周敬華,王勤儉
(天辰化工有限公司,新疆 石河子 832000)
天辰化工有限公司始建于2007 年,PVC 樹(shù)脂產(chǎn)能45 萬(wàn)t/a,離子膜燒堿32 萬(wàn)t/a,公司致力于建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型企業(yè),不斷推出深化制度改革措施,加大技術(shù)創(chuàng)新和工藝改造。 本文介紹了電氯車間膜法脫硝工藝生產(chǎn)過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)、過(guò)程優(yōu)化及技術(shù)改造。
離子膜燒堿裝置為閉路循環(huán)系統(tǒng),鹽水中的硫酸根主要來(lái)源于兩部分, 一部分是原鹽中自帶的,隨著原鹽溶解;另一部分來(lái)源于陽(yáng)極回收液加入的亞硫酸鈉反應(yīng)生成的硫酸根。 隨著精制鹽水的電解,硫酸根會(huì)在鹽水系統(tǒng)中富集,當(dāng)濃度超過(guò)工藝控制指標(biāo)后會(huì)加劇陽(yáng)極副反應(yīng), 阻礙氯離子放電,形成游離態(tài)的氯,不但影響氯氣純度而且為氯化氫合成帶來(lái)安全隱患, 對(duì)陽(yáng)極造成不可逆的損害,同時(shí)浪費(fèi)電能。 因此,除去硫酸根在離子膜燒堿生產(chǎn)過(guò)程中尤為重要。
膜法脫硝共分為3 個(gè)單元,分別是脫氯淡鹽水預(yù)處理單元、膜單元和冷凍單元。
離子膜電解槽出來(lái)的淡鹽水,經(jīng)脫氯塔脫氯后調(diào)節(jié)pH 至9~11, 亞硫酸鈉殘留量為0~20×10-6進(jìn)預(yù)處理系統(tǒng)的脫氯鹽水通過(guò)淡鹽水泵輸送到兩級(jí)冷卻器, 第一級(jí)冷卻器采用MRO 系統(tǒng)返回的滲透液鹽水作冷源, 第二級(jí)冷卻器采用循環(huán)水作冷源。兩級(jí)冷卻可以節(jié)省循環(huán)水冷量, 也可以將MRO 返回的滲透液鹽水初步升溫, 降低化鹽工序的熱量消耗。 經(jīng)兩級(jí)冷卻后,進(jìn)料鹽水溫度由75 ℃降到40~50 ℃,加入31%的鹽酸,調(diào)節(jié)活性炭過(guò)濾器出口pH值至3.5~7.0; 鹽水中殘留的極少量游離氯主要以HClO 形式存在,進(jìn)入活性炭塔后游離氯被吸附。 活性炭塔入口處設(shè)有pH 計(jì)和ORP 計(jì)(氧化還原電位計(jì)),出塔鹽水管道處設(shè)pH 計(jì)、溫度計(jì)和ORP 計(jì),控制MRO 進(jìn)料鹽水pH 值、溫度和游離氯含量(如ORP 顯示超過(guò)200 mV, 說(shuō)明活性炭塔進(jìn)出口鹽水仍殘留有游離氯,必須緊急停車,檢查活性炭塔活性炭量,如活性炭過(guò)少,補(bǔ)充活性炭)。 正常情況下,出塔鹽水ORP 和pH 檢測(cè)均合格后,鹽水進(jìn)保安過(guò)濾器, 除去過(guò)濾鹽水中夾帶的少量活性炭顆粒后,用高壓泵打入MRO 單元。
