摘要:面對(duì)全球氣候變化和環(huán)境保護(hù)的雙重壓力,降低工業(yè)生產(chǎn)過程氮氧化物(NOx)排放成為節(jié)能減排的重要環(huán)節(jié)。通過對(duì)貴州省某煉油企業(yè)催化裂化再生煙氣NOx大量數(shù)據(jù)的對(duì)比研究,發(fā)現(xiàn)再生煙氣中NOx濃度升高主要因素為燒焦罐導(dǎo)流錐損壞及摻渣率上升?;诠?jié)能減排視角,維持一氧化碳含量(CO)、優(yōu)化原料使用、引入脫硝助劑以及應(yīng)用脫硝技術(shù)等減少NOx排放應(yīng)對(duì)措施。結(jié)果表明,再生煙氣中NOx量下將20%左右,達(dá)到環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn),且應(yīng)對(duì)措施能實(shí)現(xiàn)NOx排放的有效控制,節(jié)能減排效果理想。
關(guān)鍵詞:催化裂化;再生煙氣;氮氧化物(NOx);節(jié)能減排;脫硝技術(shù)
引言
催化裂化過程作為石油煉制工業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),其再生煙氣中NOx的生成與排放直接影響到大氣質(zhì)量[1]?!妒蜔捴乒I(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 31570-2015)規(guī)定,催化裂化再生煙氣NOx排放限值為200mg/m3,對(duì)石油煉化企業(yè)提出了較高的環(huán)保要求。本文對(duì)貴州省某煉油企業(yè)催化裂化再生煙氣NOx含量偏高原因進(jìn)行分析,提出一系列節(jié)能減排應(yīng)對(duì)措施,對(duì)NOx排放進(jìn)行有效控制,使其滿足環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。
1 工程概況
貴州省某煉油企業(yè)催化車間催化裂化裝置在正常運(yùn)行條件下,再生煙氣中的NOx排放能夠達(dá)到GB 31570-2015中環(huán)保要求的標(biāo)準(zhǔn),但從2021年8月下旬開始,催化裂化裝置凈化后的煙氣中NOx含量卻持續(xù)偏高,處于異常排放水平,小時(shí)平均折算值達(dá)到1400~
190mg/m3,個(gè)別小時(shí)平均值接近200mg/m3。持續(xù)偏高的NOx排放量意味著存在不達(dá)標(biāo)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),不僅會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生負(fù)面影響,而且也會(huì)使企業(yè)面臨政府的環(huán)保監(jiān)管和罰款處罰。因此,必須對(duì)NOx排含量升高的原因進(jìn)行詳細(xì)且深入地分析,并針對(duì)性采取應(yīng)對(duì)措施,保證再生煙氣達(dá)標(biāo)排放。
2 氮氧化物含量升高的原因分析
2.1 燒焦罐導(dǎo)流錐損壞影響溫度場(chǎng)均勻性
某煉油企業(yè)催化裂化裝置煙氣除塵脫硫設(shè)施,自2019年8月運(yùn)行以來,再生煙氣NOx含量均控制在較低水平(60~100mg/m3)。2021年9月13日,外部電廠發(fā)生停電事故,裝置發(fā)生嚴(yán)重生產(chǎn)波動(dòng)事件;次日,裝置恢復(fù)生產(chǎn),各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)與前期相當(dāng),均能達(dá)到廠部要求,但再生煙氣NOx含量大幅度增加(140~190mg/m3),存在環(huán)保超標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)[2]。
停電事件前,2021年6月、7月、8月,再生煙氣中NOx平均含量分別為69mg/m3、78mg/m3、88mg/m3;停電事件后,2021年10月、11月、12月,再生煙氣中NOx平均含量分別為155mg/m3、168mg/m3、182mg/m3。對(duì)比發(fā)現(xiàn),停電事件后再生煙氣NOx含量普遍高于停電前。自此次生產(chǎn)波動(dòng)事件發(fā)生后,燒焦罐底部時(shí)常有金屬“敲擊”的異常響聲。根據(jù)過往經(jīng)驗(yàn)判斷,極有可能是燒焦罐導(dǎo)流錐損壞,影響了主風(fēng)分布,使得催化劑上的積炭未能均勻燃燒,導(dǎo)致溫度場(chǎng)不均勻[3]。
綜合以上分析,2021年9月13日停電事件造成催化裂化裝置燒焦罐導(dǎo)流錐損壞,影響燒焦效果是再生煙氣NOx顯著增加的主要原因。
