)澆鑄較好。漣鋼2011年7、8月份統(tǒng)計的該生產(chǎn)線不同工序氮含量的光譜分析平均值為:氬站終點(diǎn)16.8×10-6,LF精煉站終點(diǎn)26.7×10-6,鑄坯中27.1×10-6,與氧氮分析的結(jié)果相一致。

      圖1 各工序鋼中的氮含量Fig.1 Nitrogen contents in steel sample in each stage of the process

      漣鋼生產(chǎn)A36-LB鋼的工藝流程為BOF-LFCC,在整個工藝流程中,除了轉(zhuǎn)爐脫氮外,其余工序均為增氮工序,故為了控制鋼中氮含量,應(yīng)該在轉(zhuǎn)爐中將氮含量控制在較低水平,并且減少精煉、連鑄等工藝過程的增氮量。

      3 討論

      3.1 吸氮理論計算

      在1600℃的冶煉過程中,氮在鋼液中的溶解度公式[3]為

      式中:w[N]為氮在鋼中的溶解度,cm3/100g,1cm3/100g溶解度對應(yīng)的氮的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.00125%。

      表1為2011年7、8月份漣鋼A36-LB鋼生產(chǎn)不同工序鋼中各元素的質(zhì)量分?jǐn)?shù)(平均值)。根據(jù)表1數(shù)據(jù),由式(1)計算可得,A36-LB鋼在冶煉過程中鋼液氮的溶解度為425×10-6~428×10-6。但是,鋼液中實(shí)測的氮含量遠(yuǎn)低于此值,并且連鑄鋼液脫氧、脫硫良好,氧、硫?qū)︿撘何獩]有阻礙作用,只要鋼液與大氣接觸就會吸氮[4],這表明試驗(yàn)爐次各工序鋼中氮含量均遠(yuǎn)未達(dá)到飽和,各工序過程中吸氮的驅(qū)動力很大。

      表1 A36-LB鋼不同工序時各元素質(zhì)量分?jǐn)?shù)的平均值(wB/%)Table1 The average element contents of steel in each process

      3.2 轉(zhuǎn)爐控氮

      漣鋼生產(chǎn)A36-LB鋼采用底吹氮?dú)迩袚Q模式,雖然轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)沒有取樣檢測氮含量,但一般情況下,氬站吸氮極少。圖2所示為鋼液在氬站時氮含量的光譜分布圖。由圖2中可知,氬站鋼液氮含量約為23×10-6,這與實(shí)驗(yàn)所測進(jìn)入LF精煉站的兩爐鋼含量為16×10-6和23×10-6相差不大,由此推測從轉(zhuǎn)爐到氬站氮含量是滿足要求的。同時由圖2中可見,氬站氮含量波動較大,這也表明轉(zhuǎn)爐出鋼時氮含量波動較大。

      圖2 氬站氮含量Fig.2 [N]distribution in steel in Ar station

      轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳含量對終點(diǎn)氮含量的影響如圖3所示。由圖3中可見,終點(diǎn)氮含量隨轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳含量的升高呈明顯下降趨勢。這是因?yàn)檗D(zhuǎn)爐冶煉過程中,鋼液脫氮主要是依靠C-O反應(yīng)生成的CO氣泡將氮攜帶出鋼液。吹煉開始,氧氣射流沖擊鋼液面形成的火點(diǎn)(凹坑)是主要的反應(yīng)區(qū),熔池中硅先氧化,碳氧反應(yīng)還未開始,脫氮速率很小。隨著吹煉的進(jìn)行,火點(diǎn)區(qū)溫度升高,鋼液中碳氧反應(yīng)增強(qiáng),熔池產(chǎn)生大量CO氣泡將鋼液中的氮脫除。在火點(diǎn)區(qū)溫度下,鋼液中氧、硫?qū)γ摰挠绊懲耆梢院雎裕瘘c(diǎn)區(qū)雖然存在吸氮現(xiàn)象,但由于碳反應(yīng)生成的CO量多,其壓力大于外界空氣壓力,使空氣難以與鋼液接觸,脫氮量大于吸氮量,脫氮速度迅速增大,到某一時刻達(dá)到最大值。隨著碳氧反應(yīng)強(qiáng)度的降低,生成的CO量減少,外部空氣壓力大于CO壓力,這時空氣就有可能與火點(diǎn)區(qū)的鋼液接觸,造成鋼液的吸氮,脫氮速度逐漸降低,在某時刻脫氮速度變?yōu)樨?fù)數(shù),意味著此時鋼液內(nèi)脫氮變?yōu)樵龅?]。因此,采用適當(dāng)?shù)霓D(zhuǎn)爐吹煉終點(diǎn)高拉碳工藝可以降低終點(diǎn)氮含量。

      圖3 轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳含量與終點(diǎn)氮含量的關(guān)系[5]Fig.3 Effect of[C]on[N]for steel in BOF endpoint