MRO 單元共分為三期,一二期膜為4-2-1 型分三級(jí)過(guò)濾,每支膜裝5 桶過(guò)濾單元,三期膜為6-3-2-1 型分四級(jí)過(guò)濾,每支膜裝4 桶過(guò)濾單元;脫氯淡鹽水分別經(jīng)MRO 單元每級(jí)過(guò)濾后, 滲透鹽水硫酸根達(dá)到控制指標(biāo), 每根滲透液出口設(shè)有取樣口,單支膜滲透液匯入滲透液總管, 進(jìn)入回收鹽水罐,用淡鹽水泵(三期為回收鹽水泵)送出,經(jīng)板式換熱器升溫后去配水罐用做配水化鹽。MRO 單元每級(jí)過(guò)濾后的濃縮鹽水進(jìn)入2 號(hào)折流槽,在2 號(hào)折流槽加液堿調(diào)節(jié)濃縮液的pH 值到9~11, 流入濃硝液罐,利用濃硝液泵將濃硝液送至循環(huán)水板式換熱器將溫度降至25 ℃,進(jìn)入貧硝液板式換熱器,與溫度-5 ℃的貧硝鹽水換熱后,溫度達(dá)到15 ℃左右,制冷后的濃縮液輸送到沉降器中心套筒與冷凍循環(huán)板換預(yù)冷降溫后的貧硝液鹽水混合降溫至-5 ℃(濃縮液溫度11 ℃以下十水硫酸鈉結(jié)晶, 溫度到-5 ℃時(shí)濃縮液中的大部分硫酸鈉結(jié)晶沉降), 最終沉積在沉降器錐底,沉降器出口硫酸鈉在20%左右,沉降器錐底沉降的硫酸鈉由錐底排出,通過(guò)氣動(dòng)閥進(jìn)入雙級(jí)推料離心機(jī)中,將硫酸鈉中的水甩干后送到后工序處理;沉降器中的一部分上清液通過(guò)冷凍循環(huán)泵送出,經(jīng)冷凍板式換熱器降溫(冷量來(lái)自螺桿機(jī)提供的冷鹽水), 另一部分上清液經(jīng)沉降器的上部8 根溢流管后,進(jìn)入積液箱,通過(guò)溢流管自流進(jìn)入貧硝鹽水儲(chǔ)罐,貧硝鹽水通過(guò)貧硝鹽水泵送出,經(jīng)冷凍貧硝鹽水板換換熱后進(jìn)入回收鹽水罐[2]。 膜法脫硝工藝流程圖見(jiàn)圖1。
圖1 膜法脫硝工藝流程示意圖
納濾膜是一種有機(jī)膜[3],膜孔在1~3 nm,以壓力為動(dòng)力,通過(guò)膜分離時(shí)的濃度梯度和荷電膜的道南效應(yīng)分離脫除脫氯淡鹽水中的硫酸根離子。 陽(yáng)離子截留率按H+、Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Cu2+順序上升; 陰離子截留率按順序上升。
膜法脫硝系統(tǒng)開(kāi)車投運(yùn)以來(lái),經(jīng)歷多次技術(shù)改進(jìn),共有3 套納濾膜,每套膜可處理淡鹽水50 m3/h,可產(chǎn)出濃縮液7 m3/h。 在實(shí)際生產(chǎn)中脫氯淡鹽水經(jīng)過(guò)納濾膜過(guò)濾后貧硝鹽水中硫酸鈉含量為0.9~2.7 g/L,濃硝鹽水中硫酸鈉含量40~60 g/L,隨著運(yùn)行時(shí)間增長(zhǎng),設(shè)備設(shè)施老化,跑冒滴漏現(xiàn)象增多,膜法除硝系統(tǒng)已經(jīng)不能滿足實(shí)際生產(chǎn)需求,現(xiàn)生產(chǎn)階段鹽水系統(tǒng)中硫酸根富集, 最高值已經(jīng)超過(guò)控制指標(biāo)。 生產(chǎn)過(guò)程中存在的問(wèn)題總結(jié)如下。
除硝系統(tǒng)所使用的冷媒為氯化鈣鹽水,氯化鈣溶液中的氯離子能穿透金屬表面的氧化層和防護(hù)層與內(nèi)部金屬發(fā)生電化學(xué)反應(yīng),且氯離子容易被吸附在金屬管道及設(shè)備的孔隙、裂縫中,把不溶性的物質(zhì)變成可溶性氯化物, 使表面成為活潑表面,容易對(duì)管道造成點(diǎn)蝕, 造成氯化鈣鹽水管道漏點(diǎn)增多。 氯化鈣鹽水的此種特性,極容易使管道焊接口和彎頭處產(chǎn)生腐蝕,導(dǎo)致氯化鈣鹽水漏點(diǎn)多。
