李明軍
(山東鋼鐵股份有限公司萊蕪分公司煉鋼廠,山東 濟(jì)南 271104)
山鋼股份萊蕪分公司煉鋼廠目前擁有兩條10機(jī)10 流小方坯連鑄機(jī)生產(chǎn)線,采用雙中間包澆注模式。為了滿足爐機(jī)匹配的生產(chǎn)要求,選用雙水口雙透氣磚鋼包設(shè)計(jì)。投產(chǎn)初期受生產(chǎn)組織、轉(zhuǎn)爐操作、精煉工藝等影響,連鑄工序澆注溫度高,導(dǎo)致精煉出站溫度高,轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)控制差,終點(diǎn)碳低、鋼水過(guò)氧化爐次多,鋼包內(nèi)襯侵蝕嚴(yán)重;加之由于設(shè)備故障原因,連鑄工序異常停機(jī),導(dǎo)致鋼水長(zhǎng)時(shí)間停留在鋼包內(nèi),嚴(yán)重降低鋼包使用壽命。
由于鋼包內(nèi)襯侵蝕嚴(yán)重,渣線部位掉磚現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,鋼包包殼發(fā)紅,穿包隱患極大,已影響鋼包的安全使用,制約生產(chǎn)穩(wěn)定順行。如何在全LF 精煉條件下提升鋼包安全運(yùn)行系數(shù),對(duì)雙水口全精煉鋼包壽命提升進(jìn)行了研究。
鋼包其初始作用是承接轉(zhuǎn)爐或電爐冶煉完的鋼水,把鋼水運(yùn)送到精煉工序進(jìn)行處理或連鑄工序進(jìn)行澆注。隨著煉鋼技術(shù)的發(fā)展,鋼包作為鋼水二次冶煉反應(yīng)的容器,又增加了如下功能:加熱、真空脫氣(脫氫、脫氧)和去除夾雜;合金化、均勻成分和溫度;造渣(脫硫)等功能。隨著爐外精煉技術(shù)的進(jìn)步,對(duì)鋼包內(nèi)襯的材質(zhì)、壽命要求也越來(lái)越苛刻。
目前分公司煉鋼廠鋼包內(nèi)襯設(shè)計(jì)為復(fù)合砌筑鋼包,渣線部位使用鎂碳磚砌筑,因?yàn)殒V碳磚在耐火度、抗侵蝕性和抗熱震性等性能要求方面表現(xiàn)穩(wěn)定良好。通過(guò)對(duì)下線包況進(jìn)行觀察,鋼包渣線部位、包底沖擊區(qū)出現(xiàn)明顯侵蝕,且渣線部位侵蝕最為嚴(yán)重,對(duì)鋼包壽命的影響最大。
對(duì)于渣線鎂碳磚的損毀機(jī)理已有眾多學(xué)者進(jìn)行了深入研究,得出鎂碳磚的侵蝕過(guò)程為:氧化→脫碳→疏松→侵蝕→沖刷→脫落→損毀[1]。鋼包在精煉過(guò)程中,渣線鎂碳磚所含碳與熔渣中的氧化鐵以及氧化鎂于高溫下發(fā)生反應(yīng),在鎂碳磚表面形成脫碳層。由于碳的氧化脫除,鎂碳磚內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)被破壞,使磚體組織疏松脆化,在鋼液的沖刷下侵蝕加劇。同時(shí),由于磚體結(jié)構(gòu)疏松,爐渣通過(guò)脫碳層向內(nèi)部滲透,與鎂砂顆粒發(fā)生反應(yīng)[2],使鎂碳磚不斷由里向外氧化分解,并且伴隨著結(jié)構(gòu)剝落,然后被鋼渣沖刷掉,逐漸侵蝕使磚層厚度變薄。
由于鋼水溫度高,精煉通電功率大,過(guò)程攪拌強(qiáng)烈,對(duì)鋼包內(nèi)襯耐火材料的沖刷更為嚴(yán)重。特別是包底工作層與高溫鋼水接觸時(shí)間最長(zhǎng),承受的鋼水靜壓力最大,工作環(huán)境更惡劣。包底使用澆注料打結(jié)而成,隨著包齡的提升,包底沖擊區(qū)部位因鋼水沖刷侵蝕出現(xiàn)凹坑,存在較大安全隱患,同時(shí)影響鋼水的澆注利用率。
在精煉過(guò)程中,當(dāng)加入的石灰量較少時(shí),會(huì)導(dǎo)致?tīng)t渣堿度較低,呈弱酸性。而鎂碳磚為堿性耐火材料,兩者在高溫條件下易發(fā)生化學(xué)反應(yīng),造成鎂碳磚的分解。堿度降低,爐渣變稀,在底吹攪拌過(guò)程中加劇鋼包渣線部位的沖刷侵蝕。
爐渣中的CaO、SiO2通過(guò)脫碳層進(jìn)入至方鎂石晶粒周?chē)?,與MgO 發(fā)生反應(yīng),生成CMS、C2MS3等低熔點(diǎn)化合物,在這些低熔點(diǎn)化合物的作用下,方鎂石晶粒進(jìn)入渣中,造成鎂碳磚磚體結(jié)構(gòu)疏松而逐步發(fā)生熔損[3]。
由于生產(chǎn)節(jié)奏影響,大部分爐次精煉周期過(guò)短,化渣不良;加之對(duì)超高功率電極的使用缺乏實(shí)際經(jīng)驗(yàn),一味追求大電壓高功率快速提溫,埋弧效果差,弧流直接作用于鎂碳磚,造成鋼包渣線部位侵蝕明顯,渣線掉磚時(shí)有發(fā)生。對(duì)前期下線鋼包包況觀察,包壁渣線鎂碳磚上孔洞較多,經(jīng)分析是由于精煉通電過(guò)程中爐渣埋不住弧或埋弧效果差,電弧光熱輻射所致。
