石廣發(fā)
摘要:本文介紹石灰穩(wěn)定鋼渣底基層施工工藝及質(zhì)量控制方法。
關(guān)鍵詞:鋼渣 底基層 質(zhì)量控制
0 引言
鋼渣為平爐、轉(zhuǎn)爐及電爐煉鋼過程中各期排出的液態(tài)熔渣經(jīng)冷卻后的固化物,因馬鞍山是全國十大鋼鐵城市,鋼渣來源豐富,價格低廉,用它做主要原料在公路上廣泛采用既可以減少環(huán)境污染,又可節(jié)約工程造價變廢為寶,本人從S313線二期改建工程施工實際出發(fā),談談鋼渣路面底基層的質(zhì)量控制。
1 材料選擇
S313路面底基層為石灰穩(wěn)定鋼渣層,層厚15cm。
1.1 鋼渣 S313二期改建工程鋼渣,選用經(jīng)過陳化或其他方法處理已經(jīng)穩(wěn)定的鋼渣,其粉化率測定值的波動上限不超過5%,壓碎值不大于35%,最大粒徑不得大于70mm,馬鞍山鋼渣產(chǎn)地主要有一渣線、鐵合金、三渣線三個產(chǎn)地,經(jīng)實驗室多次測定一渣線產(chǎn)鋼渣,其粉化率測定值見表一,結(jié)果符合要求,故S313線選用一渣線鋼渣。
1.2 石灰 石灰的有效CaO和MgO含量不低于三等消石灰指標(鈣質(zhì)消石灰粉為55%,鎂質(zhì)消石灰粉為50%。)選用蕪湖火龍崗鎮(zhèn)石灰
2 配合比及含水量確定
因鋼渣各廠或同一個廠不同時期排出的渣有不少差異,因此對S313二期改建工程石灰鋼渣層的配合比和含水量確定均取一渣線相對穩(wěn)定鋼渣與火龍崗石灰配合,作擊實試驗,確定鋼渣與石灰重量比為92:8時,最佳含水量為9%,最大干密度為2.07g/cm3。對混合料做7d無側(cè)限抗壓強度試驗,結(jié)果見表2,滿足設計要求。
3 施工控制
3.1 配料、拌合、鋪筑及厚度控制 S313二期工程石灰穩(wěn)定鋼渣底基層采用中心站集中拌和法,我們首先在工地附近將石灰充分消解,并用烘干法測定消石灰的干容重。再將運到現(xiàn)場的鋼渣剔除大塊(大于70mm)后,嚴格按配合比在略大于最佳含水量處充分與石灰拌和,一般天氣干燥含水量多2個百分點,天氣潮濕少1個百分點,雨天后則對未拌和的混合料翻松、晾曬,接近最佳含水量后再拌和。鋪筑采用人工攤鋪,經(jīng)試驗段測定松鋪厚度為20.25cm,攤鋪前對鋪筑段路基用12-15t三輪壓路機進行碾壓檢驗3-4遍,在碾壓過程中發(fā)現(xiàn)土過干則灑水,若過濕翻開晾曬后摻石灰處理。攤鋪時計算每個攤鋪段大致方量并攤平初步整型后,確定縱橫斷面標高、釘樁、掛線,進行精平。
3.2 碾壓 初平后用推土機碾壓一遍初步整型后精平,精平后用18-21t光輪壓路機碾壓3-4遍,對局部修整并灑水后用振動壓路機碾壓3-4遍至表面光潔為止。壓路機碾壓速度控制在1-2檔,嚴禁壓路機在已壓完的和正在碾壓的路段上調(diào)頭和急剎車,施工接縫處留一段水碾壓,待下段施工時,將前段未壓部分一起再拌和。
3.3 平整度控制
3.3.1 當混合料配合比不均勻,碾壓后松散不成型,發(fā)現(xiàn)后立即停止碾壓,將混合料運送出場重新拌合攤鋪。
3.3.2 路基強度不均勻,尤其是構(gòu)造物銜接處,在松鋪厚度基礎上再對人工夯實部位加厚2cm混合料層。
3.3.3 在18-21t光輪壓路機第1遍碾壓后,對明顯不平處刨松修整,在18-21t光輪壓路機碾壓完后,用三米直尺進行檢測,不符合路段全部鏟松5cm以上厚度,并將多余部分(高處)鏟至不足部分(低處)找平。
3.4 養(yǎng)生 碾壓完成后即封閉交通開始養(yǎng)生,每天視天氣狀況適時灑水,始終保持表面潮濕,7天后放開交通。
4 測試
為確定底基層質(zhì)量,我們對第二標段一公里在養(yǎng)生期結(jié)束后,進行回彈彎沉值測試及壓實度測試,發(fā)現(xiàn)各項指標均較為滿意,測試結(jié)果分別見表3、表4:
5 結(jié)語
通過S313石灰穩(wěn)定鋼渣層的施工取得了一定經(jīng)驗,在今后施工中一下尤其重要。
5.1 鋼渣必須經(jīng)過陳化,因道路建設的需要,鋼渣用量每年均在不斷加大,以至一些新渣也應用于工程建設,故應嚴格控制粉化率。對一些不到一年的鋼渣,可淋水加速其陳化過程,但淋水后應達到粉化率標準。
5.2 鋼渣摻入石灰后混合料的強度和穩(wěn)定性均大大強于單純的鋼渣墊層,故路面結(jié)構(gòu)層應用石灰穩(wěn)定鋼渣。
5.3 鋼渣因本身品質(zhì)差異較大,必須在施工前找一較穩(wěn)定渣源并做好配合比試驗,在施工中也要不斷測試,并隨材料變化變更配合比。鋼渣的級配對壓實度影響較大,應盡量去除鋼渣中較大顆粒。
5.4 嚴格按技術(shù)規(guī)范控制各階段施工工藝。