劉雪萊, 趙陽陽, 王 東
(1.上海汽車集團(tuán)股份有限公司技術(shù)中心 上海,201804)
(2.華南理工大學(xué)機(jī)械與汽車工程學(xué)院 廣州,510640)
傳遞路徑分析(transfer path analysis,簡(jiǎn)稱TPA)作為廣泛用于車輛系統(tǒng)振動(dòng)噪聲分析的方法[1],可以對(duì)引起車內(nèi)振動(dòng)噪聲(noise vibration and harshness,簡(jiǎn)稱NVH)問題進(jìn)行有效的路徑分解,識(shí)別出引起整車振動(dòng)噪聲的激勵(lì)源和關(guān)鍵部件,進(jìn)行有針對(duì)性的改進(jìn)和優(yōu)化[2]。經(jīng)典的TPA 方法精度較高,數(shù)據(jù)穩(wěn)定性好[3],但是需要進(jìn)行大量的傳遞函數(shù)測(cè)試,因此周期長(zhǎng)、成本高,工程運(yùn)用推廣較為困難。為了解決這一問題,快速TPA、多級(jí)TPA 等方法應(yīng)運(yùn)而生,但都無法對(duì)試驗(yàn)所需資源和周期有實(shí)質(zhì)性的減少[4]。為了克服傳統(tǒng)TPA 的弊端,研究人員提出了基于工況的傳遞路徑分析(operational TPA,簡(jiǎn)稱OPA)方法[5],通過奇異值分解計(jì)算各條路徑對(duì)目標(biāo)振動(dòng)的貢獻(xiàn)量。該方法不需要通過測(cè)試傳遞函數(shù)建立響應(yīng)矩陣,僅需要實(shí)際工況下的數(shù)據(jù)即可完成,周期短、效率高,但整體計(jì)算精度較低,路徑間存在耦合時(shí)容易出現(xiàn)貢獻(xiàn)量丟失的現(xiàn)象[6]。
與前2 種方法不同,擴(kuò)展工況傳遞路徑分析(operational-X TPA,簡(jiǎn)稱OPAX)方法[7]在計(jì)算精度與資源效率間進(jìn)行了較好的折中,以實(shí)測(cè)工況數(shù)據(jù)為主加上少量的傳遞函數(shù)測(cè)試,通過等效的集總參數(shù)化模型識(shí)別出較為精確的工況載荷和各條路徑的貢獻(xiàn)量。同時(shí),該方法可以實(shí)現(xiàn)彈性連接原件的動(dòng)剛度快速計(jì)算[8]。傳遞路徑分析方法發(fā)展了數(shù)十年,各類方法不斷迭代優(yōu)化,工程中的實(shí)際運(yùn)用越來越廣泛[9]。
動(dòng)力總成作為汽車的動(dòng)力輸出部件,由于本身的燃燒不平衡特性以及變速箱內(nèi)齒輪嚙合特性,是整車NVH 問題最主要的振動(dòng)源之一,通過懸置、進(jìn)排氣系統(tǒng)及傳動(dòng)軸等部件將振動(dòng)傳遞到車內(nèi)。研究人員通過經(jīng)典TPA 的方法,建立了從動(dòng)力總成到車內(nèi)的傳遞路徑模型,通過臺(tái)架試驗(yàn)[10]和實(shí)車試驗(yàn)[11]識(shí)別出動(dòng)力總成的激勵(lì)載荷以及傳遞動(dòng)力總成振動(dòng)的關(guān)鍵路徑?;谧R(shí)別出的載荷和路徑進(jìn)行關(guān)鍵部件結(jié)構(gòu)或剛度的優(yōu)化,從而實(shí)現(xiàn)NVH 問題的改善[12]。相類似的研究方法也運(yùn)用在純電動(dòng)汽車中[13]。OPA 方法由于其較高的效率,工程中也運(yùn)用于快速識(shí)別動(dòng)力總成載荷傳遞的情況[14]。為了提升計(jì)算精度,在進(jìn)行傳函計(jì)算時(shí),往往要對(duì)信號(hào)進(jìn)行奇異值分析和主慣量分解[15]以減少噪聲信號(hào)對(duì)結(jié)果的影響。Landweber 迭代法也被運(yùn)用于多個(gè)激勵(lì)源的解耦分析,以提升OPA 方法的穩(wěn)定性[16]。這些方法也能有效地分析動(dòng)力總成到車身的各條路徑對(duì)車內(nèi)噪聲的貢獻(xiàn)量[17]。OPAX 方法目前在工程中的運(yùn)用相對(duì)較少,主要用于懸置、襯套等元件的剛度識(shí)別和載荷分析[2,8,18]。從上述研究可以看出,當(dāng)傳遞路徑分析迭代優(yōu)化出全新的方法后,都會(huì)被用來分析動(dòng)力總成對(duì)車內(nèi)引起的振動(dòng)噪聲問題,但研究的重點(diǎn)主要集中在懸置系統(tǒng)中。隨著汽車對(duì)NVH 性能要求的逐漸提高,與懸置連接的副車架也通過橡膠襯套與車身軟連接以降低車內(nèi)振動(dòng),而這一設(shè)計(jì)使得傳遞路徑系統(tǒng)更加復(fù)雜。
