程文紅,袁曉華,田鳳杰
(中國石化 北京燕山分公司,北京 102500)
催化氧化技術(shù)在橡膠廢氣處理中的應(yīng)用
程文紅,袁曉華,田鳳杰
(中國石化 北京燕山分公司,北京 102500)
采用催化氧化技術(shù)處理熱塑性丁苯橡膠(SBS)生產(chǎn)裝置D線后處理單元廢氣,廢氣的非甲烷總烴去除率和環(huán)己烷去除率均達(dá)到98%以上,非甲烷總烴質(zhì)量濃度達(dá)到DB11/447—2007《煉油與石油化學(xué)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的要求(小于100 mg/m3)。對SBS生產(chǎn)裝置凝聚單元進(jìn)行兩釜流程改三釜流程后,催化氧化反應(yīng)器入口非甲烷總烴質(zhì)量濃度由(3.84~5.82)×103mg/m3降至(2.48~2.63)×103mg/m3,反應(yīng)器出口非甲烷總烴質(zhì)量濃度均小于50 mg/m3。凝聚單元改造并采用催化氧化技術(shù)處理廢氣后,每年節(jié)約費(fèi)用約80萬元。
揮發(fā)性有機(jī)物; 熱塑性丁苯橡膠;催化氧化;廢氣處理
揮發(fā)性有機(jī)物(VOCs)是石油化工生產(chǎn)過程中的特征污染物。VOCs危害人體健康,破壞臭氧層,導(dǎo)致溫室效應(yīng)[1-2]。在2010年5月11日國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《環(huán)境保護(hù)部門關(guān)于推進(jìn)大氣污染聯(lián)防聯(lián)控工作 改善區(qū)域空氣質(zhì)量指導(dǎo)意見的通知》(國辦發(fā)[2010] 33號)文件中,首次正式從國家層面上提出對VOCs污染開展防治工作,將VOCs與SO2、NOx、顆粒物一起列為改善大氣環(huán)境質(zhì)量的防控重點(diǎn)[3]。
熱塑性丁苯橡膠(SBS)生產(chǎn)裝置后處理單元廢氣(主要為VOCs)占SBS生產(chǎn)全過程廢氣排放量的90%,該廢氣以無組織排放形式排放至大氣環(huán)境中,對周邊空氣污染較為嚴(yán)重,影響職工身體健康。在國內(nèi),橡膠后處理單元廢氣大多采用空氣稀釋排放或無組織形式排放。為減少VOCs排放,中國石化北京燕山分公司(簡稱燕山分公司)首次采用催化氧化技術(shù)對SBS生產(chǎn)裝置D線后處理單元廢氣進(jìn)行處理,取得了良好的效果。
本文比較了幾種VOCs處理技術(shù)的優(yōu)缺點(diǎn),介紹了催化氧化技術(shù)在SBS生產(chǎn)裝置D線后處理單元廢氣處理中的應(yīng)用情況,并進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)效益分析。
SBS生產(chǎn)流程分為4個(gè)單元:聚合、回收、凝聚和后處理。后處理單元主要對凝聚單元送來的膠粒進(jìn)行脫水干燥,共有4股廢氣排放,分別為進(jìn)料口閃蒸氣、螺桿擠壓機(jī)出口閃蒸氣、固體產(chǎn)品風(fēng)力輸送排放氣和固體產(chǎn)品熱風(fēng)干燥排放氣。廢氣中主要組分包括環(huán)己烷、己烷、水蒸氣、SBS填充油油霧、固體顆粒物等。
2.1 SBS生產(chǎn)裝置D線后處理單元廢氣處理技術(shù)的篩選
VOCs的主要處理技術(shù)包括:冷凝法、吸收法、吸附法、熱力燃燒法、生物處理法和催化氧化法等[2],幾種VOCs處理技術(shù)的優(yōu)缺點(diǎn)見表1。
表1 幾種VOCs處理技術(shù)的優(yōu)缺點(diǎn)
由于熱力燃燒法需要800 ℃以上的燃燒溫度,不僅消耗大量的輔助燃料,而且高溫的操作條件會(huì)產(chǎn)生NOx二次污染[1];生物處理法對有機(jī)廢氣的處理在德國、荷蘭等國家得到規(guī)?;瘧?yīng)用,國內(nèi)僅在滴濾塔的運(yùn)行中進(jìn)行了初步探索。催化氧化法工藝簡單, 操作方便, 現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于石油化工行業(yè)VOCs的處理[4]。燕山分公司SBS生產(chǎn)裝置D線后處理單元廢氣處理采用了撫順石油化工研究院開發(fā)的催化氧化工藝及WSH-1F型蜂窩狀貴金屬催化劑。