由陽(yáng)極返回的脫氯淡鹽水pH 值控制在9~11,由于納濾膜的特性要求,需調(diào)節(jié)進(jìn)膜脫氯淡鹽水偏酸性,pH 控制在3.5~7.0, 日常生產(chǎn)中pH 控制在5.0~6.0。 弱酸性條件下,可以防止Ca2+、Mg2+等金屬離子在堿性環(huán)境中生成難溶性的沉淀物,堵塞膜孔和膜組件,同時(shí)可以保持膜表面Zate 電位,更有利于分離,所以進(jìn)膜脫氯淡鹽水中需要加酸調(diào)節(jié)至弱酸性。 在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中加酸計(jì)量泵容易壞,維修頻次高,且每次維修需要除硝系統(tǒng)停車,嚴(yán)重影響除硝系統(tǒng)的正常運(yùn)行。 脫氯淡鹽水的pH 并不是恒定值,而是動(dòng)態(tài)波動(dòng),所以鹽酸加入量也是一個(gè)動(dòng)態(tài)波動(dòng)的過(guò)程,需要調(diào)節(jié)計(jì)量泵的變頻,調(diào)節(jié)鹽酸的加入量來(lái)滿足實(shí)際的生產(chǎn)需求。 這個(gè)調(diào)節(jié)過(guò)程導(dǎo)致鹽水pH 值波動(dòng)大、不穩(wěn)定,容易超標(biāo),造成除硝膜停車。
富硝-氯化鈣鹽水板式換熱器 (以下簡(jiǎn)稱冷凍循環(huán)板換)運(yùn)行一段時(shí)間后凍結(jié),沖洗水沖不開(kāi)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。 沖洗水采用工業(yè)一次水,一次水為外購(gòu)市政用水,價(jià)格高。沖洗水溫度為25 ℃,需用蒸汽加熱到50 ℃左右,消耗大量蒸汽。
因富硝鹽水中氯化鈉含量在200 g/L 以上,硫酸鈉含量為40~60 g/L,不同溫度下氯化鈉在水中的溶解量見(jiàn)表1,硫酸鈉的溶解量見(jiàn)表2。 硫酸鈉的溶解度對(duì)溫度很敏感,當(dāng)冷凍循環(huán)板換運(yùn)行時(shí),經(jīng)過(guò)納濾膜過(guò)濾的富硝鹽水總離子濃度升高,通過(guò)板式換熱器被冷媒氯化鈣鹽水降溫后, 溶解度降低,鹽水中的硫酸鈉結(jié)晶析出,結(jié)晶析出的硫酸鈉形成晶核,隨著換熱過(guò)程不斷進(jìn)行,晶核不斷長(zhǎng)大,結(jié)晶增多,堵塞冷凍循環(huán)板換通道。
表1 不同溫度下氯化鈉在水中的溶解量
表2 不同溫度下200 g/L鹽水中硫酸鈉的最大溶解量
膜法脫硝利用的冷量來(lái)自于氯氫液化崗位低溫氯化鈣鹽水。 由于螺桿機(jī)組、 熱虹吸式蒸發(fā)器老化,氟利昂與氯化鈣鹽水換熱效果不好,而且從氯氫液化到一次鹽水除硝系統(tǒng)冷凍循環(huán)板換距離大約350 m, 冷量損失大, 冷媒氯化鈣鹽水溫度高,導(dǎo)致沉降槽的運(yùn)行溫度過(guò)高。由表1 及表2 數(shù)據(jù)可知, 硫酸鈉在鹽水中的溶解度隨著溫度的升高而增長(zhǎng),而脫硝要求富硝沉降槽溫度控制在-10~0 ℃,沉硝槽里面的芒硝才能大面積沉降,降低鹽水系統(tǒng)中的硫酸根含量。 高溫的氯化鈣鹽水和富硝鹽水經(jīng)過(guò)冷凍循環(huán)板換換熱, 氯化鈣鹽水進(jìn)口溫度-7~-3 ℃,出口溫度為1~5 ℃,富硝沉降槽的溫度為5~11 ℃。
針對(duì)以上問(wèn)題,對(duì)膜法脫硝系統(tǒng)進(jìn)行分析討論,通過(guò)調(diào)查研究提出了可行性的解決方案,并對(duì)可行性方案進(jìn)行實(shí)施。