筆者針對(duì)整車加速過程中底板抖動(dòng)問題開展研究,建立了包含懸置、副車架襯套在內(nèi)的整車OPAX模型,利用建立的模型識(shí)別出路徑中所有橡膠彈性元件的動(dòng)剛度,計(jì)算出工況下各條路徑傳遞的載荷和對(duì)底板振動(dòng)的貢獻(xiàn)量,找出引起問題的原因和關(guān)鍵零件?;诜治鼋Y(jié)果,建立包含動(dòng)力總成和副車架的動(dòng)力學(xué)模型,以襯套支反力最低為目標(biāo)對(duì)關(guān)鍵路徑上的襯套剛度進(jìn)行優(yōu)化,并通過整車試驗(yàn)驗(yàn)證了優(yōu)化效果。
某款MPV 車型(搭載4 缸機(jī)、2.0T+8AT 動(dòng)力總成)在5 擋50%節(jié)氣門開度工況下,駕駛室底板存在明顯整車x向振動(dòng)。整車坐標(biāo)系定義如下:x軸水平向整車行駛后方;z軸垂直向上;y軸根據(jù)右手定則確認(rèn)[19]。加速工況地板x向振動(dòng)信號(hào)如圖1 所示。當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速在2 000~2 400 r/min 區(qū)間時(shí),底板的前排和中排振動(dòng)明顯加劇,振動(dòng)總能量(over all,簡(jiǎn)稱OA)值突起,2 階激勵(lì)能量分布與OA 值一致,說明此處的振動(dòng)激勵(lì)源主要是動(dòng)力總成的2 階激勵(lì)載荷。工程中結(jié)合主、客觀結(jié)果認(rèn)為,2 階激勵(lì)引起的底板振動(dòng)小于0.15g屬于正??山邮芊秶?。由圖可以看出:振動(dòng)峰值在2 050 和2 300 r/min 處,峰值均超過0.15g;隨著轉(zhuǎn)速上升到2 400 r/min,振動(dòng)幅值降低到0.15g以下,恢復(fù)到正常水平。
圖1 加速工況地板x 向振動(dòng)信號(hào)Fig.1 Floor vibration signal of x-direction under acceleration condition
解決該問題需要分析出各條路徑對(duì)底板振動(dòng)的貢獻(xiàn)量,找出傳遞振動(dòng)的關(guān)鍵路徑以及關(guān)鍵零件,提出針對(duì)性的優(yōu)化方案。
由圖1 可知,底板振動(dòng)的轉(zhuǎn)速范圍為2 000~2 400 r/min,對(duì)應(yīng)2 階激勵(lì)頻率為67~80 Hz。在這個(gè)頻率范圍,振動(dòng)主要是通過結(jié)構(gòu)件傳遞到車內(nèi),在建模時(shí)主要考慮結(jié)構(gòu)傳遞路徑。
問題車輛動(dòng)力總成是通過發(fā)動(dòng)機(jī)懸置、變速箱懸置與車身連接,并通過一個(gè)下拉桿與副車架連接。為了改善整車NVH 品質(zhì),提升副車架的隔振能力,通過4 個(gè)襯套連接副車架與車身。整車傳遞路徑及響應(yīng)點(diǎn)如圖2 所示。
圖2 整車傳遞路徑及響應(yīng)點(diǎn)Fig.2 Transmission path and response point for vehicle
基于“激勵(lì)源-傳遞路徑-目標(biāo)響應(yīng)點(diǎn)”的簡(jiǎn)化分析模型,假設(shè)從動(dòng)力總成一共有n條路徑傳遞振動(dòng)到車內(nèi),則到車內(nèi)第q個(gè)響應(yīng)點(diǎn)[2]有