2.2 催化氧化技術(shù)處理SBS生產(chǎn)裝置D線后處理單元廢氣工藝流程
多種治理技術(shù)組合是VOCS治理的有效途徑[5]。采用以催化氧化技術(shù)為主的技術(shù)組合處理SBS生產(chǎn)裝置D線后處理單元廢氣的工藝路線為:廢氣收集和預(yù)處理—冷凝—催化氧化—達(dá)標(biāo)排放。工藝流程示意見圖1。
圖1 催化氧化技術(shù)處理SBS生產(chǎn)裝置D線后處理單元廢氣的工藝流程示意
2.3 催化氧化技術(shù)處理SBS生產(chǎn)裝置D線后處理單元廢氣運(yùn)行效果
未采用催化氧化技術(shù)處理前SBS生產(chǎn)裝置D線后處理單元各排放口廢氣中VOCs質(zhì)量濃度見表2。廢氣流量為30 000 Nm3/h。 2007年9月建成SBS生產(chǎn)裝置D線后處理單元廢氣催化氧化處理工業(yè)化裝置并投入運(yùn)行,對廢氣中環(huán)己烷等主要非甲烷總烴進(jìn)行處理。2007年12月,裝置經(jīng)調(diào)試運(yùn)行穩(wěn)定后,催化氧化反應(yīng)器對廢氣中非甲烷總烴和環(huán)己烷的去除效果見表3和表4。
表2 處理前SBS生產(chǎn)裝置D線后處理單元各排放口廢氣中VOCs質(zhì)量濃度 mg/m3
表3 催化氧化反應(yīng)器對廢氣中非甲烷總烴的去除效果
表4 催化氧化反應(yīng)器對廢氣中環(huán)己烷的去除效果
由表3和表4可見,在催化氧化反應(yīng)器入口溫度為239~257 ℃、出口溫度為381~455 ℃的條件下,催化氧化反應(yīng)器的非甲烷總烴去除率和環(huán)己烷去除率均達(dá)到98%以上,處理后裝置排放的廢氣達(dá)到DB11/447—2007《煉油與石油化學(xué)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》[6]中非甲烷總烴最高允許排放濃度的限值(小于100 mg/m3)。
催化氧化反應(yīng)器投入運(yùn)行4年來,運(yùn)行情況基本穩(wěn)定。2010年燕山分公司對SBS生產(chǎn)裝置的凝聚單元進(jìn)行了改造,將兩釜流程改為三釜流程,從源頭上消減了VOCs的產(chǎn)生。改造后非甲烷總烴去除效果見表5。由表5可見,凝聚單元改造后,催化氧化反應(yīng)器入口非甲烷總烴濃度由(3.84~5.82)×103mg/m3降至(2.48~2.63)×103mg/m3,催化氧化反應(yīng)裝置運(yùn)行穩(wěn)定性提高,非甲烷總烴去除率穩(wěn)定在98%以上,處理效果良好。凝聚單元改造后,催化氧化技術(shù)處理SBS生產(chǎn)裝置D線后處理單元廢氣排放情況見圖2。由圖2可見,催化氧化反應(yīng)器出口非甲烷總烴質(zhì)量濃度均小于50 mg/m3。
表5 凝聚單元改造后非甲烷總烴去除效果
圖2 凝聚單元改造后催化氧化技術(shù)處理SBS生產(chǎn)裝置D線后處理單元廢氣排放情況
對SBS生產(chǎn)裝置凝聚單元進(jìn)行改造,并采用催化氧化技術(shù)處理SBS生產(chǎn)裝置D線后處理單元廢氣后,冷凝處理回收的冷凝水和環(huán)己烷可在SBS生產(chǎn)裝置進(jìn)行回用,每年節(jié)約費(fèi)用約80萬元[7]。催化氧化廢氣產(chǎn)生大量的熱量,通過高效換熱器可用于預(yù)熱反應(yīng)器入口的待處理廢氣,降低裝置能耗。裝置正常運(yùn)行時(shí),催化氧化反應(yīng)的進(jìn)行可利用自身氧化產(chǎn)生的熱量來完成,無需外加熱量,部分剩余熱量可用于SBS膠粒的熱風(fēng)干燥系統(tǒng),代替原來采用的水蒸氣加熱系統(tǒng),充分利用系統(tǒng)熱能。
a)采用催化氧化技術(shù)處理SBS生產(chǎn)裝置D線后處理單元廢氣,在催化氧化反應(yīng)器入口溫度為239~257 ℃、出口溫度為381~455 ℃的條件下,催化氧化反應(yīng)器的非甲烷總烴去除率和環(huán)己烷去除率均達(dá)到98%以上,處理后裝置排放的廢氣達(dá)到DB11/447—2007《煉油與石油化學(xué)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中非甲烷總烴最高允許排放濃度的限值(小于100 mg/m3)。
