張 耀
(國(guó)家能源神東石圪臺(tái)煤礦,陜西 榆林 719000)
煤炭是我國(guó)重要的基礎(chǔ)能源,其每年的產(chǎn)量直接關(guān)系經(jīng)濟(jì)發(fā)展及國(guó)家安全。目前煤炭資源在我國(guó)化石能源消耗占據(jù)90%以上的比重,在我國(guó)一次能源消耗比例中占據(jù)70%以上的比重,可以看出煤炭資逐步開(kāi)采完畢,開(kāi)采的重點(diǎn)向復(fù)雜煤層轉(zhuǎn)移。堅(jiān)硬頂板是指在礦井開(kāi)采過(guò)程中,由于巷道頂板巖性較為堅(jiān)硬,使得頂板無(wú)法隨垮隨落,使得巷道出現(xiàn)大面積懸頂[1-2],大面積的懸頂不僅威脅著礦井的正常生產(chǎn),同時(shí)會(huì)造成巷道支護(hù)困難[3-4],為了解決堅(jiān)硬頂板問(wèn)題,本文以晉北煤業(yè)3208 工作面為研究背景,對(duì)堅(jiān)硬頂板靜態(tài)膨脹致裂技術(shù)進(jìn)行研究,為礦井堅(jiān)硬頂板的治理做出一定的貢獻(xiàn)。
工作面煤層走向N13°W~N8°E,傾向SW-NW,傾角25°,厚度為14.77 m,屬于石炭系太原組中下部,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,煤層中含不穩(wěn)定夾矸,頂?shù)装鍘r性如表1 所示。
為驗(yàn)證膨脹致裂可行性,采用3DEC 軟件根據(jù)工作面實(shí)際情況進(jìn)行建模分析,模型尺寸為200 m×1 m×80 m 的三維模型,主要研究90~130 m 范圍,分別對(duì)模型的邊界條件進(jìn)行設(shè)定,固定左右、前后、下邊界位移,對(duì)模型上部施加均布荷載4.87 MPa,同時(shí)在模型內(nèi)部設(shè)置監(jiān)測(cè)線,切頂前后覆巖運(yùn)移云圖,如圖1所示。
圖1 切頂前后覆巖運(yùn)移云圖(單位:m)
可以看出,在切割頂板之前,覆蓋層被壓縮,導(dǎo)致遠(yuǎn)離工作面的位置發(fā)生坍塌,而靠近工作面的位置沒(méi)有明顯的坍塌。此時(shí),直接頂板較大程度彎曲,形成鉸接結(jié)構(gòu),在100.0~109.2 m 范圍內(nèi)形成懸臂結(jié)構(gòu),懸臂長(zhǎng)度9.2 m。同時(shí),膨脹劑切割頂部后,坍塌高度為4.71 m,形成1.09 m 的四個(gè)破碎階段,形狀變化較小,用膨脹劑頂切后破斷效果明顯,頂切方案可行。
通過(guò)模擬驗(yàn)證了切頂方案可行性后,進(jìn)行工程實(shí)踐,選定傾斜試驗(yàn)段布置,布置示意圖如圖2 所示。
圖2 工作面布置示意圖
圖3 鉆孔布置示意圖
工作面平均一天進(jìn)行5 個(gè)循環(huán)作業(yè),循環(huán)長(zhǎng)度為0.6 m,平均一天產(chǎn)生3 m 懸頂,施工方案設(shè)計(jì)時(shí),根據(jù)自由面進(jìn)行設(shè)置。具體的切頂流程如下:首先為壓裂準(zhǔn)備階段,此階段對(duì)材料用量以及鉆孔具體參數(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì);其次為施工階段,此階段對(duì)鉆孔進(jìn)行施工,并將材料攪拌注入鉆孔內(nèi);最后為封孔和致裂階段,對(duì)鉆孔進(jìn)行封閉,進(jìn)行膨脹致裂。
膨脹劑采用益凱建材貿(mào)易公司生產(chǎn)的,鉆孔間距為0.4 m,鉆孔長(zhǎng)度為0.6 m,為傾斜布置,傾斜角度10°,在端頭距離巷旁0.5 m 的位置布置鉆孔,共施加6 個(gè)鉆孔,布置圖如3 所示。
進(jìn)行膨脹劑的配置,按照1∶3 用水?dāng)嚢?,攪拌均勻后注入灌漿泵,直到漿液完全沒(méi)有膠結(jié)物和固體,然后打開(kāi)灌漿口;灌漿施工時(shí),將軟管連接到灌漿出口,將灌漿軟管延伸到灌漿點(diǎn),然后連接到灌漿鋼管上,用封孔器和灌漿鋼管將封孔器插入孔口,深度為1 m。在整個(gè)灌漿過(guò)程中,防止?jié){液倒流。鉆孔灌注泥漿后,取出灌漿鋼管,并在鉆孔中留下封孔器。用錨固劑封孔兩次,避免泥漿流動(dòng),完成施工過(guò)程。端頭支撐壓力曲線如圖4 所示。
圖4 工作面布置示意圖
可以看出,在切割頂板之前,覆蓋層被壓縮,導(dǎo)致遠(yuǎn)離工作面的位置發(fā)生坍塌,而靠近工作面的位置沒(méi)有明顯的坍塌。此時(shí),直接頂板較大程度彎曲,形成鉸接結(jié)構(gòu),在100~109.2 m 范圍內(nèi)形成懸臂結(jié)構(gòu),懸臂長(zhǎng)度9.2 m。同時(shí),膨脹劑頂切后坍塌高度為4.71 m,形成1.09 m 的四個(gè)破碎階段,形狀變化較小,膨脹劑底切后破碎效果明顯,頂切方案可行。如圖4 所示,方形標(biāo)記為非開(kāi)挖巷道的頂板支護(hù)曲線,圓形標(biāo)記為預(yù)裂過(guò)程中端部支護(hù)壓力的變化曲線。灌漿過(guò)程完成后7 h 內(nèi),兩條曲線的趨勢(shì)一致
1)通過(guò)數(shù)值模擬驗(yàn)證膨脹開(kāi)裂和頂部減壓方案的可行性,經(jīng)過(guò)模擬發(fā)現(xiàn)頂部減壓后頂板坍塌高度為4.71 m,形成的階梯斷層段。
2)根據(jù)實(shí)際地質(zhì)條件,給出了膨脹壓裂頂板泄壓技術(shù)方案,同時(shí)給出了方案的具體施工工藝。
3)通過(guò)7 h 的膨脹開(kāi)裂,發(fā)現(xiàn)頂切后端支撐壓力迅速下降,此時(shí)支撐壓力值從26 MPa 迅速下降到16 MPa,下降幅度為10 MPa。