其 中:yq(ω) 為 第q個(gè) 響 應(yīng) 點(diǎn) 的 振 動(dòng) 量;Gqj(ω),F(xiàn)qj(ω)分別為第j條路徑到第q個(gè)響應(yīng)點(diǎn)的傳遞函數(shù)(frequency response function,簡(jiǎn)稱FRF)和第j條路徑的實(shí)際工況載荷;ω為動(dòng)力總成的激勵(lì)頻率。
彈性元件(懸置、襯套)的主要材料都是天然橡膠,其自身動(dòng)剛度遠(yuǎn)低于主、被動(dòng)側(cè)的金屬件。建立“剛度-阻尼-質(zhì)量”模型對(duì)動(dòng)剛度進(jìn)行等效[6],即
其中:Kj(ω)為第j條路徑彈性元件的動(dòng)剛度;mj,cj,kj分別為彈性元件的等效質(zhì)量、阻尼和剛度。
基于彈性元件動(dòng)剛度法求解載荷的原理[11],結(jié)合式(1)、式(2)可知,第q個(gè)響應(yīng)點(diǎn)的振動(dòng)量為
其中:aaj(ω),apj(ω)分別為彈性元件主、被動(dòng)側(cè)的振動(dòng)加速度。
在實(shí)際計(jì)算過程中,對(duì)不同轉(zhuǎn)速、不同階次下采集到的響應(yīng)點(diǎn)的響應(yīng)值以及彈性元件的主、被動(dòng)側(cè)振動(dòng)加速度進(jìn)行分析,利用最小二乘法擬合出所有彈性元件的“剛度-阻尼-質(zhì)量”模型參數(shù)[10],進(jìn)而實(shí)現(xiàn)剛度的識(shí)別以及各路徑貢獻(xiàn)量的分析。
每個(gè)懸置或襯套在空間中都包含x,y,z這3 個(gè)振動(dòng)傳遞方向,此處坐標(biāo)方向與整車坐標(biāo)系方向相同[11]。動(dòng)力總成通過2 個(gè)懸置和4 個(gè)副車架襯套將振動(dòng)傳遞到底板,共計(jì)6×3=18 條路徑。所有路徑均為橡膠元件連接,具體的工況載荷均可由式(2)計(jì)算得到。目標(biāo)響應(yīng)點(diǎn)選擇主觀評(píng)估存在抱怨的底板前排和中排,建立的OPAX 傳遞路徑模型如圖3 所示。
圖3 OPAX 傳遞路徑模型Fig.3 OPAX transfer path model
為了識(shí)別出各條路徑的懸置、襯套動(dòng)剛度以及計(jì)算出對(duì)底板振動(dòng)的貢獻(xiàn)量,需要進(jìn)行的試驗(yàn)有:①各條路徑到車內(nèi)響應(yīng)點(diǎn)的頻響函數(shù);②運(yùn)行工況下各路徑和響應(yīng)點(diǎn)數(shù)據(jù)。
在測(cè)量各路徑到響應(yīng)點(diǎn)頻響函數(shù)時(shí),要拆除動(dòng)力總成以及副車架。2 個(gè)懸置僅保留與車身縱梁連接的金屬外殼,4 個(gè)襯套僅保留內(nèi)管以及與車輛連接的螺栓。在響應(yīng)點(diǎn)布置加速度傳感器,采用力錘逐個(gè)敲擊懸置的金屬外殼和襯套內(nèi)管,敲擊點(diǎn)盡可能靠近懸置、襯套的彈性中心點(diǎn)。
傳遞函數(shù)結(jié)果如圖4 所示,是所有x向路徑點(diǎn)到前、后排響應(yīng)點(diǎn)x向的FRF,數(shù)值越大表明單位力引起的響應(yīng)越大。由圖可以看出:前、后排底板對(duì)副車架左前、左后及右后襯套x向激勵(lì)最敏感;所有路徑的FRF 值在67~80 Hz 范圍內(nèi)都低于目標(biāo)值。
圖4 傳遞函數(shù)結(jié)果Fig.4 Test result of FRF
在底板振動(dòng)響應(yīng)點(diǎn)以及各傳遞路徑的懸置和襯套的主、被動(dòng)側(cè)布置加速度傳感器,采集不同節(jié)氣門開度條件和車輛整個(gè)加速過程中各位置的振動(dòng)加速度信號(hào)。加速度傳感器布置如圖5 所示,加速工況副車架左后襯套x向振動(dòng)如圖6 所示。
圖5 加速度傳感器布置Fig.5 Acceleration sensor arrangement
圖6 加速工況副車架左后襯套x 向振動(dòng)Fig.6 Vibration of rear left bush of subframe in x direction under acceleration condition