2.2 冬季生產(chǎn)摻渣率增加原料含氮量上升
某煉油企業(yè)冬季蒸汽用量大幅度增加,催化車間在冬季生產(chǎn)時(shí)會(huì)根據(jù)安排提高摻煉渣油比例增加蒸汽產(chǎn)量。2021年6月至12月的催化裂化裝置原料摻渣率分別為28.77%、30.90%、29.13%、32.19%、41.18%、24.54%,再生煙氣NOx折算值分別為70mg/m3、79mg/m3、
90mg/m3、157mg/m3、169mg/m3、184mg/m3。對(duì)7個(gè)月的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,可知2021年11月份摻渣率與NOx均達(dá)到峰值;12月在廠部與水電廠協(xié)調(diào)下,采用提高外來蒸汽量的辦法,將催化裝置原料摻渣率降至24.43%時(shí),NOx的含量仍然上升至182mg/m3。造成這個(gè)結(jié)果的原因可能是燒焦罐溫度場(chǎng)不均勻所致,因此原料性質(zhì)變重也是導(dǎo)致再生煙氣中NOx含量高的原因之一。
3 降低氮氧化物含量的應(yīng)用措施
3.1 維持還原性物質(zhì)含量抑制氮氧化物的生成
催化裂化反應(yīng)中,原料中的氮轉(zhuǎn)化為HCN→NH3→N2+NOx,如存在不完全再生情況,煙氣中存在HCN+NH3中間產(chǎn)物,在不完全再生情況下一氧化碳含量(CO)也會(huì)促進(jìn)NOx生成N2,因此在煙氣當(dāng)中具有還原性的CO含量高的情況下,NOx反而偏低。2021年12月8日,24h內(nèi)煙氣中CO與NOx含量的實(shí)測(cè)值和折算值如表1所示,再生煙氣中CO和NOx含量變化趨勢(shì)大體相反,即CO含量高時(shí),NOx含量偏低;CO含量低時(shí),NOx含量偏高。因此,可以推斷煙氣中還原性物質(zhì)CO能抑制NOx的生成。
3.2 優(yōu)化原料性質(zhì)降低源頭含氮量
我國(guó)原油基本屬于陸相成油,其特點(diǎn)之一是低含硫量和高含氮量。某煉油企業(yè)處理的為高含氮原油,因而在無法改變?cè)徒Y(jié)構(gòu)與性質(zhì)的情況下,將催化裂化裝置摻渣比由投產(chǎn)之初50%穩(wěn)步降低到基本不摻煉減壓渣油或摻煉常壓渣油25%,使得裝置混合原料性質(zhì)得以顯著改善,但催化裂化原料性質(zhì)受季節(jié)性影響依然較大。每到冬季,為保障企業(yè)蒸汽用量,某煉油企業(yè)就會(huì)安排車間逐步提高摻渣率,以增加供汽量,使得催化裂化裝置原料油在一定程度上變重,原料中非烴元素氮含量升高[4]。
某煉油企業(yè)在與廠部協(xié)調(diào)原料性質(zhì)時(shí),催化車間從裝置實(shí)際情況出發(fā),優(yōu)化回?zé)挶?、汽提蒸汽流量、沉降器料位等關(guān)鍵操作參數(shù),確保待生催化劑含碳量保持較低水平,盡可能減少氮隨待生催化劑進(jìn)入再生器,降低煙氣中NOx含量。
3.3 使用脫氮助劑
我國(guó)使用FP劑作為催化裂化工藝脫除NOx的助劑。FP劑以La、Ce、Sr、Co等元素的氧化物或復(fù)合物為活性組分,以高強(qiáng)度堇青石、氧化鋁和鎂鋁尖晶石微球?yàn)檩d體,是一種以減少再生煙氣中NO2、SOx含量為主,兼有CO阻燃作用的多功能催化劑。目前,F(xiàn)P劑已在我國(guó)部分石油煉化企業(yè)中得到應(yīng)用,并取得了較好的效果,NOx的平均脫除率達(dá)85.90%。
3.4 采用煙氣脫硝技術(shù)
催化裂化煙氣脫硝主要采用還原法和氧化法,其中還原法是一種在燃料基本完畢后通過還原劑把煙氣中的NOx還原成N2的一種技術(shù),主要為選擇性催化還原法(SCR);氧化法是用氧化劑將NOx氧化成可用水吸收成酸類物質(zhì),再用堿中和的方法,主要為臭氧氧化脫硝技術(shù)(LO TOXTM)。
3.4.1 選擇性催化還原法(SCR)的工藝原理
在催化劑(TiO2/V2O5/WO3/MoO3)作用下,煙氣中NH3與NOx反應(yīng),將NO、NO2還原成氮?dú)?,反?yīng)溫度為300~400℃。NH3選擇性催化還原NOx的主要反應(yīng)如下所示。
脫氮反應(yīng)過程完成要經(jīng)歷5個(gè)步驟,即①反應(yīng)物擴(kuò)散到催化劑表面;②活性點(diǎn)對(duì)氨的吸附;③氨和氮氧化物的反應(yīng);④反應(yīng)產(chǎn)物氮?dú)馀c蒸汽擴(kuò)散到煙氣中;⑤釩等活性位的再氧化。
3.4.2低溫氧化法-臭氧氧化脫硝技術(shù)(LO TOXTM)工藝原理
向煙氣中注入臭氧,將NO氧化成易溶于水的N2O5,洗滌塔內(nèi)用含NaOH的洗滌液吸收并轉(zhuǎn)化成硝酸鈉,其主要反應(yīng)如下所示。