b)對SBS生產(chǎn)裝置凝聚單元進(jìn)行兩釜流程改三釜流程后,催化氧化反應(yīng)器入口非甲烷總烴濃度由(3.84~5.82)×103mg/m3降至(2.48~2.63)×103mg/m3,裝置運(yùn)行穩(wěn)定性提高,非甲烷總烴去除率穩(wěn)定在98%以上,催化氧化反應(yīng)器出口非甲烷總烴質(zhì)量濃度均小于50 mg/m3。
c)對SBS生產(chǎn)裝置凝聚單元進(jìn)行改造,并采用催化氧化技術(shù)處理SBS生產(chǎn)裝置D線后處理單元廢氣后,每年節(jié)約費(fèi)用約80萬元。催化氧化反應(yīng)的進(jìn)行可利用自身氧化產(chǎn)生的熱量來完成,剩余熱量可用于SBS膠粒的熱風(fēng)干燥系統(tǒng),充分利用系統(tǒng)熱能。
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App lication of Catalystic Oxidation Process in Treatment of Rubber Production W aste Gas
Cheng Wenhong,Yuan Xiaohua,Tian Fengjie
(Beijing Yanshan Company,SINOPEC,Beijing 102500,China)
The waste gas from the post-treatment unit of D-line of the thermoplastic styrene-butadiene rubber(SBS) production plant was treated by catalytic oxidation process. The removal rates of non-methane hydrocarbons and cyclohexane in the waste gas are both over 98%,and the mass concentration of nonmethane hydrocarbons meets the emission standard DB11/447-2007 of air pollutants for petroleum refining industry(less than 100 mg/m3). After the two-reactor-process of the condensation unit of the SBS production plant was changed into the three-reactor-process, the mass concentration of non-methane hydrocarbons in the inlet of the catalytic oxidation reactor decreases from (3.84-5.82)×103mg/m3to (2.48-2.63)×103mg/m3,and that of non-methane hydrocarbons in the outlet is less than 50 mg/m3. With the process modification of the condensation unit and the waste gas treatment by catalytic oxidation process,about 800 000 yuan per year are saved.
volatile organic compounds;thermoplastic styrene-butadiene rubber;catalytic oxidation;waste gas treatment
X701
A
1006 - 1878(2012)02 - 0156 - 04
2011 - 11 - 08;
2011 - 12 - 05。
程文紅(1969—),女,山東省莒南市人,碩士,高級工程師,主要從事石油化工環(huán)保技術(shù)管理工作。電話 010 - 69345747,電郵 chengwh.yssh@sinopec.com。
(編輯 祖國紅)