利用上節(jié)試驗(yàn)得到的結(jié)果進(jìn)行計(jì)算,得到各條傳遞路徑的載荷、貢獻(xiàn)量以及彈性元件的動(dòng)剛度。通過式(1)仿真得到底板2 階振動(dòng)量,加速工況地板x向2 階振動(dòng)對(duì)比如圖7 所示。由圖可以看出,仿真結(jié)果與試驗(yàn)結(jié)果一致性較好,2 050 和2 300 r/min兩處峰值誤差分別為0.2%和4.1%。
圖7 加速工況地板x 向2 階振動(dòng)對(duì)比Fig.7 Comparison of 2-order vibration of floor in x direction under acceleration condition
為了驗(yàn)證模型的準(zhǔn)確性,對(duì)副車架襯套進(jìn)行動(dòng)剛度試驗(yàn),并與通過OPAX 方法計(jì)算出的襯套剛度進(jìn)行對(duì)比,副車架左后襯套z向動(dòng)剛度如圖8 所示。在50~400 Hz 范圍內(nèi),襯套剛度計(jì)算值與試驗(yàn)值誤差都在5%以內(nèi),驗(yàn)證了模型的準(zhǔn)確性。
圖8 副車架左后襯套z 向動(dòng)剛度Fig.8 Dynamic stiffness in z direction of left rear bush
底板振動(dòng)主要是由于x向路徑引起,y和z向路徑貢獻(xiàn)量較小。各路徑x向?qū)Φ装逯信耪駝?dòng)貢獻(xiàn)量如圖9 所示,各路徑x向峰值處載荷如圖10 所示,副車架左、右后襯套x向載荷如圖11 所示。2 050 和2 300 r/min 兩處問題轉(zhuǎn)速振動(dòng)貢獻(xiàn)量最大的路徑均為副車架的左、右后襯套。2 050 r/min 處左后襯套的x向路徑貢獻(xiàn)量超過20%,2 300 r/min 處右后襯套x向路徑貢獻(xiàn)量達(dá)到30%。
圖9 各路徑x 向?qū)Φ装逯信耪駝?dòng)貢獻(xiàn)量Fig.9 Contribution of each path to vibration of middle row of floor at x-direction
圖10 各路徑x 向峰值處載荷Fig.10 Load peak value of each path at x-direction
圖11 副車架左、右后襯套x 向載荷Fig.11 x-direction load of left and right rear bushing of subframe
由式(1)可知,貢獻(xiàn)量是由載荷和FRF 乘積決定的。所有路徑的FRF 均未超過設(shè)計(jì)目標(biāo)值,表明底板的振動(dòng)主要是由于路徑傳遞載荷過大所引起。由圖10,11 可以看出:副車架的左、右后襯套載荷明顯大于其余路徑,與貢獻(xiàn)量結(jié)果一致;在問題轉(zhuǎn)速附近,這2 條路徑載荷達(dá)到了50 N,而在其余轉(zhuǎn)速范圍的載荷均低于20 N;車輛x向底板振動(dòng)是由于副車架的左、右后襯套載荷過大所引起。
對(duì)副車架進(jìn)行模態(tài)試驗(yàn),在副車架框架上布置10 個(gè)加速度傳感器,并用激振器激勵(lì)副車架與下拉桿懸置的連接點(diǎn),激勵(lì)得到的副車架FRF 總和以及識(shí)別出的副車架模態(tài)結(jié)果分別如圖12 及表1 所示。副車架在67.5 和80.1 Hz 存在2 階陣型x向平動(dòng)的剛體模態(tài),與問題轉(zhuǎn)速對(duì)應(yīng)的發(fā)動(dòng)機(jī)2 階激勵(lì)頻率相對(duì)應(yīng)。副車架和襯套系統(tǒng)的剛體模態(tài)是引起路徑載荷過大的原因。
表1 副車架模態(tài)結(jié)果Tab.1 Modal results of subframe
圖12 副車架FRF 總和Fig.12 FRF sum of subframe