將部分管道更換為PVC 管道,PVC 管道具有自重輕,耐腐蝕,耐壓強(qiáng)度高,安全方便,耐熱性、韌性、延展性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)。貧硝、富硝鹽水系統(tǒng)采用PVC管后,跑冒滴漏現(xiàn)象徹底改善,后期消漏成本降低。對(duì)冷媒氯化鈣鹽水管道重新配管,使用16Mn 型材,采用氬弧焊打底,確保焊縫飽滿無(wú)漏點(diǎn),減輕因?yàn)楦g造成漏點(diǎn)多的現(xiàn)象。
為徹底解決這一問(wèn)題, 對(duì)除硝加酸進(jìn)行了改造,重新預(yù)制PVC 材質(zhì)加酸管線,拆除加酸計(jì)量泵,安裝氣動(dòng)加酸調(diào)節(jié)閥。 利用鹽酸高位槽的位能,通過(guò)調(diào)節(jié)閥自動(dòng)調(diào)節(jié)加酸量,實(shí)現(xiàn)了加酸系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行。 改造前后工藝流程圖見(jiàn)圖2 及圖3。
圖2 加酸改造前工藝流程
圖3 加酸改造后工藝流程
冷凍循環(huán)板換的運(yùn)行狀況直接影響芒硝沉降效果, 所以冷凍循環(huán)板式換熱器必須及時(shí)沖洗,避免堵塞凍結(jié),確保其正常運(yùn)行。 針對(duì)冷凍循環(huán)板換沖洗效果不好、沖洗期間一次水和蒸汽用量大的問(wèn)題,粒堿蒸發(fā)冷凝水剛好滿足板換沖洗水的工藝要求,溫度60 ℃左右,純度高,雜質(zhì)少。 于是對(duì)沖洗水系統(tǒng)進(jìn)行了技術(shù)改造升級(jí)(改造前后流程見(jiàn)圖4 及圖5),將來(lái)自粒堿車間的蒸發(fā)冷凝水,配管輸送至沖洗水罐,通過(guò)沖洗水泵加壓輸送至冷凍循環(huán)板換來(lái)沖洗板換,沖洗后的蒸發(fā)冷凝水不再送入富硝沉降槽,而是進(jìn)配水罐繼續(xù)化鹽。 并對(duì)沖洗水泵加裝自啟裝置,沖洗水系統(tǒng)加裝氣動(dòng)閥,在冷凍循環(huán)板換進(jìn)口裝遠(yuǎn)傳壓力表同時(shí)設(shè)定最高沖洗壓力報(bào)警值170 kPa,完成了沖洗水系統(tǒng)DCS 自動(dòng)控制。經(jīng)過(guò)技術(shù)改造后, 冷凍循環(huán)板換未再出現(xiàn)沖洗不良現(xiàn)象。
圖4 沖洗水改造前工藝流程
圖5 沖洗水改造后工藝流程
沖洗水改造后的效益。 冷凍循環(huán)板換每4 h需要沖洗一次, 每次沖洗需消耗沖洗水3 m3,年可節(jié)約一次水用量V=365×3×(24/4)=6 570 (m3),查表可得蒸汽的焓值2 762.9 kJ/kg,水的比熱容C=4.2 kJ/(kg·℃), 水的密度ρ=1 000 kg/m3,50 ℃水的焓值為209.85 kJ/kg。
理論上水從25 ℃加熱至50 ℃需要吸收的熱量Q=Cm(T2-T1)=4.2×6 570×1 000×(50-25)=6.898 5×108(kJ)。
計(jì)算可得消耗蒸汽的量m=270 206.2(kg)=270.206 (t)。
每年可節(jié)約一次水6 570 m3,節(jié)約蒸汽270.206 t。