4 效果評(píng)價(jià)
某煉油企業(yè)2019年新焦化車間擴(kuò)能投產(chǎn)運(yùn)行以來,催化車間催化裂化裝置原料性質(zhì)得到了大幅度改善,并于2022年年中進(jìn)行了“三年檢修”。在第一個(gè)運(yùn)行周期的末期,催化車間催化裂化裝置利用CO的抑制效果,在一定程度上降低了NOx的產(chǎn)生。
4.1 煙氣中CO含量對(duì)NOx抑制的效果評(píng)價(jià)
某煉油企業(yè)催化車間催化裂化裝置再生系統(tǒng)采用的是前置燒焦罐再生形式,限制了再生煙氣中CO含量。為維持再生煙氣中的CO含量,裝置從降低燒焦罐燒焦效果的調(diào)整思路入手,通過采取降低燒焦罐藏量、燒焦罐底溫度等措施,基本能將再生煙氣CO含量保持在30~100mg/m3范圍內(nèi),確保NOx達(dá)標(biāo)排放。
如圖1所示,選取調(diào)整操作前和調(diào)整操作后的典型NOx數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析,調(diào)整操作前再生煙氣NOx含量,使其在140~190mg/m3范圍內(nèi)變化,采取相應(yīng)的應(yīng)用措施進(jìn)行調(diào)整后再生煙氣NOx含量總體表現(xiàn)為下降趨勢(shì),再生煙氣NOx含量基本能控制在120~150mg/m3范圍內(nèi)。對(duì)比調(diào)整前的數(shù)據(jù),再生煙氣NOx濃度降低了20%左右,再生煙氣NOx達(dá)到環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn),有效地降低了催化車間催化裂化裝置環(huán)保運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
4.2 LO TOXTM技術(shù)的應(yīng)用效果評(píng)價(jià)
目前,某煉油企業(yè)催化車間催化裂化裝置處理的主要是常減壓裝置的側(cè)線油、常壓渣油和焦化蠟油,且常壓渣油摻渣量?jī)H為25%左右,混合原料中氮含量較低,屬于裂化性質(zhì)較好的原料。經(jīng)過調(diào)整操作后,雖然再生煙氣目前達(dá)標(biāo)排放,NOx含量符合排放標(biāo)準(zhǔn)要求,但隨著環(huán)保要求的日益嚴(yán)格,后期仍然會(huì)存在環(huán)保不達(dá)標(biāo)的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),因此催化車間需將煙氣脫硝技術(shù)作為技術(shù)儲(chǔ)備使用。
結(jié)合某煉油企業(yè)催化車間的占地、工藝和投入能力等特點(diǎn),并借鑒同行使用情況,采用LO TOXTM作為催化裝置的技術(shù)儲(chǔ)備,增設(shè)臭氧發(fā)生器,保持EDV洗滌塔較小幅度,反應(yīng)溫度控制在150℃以下,并根據(jù)煙氣中NOx含量調(diào)節(jié)氧氣注入量,脫硝率可達(dá)80%~90%。
結(jié)論
對(duì)貴州省某煉油企業(yè)催化車間再生煙氣中NOx含量偏高的問題深入研究,提出的綜合解決方案,并通過重點(diǎn)采取維持再生煙氣中CO含量、優(yōu)化燃燒過程及引入先進(jìn)的脫硝技術(shù)。實(shí)踐表明,確保煉油裝置在不停車檢修內(nèi)部設(shè)施的情況下,某煉油企業(yè)催化車間催化裂化再生煙氣中NOx含量降低20%左右,不僅減少了污染物排放量、滿足了環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的排放要求,還降低了治理成本,實(shí)現(xiàn)了環(huán)保與經(jīng)濟(jì)效益的雙重提升;同時(shí),體現(xiàn)了技術(shù)創(chuàng)新在實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排中的重要性,通過在EDV洗滌塔的基礎(chǔ)上進(jìn)行小幅度改動(dòng)引入LO TOXTM設(shè)施,不僅展示了如何通過技術(shù)升級(jí)達(dá)到環(huán)保要求,也提升了工藝效率,實(shí)現(xiàn)了技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用。
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作者簡(jiǎn)介
肖凱青(1975—),男,漢族,貴州黃平人,大專,工程師,研究方向?yàn)榄h(huán)境監(jiān)測(cè)。
通信作者
石德凱(1984—),男,侗族,貴州黎平人,本科,工程師,研究方向?yàn)榄h(huán)境監(jiān)測(cè)。