依據(jù)鋼包不同區(qū)域侵蝕情況,合理設(shè)計(jì)鋼包內(nèi)襯復(fù)合砌筑結(jié)構(gòu):針對(duì)渣線侵蝕較嚴(yán)重的部位,更換以電熔鎂砂和大結(jié)晶鎂砂為主原料的渣線鎂碳磚;針對(duì)包底沖擊區(qū)沖刷侵蝕出坑的情況,在沖擊區(qū)部位增設(shè)“迎鋼臺(tái)”;針對(duì)包口料不耐沖刷侵蝕的情況,使用剛玉料封包沿(見(jiàn)圖1)。
圖1 雙水口鋼包內(nèi)襯復(fù)合設(shè)計(jì)情況
針對(duì)侵蝕最嚴(yán)重的渣線部位選用了兩種砌筑方法:
①永久層渣線部位高鋁質(zhì)澆注料換用剛玉質(zhì)澆注料,由于剛玉更耐侵蝕的特性,即使渣線鎂碳磚被侵蝕掉,當(dāng)爐也不會(huì)造成穿包危險(xiǎn)。②渣線部位使用雙渣線磚進(jìn)行復(fù)合砌筑,當(dāng)工作層鎂碳磚侵蝕掉落后,還有安全層鎂碳磚,利于驗(yàn)包人員及時(shí)作出研判。
通過(guò)噴吹白云石粉和焦末,改善精煉冶煉過(guò)程爐渣成分和氧化性,減少精煉過(guò)程爐渣對(duì)鋼包內(nèi)襯侵蝕。
在精煉爐蓋增上環(huán)形噴粉裝置(見(jiàn)圖2),噴粉裝置為環(huán)形中空鋼管,安裝在精煉爐蓋下方,距爐蓋外側(cè)300 mm,與鋼包相對(duì)面有若干間距直徑為15 mm的噴吹孔,噴吹孔中心線與垂直線角度為偏向爐蓋中心15°,此角度在噴吹時(shí)可有效將噴粉噴至電極外側(cè)爐渣表面50~100 mm 處,使噴粉與爐渣快速融合,改善爐渣成分和氧化性。
圖2 環(huán)形噴粉裝置
待轉(zhuǎn)爐出鋼完畢鋼包進(jìn)站后,根據(jù)爐轉(zhuǎn)爐終渣指標(biāo)、渣量選擇精煉過(guò)程白云石粉面噴吹模型,噴吹模型主要根據(jù)轉(zhuǎn)爐終渣指標(biāo)情況和出鋼后鋼包內(nèi)爐渣量,確定白云石粉面和焦末噴吹數(shù)量,噴吹后可使鋼包內(nèi)爐渣成分和氧化性等指標(biāo)(爐渣中MgO和FeO)在保證精煉效果同時(shí)減緩對(duì)鋼包內(nèi)襯的侵蝕。
借用轉(zhuǎn)爐濺渣護(hù)爐技術(shù)原理,通過(guò)電極弧流作用,將MgO含量達(dá)到飽和或過(guò)飽和的終點(diǎn)渣濺到包壁上,通過(guò)后續(xù)鋼包運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中爐渣冷卻、凝固,在鋼包內(nèi)襯表面上形成一層高熔點(diǎn)的熔渣層,并與包壁內(nèi)襯很好地黏結(jié)附著。濺起爐渣層耐蝕性較好,同時(shí)可抑制渣線磚表面的氧化脫碳,又能減輕高溫渣對(duì)渣線磚的侵蝕沖刷,從而保護(hù)鋼包內(nèi)襯,提高鋼包使用壽命。
參考CaO、Al2O3、SiO2三元渣系相圖并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)爐渣實(shí)際化驗(yàn)結(jié)果,要求爐渣中氧化鎂含量需達(dá)到8%以上,爐渣具備一定的流動(dòng)性和黏稠度。爐渣稀薄濺不起來(lái),爐渣過(guò)于黏稠無(wú)法很好地粘結(jié)附著。在鋼水溫度、成分滿足要求準(zhǔn)備進(jìn)行軟吹后出站的情況下,調(diào)整底吹氣源流量保持液面平穩(wěn),選用低電壓、高弧流進(jìn)行短弧操作,將爐渣濺到鋼包內(nèi)襯上,在鋼包內(nèi)襯形成一定厚度的渣層,延長(zhǎng)鋼包內(nèi)襯壽命。
(1)雙水口全精煉鋼包壽命大幅提升。一次包齡由35.9次提高到53.7次,渣線磚殘厚滿足安全使用要求,鋼包安全運(yùn)行系數(shù)顯著提升。
(2)烘烤煤氣消耗明顯降低。鋼包壽命提升后,鋼包頻繁上下線的頻次大幅減少,項(xiàng)目實(shí)施前烘包煤氣消耗量在25 m3/t,目前在15 m3/t左右。
(3)大包注余量明顯減少。由于對(duì)鋼包內(nèi)襯砌筑結(jié)構(gòu)進(jìn)行合理設(shè)計(jì),水口側(cè)包底低于透氣磚側(cè),利于鋼水流淌,減少包底出坑存鋼情況。項(xiàng)目實(shí)施前大包注余量基本在350 kg/爐左右,目前控制在220 kg/爐左右。
(4)轉(zhuǎn)爐出鋼溫度有效降低。鋼包壽命提升,減少了異常鋼包投入,紅包周轉(zhuǎn)率提高,過(guò)程溫降降低。