對(duì)膜法脫硝冷凍系統(tǒng)進(jìn)行了技改升級(jí),將一次鹽水工段除硝廠房南面空地用來(lái)冷凍技改項(xiàng)目施工,解決冷媒氯化鈣鹽水因輸送距離長(zhǎng),冷量損失大等問(wèn)題。 21 年6 月立項(xiàng),22 年5 月竣工。 工藝流程圖見(jiàn)圖6。
圖6 冷凍技改項(xiàng)目工藝流程圖
項(xiàng)目安裝了1 臺(tái)565 kW 大功率螺桿式壓縮機(jī),1 臺(tái)換熱面積為480 m2熱虹吸式換熱器,2 臺(tái)氯化鈣鹽水泵,1 臺(tái)氯化鈣溶液泵,2 個(gè)氯化鈣鹽水儲(chǔ)槽。
項(xiàng)目竣工開(kāi)車后,經(jīng)試運(yùn)行,各項(xiàng)性能和指標(biāo)都能滿足現(xiàn)階段的生產(chǎn)需求,解決了冷媒氯化鈣鹽水溫度高、沉硝槽沉降效果差,鹽水系統(tǒng)中硫酸根含量高等問(wèn)題,實(shí)施后的運(yùn)行數(shù)據(jù)見(jiàn)表3 及表4。
表3 項(xiàng)目實(shí)施后的溫度
表4 項(xiàng)目實(shí)施后鹽水中硫酸根的含量
由表3 及表4 可知,冷凍除硝系統(tǒng)經(jīng)過(guò)技改優(yōu)化后,單臺(tái)螺桿機(jī)70%的負(fù)荷就可以將富硝沉降槽的溫度拉低至-4.1 ℃左右,對(duì)照表2 可知,隨著溫度的降低, 鹽水系統(tǒng)中硫酸鈉溶解度也在降低,富硝鹽水沉降槽的沉降效率大大提高,鹽水系統(tǒng)的硫酸根含量明顯降低,從5 月至10 月期間的10.5 g/L降至3.5 g/L 左右,完全滿足車間的控制指標(biāo)精鹽水中硫酸根含量≤5 g/L 的需求。
技改實(shí)施后進(jìn)一步提高了膜法脫硝冷凍系統(tǒng)的運(yùn)行效率,降低了能量損耗,減少了維修費(fèi)用,預(yù)計(jì)每年節(jié)約生產(chǎn)成本27 萬(wàn)元左右。 改造不僅縮短了蒸發(fā)器到除硝冷凍板換的距離,提高了冷量利用率,降低了冷量損失,減少了設(shè)備管線跑冒滴漏現(xiàn)象, 而且將原來(lái)3 臺(tái)200 kW 滿負(fù)荷生產(chǎn)的液化螺桿機(jī)更換為單臺(tái)560 kW 的新螺桿機(jī)。 現(xiàn)在只需單臺(tái)70%負(fù)荷運(yùn)行就能完全滿足目前的生產(chǎn)條件,大大降低了運(yùn)行成本, 減少了蒸發(fā)器的沖洗頻次,延長(zhǎng)了設(shè)備使用壽命。 冷凍系統(tǒng)制冷量能夠滿足除硝三套膜同時(shí)運(yùn)行,沉降器溫度由原先的10 ℃左右降低至-6 ℃左右,制冷量明顯增加,鹽水系統(tǒng)中硫酸根濃度指標(biāo)保持在正常的可控工藝指標(biāo)范圍內(nèi),冷凍單元各項(xiàng)參數(shù)均正常,更換前的老舊螺桿機(jī)每年維修費(fèi)用約15 萬(wàn)元, 更換后的單臺(tái)新螺桿機(jī)每年可節(jié)約電耗約12 萬(wàn)元, 為公司降本增效和離子膜國(guó)產(chǎn)化技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。
膜法除硝節(jié)能環(huán)保無(wú)添加,通過(guò)對(duì)冷凍系統(tǒng)的改造,降低了維修成本和維修次數(shù),提高了芒硝產(chǎn)率,去除了鹽水系統(tǒng)中富集的硫酸根,為離子膜電解平穩(wěn)運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。