副車架的剛體模態(tài)由副車架本身質(zhì)量、慣量及連接襯套的剛度決定。由于副車架設(shè)計(jì)空間、結(jié)構(gòu)材料等很難更改,因此通過搭建動(dòng)力學(xué)模型,對(duì)襯套剛度進(jìn)行優(yōu)化,來實(shí)現(xiàn)對(duì)動(dòng)力總成振動(dòng)的衰減以及對(duì)底板振動(dòng)的控制。
為了研究副車架襯套剛度對(duì)動(dòng)力總成振動(dòng)的控制影響,建立了考慮動(dòng)力總成和副車架的12 自由度動(dòng)力學(xué)模型,如圖13 所示,模型中分別包含了動(dòng)力總成、副車架的6 個(gè)自由度。發(fā)動(dòng)機(jī)懸置、變速箱懸置、副車架4 個(gè)與車身連接的襯套接地,下系桿兩端分別連接動(dòng)力總成和副車架。分別在動(dòng)力總成和副車架的質(zhì)心建立坐標(biāo)系Oe-xeyeze和Os-xsyszs,方向參考整車坐標(biāo)系。
圖13 12 自由度動(dòng)力學(xué)模型Fig.13 12 degrees of freedom models
靜平衡狀態(tài)下動(dòng)力總成以及副車架的3 個(gè)平動(dòng)、3 個(gè)轉(zhuǎn)動(dòng)位移分別為:qeT=(xe,ye,ze,αe,βe,γe);qsT=(xs,ys,zs,αs,βs,γs)。對(duì)于模型中第i個(gè)懸置和第j個(gè)襯套,在其局部坐標(biāo)系Oei-xeiyeizei,Osj-xsjysjzsj的剛度、阻尼矩陣分別為kei=diag(kexi,keyi,kezi),ksj=diag(ksxj,ksyj,kszj)和cei=diag(cexi,ceyi,cezi),csi=diag(csxj,csyj,cszj)。
基于坐標(biāo)轉(zhuǎn)換矩陣,建立在動(dòng)力總成激勵(lì)下各個(gè)懸置、襯套相對(duì)于發(fā)動(dòng)機(jī)和副車架的相對(duì)位移量[20]。基于位移量計(jì)算結(jié)果,建立模型的動(dòng)力學(xué)分析方程為
其中:qT=[];Me,Ms分別為動(dòng)力總成和副車架的慣性質(zhì)量矩陣[19];Fe為發(fā)動(dòng)機(jī)輸出激勵(lì);Eei,Esj分別為第i個(gè)懸置和第j襯套的坐標(biāo)轉(zhuǎn)換矩陣[19]。
忽略系統(tǒng)阻尼,根據(jù)式(4)可以計(jì)算出動(dòng)力學(xué)模型的系統(tǒng)模態(tài),副車架模態(tài)仿真與試驗(yàn)結(jié)果對(duì)比如表2 所示??梢钥闯觯麟A模態(tài)頻率計(jì)算與試驗(yàn)的一致性較好,誤差均小于4%,驗(yàn)證了模型的準(zhǔn)確性。
表2 副車架模態(tài)仿真與試驗(yàn)結(jié)果對(duì)比Tab.2 Comparison of modal simulation and test results of subframe
利用所建立的模型研究襯套剛度對(duì)整個(gè)加速過程中底板振動(dòng)的影響。在模型動(dòng)力總成曲軸中心處施加繞y軸的單位扭矩掃頻激勵(lì),計(jì)算整個(gè)掃頻過程中副車架左后襯套的動(dòng)剛度,其支反力仿真結(jié)果如圖14 所示。由圖可以看出:在67.5 和80.1 Hz 這2 個(gè)副車架剛體模態(tài)頻率處,襯套x向和z向均出現(xiàn)峰值;x向支反力明顯大于z向支反力,這是由于兩處模態(tài)頻率對(duì)應(yīng)的陣型均表現(xiàn)為x向平動(dòng)。
圖14 副車架左后襯套支反力仿真結(jié)果Fig.14 Simulation results of reaction force of left rear bush of subframe
考慮到發(fā)動(dòng)機(jī)在常用轉(zhuǎn)速條件下主階次激勵(lì)頻率范圍內(nèi)(50~100 Hz),副車架存在至少2 階模態(tài),以2 個(gè)副車架后襯套x向2 個(gè)模態(tài)頻率處支反力最小為目標(biāo)進(jìn)行優(yōu)化,則優(yōu)化目標(biāo)函數(shù)為