      圖4所示為漣鋼在2011年7、8月份生產(chǎn)的A36-LB鋼在轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)的碳含量。由圖4中可見,漣鋼該階段生產(chǎn)的A36-LB鋼碳含量控制不穩(wěn)定,這導(dǎo)致轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)鋼中氮含量不穩(wěn)定。另外,雖然轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳含量高可以降低鋼中氮含量,但同時也會導(dǎo)致鋼中磷含量增高,如圖5所示。這是由于,從熱力學(xué)角度來看,氧化條件是有利于脫磷的,而轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳含量高,會導(dǎo)致氧含量低,不利于磷與氧結(jié)合后被去除。漣鋼生產(chǎn)要求轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)w[C]=0.06%~0.14%,故建議提高轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)命中率,穩(wěn)定碳含量在內(nèi)控成分的較高范圍內(nèi)。

      圖4 轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)鋼中碳含量分布Fig.4 [C]distribution in steel in BOF endpoint

      圖5 轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)磷含量與碳含量的關(guān)系Fig.5 Relationship between[C]and[P]for steel in BOF endpoint

      3.3 LF精煉過程控氮

      圖6所示為LF精煉末期鋼中的氮含量。對比氬站鋼中氮含量可知,LF精煉末期鋼中氮含量增加較多,這與前面分析LF精煉增氮最多結(jié)論一致。鋼液中氧含量和硫含量越低,吸氮越嚴(yán)重,只要鋼液與大氣接觸就會引起鋼液增氮;而氮在渣中的溶解度很低,只要保證渣層均勻覆蓋在鋼液表面就可以有效防止吸氮[7-10]。在LF爐精煉后期喂Ca-Si線過程中,鈣氣化形成的鈣氣泡會吹開鋼液面而使鋼液吸氮;但如果渣層較厚,鋼液面不被吹開,就有可能避免裸露鋼液吸氮[5],另外,硅鈣線、增碳劑中的氮含量也會使鋼液中氮含量增加[11]。

      圖6 LF精煉環(huán)節(jié)鋼中氮含量Fig.6 [N]content in steel in LF refining

      電弧區(qū)的鋼水裸露在空氣中吸氮是LF精煉階段吸氮的一個重要原因,因此必須造好泡沫渣,保證起渣快,縮短冶煉時間,確保埋弧效果佳;在泡沫渣形成前,使用小電流、小電壓操作,隨著泡沫渣的形成,依次提高電極的電流和電壓;LF渣料的加入也要避免一次添加量過大,避免造渣速度慢,形成渣料堆積,影響脫硫效果[11]。另外,鋼包底吹氬的時間、壓力及狀態(tài)均對增氮有影響[11-12]。

      由圖1可知,在加合金過程中鋼中氮含量并沒有很明顯的增加,故推測原材料增氮并不是主要原因;而經(jīng)過第一次電弧加熱后,第三、第四爐鋼中氮含量分別由進(jìn)站的16×10-6和23×10-6增至23×10-6和25×10-6左右,可見電弧加熱過程增氮較為嚴(yán)重,這可能是由于在LF精煉泡沫渣未形成前,操作中使用過大的電流、電壓導(dǎo)致的鋼液增氮。

      3.4 連鑄過程控氮

      圖7 連鑄坯氮含量Fig.7 [N]content in steel in slab

      圖7為連鑄坯氮含量分布圖。為了防止連鑄過程的二次氧化和吸氮,鋼廠普遍采用保護(hù)澆鑄。鋼液由鋼包到中間包過程,如果是長水口氬封保護(hù)澆鑄,鋼液吸氮量為3×10-6;鋼液由中間包到結(jié)晶器采用浸入式水口及保護(hù)渣,增氮量小于2×10-6,因此在一定條件下,鋼液在連鑄過程的增氮量應(yīng)為5×10-6[10]。由漣鋼實(shí)際測量氮含量來看,連鑄環(huán)節(jié)鋼中增氮較少,即控制較好,但連鑄終點(diǎn)鋼坯中氮含量波動較大(見圖7),這將會導(dǎo)致氮與硼、鈦、鋁等合金在鑄坯中形成的氮化物不同,影響產(chǎn)品性能的穩(wěn)定性,實(shí)踐證明,漣鋼在氮含量變化較大的情況下,鑄坯強(qiáng)度波動較大。

      4 結(jié)語

      (1)漣鋼A36-LB鋼生產(chǎn)中,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳含量控制不穩(wěn)定,導(dǎo)致轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)和最終的鋼產(chǎn)品中氮含量波動較大;轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳含量高可使鋼中氮含量降低,但同時也會導(dǎo)致磷含量升高;精煉環(huán)節(jié)增氮較多,其主要原因是電弧加熱的操作過程中,在精煉泡沫渣未形成前使用過大的電流、電壓引起的;連鑄環(huán)節(jié)鋼中增氮較少,但連鑄終點(diǎn)鋼中氮含量的波動較大。

      (2)穩(wěn)定控制漣鋼A36-LB鋼生產(chǎn)中轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氮含量的措施主要有:穩(wěn)定轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)碳含量在內(nèi)控成分的較高范圍內(nèi);在LF爐精煉過程中保證渣層均勻覆蓋在鋼液表面,在后期喂Ca-Si線時,使渣層較厚從而避免裸露鋼液吸氮;造好泡沫渣,保證起渣快,縮短冶煉時間,確保埋弧效果佳;出鋼前2min提前進(jìn)行鋼包底吹氬,同時在出鋼過程中關(guān)小底吹氬氣量并進(jìn)行軟吹。

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