其中:fzx1,fzx2為車架后襯套x向2 個(gè)模態(tài)頻率處支反力峰值;L1,L2為權(quán)重系數(shù),本研究取L1=L2=0.5。
以副車架與車身相連的4 個(gè)襯套的x向和z向剛度為設(shè)計(jì)變量進(jìn)行優(yōu)化,即
考慮到車輛左右受載平衡,2 個(gè)前襯套之間和2 個(gè)后襯套之間的三向剛度需要保持一致。此外,襯套x向和z向剛度分別承擔(dān)著整車平順性和支撐性,變化范圍不能超過-30%~80%,因此優(yōu)化模型的約束條件為
其中:0.7ksx1≤ksx1≤1.8ksx1;0.7ksz1≤ksz1≤1.8ksz1。
采用序列二次規(guī)劃法對(duì)所建立的優(yōu)化模型進(jìn)行參數(shù)優(yōu)化,優(yōu)化前后設(shè)計(jì)參數(shù)對(duì)比見表3。優(yōu)化前后副車架后襯套x向支反力對(duì)比見圖15。可以看出:優(yōu)化后2 個(gè)副車架剛體模態(tài)頻率分別從67.5 和80.1 Hz 移動(dòng)到了76.0 和83.5 Hz;2 個(gè)頻率的支反力峰值分別下降了45.8%和17.1%,優(yōu)化效果明顯。
表3 優(yōu)化前后設(shè)計(jì)參數(shù)對(duì)比Tab.3 Comparison of design parameters before and after optimization N/mm
圖15 優(yōu)化前后副車架后襯套x 向支反力對(duì)比Fig.15 Comparison of x-direction reaction force of rear bushing of subframe before and after optimization
基于上一節(jié)的結(jié)果對(duì)襯套剛度進(jìn)行改進(jìn)并裝車驗(yàn)證。優(yōu)化前后加速工況地板x向振動(dòng)對(duì)比如圖16所示??梢钥闯觯号c優(yōu)化前相比,前排和中排振動(dòng)峰值分別降低了32%和36%;駕駛員主觀分析無抱怨;振動(dòng)峰值轉(zhuǎn)速移動(dòng)到了2 320 r/min,對(duì)應(yīng)發(fā)動(dòng)機(jī)2 階激勵(lì)頻率為77.3 Hz,與仿真計(jì)算的頻率76 Hz 誤差僅為1.7%。仿真模型得到了進(jìn)一步驗(yàn)證。
圖16 優(yōu)化前后加速工況地板x 向振動(dòng)對(duì)比Fig.16 Comparison of floor x-direction vibration under acceleration condition before and after optimization
1) 針對(duì)車輛在加速時(shí)產(chǎn)生的底板振動(dòng)開展研究,基于擴(kuò)展工況傳遞路徑分析方法,建立動(dòng)力總成-副車架-車身OPAX 分析模型,通過模型仿真得到的振動(dòng)峰值以及襯套動(dòng)剛度與試驗(yàn)的誤差均在5%以內(nèi)。
2) 引起2 050 和2 300 r/min 兩處轉(zhuǎn)速底板振動(dòng)的關(guān)鍵路徑是副車架與車身連接的左、右后襯套x向。結(jié)合模態(tài)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),副車架在67.5 和80.1 Hz存在2 階陣型x向平動(dòng)的剛體模態(tài),與問題轉(zhuǎn)速對(duì)應(yīng)的發(fā)動(dòng)機(jī)2 階激勵(lì)頻率一致,使得在這兩處轉(zhuǎn)速下左、右后襯套x向支反力過大,引起底板振動(dòng)。
3) 建立包含動(dòng)力總成、副車架以及襯套的12 自由度動(dòng)力學(xué)模型,通過對(duì)比模型計(jì)算及試驗(yàn)得到的模態(tài)頻率,驗(yàn)證了模型的有效性。利用模型對(duì)襯套剛度進(jìn)行優(yōu)化并進(jìn)行實(shí)車驗(yàn)證,結(jié)果表明,與優(yōu)化前相比,前排和中排振動(dòng)峰值分別降低了32%和36%,優(yōu)化效果明顯。